王燁敏,匡亞莉
(1.山西工程技術(shù)學(xué)院,山西 陽泉 045000;2.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)化工學(xué)院,江蘇 徐州 221116)
與世界各主要產(chǎn)煤國(guó)一樣,我國(guó)對(duì)+0.50 mm粒級(jí)煤炭的分選主要采用重介質(zhì)分選和跳汰兩種選煤方法[1]。跳汰選煤具有工藝流程簡(jiǎn)單、技術(shù)成熟、入料粒級(jí)寬、單機(jī)處理能力大和整體投資少等優(yōu)點(diǎn)[2]。近年來,隨著動(dòng)力煤分選比例的提升,跳汰機(jī)處理能力不斷提升,跳汰選煤作為一種成熟有效的選煤方法在我國(guó)煤炭分選中仍將占有很大比重[3],尤其是在動(dòng)力煤分選和排矸作業(yè)中,跳汰選有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)[4-5]。
選煤設(shè)備大型化和高效化是今后選煤發(fā)展的主要方向之一[6-7]。大型動(dòng)力煤跳汰機(jī)并不是只對(duì)現(xiàn)有的小型跳汰機(jī)進(jìn)行簡(jiǎn)單放大。跳汰技術(shù)上的研究成果表明,脈動(dòng)水流均勻分布是實(shí)現(xiàn)物料有效分選的保證[8]。近年來,大型跳汰機(jī)在選煤廠應(yīng)用實(shí)踐發(fā)現(xiàn),空氣與水直接接觸和局部空氣分布不均勻?qū)е麓矊硬黄椒€(wěn)現(xiàn)象,嚴(yán)重影響分選精度。研究大型跳汰機(jī)首要問題是隨著跳汰分選面積增大而出現(xiàn)的空氣分布不均勻現(xiàn)象,如果不能有效解決將難以進(jìn)一步發(fā)展[9]。
本實(shí)驗(yàn)首先在實(shí)驗(yàn)室型柔性空氣室模型跳汰機(jī)進(jìn)行工作性能測(cè)定,然后在選煤廠進(jìn)行工業(yè)應(yīng)用,最后進(jìn)行跳汰機(jī)工業(yè)實(shí)驗(yàn)的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,比較柔性空氣室大型跳汰機(jī)與原大型跳汰機(jī)分選性能差異。
為了解決以上問題,設(shè)計(jì)多個(gè)氣囊固定在跳汰機(jī)篩下,以替代跳汰室/脈動(dòng)室之間U 型結(jié)構(gòu),在氣囊充氣時(shí),氣囊膨脹,將篩下水?dāng)D到篩上,篩上水位上升,氣囊排氣時(shí)被擠癟,篩上水位回落,形成脈動(dòng)水流。在整個(gè)跳汰過程中空氣不直接與水接觸,因此脈動(dòng)水流均勻分布到整個(gè)篩平面上。實(shí)驗(yàn)室型跳汰機(jī)為中國(guó)礦業(yè)大學(xué)化工學(xué)院模型跳汰機(jī)實(shí)驗(yàn)裝置,主體結(jié)構(gòu)由有機(jī)玻璃制成,其中上機(jī)體尺寸為(1100×625×800) mm,下機(jī)體尺寸(1100×625×1400) mm,溢流堰高度372 mm,中間位置篩板由帶有(10×30) mm沖孔的鋼板制成,下機(jī)體中安裝2 個(gè)氣囊。氣囊材料選取膠帶粘合材料、高分子復(fù)合材料、橡膠復(fù)合材料1、橡膠復(fù)合材料2 作為氣囊疲勞實(shí)驗(yàn)材料。
實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)主要有跳汰機(jī)模型、進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)、檢測(cè)和控制系統(tǒng)、進(jìn)出水系統(tǒng)幾部分構(gòu)成[10]。
新型柔性空氣室-氣囊的材料選擇進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室疲勞實(shí)驗(yàn)、工藝性能實(shí)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)化實(shí)驗(yàn)。材料選擇主要是從力學(xué)性能、剛度(安裝后能保持形狀)、變形比、抗疲勞性能、使用壽命等方面考慮。
