嚴(yán)明慶
1中煤科工集團重慶研究院有限公司 重慶 400037
2瓦斯災(zāi)害監(jiān)控與應(yīng)急技術(shù)國家重點實驗室 重慶 400037
由 于礦井開采深度逐漸增加,孔莊煤礦采掘工作面的熱害問題日益突出。其中采煤工作面的環(huán)境溫度已經(jīng)超過 33 ℃,空氣相對濕度接近飽和,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。孔莊煤礦于 2012 年建立了地面制冰降溫系統(tǒng),雖然緩解了一定的熱害問題,但效果較差。由于能耗較高,系統(tǒng)復(fù)雜,容易出現(xiàn)系統(tǒng)故障。隨著礦井降溫技術(shù)的發(fā)展,制冰降溫系統(tǒng)逐漸被冷水系統(tǒng)取代?,F(xiàn)有降溫系統(tǒng)由于部件損壞、輸冰系統(tǒng)易堵塞等原因處于停機狀態(tài)。綜合考慮制冷效果和經(jīng)濟效益,需要對降溫系統(tǒng)進行適當(dāng)改造,以滿足孔莊礦井下降溫的實際需求。
根據(jù)我國《煤礦安全規(guī)程》中的規(guī)定[1-2],生產(chǎn)過程中,工作面的微環(huán)境溫度不得超過 26 ℃,機電設(shè)備硐室內(nèi)的溫度不得超過 30 ℃??浊f煤礦如果不采取有效的治理手段,就會影響作業(yè)人員的身體健康,限制勞動效率的提高,并且違反《煤礦安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定。由于孔莊煤礦井下熱害范圍逐漸擴大,并且高溫區(qū)域不集中,采用局部制冷降溫系統(tǒng)已不能解決熱害。為了使降溫系統(tǒng)能覆蓋所有高溫采掘工作面,且要求管理更為簡單、便捷,因此,建立地面集中降溫系統(tǒng)是一種可行的技術(shù)方案。
(1) 地面部分 現(xiàn)有降溫系統(tǒng)為制冰系統(tǒng),主要包括地面制冷站設(shè)置了 4 臺冷水機組,總制冷量為 5 640 kW;1 臺制冰量為 1 020 t/d 的進口制冰機;4 臺冷凍水循環(huán)泵;6 臺冷卻水循環(huán)泵。
(2) 井下部分 硐室內(nèi)有 2 臺冷凍水循環(huán)泵,額定功率為 710 kW,流量為 280 m3/h;每個采煤工作面串聯(lián)布置了 25 臺 50 kW 的空冷器;掘進工作面設(shè)置了 2 臺 150 kW 的空冷器。
(3) 輸冰系統(tǒng) 輸冰管道材質(zhì)為高密度聚乙烯(HDPE),直徑為 273 mm,總長度約為 1 400 m。
從運行可靠性角度分析,該制冰集中降溫系統(tǒng)主要存在如下問題。
(1) 時常發(fā)生輸冰管道阻塞現(xiàn)象,采取冷水回灌沖刷的方式也無法有效解決。
(2) 運行時,真空泵溫度容易過高,直接影響整個系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)安全性,無備用泵,存在設(shè)計缺陷。
(3) 關(guān)鍵設(shè)備為國外進口,如果其中一個關(guān)鍵的部件出現(xiàn)故障,系統(tǒng)就會停止運行。由于主要配件大多是國外進口,采購周期較長,維護成本高。
從運行及降溫效果的角度分析,存在以下問題。
(1) 工作面風(fēng)流降溫幅度低,降溫效果差。根據(jù)工作面各測點溫度實測數(shù)據(jù),工作面實測溫度為28.6~31.2 ℃,濕度大于 95%,降溫效果不明顯。
(2) 空冷器傳熱效率低,實際制冷換熱負荷約為設(shè)計值的 54%。
(3) 空冷器進水溫度最高為 14 ℃,最低為 4.8℃。較高的空冷器進水溫度直接影響降溫效果。
(4) 制冰機組運行效率較冷水降溫機組更低,節(jié)能效果差。制冷系統(tǒng)的能效比 COP 為 2.16,遠低于同級別螺桿冷水機組的能效比。
降溫系統(tǒng)改造主要分為地面制冷系統(tǒng)改造、冷量輸送系統(tǒng)改造及末端換熱系統(tǒng)改造。
