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      基于環(huán)形雙膛石灰窯的結(jié)瘤原因分析和預(yù)防措施探討

      2021-04-10 17:03:50楊飛梁利平李濤
      新型工業(yè)化 2021年7期
      關(guān)鍵詞:石灰窯結(jié)瘤窯內(nèi)

      楊飛,梁利平,李濤

      (陜西北元集團(tuán)錦源化工有限公司,陜西 神木 719319)

      0 引言

      我公司現(xiàn)已建成投產(chǎn)的三臺(tái)環(huán)形雙膛石灰窯均采用電石爐尾氣和焦?fàn)t荒煤氣作為燃料,在生產(chǎn)中均出現(xiàn)過不同程度的高溫?zé)Y(jié)現(xiàn)象和蓬料燒結(jié)現(xiàn)象。燒結(jié)時(shí)窯膛內(nèi)出現(xiàn)許多大塊的石灰粘結(jié)料(俗稱“結(jié)瘤”),導(dǎo)致無(wú)法正常出料,窯膛溫度持續(xù)升高,嚴(yán)重時(shí)形成大塊瘤塊,卡阻或粘黏在窯壁兩側(cè)形成“搭橋”,需要停窯拉料處理瘤塊。如果不加以重視,會(huì)造成設(shè)備難以正常運(yùn)行,以及整體耐材使用壽命大打折扣。本文作者結(jié)合自身的工程經(jīng)驗(yàn),全面探討了石灰窯結(jié)瘤的原因,在此基礎(chǔ)上,討論相應(yīng)的工藝流程優(yōu)化工作,并提出有針對(duì)性的預(yù)防方案,旨在全面有效地解決上述存在的結(jié)瘤現(xiàn)象[1]。

      1 結(jié)瘤原因分析

      1.1 成分和雜質(zhì)的影響

      我公司使用的石灰石主要來(lái)自內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海馬拉地地區(qū),石灰石的主要成分為碳酸鈣(CaCO3)和一些雜質(zhì)包括碳酸鎂(MgCO3)以及鐵(Fe)、鋁(AI)、硅(Si)的氧化物。

      針對(duì)窯內(nèi)煅燒的石灰石進(jìn)行分析,特別關(guān)注相應(yīng)的復(fù)雜的雜質(zhì)反映情況來(lái)看,在不同時(shí)間及溫度影響下,重點(diǎn)針對(duì)不同的雜質(zhì)情況,能有效作用于石灰氧化鈣(CaO)的反應(yīng)情況,特別是滿足于符合窯內(nèi)低溫800℃的工況下,能全面促進(jìn)氧化鈣顆粒的融合發(fā)展。在一定時(shí)間的作用下,則會(huì)造成生石灰表面的細(xì)孔受到反應(yīng)物的堵塞問題。這樣的情況還會(huì)造成帶芯的石灰情況出現(xiàn),這就是所謂的夾心石灰產(chǎn)生的原因。融合的結(jié)晶對(duì)石灰石形成保護(hù)膜致使其在煅燒階段不能充分燃燒不僅會(huì)影響石灰石的煅燒,不加以處理的情況下,會(huì)造成石灰粘結(jié)成大塊并燒結(jié),并固結(jié)在石灰窯的內(nèi)壁中,造成所謂的“結(jié)瘤”問題。

      1.2 石灰石粒度大小和含粉量的影響

      在全面分析石灰的燒成率的情況下,重要的影響因素則是石灰石的粒度情況。如果其粒度過小,這樣會(huì)造成容易存在著比較大的空氣阻力影響,造成送風(fēng)受到影響,設(shè)備的整體能力下降;如果粒度過大,則會(huì)造成和白灰窯設(shè)計(jì)不匹配的問題,難以滿足成品質(zhì)量要求。

      另外,如果存在著含粉量較高的情況,則會(huì)造成物料運(yùn)動(dòng)能力偏低、透氣性差,這樣也會(huì)意味著比較多的雜質(zhì)問題,從而造成物料及雜質(zhì)容易通過反應(yīng)而粘結(jié)于窯壁,久而久之就會(huì)造成窯瘤。

