李 龍 李成方 楊士江
我單位是經(jīng)營水泥助磨劑的行業(yè),主要生產(chǎn)水泥助磨劑,礦渣激發(fā)劑,立磨助磨劑等。產(chǎn)品出口巴基斯坦,孟加拉國等國家。我公司生產(chǎn)的LF~HC合成醇是多個(gè)醇類單體在一定化學(xué)工藝條件下,通過聚合反應(yīng)生成的高分子聚(縮)合物.本產(chǎn)品引入分子設(shè)計(jì)理念,針對(duì)水泥特性研發(fā)而成的助磨劑醇類專用基礎(chǔ)原料。部分成分與水泥中的鋁、硅、鈣等發(fā)生化學(xué)反應(yīng),造成水泥中的氧化物晶格缺陷,來提高水泥活性,從而提高水泥強(qiáng)度。公司有專注于磨機(jī)與化工技術(shù)的專家長期為合作的客戶提供全方位個(gè)性化的服務(wù),無論客戶出現(xiàn)各種問題,我們義不容辭幫助企業(yè)解決。
(1)A山東日照某水泥廠,是我們長期的合作客戶。該公司擁有一臺(tái)Φ3.8×13m 的開路磨機(jī),磨前是Φ4.0×4m 的球破磨機(jī),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量在成品細(xì)度0.045篩余<12%時(shí),只有120T/h;為了進(jìn)一步降低粉磨噸水泥電耗,滿足旺季水泥供不應(yīng)求時(shí)的產(chǎn)能不足,于是決定更換Φ4×4m 磨前破碎磨,使用中信重工生產(chǎn)的輥壓機(jī),規(guī)格為:160×120m,功率:2×900kW,配用V型選粉機(jī),磨機(jī)重新調(diào)整球級(jí)配比,入磨粉料比表面積達(dá)220m2/kW 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量在0.045mm篩余<7%時(shí),高達(dá)165T/h。
(2)P·O 42.5水泥配比如表1。
表1
控制指標(biāo):45um篩有<7%比表面積420±10m2/kg。
(3)實(shí)際生產(chǎn)水泥P·0 42.5物理指標(biāo)如表2。
(4)磨機(jī)破碎系統(tǒng)改造后,噸水泥電耗降了,但市場反應(yīng):P·0 42.5水泥與混凝土外加劑相容性不好,主要表現(xiàn)為稠度高,流動(dòng)度低,要求適應(yīng)于當(dāng)?shù)毓方ㄔO(shè)工程,對(duì)基層道路緩凝的要求,廠家要求協(xié)助解決反映的問題。但是由于產(chǎn)品銷售供不應(yīng)求,不能影響銷售,出磨水泥的細(xì)度比表面積指標(biāo)不能改變,熟料的配比,混合材料的種類不能改變,因?yàn)檫@些現(xiàn)狀改變會(huì)增加生產(chǎn)成本,基于這種情況,對(duì)只好對(duì)出磨水泥的顆粒分布進(jìn)行查看。
表2
圖1 水泥的顆粒分布
眾所周知水泥在磨制到一定的細(xì)度下才具有膠凝性,細(xì)度狀態(tài)可以用不同的方式來表達(dá)(比如80μm、45μm 篩余)。主要反映水泥中粗顆粒含量,比表面積(m2/kg),水泥中細(xì)度顆粒含量、顆粒級(jí)配可以全面反映水泥中細(xì)度顆粒的分布情況,對(duì)于硅酸鹽水泥而言,3μm~30μm對(duì)水泥混凝土強(qiáng)度的增長主要作用,其含量大于65%,其中16μm~24μm 顆粒尤為重要,<3μm 含量的水泥顆粒應(yīng)當(dāng)<10%,1μm 水泥顆粒易風(fēng)化、易結(jié)團(tuán),對(duì)水泥的性能有不利影響,>65μm的顆粒最好為零。通過顆粒分布圖可以看出<3um顆粒17.59%,說明過粉磨現(xiàn)象嚴(yán)重,是造成物理性能差,需水量高的主要原因。
在不影響生產(chǎn)的情況下,對(duì)磨機(jī)的填充率進(jìn)行了測量數(shù)據(jù)見表3。
表3
由此可見,三倉的填充率也太高、研磨能力強(qiáng),也會(huì)造成<3微米顆粒太多。廠家要求對(duì)助、磨劑配方的成分進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)過對(duì)助磨劑的調(diào)整,水泥的需水量有了改善,但顆粒分布<3um的顆粒,只是由原來的17.59%下降到15.6%,還是不夠理想,于是決定磨機(jī)3#倉倒掉12t 鋼鍛,3#倉填充率為29%,2#倉倒掉2t,填充功率變成29.2%,經(jīng)過24小時(shí)開機(jī)生產(chǎn)得知,主磨機(jī)電流下降6A,平均細(xì)度為6.6%比表面積平均為418kg/m2產(chǎn)量沒有影響。
