李志強,黃忠高,謝志翔,萬童安
(江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局九一二大隊,江西鷹潭335000)
江蘇省淮安市楊槐鹽礦段勘探工程6#鉆井施工任務是:1口勘探鹽井,設計井深2100~2500m左右(含600m取芯)。
上部為第四系(Qd):0~155.0m,厚度155m,巖性上部主要為灰黃色、土黃色粉砂質(zhì)粘土,下部主要為褐色含礫粘土層并含有大量鈣質(zhì)充填,與下伏地層呈不整合接觸。
中部為新近系鹽城組(Ny),155.0~470m,厚度225m,巖性上部為灰黃色夾灰白色粉砂與中粗砂互層,靠近下部夾粘土薄層,中部紫紅色粘土夾粉細砂,下部以中細砂為主,接近底部為礫石層,礫石主要由石英及硅質(zhì)成份組成,與下伏地層不整合接觸。
下部為白堊系上統(tǒng)浦口組(K2p):該組地層可分為三段,根據(jù)區(qū)內(nèi)勘探等資料,只揭露浦三段和浦二段上部地層。浦三段(K2p3)上部以紫紅色泥巖、粉砂巖及粉砂質(zhì)泥巖為主,局部見鈣泥質(zhì)膠結(jié),含硬石膏團塊,下部以灰褐色泥巖夾粉砂質(zhì)泥巖為主,含鈣質(zhì),局部夾鈣芒硝條帶。浦二段(K2p2)巖性以煙灰色巖鹽、鈣芒硝巖、泥巖為主,成頻繁韻律層產(chǎn)出,根據(jù)區(qū)內(nèi)鉆探等地質(zhì)資料只揭露上亞鹽段的二、三、四巖性組合,且隨井深增加,鹽質(zhì)變純變厚,有很好的開采價值。
鉆井設備見表1。隨后的使用中發(fā)現(xiàn):
(1)甲方提供的630kVA變壓器安裝位置太低,下大雨基礎即積水,只得在旁邊挖坑引水,水泵外排,但完全滿足了滿負荷工作的F500水泵和XD-40DB轉(zhuǎn)盤鉆機等設備施工的電力需要。
(2)F500水泵在取芯段長期處于滿負荷工作狀態(tài),有“小馬拉大車”之嫌,需更換大的。
(3)泥漿固相控制循環(huán)系統(tǒng)與鉆進地層匹配似乎存在問題。
見表2。一開用的是鋼齒三牙輪鉆頭,轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)鉆進,鉆進效率不錯。二開前期用的也是鋼齒三牙輪鉆頭,鉆進效率也可以,但808.21m卡鉆事故處理后,9月10日孔深1231.47m發(fā)生輕微卡鉆,至9月18日1283m開始螺桿配復合片鉆頭鉆進前,20d的有效時間,進尺不到480m,這其中用了鑲齒鉆頭,還用過螺桿。表面看可能是地層變硬不好打,實際上是泥漿工作沒跟上,孔內(nèi)不干凈而造成的。后期全部用的是復合片鉆頭。1654.42m取芯前,螺桿配復合片鉆頭鉆進效率很高,1725.37~1919.93m(其中1899.29m處卡鉆)復合片鉆頭鉆進效率也不錯。取芯孔段1654.43~1725.37m和1919.93~2686m用了12翼、8翼、6翼和鋸齒復合片取芯鉆頭,前期效果非常不佳,后隨著孔深和含鹽純度的增加,鉆進效率才明顯提高。其原因可能是:取芯孔段1654.43~1725.37m孔段含鹽非常低,巖石主要是較硬而致密泥巖,石英質(zhì)成分偏高,礦物粒度很細,具有很好的彈性,常規(guī)復合片鉆頭很難切入其中,即所謂的“橡皮層”,已成為鉆探行業(yè)難以攻克的技術難題。