地面集中降溫系統(tǒng)如圖 1 所示[3-4]。利用地面制冷站原有冷水機組制取低溫冷凍水 (3~5 ℃),將冷凍水通過保溫管道輸送到井下?lián)Q冷硐室 (融冰硐室進行改造而成),在換冷硐室內(nèi)建造高低壓轉(zhuǎn)換裝置,通過該裝置將冷凍水的壓力從 11 MPa 降低至 2 MPa,然后通過冷凍水泵和保溫管道輸送到采掘工作面末端空冷器。從空冷器回來的冷凍水 (溫度約 18 ℃) 通過高低壓轉(zhuǎn)換裝置升壓后循環(huán)回到地面制冷站重新制冷,形成閉式循環(huán)。
圖1 地面集中降溫系統(tǒng)Fig.1 Ground centralized cooling system
地面制冷系統(tǒng)中冷卻水系統(tǒng)不進行改造,只對冷水機組做部分改造,以實現(xiàn)大溫差、小流量的目的。目前冷水機組額定流量為 243 m3/h,設(shè)計進水溫度為 5 ℃,回水溫度為 10 ℃。對制冷機組控制程序、系統(tǒng)運行流程進行改造,其中 2 臺冷水機組作為第一階段制冷使用,將冷凍水預(yù)冷到 10~13 ℃,然后冷凍水再進入另外 2 臺制冷機組,將水溫度降低至 3~5 ℃。改造之后,實現(xiàn)進水溫度為 3~5 ℃,回水溫度為 15~18 ℃,冷凍水流量為 280 m3/h。
2.3.1 高壓冷凍水管道
地面至井底的水靜壓力為 10.5 MPa,設(shè)計管道最大承壓為 16 MPa,隨著管道的延伸而逐漸增加管道承壓能力。根據(jù)現(xiàn)場考察情況,井筒內(nèi)原有 2 條備用供排水管道可以利用,管道直徑分別為 273、325 mm,但需要進行保溫處理。
2.3.2 井下融冰硐室
將融冰硐室內(nèi)的設(shè)備和構(gòu)筑物全部拆除,高度擴建增加 1 m。此外,地面硬化并建設(shè)設(shè)備安裝基礎(chǔ),安裝高低壓轉(zhuǎn)換裝置及其配套設(shè)備。高低壓轉(zhuǎn)換裝置如圖 2 所示。
圖2 高低壓轉(zhuǎn)換裝置Fig.2 High-low pressure transfer device
2.3.3 井下輸冷系統(tǒng)
井下輸冷系統(tǒng)包括冷凍水泵以及從冷凍水泵到空冷器的冷凍水管道等。據(jù)實地考察,循環(huán)水泵可以滿足使用需求,保溫管道維護后可以使用。
孔莊煤礦采煤工作面使用 25 臺 50 kW 的空冷器,總換熱量為 1 250 kW,總換熱量偏低。另外,現(xiàn)有空冷器系統(tǒng)復(fù)雜,設(shè)備維護困難,且由于采用串聯(lián)前后布置,空冷器效率較低。采煤工作面空冷器改造如圖3 所示,將 25 臺 50 kW 空冷器更換為 4 臺 450 kW 的空冷器。掘進工作面空冷器改造如圖 4 所示,將 2 臺 150 kW 的空冷器更換為 1 臺 450 kW 的空冷器。
圖3 采煤工作面空冷器改造Fig.3 Design of air cooler on mining work face
根據(jù)既往的使用經(jīng)驗,改造后的空冷器布置更加合理,空冷器的制冷效果能夠得到較大的改善。
改造前后溫度變化曲線如圖 5 所示。改造后,工作面的風(fēng)流溫度在 26 ℃ 以下,最大降幅達到 12 ℃,改造后比改造前溫度平均下降 7 ℃,相對濕度也下降至 80% 以下,降溫效果顯著提高,可以有效解決工作面的熱害問題,改善作業(yè)環(huán)境。
圖4 掘進工作面空冷器改造Fig.4 Design of air cooler on tunneling work face
圖5 改造前后工作面溫度變化曲線Fig.5 Variation curve of temperature on work face before and after reconstruction
制冷降溫系統(tǒng)工藝具有如下特點。
(1) 耐高壓 高低壓轉(zhuǎn)換裝置的作用是將地面冷凍水壓力由 11 MPa 降低到 2 MPa。其設(shè)計承壓能力為 16 MPa。
(2) 溫差大 為了降低運行能耗,制冷機組設(shè)計成小流量大溫差,冷凍水溫度設(shè)計為 3 ℃。
(3) 尺寸小 受礦井運輸和安裝條件的限制,設(shè)備的結(jié)構(gòu)尺寸不能太大,特別是空冷器,在滿足換熱量的同時,確保外形最小。