      1.3 生產(chǎn)工藝操作的影響

      石灰窯在生產(chǎn)操作的過程中,由于操作工人技術(shù)水平參差不齊,人員流動(dòng)性大,培訓(xùn)不到位,沒有生產(chǎn)異常處理經(jīng)驗(yàn)等因素影響,數(shù)據(jù)分析、判斷不及時(shí)不全面。正是由于人為因素的影響,則容易出現(xiàn)結(jié)瘤問題。

      工藝參數(shù)中鍛燒溫度也會(huì)對(duì)于結(jié)瘤問題造成影響。在比較高的煅燒溫度作用下,會(huì)造成石灰中的粘結(jié)情況出現(xiàn),特別是容易造成在窯壁中出現(xiàn)掛壁窯瘤的情況[2]。特別是隨著溫度的逐步上升,這種反應(yīng)日趨容易,或者再加上和窯膛壁的化學(xué)反應(yīng)的影響,這樣會(huì)進(jìn)一步全面增強(qiáng)窯瘤的形成。從操作實(shí)踐的角度來(lái)看,結(jié)合相應(yīng)的PLC控制技術(shù)的優(yōu)勢(shì),應(yīng)有效合理化保障實(shí)現(xiàn)煅燒帶的溫度的調(diào)整以及優(yōu)化,從工程實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)及撓度來(lái)看,大都是維持通道溫度控制950~1150℃范圍,不同窯膛屬于710~950℃的范圍。同時(shí),可以結(jié)合成品品質(zhì)的要求來(lái)合理優(yōu)化溫度控制工作。在此環(huán)節(jié)中,考慮到實(shí)際煅燒帶的長(zhǎng)短直接對(duì)于溫度有著明顯的影響,當(dāng)出現(xiàn)其下移情況下,意味著頂溫低、灰溫高的情況,呈現(xiàn)出石灰生燒率高的特點(diǎn);同樣,如果其上移的作用下,同樣,CO2濃度高,石灰生燒率高等。如果其存在著縮短以及拉長(zhǎng)等情況,則應(yīng)結(jié)合實(shí)際需求來(lái)進(jìn)行逐一判斷,避免存在著機(jī)械化的提升窯溫的情況,這樣才能有效防止“結(jié)瘤”問題[3]。

      最后,在生產(chǎn)實(shí)踐環(huán)節(jié)中,應(yīng)結(jié)合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求來(lái)進(jìn)行石灰的定期卸出操作。如果沒有重視,則會(huì)造成物料停留時(shí)間過長(zhǎng),造成溶解部分低熔點(diǎn)的化合物,在液相的作用下,則會(huì)造成石灰粘結(jié)問題出現(xiàn)。

      2 結(jié)瘤的判斷

      為了全面保障落實(shí)石灰窯的有效運(yùn)行狀態(tài),則應(yīng)從實(shí)際出發(fā)來(lái)有效判斷具體的結(jié)瘤情況。結(jié)合實(shí)際來(lái)看,通過PLC控制畫面觀察窯膛的溫度點(diǎn),如果溫度大于840℃以上時(shí),還有持續(xù)上升的趨勢(shì),并觀察出灰的顏色和推料閥推料下料情況,還可以通過以下幾種方法來(lái)提前判斷窯內(nèi)是否結(jié)瘤。

      第一,存在著窯壓快速增加,并能保持一定的高位。從這個(gè)角度來(lái)看,除了增加風(fēng)壓、原料含粉量增多、產(chǎn)量提升等因素外,如果存在著窯瘤的情況,則意味內(nèi)部空氣流動(dòng)性下降,而造成比較高的窯壓情況。

      第二,呈現(xiàn)出快速連續(xù)化石灰窯出灰溫度的升高狀態(tài),或者出灰成品帶著火,且存在著較高濃度的CO、O2,而C02濃度偏低等情況。這可能是存在著因?yàn)榇髩K的窯瘤在系統(tǒng)中被卡住,難以排出的情況下,造成了窯下冷卻風(fēng)對(duì)成品石灰的冷卻受到影響,難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的有效外排,造成出料口溫度的提升。

