李燕平,朱 林
(山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)南271100)
作為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),能源消耗在生產(chǎn)成本中的比例高達(dá)20%~40%。現(xiàn)在的鋼鐵生產(chǎn)已成為微利行業(yè),外部市場的利潤越來越低,因此企業(yè)開展內(nèi)部挖潛,向內(nèi)部要效益、降成本成為企業(yè)管理的重要內(nèi)容。高效利用能源實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,是泰鋼集團(tuán)近年來的管理重點。在生產(chǎn)和經(jīng)營管理過程中,更好地實施能源介質(zhì)的合理調(diào)配、精準(zhǔn)地核算生產(chǎn)成本,需要準(zhǔn)確的能源計量數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)。如果沒有準(zhǔn)確可靠的能源計量數(shù)據(jù),能源管理和節(jié)能工作將失去可靠、準(zhǔn)確的指導(dǎo)方向,造成能源浪費(fèi),增加生產(chǎn)(消費(fèi))成本。因此,作為各單位重要能源消耗的高爐煤氣,其準(zhǔn)確計量數(shù)據(jù)成為各單位成本核算的重要依據(jù)。由于高爐煤氣的大管徑、低流速、易堵塞、直管段不足和含有濕氣等問題,對高爐煤氣的計量帶來不利影響,因此采用可實現(xiàn)數(shù)字化分析和工況標(biāo)定智能插入式工況流量計,可以有效降低不利影響,從而提高煤計量的精度。
煉鐵兩座1 780 m3高爐,其產(chǎn)生的高爐煤氣經(jīng)過TRT降溫降壓后,由管道輸送至各個單位。高爐煤氣主管上最初安裝均速管類流量計(德爾塔巴流量計),由于現(xiàn)場高爐煤氣含粉塵、積水,造成均速管類流量計的取壓孔、取壓管產(chǎn)生堵塞,流量計無法正常使用?,F(xiàn)場實施過反吹掃,但由于均速管類流量計正壓側(cè)開孔過多,導(dǎo)致反吹掃時只要吹開一個孔,其余孔因泄壓而無法吹掃開。后來又采用氣體超聲波流量計,但由于高爐煤氣在TRT發(fā)電停用后重新恢復(fù)時煤氣溫度超過100 ℃,超出超聲波流量計的溫度適用范圍,煤氣計量不能正常進(jìn)行。此外,高爐煤氣含濕問題一直沒有得到有效解決。高爐煤氣總管流向見圖1。
圖1 高爐煤氣總管流向示意圖
1#高爐的煤氣計量存在的主要問題:1)煤氣壓力波動導(dǎo)致煤氣流量波動,根據(jù)現(xiàn)場提供的數(shù)據(jù)可知,壓力波動范圍為10~20 kPa;2)高爐煤氣含濕問題對計量有影響,經(jīng)過測試,高爐煤氣含濕對計量可以造成百分之十幾以上的影響;3)TRT機(jī)組停止運(yùn)行重新恢復(fù)前,煤氣溫度迅速升高(可達(dá)100 ℃以上),導(dǎo)致之前安裝的超聲波流量計超出適用范圍(不超過90 ℃),無法正常工作;4)高爐煤氣含有粉塵,之前安裝的均速管流量計經(jīng)常堵塞,而均速管流量計由于取壓結(jié)構(gòu)原因,無法徹底吹掃;5)現(xiàn)場直管段約為10D,導(dǎo)致一般廠家的流量計無法滿足直管段要求。
1)壓力波動問題。煤氣壓力波動會導(dǎo)致流量波動,從而引起量程比的變化。根據(jù)上述分析,1#高爐的煤氣流量量程比為3.5∶1,屬于流量計可接受范圍,只要在現(xiàn)場配合溫度、壓力補(bǔ)償措施,可消除壓力波動帶來的氣體密度變化,通過選擇合適的流量傳感器,可以達(dá)到良好的計量效果。
2)高爐煤氣含濕問題。采用具有溫度、壓力、濕度實時補(bǔ)償?shù)闹悄懿迦胧焦r流量計,該流量計將溫度、壓力、濕度集中在智能插入式工況流量計傳感器中,不需要現(xiàn)場額外提供溫度、壓力、濕度等傳感器,不需要現(xiàn)場額外多開孔。
3)煤氣在非正常工況下溫度過高問題。在流量計選型的時候,應(yīng)該選擇耐溫能力強(qiáng)的流量計。因公司整個高爐煤氣管道串聯(lián),無法停氣,只能選擇在線的插入式流量計。
4)高爐煤氣含有粉塵問題。粉塵容易對流量計傳感器造成堵塞,導(dǎo)致壓力無法正常傳導(dǎo),從而導(dǎo)致流量無法正常測量,此時應(yīng)選擇適合機(jī)械設(shè)計合理的防堵性流量計。均速管類流量計由于其正負(fù)壓側(cè)取壓孔太小,且無法將粉塵排出等(末端封閉)原因,不適合用在1#高爐煤氣總管等含粉塵的場合。其次,為了進(jìn)一步防止粉塵堵塞,建議在選擇的流量計上帶上反吹掃裝置,改變傳統(tǒng)流量測量裝置分散安裝模式,減少安裝帶來的測量誤差。
5)針對1#高爐煤氣總管直管段不夠的問題,選擇了對直管段要求較短的插入式流量計,同時配合工況校準(zhǔn)儀的工況校準(zhǔn),可以達(dá)到良好的計量效果。根據(jù)流場分布情況,采用了帶反吹掃功能的智能單點插入式工況流量計,并確定最終流量計安裝位置,如圖2所示。為了避免高爐煤氣總管上方氧氣管的影響,安裝插入式流量計時,將角度進(jìn)行了稍微傾斜。
圖2 1#高爐煤氣總管流量計安裝位置
1)按照現(xiàn)場給定的流量100 000~350 000 m/h進(jìn)行工況標(biāo)定,獲得工況條件下的流量計精度為1.0級,滿足了現(xiàn)場計量的需求,各工況對應(yīng)的差壓及系數(shù)如表1所示。
表1 1#高爐煤氣總管工況線性度
2)智能插入式工況流量計自投入使用以來,數(shù)據(jù)一直很穩(wěn)定。通過對煤氣產(chǎn)生量、冷風(fēng)量、噴煤量等相關(guān)因素的數(shù)據(jù)比較,各參數(shù)間數(shù)據(jù)變化趨勢一致,真實地反映出了高爐煤氣的產(chǎn)生量,使用效果良好。
智能插入式工況流量計解決了溫度過高、直管段不夠長、濕度大等因素帶來的不利影響,使得外供煤氣計量的數(shù)據(jù)能夠更精確地反映實際情況。這些參數(shù)的變化通過工況校準(zhǔn)儀進(jìn)行自適應(yīng)匹配,讓不同流量范圍的計算后臺對應(yīng)各自的計算公式,達(dá)到了較為可靠的管網(wǎng)平衡,提高了公司高爐煤氣計量的精度,為公司生產(chǎn)能源有效調(diào)度和能耗核算奠定了堅實的基礎(chǔ)。