最后篩選出膠帶粘合材料、高分子復(fù)合材料、橡膠復(fù)合材料1、橡膠復(fù)合材料2 等(從橡膠制品廠購(gòu)買),進(jìn)行工藝實(shí)驗(yàn),觀察產(chǎn)生水流的強(qiáng)度和穩(wěn)定性。最后在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安裝實(shí)驗(yàn)。具體實(shí)驗(yàn)對(duì)比情況見圖1。
圖1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比Fig.1 Comparision of test results
圖中不能用數(shù)字表示的參數(shù),給出的是模糊評(píng)判等級(jí),數(shù)字越大,表示等級(jí)越高,效果越好。
實(shí)驗(yàn)用模型跳汰機(jī)系統(tǒng)中,數(shù)控電磁風(fēng)閥可實(shí)時(shí)設(shè)定和調(diào)節(jié)跳汰周期、進(jìn)氣期、膨脹期、排氣期等實(shí)驗(yàn)參數(shù)。床層跳動(dòng)高度即脈動(dòng)水流水位的高點(diǎn)、低點(diǎn)采用位于機(jī)體上方的超聲波液位探測(cè)器進(jìn)行檢測(cè)。床層松散度為跳汰床層中水的體積占床層總體積的百分?jǐn)?shù),在已知分選顆粒的質(zhì)量和性質(zhì)的情況下,通過公式:θ = (HS-V)/HS 進(jìn)行計(jì)算,其中θ 為松散度,H 為液面高度,S 為篩板面積,V 為顆??傮w積。
圖2 跳汰周期對(duì)床層松散度的影響Fig.2 Influence of jig cycle on bed looseness
由圖2 跳汰周期對(duì)床層松散度的影響可以看出,跳汰周期為1.3s 處,床層松散度較好。說明周期對(duì)松散度的影響明顯存在。
圖3 跳汰周期對(duì)液面跳動(dòng)的影響Fig.3 Influence of jig cycle on liquid level beating
由圖3跳汰周期對(duì)液面跳動(dòng)的影響可以看出,周期增長(zhǎng),液面跳動(dòng)變化并不明顯,說明在風(fēng)壓不變、進(jìn)氣期不變的情況下,液面受周期的影響不大,應(yīng)該脈動(dòng)比較穩(wěn)定。
圖4 進(jìn)氣期對(duì)水流脈動(dòng)的影響Fig.4 Influence of intake period on flow fluctuation
由圖4 進(jìn)氣期對(duì)水流脈動(dòng)的影響可以看出,在一個(gè)周期內(nèi),進(jìn)氣期延長(zhǎng),液面跳動(dòng)高度增大,說明進(jìn)氣期對(duì)床層松散度影響比較大,也說明氣囊托起床層的力度比較充足,進(jìn)氣沖力大。
圖5 排氣期對(duì)水流脈動(dòng)的影響Fig.5 Influence of exhaust period on flow fluctuation
由圖5 排氣期對(duì)水流脈動(dòng)的影響可以看出,排氣期延長(zhǎng),液面會(huì)降低比較多,這說明了排氣期長(zhǎng),氣囊中的空氣可以排除比較干凈,也說明排氣期不要太長(zhǎng),可以保持床層有一定松散。
實(shí)驗(yàn)室型跳汰機(jī)研究結(jié)果表明,柔性空氣室跳汰機(jī)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律符合傳統(tǒng)跳汰機(jī)床層的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,柔性空氣室完全能夠代替?zhèn)鹘y(tǒng)的跳汰室/脈動(dòng)室之間U 型結(jié)構(gòu),產(chǎn)生的脈動(dòng)更平穩(wěn),進(jìn)氣的沖力更大。
