房文軒,陳 浩,孫云飛,楊曉冬,劉小愷
(1.內(nèi)蒙古電力科學(xué)研究院,呼和浩特 010020;2.內(nèi)蒙古電力勘測設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司,呼和浩特 010010)
汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥能夠改變進(jìn)入缸體的蒸汽流量,其組件動作是否靈活、行程是否準(zhǔn)確直接影響汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速和機(jī)組負(fù)荷的穩(wěn)定控制。調(diào)節(jié)閥內(nèi)部充滿了高溫高壓蒸汽,蒸汽紊流引起脈沖,導(dǎo)致閥桿受力不斷變化,振動頻繁[1]。閥桿所受沖擊力一旦超出材料的承載極限,就會造成閥桿失效,威脅機(jī)組的安全穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。某火電機(jī)組在運(yùn)行過程中發(fā)生了汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥閥桿斷裂故障,本文通過力學(xué)性能測試、金相組織檢驗(yàn)、有限元模擬等方法對閥桿斷裂原因進(jìn)行研究,避免同類問題的發(fā)生,保證電源生產(chǎn)的可靠性。
該機(jī)組調(diào)節(jié)閥閥桿斷裂于光桿向螺桿過渡的變截面部位(見圖1),過渡角為90°,光桿處直徑為75 mm,螺桿處直徑為42 mm。閥桿整體未見彎曲,也不存在嚴(yán)重的機(jī)械、腐蝕損傷痕跡。斷裂面整潔,無明顯塑性變形,帶有疲勞輝紋形貌??拷兘孛娌课豢梢杂^察到多個(gè)臺階,這些臺階實(shí)際上是由多個(gè)裂紋源連接而成[2]。
圖1 調(diào)節(jié)閥閥桿斷裂情況
調(diào)節(jié)閥閥桿材質(zhì)為35CrMo鋼,碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.35%左右,屬于典型的中碳合金鋼。斷裂面疲勞擴(kuò)展區(qū)和瞬時(shí)斷裂區(qū)界限分明,疲勞擴(kuò)展區(qū)較為平坦、細(xì)膩,色澤灰暗,約占整個(gè)斷裂面的40%。剩余部分為瞬時(shí)斷裂區(qū),顆粒粗糙,存在許多強(qiáng)烈反光的小平面,是最后裂紋快速延伸、劈開形成的區(qū)域。
選擇螺桿側(cè)斷口,經(jīng)超聲波清洗后吹干,通過HITBCHI S-3700N型掃描電鏡(SEM)進(jìn)行閥桿微區(qū)形貌分析。閥桿斷裂起始于變截面部位邊緣,靠近裂紋源的疲勞輝紋非常密集(見圖2),疲勞輝紋的擴(kuò)展方向、路徑并不完全一致,表明此處應(yīng)力情況復(fù)雜。閥桿的瞬時(shí)斷裂區(qū)呈現(xiàn)出河流花樣,具有解理斷裂特征[3]。相鄰解理面之間為撕裂棱。
圖2 閥桿微區(qū)形貌
在距離螺桿側(cè)斷口附近位置徑向截取試樣,采用SPECTRO MAXx型直讀光譜儀進(jìn)行閥桿近表面、中心區(qū)全元素化學(xué)成分檢測,結(jié)果如表1所示。從表1可見,閥桿近表面、中心區(qū)化學(xué)成分差別甚微,除了Mo元素以外,其余各元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)均滿足GB/T 3077—2015《合金結(jié)構(gòu)鋼》對35CrMo鋼的技術(shù)要求[4]。鋼材中加入Mo元素的主要作用是防止高溫(第二類)回火脆性,若Mo元素含量偏高會增加鋼材石墨化傾向、降低材質(zhì)強(qiáng)度。
表1 閥桿各化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù) %
