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      注漿加固技術在斷層應力集中區(qū)巷道掘支中的應用*

      2021-06-18 10:33:46汪光德王榮軍謝明星
      現(xiàn)代礦業(yè) 2021年4期
      關鍵詞:空區(qū)掌子面斷層

      汪光德 王榮軍 崔 杰 謝明星

      (五礦邯邢礦業(yè)有限公司北洺河鐵礦)

      北洺河鐵礦礦體東部MB4勘探線到MB5+25勘探線之間存在1條較大的F3斷層,該斷層成因復雜,由起初的正斷層經構造運動改造為具有逆沖性質的平移斷層。斷層產狀為NW307°∠65°,垂直滑距8.9 m,水平滑距17 m,為壓扭性斷層。伴隨該斷層的主斷面分布1條寬約10 m的破碎帶,該破碎帶寬度較穩(wěn)定,但破碎帶中巖石的破碎程度稍有差異,在與其他優(yōu)勢構造方向交匯處,巖石破碎嚴重。破碎帶的巖石主要由磁鐵礦、閃長巖、灰?guī)r及矽卡巖組成,巖塊塊度不均、較松散、質軟,有黃泥充填。因該部位地下水活動,巖石風化嚴重,工程地質條件差,工程圍巖極易塌方冒頂[1]。

      北洺河鐵礦-200 m分層13#聯(lián)巷位于該礦礦體東部,是通往東部采場的第二安全通道。目前-200 m分層東北部采場已經進入回采階段,但13#聯(lián)巷受F3斷層破碎帶影響,掘進掌子面已經發(fā)生塌冒,始終未能貫通。為確保東部采場生產安全,需要盡快采取措施貫通13#聯(lián)巷。

      1 工程現(xiàn)狀

      -200 m分層13#聯(lián)巷未貫通段長15 m,位于5+25勘探線與4+25勘探線之間,圍巖為蝕變閃長巖,蝕變較嚴重。該工程穿過F3斷層破碎帶,對應上方-185 m分層的10#聯(lián)巷。

      13#聯(lián)巷自東西2個方向對向施工,東側施工至斷層約10 m時,巷道圍巖變化較大,閃長巖蝕變更加嚴重,由較穩(wěn)固變?yōu)檩^破碎、松軟,但不影響正常作業(yè)。采取了“一掘一支”的措施,并將掘進進尺由3 m降低到2 m,施工至斷層約5 m時,圍巖變得極其破碎,并發(fā)生塌冒(圖1),此時西側距離斷層僅10 m,考慮到東側情況,停止了西側掘進作業(yè)。

      為盡快處理東側塌冒區(qū)域,對掌子面破碎巖渣進行清理,但因圍巖極其松軟,鏟運機清理時,掌子面散體巖渣不斷自巷道頂部及左右兩幫垮落,始終無法形成安全的支護空間,并造成塌冒高度不斷增加,致使上方-185 m分層10#聯(lián)巷底板出現(xiàn)凹陷。

      由于上分層底板已經出現(xiàn)凹陷,推斷底板以下出現(xiàn)空區(qū)。為探明空區(qū)及破碎圍巖范圍,施工探空孔進行探測。探空結果顯示,該分層巷道底板以下1.5 m開始出現(xiàn)空區(qū),空區(qū)高度約3.5 m,寬度為4 m,長度為7 m??諈^(qū)及破碎圍巖范圍探明后,利用已施工的探空孔進行裝藥爆破,對上分層底板懸頂隔層進行了處理,最終形成高3.3 m、寬4.1 m、長7 m的空區(qū)。

      2 影響斷層附近區(qū)域巷道掘支的因素

      2.1 斷層地應力的影響

      13#聯(lián)巷塌冒區(qū)域距離F3斷層僅5 m,且位于斷層下盤區(qū)域。理論研究表明,隨著斷層傾角的不斷增大,斷層應力集中區(qū)將不斷向斷層破碎帶下盤交接處附近移動(圖2)[2]。F3斷層平均傾角65°,最大傾角接近90°,且掘進掌子面塌冒區(qū)域距離斷層破碎帶下盤交接處僅5 m,可見斷層應力集中是造成巷道塌冒的根本原因。