趙固二礦選煤廠位于河南省新鄉(xiāng)市,是一座設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為350 萬t/a 的現(xiàn)代化大型跳汰分選工藝洗煤廠,入洗趙固二礦優(yōu)質(zhì)無煙煤。選煤工藝為:跳汰混合入洗+粗煤泥TBS 分選+煤泥浮選工藝+尾煤泥干燥。實(shí)際生產(chǎn)中,大型跳汰機(jī)出現(xiàn)的問題主要是矸石帶煤含量較高,入洗量沒有達(dá)到預(yù)期要求,主要原因是跳汰面積大,水流與空氣直接接觸,導(dǎo)致局部空氣分布不均勻,甚至產(chǎn)生的脈動(dòng)水流紊亂和床層不平穩(wěn)?,F(xiàn)場(chǎng)跳汰機(jī)床層兩側(cè)的煤質(zhì)存在很大差距,一側(cè)的塊煤(≥13 mm)含量高達(dá)80%以上,而另一側(cè)塊煤含量則低于30%,入洗煤質(zhì)不穩(wěn)定時(shí)含量差距更大,其原因是空氣分布不均勻,造成了床層分布不均勻,這將會(huì)破壞物料按密度分層。
根據(jù)國(guó)家相關(guān)實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況,對(duì)趙固二礦選煤廠改造前后大型跳汰機(jī)的分選效果進(jìn)行評(píng)定,使用不完善度、數(shù)量效率和總錯(cuò)配物含量等評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)原跳汰機(jī)和柔性空氣室跳汰機(jī)進(jìn)行對(duì)比。
圖6 入選原煤的可選性曲線Fig.6 Washability Curve of raw coal
由圖6 可以看出,原煤-1.50 g/cm 粒級(jí)產(chǎn)率為48.27%,灰分為8.34%,而-1.60 g/cm 粒級(jí)產(chǎn)率高達(dá)73.17%,灰分為10.27%。根據(jù)圖6 原煤可選性曲線可知當(dāng)精煤灰分為11.00%時(shí),理論分選密度為1.72 g/cm,δ±0.1 含量為8.00%,此時(shí)精煤理論產(chǎn)率為77.00%,由此判斷該煤種為易選,接近中等可選。
工業(yè)型柔性空氣室跳汰機(jī)是由原YT-27 跳汰機(jī)基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,YT-27 跳汰機(jī)單臺(tái)處理量為350 ~400 t/h,改造中拆除原有三角形空氣室,改造后的柔性氣室跳汰機(jī)氣囊安裝在5 根(200×400) mm 的方鋼管上面,每根方鋼管上有16 個(gè)氣囊座,均勻分布于方鋼管兩側(cè)。氣囊材質(zhì)為橡膠,長(zhǎng)度為1.10 m,底部采用夾板和密封膠膠進(jìn)行密封,上部采用鐵箍和密封膠進(jìn)行密封;在氣囊和方鋼管連接處加裝橡膠墊同時(shí)涂抹密封膠,保證密封完全。跳汰機(jī)分為五個(gè)氣室,每個(gè)氣室加裝一根方鋼管用于供氣和支撐氣囊,每室安裝16 個(gè)氣囊,跳汰機(jī)整體安裝80 個(gè)氣囊。方鋼水平安置于跳汰機(jī)內(nèi)部,一端與機(jī)體進(jìn)氣口連接,另一端與機(jī)體連接,連接位置處密封。柔性空氣室運(yùn)行過程中,出現(xiàn)氣囊破損現(xiàn)象,為延長(zhǎng)使用壽命,尋找了新材質(zhì)氣囊。新式氣囊仍為橡膠材質(zhì),但其剛性得到較大的提高,新氣囊采用三層帆布橡膠(上層膠3 mm,下層膠1.5 mm),投用以后,使用正常。
工業(yè)型柔性空氣室跳汰機(jī)和選礦廠原跳汰機(jī)在選煤廠進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn)。改造前后見表1。
表1 改造前后跳汰機(jī)分選指標(biāo)Table 1 Separating indexes of jig before and after transformation
改造后盡管矸石的產(chǎn)率相近,但是精煤和中煤合計(jì)灰分分別15.94%和14.97%,約下降1%。
由跳汰機(jī)分選得到選礦產(chǎn)品的分配曲線計(jì)算出的第一段和第二段的不完善度見表2。
表2 改造前后跳汰機(jī)工藝參數(shù)Table 2 Process parameters of jig before and after transformation
由表2 可知,跳汰機(jī)改造后,塊矸帶煤率由3.30%降至2.87%,末矸帶煤率由15.10%降至12.58%。這表明柔性空氣室跳汰機(jī)對(duì)煤的回收率得到提高。
