李兆鈞,劉建萍,呂克新,李兆宏,張均杰
(煙臺國潤銅業(yè)有限公司,山東煙臺 264002)
煙臺國潤銅業(yè)有限公司(以下簡稱國潤銅業(yè))是一家生產(chǎn)陰極銅、硫酸、黃金和白銀的銅冶煉生產(chǎn)企業(yè),其中銅冶煉系統(tǒng)始建于1970年。2017年7月進行技術(shù)改造,銅冶煉系統(tǒng)采用富氧側(cè)吹爐熔煉-多槍頂吹爐連續(xù)吹煉-反射爐精煉工藝,實現(xiàn)了熱態(tài)三連爐連續(xù)煉銅生產(chǎn)工藝;制酸系統(tǒng)也進行相應改造,采用稀酸洗滌凈化、二轉(zhuǎn)二吸工藝,凈化工序為單系列,干吸轉(zhuǎn)化為雙系列,硫酸系統(tǒng)設計能力達 370 kt/a。
凈化后的煙氣在電除霧器出口分為2股,一股送往現(xiàn)有制酸干吸、轉(zhuǎn)化工序(一系統(tǒng)),另一股送往新建干吸、轉(zhuǎn)化工序(二系統(tǒng)),原有系統(tǒng)硫酸尾氣與新建系統(tǒng)硫酸尾氣分別經(jīng)過尾氣脫硫系統(tǒng)后合并在一起由煙囪排放。轉(zhuǎn)化工藝流程見圖1~2。
一系統(tǒng)采用ⅣⅠ-ⅢⅡ、“3+1”二轉(zhuǎn)二吸工藝。來自干燥塔的SO2煙氣經(jīng)SO2風機送入Ⅳ,Ⅰ換熱器,與來自四段和一段的熱SO3煙氣進行氣氣換熱,冷煙氣經(jīng)加熱由1#電爐進入1#轉(zhuǎn)化器一段,轉(zhuǎn)化后氣體經(jīng)Ⅰ換熱器管外換熱進入轉(zhuǎn)化器二段進行轉(zhuǎn)化,二段轉(zhuǎn)化后的氣體進入Ⅱ換熱器管內(nèi)降溫后再進入2#轉(zhuǎn)化器三段,在三段轉(zhuǎn)化后的氣體進入Ⅲ換熱管內(nèi)降溫后經(jīng)1#熱管鍋爐再進一吸塔。一吸塔吸收SO3后的煙氣經(jīng)Ⅲ,Ⅱ換熱器分別與轉(zhuǎn)化器三段和二段出口的高溫煙氣換熱,經(jīng)2#電爐進入轉(zhuǎn)化器四段進行二次轉(zhuǎn)化,二次轉(zhuǎn)化后的煙氣經(jīng)Ⅳ換熱器換熱后到2#鍋爐,然后進入二吸塔。
二系統(tǒng)采用ⅢⅠ-ⅣⅡ、“3+1”二轉(zhuǎn)二吸工藝。來自干燥塔的SO2煙氣經(jīng)SO2風機送至Ⅲ,Ⅰ換熱器,與來自三段和一段的熱SO3煙氣進行氣氣換熱,冷煙氣經(jīng)加熱由1#電爐進入轉(zhuǎn)化器一段,轉(zhuǎn)化后氣體經(jīng)Ⅰ換熱器換熱進入轉(zhuǎn)化器二段,轉(zhuǎn)化后的煙氣經(jīng)Ⅱ換熱器換熱進入轉(zhuǎn)化器三段,之后煙氣在Ⅲ換熱器管內(nèi)降溫,經(jīng)余熱鍋爐進入一吸塔。一吸塔吸收SO3后的煙氣經(jīng)Ⅳ,Ⅱ換熱器分別與轉(zhuǎn)化器四段出口、二段出口的高溫煙氣換熱,經(jīng)2#電爐進入轉(zhuǎn)化器四段進行二次轉(zhuǎn)化,二次轉(zhuǎn)化后的煙氣經(jīng)Ⅳ換熱器換熱進入二吸塔。
圖1 一系統(tǒng)轉(zhuǎn)化工藝流程
圖2 二系統(tǒng)轉(zhuǎn)化工藝流程
首先是換熱器漏氣。一系統(tǒng)尾吸用堿量較以往增多,轉(zhuǎn)化三段溫度比控制指標低約10 ℃,用于轉(zhuǎn)化四段入口升溫的2#電爐需常開5組(每組120 kW),造成電耗較高。一系統(tǒng)一吸塔進口煙氣溫度比控制指標高約20 ℃,熱量后移,加大了酸冷卻器的負荷。
其次是換熱器面積與實際所需面積相差較大。二系統(tǒng)中二、三段溫度超過設計溫度,轉(zhuǎn)化率低于設計值99.93%,熱量后移,二系統(tǒng)中吸收塔入口溫度高于設計溫度,鍋爐產(chǎn)汽量低于設計值。
干吸系統(tǒng)的熱量源于轉(zhuǎn)化熱量后移,尾吸所用堿量與轉(zhuǎn)化率高低密切相關,由此可從轉(zhuǎn)化系統(tǒng)入手加以分析。
3.1.1 壓降
由定期的正壓壓降檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計可看出,Ⅲ換熱器殼程阻力異常,再綜合之前的大修情況,推測問題根源是在Ⅲ換熱器。