通常35CrMo合金鋼調(diào)質(zhì)處理(淬火+高溫回火)后,應(yīng)具有較好的綜合力學(xué)性能。沿著光桿側(cè)軸向制作拉伸試樣2根、沖擊試樣3根,分別在SHT4206、ZBC300型試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行常溫測試,根據(jù)測試結(jié)果(平均值)判斷閥桿強(qiáng)度和韌性是否符合要求,結(jié)果見表2。
表2 閥桿力學(xué)測試結(jié)果
閥桿的Rm、Rp0.2均遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于GB/T 3077—2015《合金結(jié)構(gòu)鋼》的規(guī)定。材料的疲勞極限與抗拉強(qiáng)度為正比例關(guān)系,增大自身抗拉強(qiáng)度有利于提升抵抗疲勞失效的能力,由此可以推斷出閥桿的疲勞極限不高。缺口沖擊測試結(jié)果顯示,閥桿的KU2只有42 J,不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,表明材質(zhì)的韌性較差。
使用Axio Observer A1m型顯微鏡觀察研究螺桿側(cè)斷口附近位置的金相組織形態(tài)變化。閥桿的金相組織沿徑向較均勻,為層片狀珠光體+網(wǎng)狀鐵素體,鐵素體沿晶界分布,如圖3所示??拷行膮^(qū)鐵素體含量增多,占比約12%。
圖3 閥桿金相組織
根據(jù)熱處理制度,35CrMo鋼需850℃淬火油冷+550℃回火水冷或油冷,得到回火索氏體?;鼗鹚魇象w是鐵素體和碳化物的混合物,韌性與塑性優(yōu)異,強(qiáng)度與硬度較高。若調(diào)質(zhì)處理參數(shù)不當(dāng),淬火溫度過低、保溫時(shí)間不足時(shí),組織未能完全奧氏體化,在之后的冷卻過程中,鐵素體會部分溶解、大量遺留[5-7]。閥桿中鐵素體越多,持久強(qiáng)度越差[8-11],而且鐵素體不如回火索氏體對裂紋擴(kuò)展阻力大[12-13],金相組織檢驗(yàn)結(jié)果佐證了力學(xué)性能測試結(jié)果。
根據(jù)調(diào)節(jié)閥閥桿的設(shè)計(jì)圖紙和測量數(shù)據(jù)構(gòu)建幾何模型,進(jìn)行應(yīng)力水平仿真計(jì)算。采用二階四面體元素法進(jìn)行網(wǎng)格劃分,單元總數(shù)為13 336,節(jié)點(diǎn)總數(shù)為23 194。充分考慮閥桿在運(yùn)行過程中的受力狀態(tài),對閥桿施加軸向拉伸載荷和彎曲載荷,應(yīng)力水平計(jì)算結(jié)果如圖4所示。
圖4 閥桿應(yīng)力分布
由圖4可見,光桿向螺桿過渡的變截面部位等效應(yīng)力最大,存在較高程度的應(yīng)力集中,最大值為928.96 MPa,微裂紋極易在此薄弱位置產(chǎn)生[14-16]。
結(jié)合試驗(yàn)及仿真計(jì)算結(jié)果,綜合分析認(rèn)為該汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥閥桿斷裂主要原因?yàn)椋?/p>
(1)閥桿沖擊吸收能量低,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。閥桿的金相組織不佳,存在大量網(wǎng)狀鐵素體,強(qiáng)度不高、脆性較大。
(2)閥桿斷裂于光桿向螺桿過渡的變徑部位,該部位采用直角過渡形式,未采取圓弧或倒角處理工藝。局部應(yīng)力集中情況嚴(yán)重,遠(yuǎn)高于閥桿的屈服強(qiáng)度,促進(jìn)了微裂紋的形成。
(3)在調(diào)節(jié)蒸汽流量時(shí),質(zhì)量不合格的閥桿頻繁承受拉壓、彎曲等多種交變載荷的作用,造成變截面部位邊緣損傷。隨著時(shí)間的推移,損傷部位以疲勞的形式不斷擴(kuò)展,當(dāng)閥桿的有效承載面積不斷減小直至臨界值,閥桿即發(fā)生解理斷裂。