邱 煒,劉軍軍,馬錫良,徐清鵬,周 波,羅 楊
(國網(wǎng)四川省電力公司成都供電公司,四川 成都 610041)
氣體絕緣組合電器(gas insulated switchgear,GIS)將斷路器、隔離開關(guān)、接地開關(guān)、母線、CT等部件密封在金屬腔體內(nèi),具有占地空間小、運行可靠性高、維護(hù)量小等優(yōu)點,在電力系統(tǒng)得到了廣泛的應(yīng)用[1-3]。近年來,GIS設(shè)備發(fā)熱故障屢見不鮮,已造成多起設(shè)備停運事故。因此,加強(qiáng)GIS設(shè)備發(fā)熱缺陷故障的檢測與分析具有重要意義[4-9]。
下面介紹一起252 kV GIS斷路器罐體異常發(fā)熱缺陷,分析了該處缺陷的主要原因,提出了診斷GIS斷路器異常發(fā)熱缺陷的方法措施,并給出設(shè)備運行維護(hù)建議。
2020年4月11日16時11分,某220 kV變電站運行人員發(fā)現(xiàn)220 kV 263斷路器A相GIS殼體異常發(fā)熱,熱點溫度達(dá)40 ℃,B、C相及環(huán)境溫度為22 ℃,紅外圖譜見圖1。
該設(shè)備型號為ZF11-252(L),為三相分體設(shè)備,由新東北電氣集團(tuán)高壓開關(guān)有限公司生產(chǎn),于2013年12月投運。
發(fā)生缺陷時,該變電站運行方式為220 kV分列運行,263、265、201斷路器運行于Ⅰ母,266、264、202斷路器運行于Ⅱ母。
歷史操作信息:263斷路器近5年共動作12次,最近一次操作為2019年4月25日合閘。
歷史缺陷信息:2019年11月10日,263斷路器本體A相溫度較其他兩相略微偏高(2 ℃),檢修人員于2019年11月12日開展超聲波、特高頻測試,均未發(fā)現(xiàn)異常,三相氣壓表正常。
圖1 263斷路器A相紅外圖譜
在接到缺陷信息后,檢修人員開展了現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)該斷路器A、B、C三相氣室氣壓不平衡,A相氣壓為0.65 MPa,B、C相氣壓為0.63 MPa,測量數(shù)據(jù)見表1。負(fù)荷電流三相平衡無異常。
19:10,對該斷路器開展了精確紅外測溫,發(fā)現(xiàn)A相殼體最高溫度升至50 ℃,氣壓上升至0.69 MPa,而此時負(fù)荷與當(dāng)日下午并無明顯變化。263斷路器氣室GIS外殼(熱點)溫度測量數(shù)據(jù)見表2。
表1 263斷路器氣室氣壓測量數(shù)據(jù) 單位:MPa
表2 263斷路器氣室GIS外殼(熱點)溫度 單位:℃
由于該缺陷屬于紅外發(fā)熱缺陷,且紅外圖譜在GIS罐體上有明顯溫度梯度,具有局部熱點特征,故判斷為內(nèi)部連接出現(xiàn)異常導(dǎo)致了發(fā)熱情況。
考慮到設(shè)備內(nèi)部缺陷有明顯的的發(fā)展趨勢,當(dāng)日21:00對設(shè)備進(jìn)行了緊急停電,并開展了停電診斷工作。
對263斷路器開展了X射線成像檢測,檢測圖譜如圖2所示,未發(fā)現(xiàn)A相動靜觸頭接觸處明顯合閘不到位情況,動靜觸頭螺栓及緊固件無明顯松動。A、C相對比無明顯異常。初步判定動靜觸頭無合閘不到位現(xiàn)象,無明顯螺栓松動。
圖2 263斷路器動靜觸頭X射線檢測圖譜
對263斷路器A相相關(guān)氣室進(jìn)行SF6分解產(chǎn)物檢測,檢測數(shù)據(jù)見表3,各項指標(biāo)符合規(guī)程要求,未發(fā)現(xiàn)異常。
從26330、26340接地開關(guān)處測量263斷路器回路電阻,測量回路如圖3、圖4所示,數(shù)據(jù)結(jié)果見表4,可以看出A相回路電阻遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于B、C兩相,數(shù)據(jù)異常。
表3 263斷路器氣室氣體檢測結(jié)果
表4 263 GIS斷路器部分回路電阻測試結(jié)果
