張 健 王 云
(1.中國石油蘭州石化榆林化工有限公司;2.蘭州理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院)
過熱器出口管段鋼類屬于碳素鋼,其彎頭處極易發(fā)生開裂出現(xiàn)裂紋[1,2]。筆者通過對某石油化工廠尾氣余熱鍋爐低溫過熱器出口開裂彎頭內(nèi)外壁取樣,進(jìn)行宏觀檢查、化學(xué)成分分析、力學(xué)性能分析、金相組織分析、斷口分析和能譜分析,分析開裂原因,提出改進(jìn)措施,保障尾氣余熱鍋爐低溫過熱器的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
硫磺回收裝置尾氣余熱鍋爐低溫過熱器E3514 出口彎頭的主要參數(shù)如下:
設(shè)計(jì)溫度 420℃
操作溫度 小于420℃
設(shè)計(jì)壓力 4.5MPa
操作壓力 3.0MPa
彎頭材料 20G
規(guī)格 DN200mm
工作介質(zhì) 蒸汽
彎頭表面無金屬光澤,覆蓋有大量黑褐色的腐蝕產(chǎn)物, 如圖1a 所示; 將表面腐蝕產(chǎn)物去除后,進(jìn)行PT 檢查,如圖1b 所示,可見內(nèi)彎部位存在多條沿軸向擴(kuò)展的裂紋,其中兩條為穿透型裂紋,長度分別為70mm 和20mm;將彎頭沿裂紋長度的1/2 處徑向剖開, 可見內(nèi)壁表面覆蓋有褐色腐蝕產(chǎn)物,根據(jù)裂紋開口寬度可知,穿透裂紋由外壁向內(nèi)壁擴(kuò)展,如圖1c 所示,同時(shí)外壁存在大量的未穿透軸向微裂紋,如圖1d 所示;彎頭背彎處內(nèi)外表面PT 檢測均未見裂紋。 宏觀檢查結(jié)果表明, 彎頭內(nèi)彎部位存在多條沿軸向擴(kuò)展的裂紋,通過貫穿裂紋的開口寬度判斷,裂紋由外壁向內(nèi)壁擴(kuò)展。
圖1 裂紋位置及形貌
對彎頭進(jìn)行光譜分析,結(jié)果見表1,可以看出彎頭材料的化學(xué)成分符合GB/T 5310—2017 對20G 材料的要求。
表1 彎頭材料的化學(xué)成分 %
從彎頭內(nèi)彎處取樣進(jìn)行室溫拉伸試驗(yàn),結(jié)果見表2,可以看出,彎頭的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度均不符合GB/T 5310—2017 對20G 材料的要求,強(qiáng)度降低,抵抗壓力的能力減弱;樣品內(nèi)彎近外壁區(qū)、心部和近內(nèi)壁區(qū)3 個(gè)部位的維氏硬度實(shí)測值低于GB/T 5310—2017 對20G 材料的要求,尤其近外壁區(qū)、心部的硬度,降低得更為嚴(yán)重。
表2 彎頭材料的力學(xué)性能
從彎頭開裂部位截取金相試樣進(jìn)行顯微組織觀察。 位置1 處(圖2a)的裂紋長度約為7mm,實(shí)際金屬厚度明顯小于1/2 壁厚。 彎頭外壁存在灰色氧化層,且存在多條由外壁向內(nèi)壁擴(kuò)展的裂紋,20G 正火態(tài)正常組織為鐵素體+珠光體,彎頭金相組織為鐵素體,整個(gè)截面鐵素體晶界處存在大量黑色孔洞, 材質(zhì)發(fā)生嚴(yán)重劣化, 如圖2b 所示。
軸向截面顯微組織形貌如圖3 所示,可見該截面組織為鐵素體,整個(gè)截面存在大量微裂紋和黑色孔洞, 其中近外壁區(qū)和心部較近內(nèi)壁區(qū)嚴(yán)重。
2.5.1 斷口形貌分析
將裂紋尖端樣品打開, 得到如圖4a 所示的斷口,裂紋斷裂面呈黑色,灰色區(qū)域具有金屬光澤,為人工打斷區(qū)域。 金相樣品裂紋顯微組織拋光態(tài)下進(jìn)行掃描電鏡形貌分析,可見整個(gè)截面存 在大量黑色孔洞,與金相分析結(jié)果吻合(圖4b)。
圖2 金相樣品裂紋顯微組織
圖3 金相樣品軸向截面顯微組織
圖4 斷口形貌及拋光態(tài)SEM 形貌
圖5 為樣品清洗前的斷口形貌,近外壁區(qū)可見裂紋斷裂面覆蓋有大量的白色腐蝕產(chǎn)物,心部伴有球狀氧化物,近內(nèi)壁區(qū)的打斷面呈現(xiàn)韌窩狀形貌,為塑性開裂的特點(diǎn)。 清洗后的斷口形貌如圖6 所示,可見整個(gè)晶界存在大量孔洞,并且斷口中存在層狀的珠光體斷裂形貌。
圖5 樣品清洗前的斷口形貌
圖6 樣品清洗后的斷口形貌
2.5.2 能譜分析
用X 射線能譜儀對斷口表面的腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行能譜分析,結(jié)果見表3、圖7。 由表3 可以看出,斷口表面的腐蝕產(chǎn)物中伴有少量具有腐蝕性的S、Cl 元素;由圖7 可以看出,腐蝕產(chǎn)物以氧化物為主。
表3 元素含量表 wt%
圖7 斷口表面能譜分析
從裂紋處斷面掃描電鏡分析可見,斷口晶界處存在大量的孔洞, 具有高溫蠕變開裂的特征。根據(jù)API 571—2011,20G 發(fā)生蠕變的閾值溫度為371℃,開裂彎頭為余熱鍋爐出口第1 個(gè)彎頭,在生產(chǎn)過程中,彎頭在高于371℃下長時(shí)間運(yùn)行,材料發(fā)生高溫蠕變,組織發(fā)生劣化,產(chǎn)生大量的蠕變孔洞,珠光體已經(jīng)完全消失[3]。
抗拉強(qiáng)度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,已降至標(biāo)準(zhǔn)要求下限的80%;材料硬度嚴(yán)重降低,機(jī)械性能整體下降,已無法滿足現(xiàn)場工況的使用要求;彎頭內(nèi)彎處存在加工應(yīng)力, 運(yùn)行過程中存在工作應(yīng)力,造成內(nèi)彎部位是整個(gè)彎頭的最薄弱區(qū)域。 受介質(zhì)壓力的作用, 材料產(chǎn)生蠕變孔洞連接后形成裂紋,導(dǎo)致彎頭最終發(fā)生開裂。
余熱鍋爐低溫過熱器E3514 出口彎頭由于使用溫度過高,組織發(fā)生劣化,產(chǎn)生大量蠕變孔洞,最終導(dǎo)致開裂。 后續(xù)相關(guān)人員可根據(jù)材料失效原因,制定針對性的解決措施,以保證設(shè)備的長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。