由改造前后的錯(cuò)配物曲線可得出第一段和第二段錯(cuò)配物含量見表3。
表3 改造前后跳汰機(jī)錯(cuò)配物含量Table 3 Mismatch content of jig before and after transformation
由表3 可知,跳汰機(jī)改造后,矸石段錯(cuò)配物含量由12.58%降至10.21%,而中煤段錯(cuò)配物含量由10.08%降至8.50%,柔性空氣室跳汰機(jī)分選精度較之前有所提升。
柔性空氣室跳汰機(jī)一個(gè)月的應(yīng)用塊矸石帶煤率和末矸石帶煤率統(tǒng)計(jì)結(jié)果分別見圖7、8。
圖7 改造前后塊矸石帶煤率Fig.7 Loss rate of coal in block gangue before and after transformation
圖8 改造前后末矸石帶煤率Fig.8 Loss rate of coal in powder gangue before and after transformation
由圖7 可知,改造后塊矸石帶煤率平均為2.87%,改造前塊矸石帶煤率平均為3.30%,比改造前降低了0.43%。由圖8 可知,改造后末矸石帶煤率平均為12.58%,改造前末矸石帶煤率平均為15.10%,比改造前降低了2.52%。由于改造后跳汰機(jī)運(yùn)行過程中出現(xiàn)過氣囊破損現(xiàn)象,可能導(dǎo)致矸石帶煤率的升高,導(dǎo)致出現(xiàn)曲線中帶煤率突然升高的情況。后續(xù)過程中已將重新制作的新式氣囊安裝于柔性氣室跳汰機(jī)。
趙固二礦選煤廠改造前,跳汰機(jī)單臺(tái)處理量為350-400 t/h;跳汰機(jī)氣室改造為柔性氣室后,其單位處理為400-450 t/h。在保證煤質(zhì)的前提下,單臺(tái)小時(shí)處理量約提升了50 t/h。2 臺(tái)跳汰機(jī)處理量共提高100 t/h,可以節(jié)省成本共計(jì)954.05萬元/a。
目前,趙固二礦選煤廠塊精煤的平均售價(jià)為1100 元/t,精煤平均價(jià)為800 元/t,矸石的平均售價(jià)為5 元/t。該廠年處理原煤量約為350 萬t/a,改造后塊矸帶煤率下降0.43 個(gè)百分點(diǎn),末矸帶煤率下降2.52 個(gè)百分點(diǎn),考慮到這是改造一臺(tái)的結(jié)果,兩臺(tái)改造后多產(chǎn)的精煤所創(chuàng)造的的經(jīng)濟(jì)效益共計(jì)914.86 萬元/a。
改造及維護(hù)投資約為77.13 萬元/a。
綜合經(jīng)濟(jì)效益=節(jié)約成本 + 帶煤率下降的效益 - 改造及維護(hù)費(fèi)用 = 1791.78 萬元/a。
(1)實(shí)驗(yàn)型柔性空氣室跳汰機(jī)床層運(yùn)動(dòng)規(guī)律復(fù)合傳統(tǒng)跳汰機(jī)床層的運(yùn)動(dòng)趨勢(shì),說明柔性空氣室跳汰機(jī)能夠代替?zhèn)鹘y(tǒng)空氣室跳汰機(jī);
(2)與改造前比較,柔性空氣室跳汰機(jī)的脈動(dòng)水流更均勻,去除了脈動(dòng)死角,整個(gè)床層得到了充分分散,保證了分選產(chǎn)品質(zhì)量,各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)均優(yōu)于原YT-27 跳汰機(jī),同時(shí)跳汰機(jī)的處理量約提升50 t/h,提高了設(shè)備的使用效率;
(3)降低跳汰機(jī)維護(hù)工作難度。改造前的跳汰機(jī)為復(fù)合式跳汰機(jī),機(jī)體內(nèi)部結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,維護(hù)難度較大;改造后,簡(jiǎn)化了機(jī)體結(jié)構(gòu),若出現(xiàn)脈動(dòng)死角,只需根據(jù)死角位置,對(duì)其位置處的氣囊進(jìn)行維護(hù)或者更換便可解決問題;
(4)通過采用柔性空氣室新技術(shù),可為該廠創(chuàng)造1791.78 萬元/a 的可觀經(jīng)濟(jì)效益,為大型跳汰機(jī)改造提供新思路。