圖3 263 GIS斷路器部分回路電阻測試
圖4 263 GIS斷路器部分回路結(jié)構(gòu)
在回路電阻測出異常后,由于所測回路電阻為26330接地開關(guān)到26340接地開關(guān)之間部分,所含元器件較多。為進(jìn)一步減小測試范圍,精確定位缺陷位置,在回收氣體后,打開斷路器動靜觸頭處手孔,脫開拐臂鎖銷后,將斷路器處于半分半合狀態(tài)(見圖5),分段測量回路電阻。
圖5 手孔打開位置結(jié)構(gòu)
分段測試數(shù)據(jù)見表5,可以確定接觸不良部位為中間觸頭與T型導(dǎo)體之間,設(shè)備內(nèi)部位置如圖6所示。
表5 263 GIS斷路器部分回路電阻分段測試結(jié)果
圖6 263 GIS A相斷路器接觸不良部分
故障斷路器為三相分箱式,解體發(fā)現(xiàn)A相氣室內(nèi)部遺留大量粉塵。中間觸頭與T型導(dǎo)體交界處有嚴(yán)重?zé)g痕跡,且在縫隙中有凹凸不平黑色金屬物,如圖7所示。從顏色來看,A相中間觸頭相較B、C相顏色暗淡,且T型導(dǎo)體與中間觸頭交界處顏色最為暗淡。從燒損程度來看,T型導(dǎo)體與中間觸頭交界處最為嚴(yán)重,縫隙內(nèi)有黑色金屬物,有凹凸不平缺口。灰色粉末堆積形狀與氣體回流口位置相對應(yīng),如圖8所示。
圖7 263斷路器A相解體
圖8 263斷路器A相罐體內(nèi)粉塵及氣體回流口
對T型導(dǎo)體與中間觸頭交界處縫隙寬度進(jìn)行了測量,發(fā)現(xiàn)A相較大,數(shù)值達(dá)1.1 mm,B、C相為0.2 mm,A相連接處存在松動、緊固不到位的情況。
GIS斷路器內(nèi)部發(fā)熱缺陷,是一個逐漸劣化的過程。該缺陷設(shè)備近1年內(nèi)無分合操作,室內(nèi)GIS并未遭受惡劣環(huán)境影響,同時該設(shè)備并未遭受過電壓且所有保護(hù)裝置及系統(tǒng)無異常。由此判斷,本次故障的原因?qū)佼a(chǎn)品或裝配質(zhì)量問題。
根據(jù)現(xiàn)場解體檢查狀況及結(jié)構(gòu)分析,造成回路電阻超標(biāo)、罐體發(fā)熱的原因為壓氣缸外側(cè)的中間觸頭與連接的鑄鋁導(dǎo)體接觸不良。在通過負(fù)荷電流時局部發(fā)熱,在對流、熱輻射作用下,最終導(dǎo)致A相斷路器罐體及相通氣室的上CT罐體溫度升高。
該斷路器中間觸頭與鑄鋁導(dǎo)體為螺紋緊固連接,裝配過程中中間主觸頭緊固不到位,在斷路器分合閘操作振動及電動力的作用下,導(dǎo)致中間觸頭松動,觸頭連接部位接觸不良,造成回路電阻增大。
GIS罐體內(nèi)大量灰色粉塵可能來源有兩種,一是由于局部接觸不良,在接觸部位產(chǎn)生了局部放電,將鑄鋁導(dǎo)體和銅觸頭燒蝕,高溫的銅、鋁顆粒與SF6氣體在局部放電作用下產(chǎn)生了罐體內(nèi)部的灰色粉末;二是導(dǎo)電體表面涂的潤滑膏為有機(jī)物,在高溫作用下與SF6產(chǎn)生反應(yīng),生成的碳化或氟化物。
檢修人員對該中間觸頭進(jìn)行更換處理后,設(shè)備回路電阻測試合格;投運后,紅外測試無異常。
通過對一起220 kV 斷路器GIS殼體發(fā)熱缺陷的分析處理,詳細(xì)闡述了該類缺陷的診斷測試及故障分析的流程及方法,對今后該類缺陷的處理具有借鑒意義。同時,對GIS設(shè)備的運行維護(hù)提出以下幾點建議:
1)加強(qiáng)GIS設(shè)備紅外巡視工作。GIS設(shè)備雖無法通過紅外測溫直接測到內(nèi)部溫度,但是外殼溫度在一定程度上可反映內(nèi)部狀況。通常情況下,GIS設(shè)備發(fā)熱時,內(nèi)部真實溫度遠(yuǎn)高于外殼顯示溫度,因此對GIS設(shè)備紅外巡視工作具有重要價值。
2)斷路器作為重要的電力系統(tǒng)設(shè)備,當(dāng)檢測到其發(fā)熱時,必須查明原因,避免設(shè)備缺陷發(fā)展為電網(wǎng)事故。
3)加強(qiáng)設(shè)備安裝工藝質(zhì)量管控,避免設(shè)備存在隱形缺陷。