歸納起來就是一句話:鋼齒牙輪鉆頭不行換復合片鉆頭,轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)鉆進不行用螺桿復合鉆進。
有必要談談鉆頭泥包問題。鉆頭泥包是指鉆頭表面為泥團所包被,在鉆進、起下鉆過程中都會發(fā)生。發(fā)生鉆頭泥包后,鉆頭牙齒受泥包影響“吃入”地層程度減小,導致其攻擊力不能正常發(fā)揮、鉆速變慢,嚴重時包死鉆頭、堵死水眼,導致泵壓升高,甚至無進尺,如果是在起下鉆時發(fā)生,還有可能造成環(huán)空阻塞。鉆頭泥包問題往往主要是由于泥漿中固相含量過高、鉆井液排量小不能有效清洗鉆頭、地層本身膠質(zhì)泥巖含量大易粘附鉆頭所致。處理泥漿時控制分散不好的粘土和
磺化瀝青加量,鉆進中及時開動固控設備清除泥漿中微小有害固相顆粒含量,更換鉆頭下鉆中途要大排量循環(huán)及時清除下鉆粘附鉆頭的泥巴,到底后盡可能先大排量循環(huán)幾分鐘后再鉆進,把握好這幾個關鍵環(huán)節(jié)可有效防止鉆頭泥包。本井一開和二開1000m左右孔深,多次發(fā)生鉆頭泥包現(xiàn)象,后采取以下措施,收到明顯效果:①停止鉆進,提高泵量加強水力沖洗效果;②上提鉆頭脫離井底,提高轉(zhuǎn)速增大離心力使泥塊易于甩出來,并上下大幅度活動幾次;③將鉆頭大鉆壓下放井底,低速開動轉(zhuǎn)盤循環(huán)5~10min;④將鉆頭0t鉆壓下放井底不開轉(zhuǎn)盤循環(huán)5~10min;⑤重復操作一遍①~④。
表1 主要施工設備、管材配置一覽
表2 鉆頭和鉆進方法
本井2級口徑成井。一開?311mm開孔,鉆深480.07m,下?244.5mm×8.89mm套管并固井。二開?216mm口徑鉆進至終孔,不下管。見表3。
表3 鉆孔結(jié)構與套管程序表
見表4。明顯的認識是水泵偏小,泵壓基本達到額 定最大值。
表4 鉆進技術參數(shù)表
鉆井中由于井眼不可能完全垂直,當井下鉆具靜止不動時,在井下壓差作用下,鉆柱的一些部位會貼于井壁,與井壁泥餅粘合在一起,靜止時間越長則鉆具與泥餅的接觸面積越大,由此而產(chǎn)生的卡鉆稱為壓差卡鉆,也稱之為粘附卡鉆或泥餅卡鉆。
產(chǎn)生壓差卡鉆的原因主要是鉆井液性能不好,密度過高造成井內(nèi)壓差太大;失水量大,泥餅厚,粘滯系數(shù)大。一旦停止循環(huán),不活動鉆具,鉆具有一部分就會貼到井壁上與泥餅接觸,時間增加則會使接觸面積和深度增大,泥餅對鉆具的粘滯力增加,導致鉆具無法上下活動和轉(zhuǎn)動,但能夠開泵循環(huán),且泵壓正常穩(wěn)定。壓差卡鉆的預防措施主要是調(diào)節(jié)好鉆井液性能,盡可能降低鉆井液的密度,提高鉆井液的潤滑性能,降低泥餅的粘滯系數(shù);并要盡可能簡化鉆具結(jié)構、加強活動鉆具或采用加扶正器的方法使鉆具居中。