圖2 調(diào)整后的顆粒分布
從調(diào)整后的顆粒分布圖中看出,<3μm 的顆粒減小了百分之六,3μm~32μm 顆粒增加了百分之三點(diǎn)九五。更趨向于合理化。通過調(diào)整后,一個(gè)星期內(nèi)生產(chǎn)完成的工作狀況出磨水泥的物理性能如表4。
物理性能得到改善的同時(shí),水泥強(qiáng)度增加了,同時(shí)也降低了噸水泥電耗。
尾倉填充率過高,也會(huì)影響通風(fēng),在入磨熟料溫度過高時(shí),也會(huì)造成磨機(jī)的包球包鍛現(xiàn)象。
河南平頂山某水泥企業(yè),此公司擁有兩條4500T/水泥生產(chǎn)線,水泥制成工序輥壓機(jī)單閉路系統(tǒng),主機(jī)配置:160×140輥壓機(jī),(物理處理能力780T/h,主電機(jī)功率1120kW+V4000型一級(jí)靜態(tài)氣流分級(jí)機(jī),直徑4.2×13m三倉開路磨系統(tǒng),主電機(jī)功率3550kW—10kV。額定電流243A,磨機(jī)筒體工作轉(zhuǎn)速m=15.6r/min,一倉有效長度2.93m,二倉有效長度3.17m,三倉有效長度6.23m,裝載量234t,入磨物料比表面積240m2/kg。該企業(yè)由于冷卻機(jī)的工作效率不理想,入磨物料的溫度一直在90℃以上,達(dá)不到入磨溫度小于70℃的標(biāo)準(zhǔn)要求。公司制成車間有兩臺(tái)磨機(jī),磨制p.c32.5R水泥的是1號(hào)磨機(jī),一號(hào)磨是兩倉磨,生產(chǎn)狀況正常,二號(hào)磨機(jī)專門生產(chǎn)P.O42.5水泥,特別是夏季高溫時(shí),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量下降明顯,三倉磨音發(fā)悶,有輕微的包鍛現(xiàn)象,需要加大助磨劑用量才能正常生產(chǎn),由開始的0.1%的摻入量增加到0.12%才合適,增加了助磨劑的使用成本,廠家要求我公司調(diào)整助磨劑的配方,根據(jù)此種狀況,公司技術(shù)人員對(duì)現(xiàn)象進(jìn)行了分析,首先是因?yàn)殪o電高球料吸附嚴(yán)重。吸附是一種物質(zhì)吸附在另一種物質(zhì)上的現(xiàn)象,其本質(zhì)來源于表面的張力,顆粒很小比表面積大,隨之形成顆粒團(tuán)聚,系統(tǒng)正常時(shí)需要用表面能來降低表面能,當(dāng)在粉碎過程中有顆粒離子鍵斷裂,如CAO 離子斷裂,會(huì)產(chǎn)生二價(jià)CA 和二價(jià)O 的改性點(diǎn),帶正負(fù)電荷的粒子也會(huì)產(chǎn)生閉聚,使小顆粒變成大顆粒,所以新改良的助磨劑中加入了一種合成的可以消除吸附現(xiàn)象的原料,調(diào)整后雖有所改善,還是達(dá)不到水泥廠的理想效果,于是決定對(duì)磨機(jī)的二號(hào)倉和三號(hào)倉進(jìn)行調(diào)整經(jīng)查看得知,三號(hào)倉的填充率32.65%,通風(fēng)面積太少。并且由于熟料高溫,必須對(duì)三號(hào)倉的級(jí)配進(jìn)行調(diào)整才能解決問題。其數(shù)據(jù)見表5、表6、表7。
表5 水泥配比
表6 物理性能
表7 磨機(jī)球徑配比
經(jīng)現(xiàn)象了解,排除助磨劑質(zhì)量原因廠家入磨熟料溫度高達(dá)90℃,又加上夏季天氣高溫,室外溫度46℃多以上,3#倉填充率32.65%,通風(fēng)面積太少,磨內(nèi)熱量過高所致。
處理措施,將磨機(jī)3倉倒掉10t鋼鍛,使填充率下降2.5%,調(diào)整后經(jīng)一個(gè)星期的生產(chǎn),在產(chǎn)量和質(zhì)量恢復(fù)到原來的指標(biāo),磨機(jī)電流下降了5A;磨機(jī)消除了包鍛現(xiàn)象,得到了廠家的贊譽(yù)。
經(jīng)過對(duì)兩個(gè)廠家的個(gè)性化服務(wù)得知,在大型磨機(jī),預(yù)粉磨系統(tǒng)中,入磨物料的比表面積>220m2/kg時(shí),有不同形式裝配的磨機(jī),尾倉太高的研磨裝載體,反而影響了磨機(jī)生產(chǎn)中成品的質(zhì)量,影響了通風(fēng),使磨機(jī)達(dá)不到更好研磨效果,也導(dǎo)致了電機(jī)負(fù)荷過重,影響噸水泥成本。