究其歷史,2011年大修前換熱器殼程阻力為1.1 kPa,后利用大修之際更換換熱器,阻力達600 Pa,隨后的幾個月運行中阻力較為平穩(wěn)。同年11月,換熱器殼程阻力從900 Pa上升至1.7 kPa,2012年9月更換纖維除霧器才徹底解決阻力問題,2012年10月至2017年1月,阻力呈現(xiàn)波動增長趨勢,為避免阻力再次上漲,在大修時進行清理,檢修后阻力又恢復正常。
2017年1—5 月,阻力由1.1 kPa持續(xù)上升至1.6 kPa,SO2風機負荷較大。國潤銅業(yè)利用大修機會清理酸泥,更換纖維除霧器,同年7—9月?lián)Q熱器阻力降至1.2 kPa,但阻力仍呈上升趨勢,說明問題并未得到徹底解決。
3.1.2 工藝流程
Ⅱ換熱器是轉(zhuǎn)化三段入口的氣氣換熱器,用以降低二段出口SO3煙氣的溫度,提高三段入口SO2煙氣的溫度,因此三段入口溫度不達標與Ⅱ換熱器密切相關。Ⅲ換熱器是轉(zhuǎn)化三段出口的氣氣換熱器,用以降低三段出口SO3煙氣的溫度,提高四段入口SO2煙氣的溫度,換熱器出口連接1#轉(zhuǎn)化鍋爐,煙氣經(jīng)鍋爐到一吸塔,若Ⅲ換熱器發(fā)生故障會影響到熱量后移,如果四段入口溫度不達標,可啟動2#電爐保證自熱平衡。
3.1.3 換熱計算分析
一系統(tǒng)換熱器核算見表1[1]。
表1 一系統(tǒng)換熱器核算
2017年5 月大修堵漏后,Ⅲ換熱器面積減少了20%,約440 m2,直接影響轉(zhuǎn)化自熱平衡,而Ⅱ換熱器富裕量較高又直接影響轉(zhuǎn)化器三段入口溫度。
綜合考慮老系統(tǒng)生產(chǎn)用地情況、設備投資、換熱效果和節(jié)能降耗等因素,國潤銅業(yè)對設備加以優(yōu)化:
1)將Ⅲ換熱器由原來的旋流網(wǎng)板光管更換為旋流網(wǎng)板急擴加速流縮放管式換熱器,具有空間利用率高、占地面積小、設備投資低、節(jié)能降耗等優(yōu)點[2]。
2)采用旋流網(wǎng)板支撐,旋流片迫使流體做強烈的蘭維螺旋運動,增強流動湍流度,同時使流體沖刷壁面減薄邊界層,在保持大孔隙率的基礎上,充分利用流體自旋流,加強低阻、高效的傳熱優(yōu)勢[3]。
3)縮放管污垢值較光管低[4],傳熱系數(shù)高,而急擴加速流縮放管改變了普通縮放管縮放段與急擴段占比,增強傳熱協(xié)同作用,進一步加強縮放管傳熱效果,使此次技術(shù)改造具備實用效果[5]。
4)將Ⅱ換熱器短路兩個氣體通道,換熱面積縮小到 1 928 m2。
二系統(tǒng)采用ⅢⅠ-ⅣⅡ換熱流程,Ⅲ,Ⅰ換熱器提高轉(zhuǎn)化器一段溫度,Ⅳ,Ⅱ換熱器提高轉(zhuǎn)化器四段溫度。對工藝流程、換熱面積和實際溫度進行分析,發(fā)現(xiàn)Ⅲ換熱器面積的富裕量直接影響二段進口溫度及鍋爐產(chǎn)汽量。
二系統(tǒng)換熱器核算見表2。
表2 二系統(tǒng)換熱器核算
最終實施的改造方案是在Ⅲ換熱器煙氣進口到Ⅲ換熱器煙氣出口之間增加1條DN1 000短路管線,手動閥門控制。
改造后,一系統(tǒng)的Ⅲ換熱器殼程阻力約600 Pa,三段溫度達到工藝指標,2#電爐不開,轉(zhuǎn)化率超過99.9%,尾吸塔入口φ(SO2)低于0.015%,用堿量明顯減少。此外,酸冷卻器負荷顯著降低,可操作范圍擴大。Ⅱ換熱器的改造對系統(tǒng)影響更為明顯,三段溫度達標,轉(zhuǎn)化率得以提升。從長遠看,Ⅲ換熱器的改造使轉(zhuǎn)化系統(tǒng)自熱平衡、干吸熱量及尾吸用堿量得到控制。
改造后的二系統(tǒng)轉(zhuǎn)化工序短路閥開度控制在30%~50%,轉(zhuǎn)化二段進口溫度達到設計指標,轉(zhuǎn)化率較之前有所提高,干吸多余熱量從轉(zhuǎn)化鍋爐移出,汽量達到設計值3 t/h。
制酸系統(tǒng)換熱器一旦出現(xiàn)問題,應對整體系統(tǒng)進行理論及數(shù)據(jù)分析,轉(zhuǎn)化系統(tǒng)自熱平衡對干吸系統(tǒng)至關重要,技改時不能僅局限于其中一部分,應追溯根源再進行改造,最終使系統(tǒng)穩(wěn)定運行。