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      本鋼北營(yíng)大高爐操作技術(shù)進(jìn)步與實(shí)績(jī)

      2021-05-19 03:28:22鄒德勝王光亮
      中國(guó)鋼鐵業(yè) 2021年2期
      關(guān)鍵詞:爐料爐溫布料

      鄒德勝 王光亮

      1.概況

      北營(yíng)大高爐有效容積為3200m3,由中冶京誠(chéng)設(shè)計(jì)。高爐爐頂采用串罐無(wú)料鐘爐頂裝料設(shè)備,減少布料偏析;爐底為大塊炭磚結(jié)合陶瓷杯的綜合爐底結(jié)構(gòu),軟水密閉循環(huán)冷卻;爐身薄壁為結(jié)構(gòu),爐腹、爐腰和爐體下部采用銅冷卻壁,冷INBA爐渣處理工藝;配置3座旋切式頂燃熱風(fēng)爐和兩座預(yù)熱爐;煤氣系統(tǒng)采用高效節(jié)能的干法除塵和TRT余壓發(fā)電技術(shù)。兩座3200m3大高爐分別于2012年11月6日及2014年7月26日投產(chǎn)。投產(chǎn)后,各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一直不理想,特別是入爐焦比長(zhǎng)期處于較高水平,保持在400kg/t以上。見表1。

      針對(duì)焦比、燃料比長(zhǎng)期居高不下的現(xiàn)象,北營(yíng)煉鐵廠通過對(duì)高爐冶煉原理及本鋼北營(yíng)大高爐歷年的操作制度及操作參數(shù)進(jìn)行研究和分析,借鑒同類型高爐的成功經(jīng)驗(yàn),結(jié)合市場(chǎng)變化及公司實(shí)際,對(duì)原燃料管控、操作制度、高爐強(qiáng)化冶煉技術(shù)方面進(jìn)行優(yōu)化,取得了很大進(jìn)步。

      2.原燃料管控技術(shù)優(yōu)化

      高爐料柱應(yīng)具有良好的透氣性,使上升煤氣流可以均勻與穩(wěn)定順利通過,這是保證下料順行和充分發(fā)揮上升煤氣流的還原和傳熱作用的基本前提。尤其在高強(qiáng)度冶煉時(shí),爐缸煤氣量大,如果料柱透氣性不好,則煤氣流阻力增加,風(fēng)壓升高,繼而出現(xiàn)崩料、懸料等現(xiàn)象,使冶煉過程不能正常進(jìn)行。這是風(fēng)量與料柱透氣性不相適應(yīng)的結(jié)果。

      如果爐料質(zhì)量差而造成爐內(nèi)透氣性惡化和分布不均勻,不僅會(huì)導(dǎo)致壓差升高和下料不順,而且會(huì)引起煤氣流分布不均,出現(xiàn)管道行程和煤氣流偏行等現(xiàn)象,使煤氣利用率下降,爐料的預(yù)熱與還原不充分,直接還原度增加,熱量消耗增大,影響高爐焦比和生鐵產(chǎn)量。因此,為了保證高爐冶煉過程正常進(jìn)行和獲得良好的生產(chǎn)指標(biāo),本鋼北營(yíng)通過各種途徑提高高爐料柱的透氣性,為高強(qiáng)度冶煉創(chuàng)造條件,主要措施是建立質(zhì)量跟蹤體系及預(yù)警機(jī)制穩(wěn)定原燃料成分及質(zhì)量;加強(qiáng)管理減少粉末入爐;通過合理配礦及小品種物料(煉鋼塵泥、燒結(jié)除塵灰、高爐除塵灰等)的合理有序使用,減少有害元素含量。

      表1 本鋼北營(yíng)大高爐生產(chǎn)指標(biāo)

      2.1 穩(wěn)定原燃料結(jié)構(gòu)

      兩座大高爐均配吃全干熄焦,其中30%~35%為6m焦?fàn)t生產(chǎn)的焦炭,另外65%~70%為4.3m焦?fàn)t生產(chǎn)的焦炭;新1爐全部配吃400m2燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)的燒結(jié)礦,新2爐配吃85%~90%的360m2燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)的燒結(jié)礦,其余不足部分補(bǔ)充400m2或300m2燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)的燒結(jié)礦。高爐使用的塊礦為澳礦或南非礦,球團(tuán)為自產(chǎn)球。高爐爐料結(jié)構(gòu)為77%燒結(jié)礦+15%球團(tuán)+8%塊礦。

      2.2 穩(wěn)定原燃料成分及質(zhì)量

      為穩(wěn)定原燃料成分及質(zhì)量,建立質(zhì)量跟蹤體系及預(yù)警機(jī)制,從原料的入廠到入爐,建立詳細(xì)的數(shù)據(jù)檔案。當(dāng)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)及時(shí)查找原因,采取措施,及時(shí)調(diào)整,形成閉環(huán)管理,保證原燃料成分及質(zhì)量的穩(wěn)定。