高低壓轉(zhuǎn)換裝置是地面集中降溫系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,也是此次改造的關(guān)鍵裝備。
根據(jù)礦方的輸冷量需要并考慮未來擴容的需求,選擇換冷量為 5 000 kW 的高低壓轉(zhuǎn)換裝置,其技術(shù)參數(shù)如表 1 所列。
空冷器是降溫系統(tǒng)的重要末端設(shè)備,應(yīng)能適應(yīng)井下高濕度、強腐蝕性、多粉塵的工作環(huán)境。其換熱效果優(yōu)劣直接影響到需冷區(qū)域的降溫效果??绽淦鲄?shù)如表 2 所列。
表1 高低壓轉(zhuǎn)換裝置技術(shù)參數(shù)Tab.1 Technical parameters of high-low pressure transfer device
表2 空冷器技術(shù)參數(shù)Tab.2 Technical parameters of air cooler
由于現(xiàn)有的冷凍水泵功率較大,為了減小運行能耗,需要配套礦用隔爆兼本安型變頻調(diào)速裝置,實現(xiàn)對循環(huán)水泵的變頻調(diào)速,變頻調(diào)速裝置技術(shù)參數(shù)如表 3 所列。
表3 變頻調(diào)速裝置技術(shù)參數(shù)Tab.3 Technical parameters of variable frequency speed regulation device
從地面制冷機站到井下?lián)Q冷硐室高低壓轉(zhuǎn)換裝置處,高壓側(cè)冷凍水輸送管道采用直徑為 273 mm 的保溫管道。井下冷凍水管道需承壓能力較高,最大工作壓力為 16 MPa。低壓側(cè)冷凍水輸送保溫管道從換冷硐室到末端空冷器,設(shè)計壓力為 4 MPa。
地面集中監(jiān)控系統(tǒng)如圖 6 所示,由井下?lián)Q冷硐室高低壓轉(zhuǎn)換裝置集中監(jiān)控系統(tǒng)和地面監(jiān)控系統(tǒng)組成[5]。該集中控制系統(tǒng)采用以工業(yè)控制計算機和通信技術(shù)為核心、以視頻監(jiān)控為輔助控制的管控一體化集中控制管理系統(tǒng),實現(xiàn)設(shè)備運行與管理的高度自動化。
(1) 報警功能 通過各種傳感器采集設(shè)備的運行狀態(tài)參數(shù),設(shè)置參數(shù)預(yù)警閾值及超限時發(fā)預(yù)警信號。通過對可能故障的提前維護,有利于避免故障擴大導(dǎo)致嚴(yán)重后果,做到設(shè)備管理的預(yù)防性維護。
圖6 地面集中控制系統(tǒng)Fig.6 Ground centralized control system
(2) 可視化功能[6]地面集中控制系統(tǒng)控制界面如圖 7 所示。該界面可以展示核心裝備高低壓轉(zhuǎn)換裝置的工藝原理、流程、工作狀態(tài)及重要的運行參數(shù),如循環(huán)泵的軸承溫度,液壓系統(tǒng)液壓油溫度,重要節(jié)點閥門的開度,冷凍水溫度、壓力、流量,高低壓轉(zhuǎn)換裝置的三腔管道閥門的開閉狀態(tài)。
針對孔莊煤礦現(xiàn)有降溫系統(tǒng)存在的問題,經(jīng)過改造,能夠克服制冰系統(tǒng)存在的高能耗、降溫效果差、冰漿輸送困難、運行維護成本高等問題。采用以高低壓轉(zhuǎn)行裝置為核心的地面集中降溫系統(tǒng)具有如下優(yōu)點。
(1) 高低壓轉(zhuǎn)行裝置技術(shù)成熟,穩(wěn)定可靠。在平煤四礦試運行后發(fā)現(xiàn),該系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,滿足礦井的實際運行需求。
(2) 節(jié)能效果良好。由于高低壓轉(zhuǎn)換裝置在高壓冷凍水降壓過程中溫度躍升小于 0.7 ℃,具有很好的節(jié)能效果。
(3) 空冷器的降溫效果良好。工程實踐表明,采用該空冷器布置能夠高效地降低環(huán)境溫度和濕度。