劉煥廣,楊晉
(奇瑞汽車股份有限公司,安徽 蕪湖 241009)
隨著可變進氣、進氣增壓等發(fā)動機進氣技術(shù)的廣泛應(yīng)用和不斷革新,進氣系統(tǒng)帶來的NVH問題也變得越來越復(fù)雜。
國內(nèi)外文獻主要從控制進氣系統(tǒng)(進氣口、管道、增壓器等)輻射噪聲水平的角度來研究進氣系統(tǒng)NVH問題。龐劍等[1]從管道聲學(xué)理論出發(fā)概述了進氣系統(tǒng)噪聲產(chǎn)生機理和常見消聲器的設(shè)計方法;虞涵仁[2]以某越野車進氣系統(tǒng)噪聲為研究對象,開展了進氣系統(tǒng)消聲裝置的聲學(xué)特性仿真與設(shè)計分析工作;劉恩等[3]在整車半消聲室NVH底盤測功機上研究了進氣噪聲和車內(nèi)噪聲品質(zhì)的關(guān)聯(lián)性。李桓等[4]通過靜態(tài)測試空濾器的消聲量、傳遞損失和在發(fā)動機臺架上測試進氣口噪聲品質(zhì),研究了空濾器總成的聲學(xué)特性。但是,行業(yè)內(nèi)仍缺少進氣系統(tǒng)噪聲結(jié)構(gòu)傳遞路徑的研究。
本文針對某轎車進氣系統(tǒng)引起的車內(nèi)轟鳴聲問題,運用傳遞路徑分析方法和“源-路徑-響應(yīng)”的分析思路,分別考察了空氣傳遞路徑和結(jié)構(gòu)傳遞路徑的貢獻,改進方案經(jīng)試驗驗證可有效解決該轟鳴聲問題。
某轎車在加速工況下,發(fā)動機轉(zhuǎn)速為2000r/min附近時,車內(nèi)后排乘員位置能聽到突兀的低頻聲,有壓迫耳膜的感覺,嚴(yán)重影響車內(nèi)聲學(xué)舒適性。測試3檔全油門加速工況下的噪聲數(shù)據(jù)如圖1所示,車內(nèi)噪聲曲線在發(fā)動機轉(zhuǎn)速為2130r/min時,出現(xiàn)明顯峰值,且為發(fā)動機2階噪聲貢獻,頻率為71Hz。
圖1 3檔全油門加速右后乘員右耳處噪聲
該車進氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成如圖2所示:
圖2 進氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成
為了確定進氣系統(tǒng)的影響,將空氣濾清器(簡稱空濾器)和進氣引管拆除,在進氣軟管處增加軟管引出發(fā)動機艙,并連接大寬頻消聲器,屏蔽進氣系統(tǒng)的影響,如圖3、4所示,對比屏蔽前后的車內(nèi)噪聲如圖5所示。
圖4 增加大寬頻消聲器
圖5 屏蔽進氣系統(tǒng)的影響
屏蔽后,轟鳴點2130r/min處車內(nèi)噪聲總聲壓級降低約5dB(A),2階噪聲下降了約8dB(A),主觀感受轟鳴聲消失,可見轟鳴聲來自進氣系統(tǒng)。
傳遞路徑分析方法的理論基礎(chǔ)[5]為:
式中,yk為各路徑合成的目標(biāo)k的噪聲;Fi為結(jié)構(gòu)傳遞路徑i的傳遞力;Qj為空氣傳遞路徑j(luò)產(chǎn)生的體積加速度;Hik、Hjk分別為結(jié)構(gòu)傳遞路徑i、空氣傳遞路徑j(luò)到目標(biāo)k的噪聲傳遞函數(shù)NTF(Noise Transfer Function)。
結(jié)合“源-路徑-響應(yīng)”分析思路,將進氣系統(tǒng)噪聲傳遞路徑梳理如圖6所示。
圖6 進氣系統(tǒng)噪聲傳遞路徑分析