      2.3 加強(qiáng)管理

      在穩(wěn)定原燃料質(zhì)量的情況下,也要高爐強(qiáng)化原燃料日常管理,其管理措施主要有以下幾點(diǎn):①提高篩分效率。在保證正常上料的前提下,將篩分速度控制在最小,提高篩分效率,使入爐的原燃料的粉末小于3%,見表2。②倉(cāng)位管理。確保倉(cāng)位長(zhǎng)期處于高位,低于70%即報(bào)警。③場(chǎng)地生礦篩分管理,根據(jù)天氣情況靈活在線篩分與場(chǎng)地篩分。④陰雨天氣條件下做好篩網(wǎng)定人定倉(cāng)管理。⑤不合格爐料定倉(cāng)管理,小批量定料有序配吃。

      2.4 有害元素管控

      廠內(nèi)建立有害元素入爐控制標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)警機(jī)制,見表3。每周進(jìn)行一次分析和核算,指導(dǎo)公司內(nèi)配礦及小品種物料(煉鋼塵泥、燒結(jié)除塵灰、高爐除塵灰等)的合理有序使用,避免有害元素超出控制標(biāo)準(zhǔn)。

      3.操作制度優(yōu)化技術(shù)

      3.1 裝料制度

      爐喉煤氣分布主要取決于爐料的分布,通過調(diào)整裝料制度可以調(diào)整爐料的分布,進(jìn)而影響煤氣流第三次分布,從而對(duì)爐料下降狀況、煤氣利用程度乃至軟熔帶的位置和形狀產(chǎn)生影響。合理的煤氣流分布,能夠達(dá)到高爐順行、提高生產(chǎn)效益的目的。

      3.1.1 布料矩陣的調(diào)整

      采用中心加焦布料矩陣的高爐,容易邊緣負(fù)荷重,中心加焦量偏多,導(dǎo)致中心氣流強(qiáng)烈發(fā)展,造成煤氣利用率低,不利于焦比、燃料比的降低。

      3.1.2 增加礦石批重

      批重大小對(duì)高爐煤氣流分布的穩(wěn)定性和煤氣利用率起決定性的作用。擴(kuò)大礦石批重能夠使礦石在高爐爐喉截面上分布趨于均勻,礦層加厚,料柱界面效應(yīng)減少,有助于穩(wěn)定上部氣流,提高煤氣利用率,并充分利用煤氣的熱能,有效降低燃料消耗。北營(yíng)大高爐經(jīng)過逐步調(diào)整,在爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,逐步增加礦石批重至100t/批,負(fù)荷達(dá)到5.405。

      3.1.3 停中心過道焦技術(shù)

      為減少高爐中心過道加焦量,北營(yíng)大高爐采用停過道焦技術(shù),即在大角度焦炭布料向小角度焦炭布料時(shí),停止向高爐內(nèi)布料,當(dāng)溜槽調(diào)整至小角度時(shí)繼續(xù)向高爐內(nèi)布料,減小焦炭在高爐內(nèi)的布料量。采用停過道焦技術(shù)可以減小焦量的布料圈數(shù)0.1~0.3圈。停過道焦技術(shù)在減小中心過道焦量的同時(shí),還可以控制中心煤氣流,提高煤氣利用率,極大地降低了高爐消耗。

      3.1.4 焦焦礦布料技術(shù)

      3.2 送風(fēng)制度

      送風(fēng)制度對(duì)爐缸工作狀態(tài)起著決定性作用,而爐缸工作狀態(tài)是爐內(nèi)物理化學(xué)反應(yīng)過程的最終結(jié)果。北營(yíng)大高爐通過對(duì)風(fēng)量、富氧率、風(fēng)口直徑、風(fēng)口深入到爐內(nèi)長(zhǎng)度等參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,達(dá)到煤氣在上升過程中,徑向與圓周分布均勻,同時(shí)提高風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,增加回旋區(qū)長(zhǎng)度,減少無(wú)風(fēng)區(qū)比例,改善了爐缸工作狀態(tài)。

      表2 調(diào)整前后各種原料的篩分速度

      表3 管控標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)

      3.2.1加長(zhǎng)風(fēng)口長(zhǎng)度,縮小風(fēng)口面積

      生產(chǎn)實(shí)踐證明,爐腹角在74°能有效克服邊緣氣流過大的缺陷。延長(zhǎng)風(fēng)口長(zhǎng)度可以克服設(shè)計(jì)爐腹角缺失,有利于煤氣流初始分布。北營(yíng)大高爐爐腹角設(shè)計(jì)角度較大為78.5°,需要加長(zhǎng)風(fēng)口長(zhǎng)度控制邊緣煤氣流。經(jīng)過調(diào)整,全部風(fēng)口為長(zhǎng)640mm。另外,在加長(zhǎng)風(fēng)口抑制邊緣氣流過大的同時(shí),均勻風(fēng)口布局及縮小風(fēng)口直徑,促使初始?xì)饬鞣植己侠?。最終采用直徑為Ф120mm和Ф125mm的風(fēng)口,使風(fēng)口面積由0.4120m2縮小到0.3840m2。經(jīng)過調(diào)整,一次氣流分布合理,爐腹、爐腰壁體溫度穩(wěn)定。