      2.2 掘進方式的影響

      13#聯(lián)巷掘進過程中,施工單位在掘進掌子面進入斷層破碎帶時,未采取加固頂板的措施就進行了出渣。在頂板不斷垮塌的過程中沒有做好預判斷,造成塌冒高度不斷增加,進而與上分層底板聯(lián)通。不科學的掘進處理方式是造成巷道塌冒的重要原因。

      3 施工方案

      13#聯(lián)巷塌冒部位于斷層應力集中區(qū)域,圍巖蝕變破碎嚴重,且已經造成上分層底板凹陷,判斷該部位上部圍巖已經整體下移,且嚴重松散破碎,故普通的支護及注漿措施已經無法保證施工安全。

      通過分析造成掘進掌子面塌冒的原因,結合礦山地質條件及施工現(xiàn)狀,利用充填、滲透、劈裂聯(lián)合注漿加固破碎巖體的技術方案,對該塌冒區(qū)域進行加固,提高塌冒區(qū)域圍巖的自身穩(wěn)定性。

      本次注漿加固,一是通過充填注漿,填補空區(qū)及加固塌冒松散體,防治圍巖空區(qū)進一步垮塌;二是通過滲透注漿,使?jié){液滲入塌冒松散體內部和破碎巖體的裂隙,達到膠結的作用,提高松散體及圍巖的自穩(wěn)能力;三是由于斷層破碎帶充填泥巖松散破碎,并存在較嚴重的泥質化現(xiàn)象,滲透注漿之后,還需提高注漿壓力進行劈裂注漿,以增強整個巖體的穩(wěn)固性。

      3.1 止?jié){墻設計

      止?jié){墻的厚度主要根據(jù)最大注漿壓力、巷道斷面、巖石力學性質及墻體的材料強度來確定[3-5],計算公式為

      式中,B為止?jié){墻厚度,m;R為柱面外半徑,m;K為安全系數(shù),取1.03~1.1;P為注漿終壓,MPa;[σ]為混凝土允許抗壓強度,MPa。

      工程實踐中一般按注漿終壓選擇止?jié){墻厚度。施工中大多選用混凝土止?jié){墻,其厚度一般為0.8~2 m。經計算,止?jié){墻厚1.5 m。

      3.2 注漿孔設計

      根據(jù)塌冒部位爆破處理后的現(xiàn)狀,待-185 m分層充填注漿后,在-185 m分層共設計8個孔,孔徑75 mm(圖3)。②~⑦孔為注漿孔,為了更好探明空區(qū)狀況,注漿孔在施工至空區(qū)或松散體后,還需繼續(xù)施工進入穩(wěn)固巖層3~4 m,必要時可以套入鋼管。①、⑧孔為檢查孔,主要探測檢查塌冒區(qū)區(qū)域的圍巖破碎現(xiàn)狀,檢查注漿情況。

      3.3 注漿量計算

      根據(jù)上分層底板懸頂隔層處理后的實測空區(qū)(3.3 m×4.1 m×7.0 m)計算,空區(qū)充填注漿量為95 m3。滲透注漿及劈裂注漿量受巖體裂隙實際發(fā)育程度的影響變化較大,以現(xiàn)場使用的注漿泵流量來準備注漿量。

      現(xiàn)場使用泥漿泵進行注漿,注漿效率為250 L/min,機械效率為60%,每天連續(xù)注漿20 h,每天注漿量為180 m3,故每天需備用不少于180 m3的注漿材料。

      3.4 注漿壓力

      注漿設計壓力應根據(jù)圍巖水文地質條件合理確定。一般為靜水壓力的1.3~1.5倍,劈裂注漿終壓為靜水壓力的2~3倍。經試壓,靜水壓力為1.5 MPa,即此次注漿終壓取4.5 MPa。