8月23日孔深808.21m發(fā)生壓差卡鉆詳細經(jīng)過是:正常鉆進中,加單根后對上方鉆桿,開泵正常,但方鉆桿上提、下放均遇阻不動(另,上個班出現(xiàn)卡鉆征兆:鉤載10t多提拉不動,下放鉆壓20t解卡);處理方法是:①多次強拉、下壓無效;②割短地表部分鉆桿再焊接后回轉(zhuǎn)亦轉(zhuǎn)不動;③用7%粘土、1%磺化瀝青和純堿、黃原膠配新漿保持泥漿循環(huán);④在聯(lián)系好震擊器并準備去租借時,一直處于100t懸拉狀態(tài)的鉆具鉤載不知何時下降到了41t,鉆具解卡了;起鉆后情況:起鉆最后1根?159mm鉆鋌和?178mm鉆鋌出現(xiàn)斷續(xù)而嚴重泥包現(xiàn)象并夾有碎石。10月26日孔深1899.29m第二次發(fā)生壓差卡鉆詳細經(jīng)過是:在結(jié)束不取芯復合片鉆頭配螺桿高效鉆進后換取芯筒鉆具下鉆時被卡。在970m處對上方鉆桿通水,泵壓4MPa不變,上提和下放鉆具均不動(此前840m左右,下鉆阻力大,通水1h泵壓由5MPa下降到2MPa);處理方法是:①調(diào)濃泥漿;②強拉、強壓、強行回轉(zhuǎn),不見效;③用地面震擊器也不行;④清水沖孔不到100min解卡;起鉆后情況:起鉆發(fā)現(xiàn)鉆鋌和取芯筒外壁光亮,但取芯筒內(nèi)管下部堵塞1m長泥渣。
圖1 壓差卡鉆起出的鉆頭和鉆鋌
圖1 是壓差卡鉆起出的鉆頭和鉆鋌實物照片。不難看出:對卡鉆發(fā)生前的明顯征兆缺乏專業(yè)技術知識應對,對卡鉆發(fā)生后的處理措施太過側(cè)重上提(下放)和轉(zhuǎn)動鉆具以解卡這種手段,對浴井解卡方法的應用不及時,入井鉆具組合如?178mm鉆鋌不恰當,以及泥漿技術水平存在不少問題等。
采用大慶市達美石油裝備制造有限公司生產(chǎn)的型號為SYQX186-115-60FT-250P(雙節(jié))取芯筒(見圖2)鉆進取芯。該取芯筒主要由安全接頭、旋轉(zhuǎn)總成、懸掛總成、外筒、內(nèi)筒、巖芯爪組合件、取芯鉆頭和輔助工具等部分組成。實踐表明,取芯效果良好,但未配套巖芯卡斷器,在長孔段鉆進取芯中總是有所不足的。
圖2 大慶達美取芯筒
取芯基本情況見表5和圖3。
應該說,本井的取芯工作中,取芯效率即平均時效前期太低,后期尚可,可能地層是主要影響因素;但包括取芯厚度遠超600m和采取率高達99%的取芯成績也顯而易見,這與采取如下正確的取芯工藝技術密不可分。
表5 取芯基本情況
圖3 不同取芯孔段的平均時效
一是取芯前的準備工作。
包括井眼的準備和工具檢查及準備兩方面。
井眼的準備:取芯起鉆前要充分處理好井內(nèi)泥漿,使泥漿性能穩(wěn)定,保持泥漿具有良好的流變性和潤滑性,保證井眼清潔、暢通,無垮塌,無沉砂,能順利下鉆到底,同時保證井下無落物。特別注意必須充分保證井眼暢通,對起下鉆遇阻遇卡井段,消除阻卡后方可下鉆取芯。
工具檢查及準備:①取芯前,保養(yǎng)取芯工具,認真檢查取芯筒內(nèi)、外筒的彎曲度;外筒母扣與公扣情況;巖芯爪的彈性是否良好;密封圈損傷情況;懸掛軸承保養(yǎng)、潤滑情況(確保其轉(zhuǎn)動靈活),鉆頭狀況(特別注意測量鉆頭齒內(nèi)徑及內(nèi)孔包徑合金比較接近,鉆頭布齒的對稱情況)及內(nèi)、外筒的間隙;內(nèi)筒鎖緊套、定位套情況及內(nèi)筒接箍處完好情況;鋼球是否匹配等。②檢查取芯工具附件是否齊全,檢查卡箍自由張開直徑小于巖芯直徑2~3mm,完全收縮時內(nèi)徑以不出卡箍座為準。③調(diào)整內(nèi)外筒間隙在8~12mm范圍內(nèi)。
二是下鉆操作方面。
取芯筒上鉆臺時,注意防碰。取芯筒入井時,必須在井口卡好安全卡瓦,嚴防取芯筒滑脫落井。