      3.2.2 增加風(fēng)量,降低富氧量,提高風(fēng)速及鼓風(fēng)動(dòng)能

      改變以往使用大富氧、低風(fēng)量的操作思路,通過降低燃料比,減少爐腹煤氣量的途徑,以風(fēng)換氧,保持冶煉強(qiáng)度的穩(wěn)步提高。重新樹立高爐以大風(fēng)活爐缸的操作思路,通過降低富氧量,增加入爐風(fēng)量等途徑,提高風(fēng)速及鼓風(fēng)動(dòng)能,改善爐缸工作狀態(tài),達(dá)到改善爐況順行狀態(tài),為高爐強(qiáng)化創(chuàng)造條件。

      經(jīng)過調(diào)整,將風(fēng)量由5400m3/min增加至5600以上m3/min,富氧量由18000m3/h調(diào)整至12000m3/h,將實(shí)際風(fēng)速?gòu)?50m/s提高至260m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能從11500kg.m/s提高到13500kg.m/s,風(fēng)口回旋區(qū)長(zhǎng)度由1.13m增加到1.24m,回旋區(qū)面積從1.91m2增加到2.12m2,占比由0.59增加到0.64,使?fàn)t缸死焦堆減小,活躍性提高。

      4.高爐強(qiáng)化冶煉技術(shù)

      4.1 高壓操作

      提高爐頂煤氣壓力,煤氣和爐料在高爐內(nèi)的停留時(shí)間延長(zhǎng),為爐料與煤氣的接觸提供了動(dòng)力學(xué)條件,有利于提高煤氣利用率。另外高頂壓操作后,煤氣體積縮小,壓差的降低,有利于高爐順行及風(fēng)量的增加。通過穩(wěn)步操作,配合風(fēng)量的增加,爐頂壓力逐步由223kpa提高到240kpa,風(fēng)壓由390kpa提高到410kpa,壓差降低至170kpa,保證了高爐的順行。見圖1。

      圖1 本鋼北營(yíng)大高爐2014-2020年1月送風(fēng)參數(shù)趨勢(shì)

      表4 本鋼北營(yíng)大高爐經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

      4.2 穩(wěn)定爐溫冶煉

      高壓操作抑制了C+SiO2=Si+CO2的進(jìn)行,不利于Si的還原,但促進(jìn)了低硅生鐵的冶煉又降低了消耗。另外,在日常調(diào)劑上推行操作爐溫[Si]上下限調(diào)整法,以鐵水物理熱在1490℃~1510℃的前提下,選擇[Si]水平,根據(jù)當(dāng)前高爐爐內(nèi)氣流和順行狀態(tài)的變化,適當(dāng)修正高爐熱制度和造渣制度,在爐況欠佳,爐芯溫度降低時(shí)選擇上限,在順行良好時(shí)走下限,長(zhǎng)期保持平均爐溫穩(wěn)定在0.4%的水平。上下限爐溫調(diào)整法既有利于促進(jìn)爐缸工作狀態(tài),同時(shí)避免了長(zhǎng)期的高爐溫造成的消耗增加。

      5.結(jié)語(yǔ)

      本鋼北營(yíng)大高爐通過對(duì)原燃料管控技術(shù)、裝料制度技術(shù)、送風(fēng)技術(shù)及高爐強(qiáng)化技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化,下部采取縮小風(fēng)口面積,加長(zhǎng)風(fēng)口長(zhǎng) 度,增加入爐風(fēng)量及降低富氧量,提高了風(fēng)速及鼓風(fēng)動(dòng)能,增加回旋區(qū)占比,減少死料堆大小,活躍爐缸;上部裝料制度以中心氣流為主,適當(dāng)開放邊緣的兩道氣流模式,并配合大礦批、高頂壓及停過道焦技術(shù)穩(wěn)定氣流,提高煤氣利用率;熱制度在保證充沛的物理熱前提下,采用上下限爐溫調(diào)整法進(jìn)行低硅冶煉,避免長(zhǎng)期的高爐溫造成消耗的增加。另外,加強(qiáng)原燃料管理、有害元素的控制、設(shè)備及日常操作管理,使高爐在入爐綜合品位逐年下降、硫負(fù)荷升高的情況下,高爐的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍有大幅提升,實(shí)現(xiàn)了低碳高效冶煉。見表4。

      參考文獻(xiàn)略

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