      4 施工方案實施

      4.1 止?jié){墻施工

      混凝土止?jié){墻應盡量選擇在無水、巖層相對堅硬的位置,如有水應預先進行抽水處理,清理止?jié){墻位置內的一切雜物。為減少注漿量,止?jié){墻和掌子面空隙處填充廢渣、廢石。由于掌子面頂板塌冒,因此止?jié){墻選在-200 m分層13#聯(lián)巷掌子面后退5 m處(圖4)。為了止?jié){墻的穩(wěn)定,巷道需提前進行刻槽,規(guī)格為500 mm??滩蹠r只能放小炮,以防圍巖松動或產生震動裂隙。

      刻槽結束后,為防底板滲水須提前在底板鋪300 mm厚的砂漿灰(配比為水泥∶砂=1∶2),然后進行止?jié){墻混凝土澆筑,澆筑工作分層進行,分層厚度為400 mm左右,要求連續(xù)施工,搗固密實。止?jié){墻澆筑至拱頂500 mm左右時,澆筑困難,為保證止?jié){墻使用質量,可采取噴射混凝土的方法進行封頂,混凝土標號為C20。

      在止?jié){墻施工過程中預留2根φ32 mm的排水管,分別設置在距左右兩幫1.0 m、距底板0.5 m的位置處,進水口用金屬網片遮蓋并用大塊矸石壓住以防堵塞,出水口安裝閥門方便注漿時關閉。排水管將止?jié){墻內的水導入墻外的臨時水窩,用水泵排出。

      4.2 充填注漿

      止?jié){墻強度達到要求后,從-185 m分層處理后的空區(qū)口向空區(qū)內進行充填注漿,以充填空區(qū)及塌冒區(qū)。首先采用水泥單液漿進行澆灌,待-200 m分層止?jié){墻排水管排出漿液時停止?jié)补?,并將排水管進行封口,然后改為混凝土進行澆筑,自塌冒松散體至-185 m分層底板形成一個穩(wěn)固的整體,凝固期為14~28 d,經試壓合格后,方可進行后續(xù)鉆孔施工。

      4.3 鉆孔

      充填注漿體凝固穩(wěn)定后,開始施工注漿孔。鉆孔設備采用200B型潛孔鉆機。施工時,依次施工①~⑧孔,①、⑧孔根據(jù)探測情況確定是否注漿,其他注漿孔施工一個注漿一個。注漿孔施工時根據(jù)探測情況可適當調整方位、傾角,以滿足實際需要,孔底距離保持在2.5 m左右。

      4.4 滲透、劈裂注漿

      注漿時,依次注①~⑧孔。初期為滲透注漿,使?jié){液充填破碎巖石的裂隙,當注漿壓力超過2.5 MPa后,開始劈裂注漿,當注漿達到終壓4.5 MPa時,或漿液流量降至10 L/min并持續(xù)30 min時,漿液將劈裂進入破碎巖層,并與破碎巖體形成互層,達到加固松散破碎巖體的目的,結束注漿。

      4.5 檢查孔施工

      注漿完成后,待凝固期滿足要求時,為檢驗注漿效果,設計檢查孔11個,從-200 m分層止?jié){墻施工,分別為JC1~JC11(圖5)。檢查孔控制到巷道外3 m,上部控制至上分層底板。

      4.6 方案實施效果

      本次注漿共施工鉆孔(孔徑75 mm)19個,共269 m,實際注漿量為341.6 m3。通過檢查孔取芯情況,巖芯完整性較好,破碎巖體穩(wěn)固性得到顯著加強。注漿之后,掘進工程順利通過,且掘進過程中可明顯看到注漿膠結體與破碎巖體互層情況,可見注漿工程達到了預期效果。

      5 結語

      (1)斷層應力集中是造成-200 m分層13#聯(lián)巷塌冒的根本原因,不科學的掘進處理方式是造成13#聯(lián)巷塌冒的重要原因。

      (2)處理上分層底板懸頂方案的實施,可以保證施工安全,摸清空區(qū)情況,提高注漿效率。

      (3)充填、滲透、劈裂聯(lián)合注漿方式對加強斷層應力集中區(qū)破碎帶的穩(wěn)固性效果明顯,可為同類條件下的區(qū)域圍巖加固提供參考。

      (4)為減少對注漿圍巖的擾動,確保施工安全,注漿加固之后的掘進作業(yè),建議采取“短掘短支”的方式緩慢施工。

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