下鉆操作要平穩(wěn),不得猛剎、猛放,復雜井段應控制下放速度;不允許用取芯鉆頭劃眼,下鉆遇阻不得超過5t,經(jīng)上下活動不能下入時應接方鉆桿開泵循環(huán)泥漿,如需劃眼,應采取點劃通過,嚴禁強行劃眼通過。
下鉆到底,大排量循環(huán)正常后,緩慢下放至離井底0.5~1m處,上下活動,慢轉(zhuǎn)正常后,即可開始投球取芯鉆進。
三是取芯鉆進時。
(1)投球后開始方入樹芯時,以0.5~1t鉆壓(轉(zhuǎn)速50r/min;排量20L/s)造芯0.3~0.5m后,造芯完畢,逐漸加大參數(shù)至規(guī)定鉆壓鉆進:鉆壓4~6t,轉(zhuǎn)速60~80r/min,排量20~22L/s。
(2)送鉆要平穩(wěn)均勻,不得頓溜鉆,無特殊情況中途不得停泵及上提鉆柱,發(fā)現(xiàn)憋鉆跳鉆等井內(nèi)不正常時,應認真分析原因,采取有效措施,不得蠻干,鉆進中隨時注意泵壓變化及巖屑返出情況,認真分析井下情況。
(3)樹芯、割芯、套芯及取芯起鉆等作業(yè),必須由司鉆或大班司鉆親自操作。
(4)有異常情況,必須認真分析,及時匯報采取措施:
①進尺逐漸變慢且立壓升高,上提鉆具立壓恢復。在同地層情況下一般為鉆頭磨損,應割芯提鉆。
②鉆時忽高忽低,立壓不穩(wěn),一般為地層軟硬交替,所以要及時調(diào)整參數(shù)。
③鉆速快且有放空現(xiàn)象,一般為鉆遇裂隙地層,應適當降低所有參數(shù)以防堵芯。
④立壓升高,鉆速明顯下降,上提鉆具立壓不變情況下一般為堵芯。這時應降低鉆壓至0.5~1t轉(zhuǎn)動,或者將鉆具下壓至正常鉆壓的2倍循環(huán)后現(xiàn)象仍未消失,要及時割芯提鉆。
(5)加單根程序為:一提、二鎖、三沖、四壓,即:上提割芯;鎖緊轉(zhuǎn)盤;下放沖孔3~5min;加單根后下壓比正常鉆壓大5~8t以頂開巖芯爪后月正常參數(shù)取芯鉆進。
四是割芯操作時。
鉆完取芯進尺,磨鉆壓,待鉆壓恢復到0t后,即可上提鉆具割芯,割芯后應上提鉆具至開始方入,轉(zhuǎn)動不同方向,緩慢下放1~2m以探查巖芯是否割斷,或井內(nèi)有無余芯。
割芯成功后起鉆。
五是起鉆。
起鉆控制速度,操作平穩(wěn),不得猛剎、猛拉、猛頓及猛放,嚴禁使用轉(zhuǎn)盤卸扣,防止巖芯掉入井內(nèi)。
起鉆中要有專人負責及時向井內(nèi)灌漿,保證井內(nèi)充滿鉆井液。
六是其他注意事項。
(1)起下鉆過程中,防止取芯筒粘卡。
(2)起完鉆不得在井口出芯。
(3)取完芯恢復鉆進時,嚴防小井眼卡鉆。
(4)割芯時應考慮井內(nèi)磨阻。
在不超過3000m深度鹽井取芯鉆進中,選用衡陽生產(chǎn)的XD-40DB轉(zhuǎn)盤鉆機和大慶制造的SYQX186-115-60FT-250P(雙節(jié))取芯筒,完全可行;但F500水泵小了應用大泵;鋼齒牙輪鉆頭+轉(zhuǎn)盤鉆進方法適用鉆孔淺部施工,復合片鉆頭+螺桿鉆進方法適用鉆孔深部施工。
今后施工建議:深刻認識地層特點這個基礎,正確選用鉆進工藝方法,充分發(fā)揮起決定性作用的人的主觀能動性這個關鍵作用,建立并執(zhí)行崗位責任制度和業(yè)務學習制度,在硬而致密泥巖“橡皮層”,開展螺桿+取芯筒復合鉆進試驗研究。