針對空氣傳遞路徑,改進車身(包含聲學(xué)包裝)降低噪聲傳遞函數(shù)Hjk往往成本高、周期長,因而往往通過優(yōu)化進氣系統(tǒng),降低其輻射噪聲水平,來達到降低車內(nèi)噪聲的目的;赫姆霍茲消聲器是針對低頻率進氣噪聲問題的有效措施[1]。圖7是進氣軟管增加71Hz赫姆霍茲消聲器前后的噪聲對比。
圖7 增加71Hz赫姆霍茲消聲器的效果
增加消聲器后,車內(nèi)轟鳴點2階噪聲降低近6dB(A),主觀感受不到轟鳴聲。
為了確定結(jié)構(gòu)傳遞路徑的貢獻,斷開進氣系統(tǒng)(空濾器)與車身的連接,對比車內(nèi)噪聲的變化如圖8所示。
斷開連接點后,車內(nèi)噪聲2階峰值下降了約4dB(A),主觀感受轟鳴聲不明顯。
圖8 斷開進氣連接點車內(nèi)噪聲對比
如圖9所示,空濾器有3個連接點P1、P2和P3,分別通過橡膠軟墊連接到車身側(cè)支架。由式(1)可知,通過降低傳遞到車身側(cè)的力Fi和降低車身側(cè)連接點到車內(nèi)的噪聲傳遞函數(shù)Hik均可減小結(jié)構(gòu)傳遞路徑的貢獻。
圖9 空濾器連接點結(jié)構(gòu)
將3個連接點處軟墊橡膠硬度降低,改善隔振,可減小傳遞力。
仿真計算空濾器3個車身側(cè)安裝點到車內(nèi)的NTF發(fā)現(xiàn),P3點Z向NTF最大,且在70-80Hz范圍存在明顯峰值。P3點為蓄電池托盤為安裝空濾器延伸出的安裝點,如圖10所示為近似懸臂梁結(jié)構(gòu),通過加強后NTF顯著降低,70-80Hz范圍峰值降低約10dB,如圖11所示。
圖10 P3點車身側(cè)支架(蓄電池托盤)
為驗證以上分析結(jié)果,橡膠軟墊硬度由50HA降低為40HA,制作P3點手工加強的支架如圖所示12(a),裝車測試車內(nèi)噪聲對比如圖13所示。
圖11 空濾器P3點支架加強NTF仿真
采用結(jié)構(gòu)路徑改進方案后,2130r/min車內(nèi)2階噪聲降低近10dB(A),主觀感受轟鳴聲完全消除。
圖13 40HA軟墊+P3點支架加強方案驗證
總結(jié)以上,解決該進氣系統(tǒng)轟鳴聲問題有兩條途徑:
1)改進空氣傳遞路徑,增加71Hz赫姆霍茲消聲器;
2)改進結(jié)構(gòu)傳遞路徑,采用40HA硬度橡膠軟墊和加強P3點后蓄電池托盤(如圖12(b)所示)。
增加赫姆霍茲消聲器,需要在進氣引管附近留出空間約400mL(含布置間隙要求),周邊件的設(shè)計變更較多,且新增消聲器單件成本。
結(jié)構(gòu)路徑的改進方案,橡膠軟墊硬度降低,結(jié)構(gòu)不變,只需調(diào)整橡膠硫化配方,無成本增加;蓄電池支架P3點加強,僅需加焊一小加強件, 不新增零部件,成本低。
對比看出,結(jié)構(gòu)路徑改進方案優(yōu)勢明顯,最終工業(yè)化實施。
運用傳遞路徑分析方法,結(jié)合“源-路徑-響應(yīng)”的分析思路,梳理了進氣系統(tǒng)噪聲問題的整車控制方法,通過測試和仿真手段,分析了某轎車進氣轟鳴聲問題空氣傳遞路徑和結(jié)構(gòu)傳遞路徑的貢獻,并分別制定改進方案,經(jīng)過試驗驗證,均能有效解決該轟鳴聲問題,也說明了進氣系統(tǒng)傳遞路徑分析方法的正確性。
案例中重點討論了結(jié)構(gòu)傳遞路徑的貢獻和改進對策:通過降低橡膠軟墊硬度,減小空濾器連接軟墊的傳遞力;加強車身側(cè)面安裝支架,降低安裝點到車內(nèi)的噪聲傳遞函數(shù);經(jīng)試驗驗證,方案能有效解決該轟鳴聲問題,且相比赫姆霍茲消聲器有明顯優(yōu)勢,為解決進氣系統(tǒng)噪聲問題提供了新的參考。