王玉中
(陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司一礦,山西 陽泉045008)
陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司一礦(全文簡稱一礦)始建于1956年7月21日,井田面積83.6 km2,現(xiàn)地質(zhì)儲量5.83億t,可采儲量3.36億t,開采15號煤,礦井核定生產(chǎn)能力850萬t/a。礦井采用主斜井副立井開拓方式,現(xiàn)布置有18個井筒,13個進風井5個回風井。井下布置3個生產(chǎn)采區(qū),4個準備采區(qū),共布置3個綜采放頂煤工作面和2個拆除工作面,布置7個綜掘工作面和5個普掘工作面。一礦為高瓦斯礦井,絕對瓦斯涌出量為312.14 m3/min,相對瓦斯涌出量為20.5 m3/t。一礦15號煤層為Ⅲ類不易自燃煤層,煤塵無爆炸性。近年來,隨著煤礦開采深度不斷增加和高效礦井的建設,礦井產(chǎn)能不斷提升,隨著帶來動壓巷道的不斷增多,給巷道支護質(zhì)量和快速掘進帶來很多課題,這類巷道在采動影響下變形嚴重,現(xiàn)有普通鋼鉸線錨索支護效果較差,對煤礦的安全構(gòu)成威脅。為解決動壓巷道支護難題,陽煤一礦在81404工作面回風巷進行了巷道布置和支護技術(shù)綜合研究。
81404工作面回風巷,地面位于紅簡溝以東,楊家峪村以南,巨溝以西,老虎山以北。地面有高壓鐵塔及電力線穿過。井下位于本采區(qū)81402回采工作面(已回采)以南,本工作面低抽巷(正在掘進)以北,十四采區(qū)東回風巷以東,本采區(qū)東部采區(qū)邊界以西。本工作面為綜采放頂煤工作面,巷道布置在15號煤層中?;仫L巷在回采時,用作工作面專用通風、行人、進料等,是沿15號煤基本頂掘進的半煤巖巷?;仫L巷設計長度(從采區(qū)回風巷算起)為1 637 m。
表1 煤層頂?shù)装迩闆r表
一礦以往回風巷煤柱留設為20 m,由于回風巷為動壓影響巷道,且布置在下層煤體中,主要采取1×7股的21.6 mm錨索進行支護,回風巷受采空側(cè)的動壓和應力影響,煤體極易變化成松軟破碎煤體,周圍圍巖承載結(jié)構(gòu)變差,造成巷道頂幫和底板均劇烈變形。通過對多個動壓回風巷礦壓觀測分析,動壓影響的回風巷在回采期間基本有100~300 m不等的范圍,其中150 m范圍內(nèi)影響劇烈,變形明顯,對安全生產(chǎn)的影響較大。在局部劇烈變形段,頂板下沉,底鼓量大,兩幫位移嚴重,巷道斷面高度僅為1.8 m,寬度僅為2 m。在支護上,有大量錨索破斷,鋼帶變形破壞,需要的端頭及超前支護強度巨大,大量單體柱進行密集維護,對通風、行人造成極大的安全隱患,需要浪費大量人力進行維護。巷道變形對巷道的布置和支護提出了很高的要求,需要在掘進期間進行充分分析和補強支護設計。
煤柱寬度需要考慮沿空巷道圍巖物理力學特性、圍巖應力場、圍巖位移場、圍巖塑性破壞區(qū)等。使煤柱和沿空巷道有效避開各種應力影響范圍,尤其要避開峰值應力區(qū);使沿空巷道圍巖塑性破壞范圍較小,保證巷道圍巖自身的承載特性,防止局部破壞較嚴重影響圍巖錨固承載結(jié)構(gòu)的形成;從經(jīng)濟和效益角度優(yōu)先考慮小煤柱掘進,同時高瓦斯易破碎煤層考慮采空區(qū)漏風、瓦斯治理等問題;滿足現(xiàn)場安全高效生產(chǎn)需求,回風巷掘進期間需要皮帶運輸、局扇通風、行人、軌道運料等。
參考煤柱寬度的確定應綜合考慮側(cè)向支承應力、煤柱及巷道穩(wěn)定性、回采期間巷道圍巖變形量、現(xiàn)場采空區(qū)漏風、高瓦斯等條件。根據(jù)我礦以往留設8 m、10 m和15 m等不同煤柱的對比論證,不同煤柱存在多個個性問題,從安全角度和經(jīng)濟成本分析各有差別,主要為存在采空側(cè)瓦斯?jié)B透和釋放,造成的瓦斯治理難題;還有采空區(qū)的探放水影響較大。經(jīng)過綜合分析,結(jié)合現(xiàn)場施工情況,回風巷將煤柱寬度定為12 m,巷道沿煤層頂板掘進。
頂板采用“主錨索+補強錨索+鋼帶+經(jīng)緯金屬網(wǎng)”聯(lián)合支護。排距1 000 mm,間距940 mm,鋼帶使用BHW-940-280-4-5100的6眼W鋼帶;錨索布置方式:從左往右在鋼帶3、5眼布置補強錨索,其余眼布置主錨索。主錨索使用Φ21.8 mm×4 200 mm的錨索,補強錨索使用Φ21.8 mm×6 200 mm的錨索,錨索托板均使用300 mm×270 mm×14 mm的可調(diào)心W型托板配合調(diào)心球墊,藥卷均使用MS雙速23/120型樹脂錨固劑。金屬網(wǎng)使用6 000 mm×1 200 mm經(jīng)緯金屬網(wǎng)。
采用“錨索+金屬網(wǎng)”聯(lián)合支護,每排每幫布置4根錨索,排距1 000 mm,間距從頂板至底板依次為:400/950/950/950/350 mm。幫錨索使用Φ17.8 mm×4 200 mm的錨索,錨索托板使用300 mm×300 mm×12 mm的可調(diào)心W型托板配合調(diào)心球墊,藥卷使用MS雙速23/120型樹脂錨固劑。金屬網(wǎng)雙層布置,雙邊連接(如圖1所示)。
21.8 mm錨索施加較大的預應力后(330 kN),巷道頂幫錨索最大受力250 kN,掘進期間穩(wěn)定厚主要維持在200 kN,錨索的受力整體處于穩(wěn)定狀態(tài),大小變化不明顯,錨索受力特征充分表明預緊力擴散的有效性,控制頂板為穩(wěn)定圍巖,減少了頂板變形、離層及滑動等變化,提升了頂板及錨固范圍的完整和強度(見圖2)。
圖1 巷道支護設計圖(mm)
圖2 巷道位移監(jiān)測曲線
掘進圍巖受擾動后,由于高預應力錨索技術(shù)支護,圍巖很快被支護,基本趨于穩(wěn)定。巷道頂板平整,局部地質(zhì)變化區(qū)稍有破碎下沉,下沉量控制在100mm,絕大部分段基本沒有變化。兩幫受煤體破碎影響,部分段有回縮,移近量主要為150~200 mm范圍,個別有錨索破斷,但整體控制有效,支護可靠。由于底板為煤體,受礦壓影響,底鼓范圍近500 m,底鼓量最大1.2 m,平均0.5 m(見圖3)。
圖3 巷道斷面監(jiān)測圖
高預應力支護為頂板提供了更高的預緊力,并有更大的延伸率,有效地減少了頂板圍巖的變形量,頂板圍巖保持穩(wěn)定,兩幫變形得到有效控制,整體狀況明顯改善。巷道斷面滿足掘進和回采期間的斷面要求,有效地減少了巷道重復整修的投入,具有良好的經(jīng)濟效益。