      3 結(jié)瘤的防范措施

      3.1 結(jié)合規(guī)范要求明確控制石灰石原料和煤氣的質(zhì)量

      為了有效解決上述分析中存在的結(jié)瘤問題,應(yīng)從石灰石原料的質(zhì)量入手,結(jié)合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求,落實(shí)相應(yīng)廠家的石灰石質(zhì)量控制工作,考慮到具體的內(nèi)部不同的碳酸鈣含量情況。盡可能選擇固定廠家,保障原料的質(zhì)量,全面提升石灰石質(zhì)量。確保石灰石達(dá)到采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn):即CaC03含量>90%(CaO含量≥52%),碎料含量<5%;雜質(zhì)成分MgC03含量<6%(Mg0含量>0.8%),Si02含量<1.5%,(A1203+Fe203)含量<0.6%,粒度大小控制在40~70mm;盡量使用熱值穩(wěn)定單一的燃料,避免出現(xiàn)間歇式的供氣或者兩種起源熱值差較大的起源同時(shí)配合供氣,導(dǎo)致窯膛溫度調(diào)整困難;必須使用混合氣體時(shí)提前調(diào)整配比,同時(shí)煤氣熱值應(yīng)>1600大卡。嚴(yán)格控制石灰石入窯的含粉量,不得混有泥土、鋁礦石、砂石、鋼鐵、木頭等雜物。

      3.2 加強(qiáng)石灰窯工藝操作管理

      (1)完善工藝管控制度,加強(qiáng)對(duì)操作工人的培訓(xùn),不斷提高操作水平。

      (2)定期進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)期間定期打開取樣口化驗(yàn),根據(jù)化驗(yàn)質(zhì)量調(diào)整對(duì)應(yīng)點(diǎn)的噴槍。

      (3)從具體的成品石灰的質(zhì)量分析來(lái)看,應(yīng)從實(shí)際需求出發(fā),重點(diǎn)落實(shí)相應(yīng)的窯況參數(shù),結(jié)合實(shí)際來(lái)予以優(yōu)化處理,并能將煤氣配比和噴槍開度等參數(shù),結(jié)合窯膛溫度、出灰實(shí)際狀態(tài)等來(lái)予以動(dòng)態(tài)化調(diào)整,保障滿足提供穩(wěn)定的溫度區(qū)域,保障實(shí)現(xiàn)充分化反應(yīng);為了保障布料的均勻性要求,應(yīng)定期化開展窯頂探料閥的檢查工作;從實(shí)際需求來(lái)看,全面落實(shí)頂溫、灰溫的情況,避免造成存在著過低、過高的煅燒帶情況;明確符合規(guī)范要求的進(jìn)料和出灰工作,有效相應(yīng)的煅燒帶溫度及位置[4]。

      3.3 加強(qiáng)窯體巡檢

      為了確保石灰窯生產(chǎn)穩(wěn)定正常運(yùn)行,根據(jù)生產(chǎn)規(guī)定和工藝管控制度要求,崗位人員每?jī)尚r(shí)對(duì)窯體進(jìn)行一次例行巡檢,主要通過檢查窯體漏氣、調(diào)整噴槍、下料口聽料、測(cè)溫等工作,通過PLC程序參數(shù)顯示調(diào)整控制與實(shí)際巡檢相結(jié)合來(lái)預(yù)判隱患,提早處理。

      4 結(jié)瘤的處理方法

      一是,適當(dāng)減少煤氣配比加大助燃風(fēng)入窯流量,重點(diǎn)落實(shí)相應(yīng)的篩選環(huán)節(jié),全面提升原料的質(zhì)量要求,結(jié)合實(shí)際有效控制降溫措施。滿足煤氣減少的過程中,還應(yīng)加強(qiáng)溫度點(diǎn)高的推料出灰次數(shù),同時(shí)也要適當(dāng)增大兩側(cè)的點(diǎn)的推料次數(shù),這種方式能有效全面保障及時(shí)排除窯內(nèi)瘤塊,避免其進(jìn)一步增大。

      二是,重點(diǎn)全面加強(qiáng)進(jìn)場(chǎng)原料的質(zhì)量管理。在明確篩分設(shè)備正?;ぷ鞯幕A(chǔ)上,合理化根據(jù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)來(lái)落實(shí)石灰石粒度。重點(diǎn)處理上料、出灰等環(huán)節(jié),如果存在著不均勻問題應(yīng)有效開展必要的處理工作。當(dāng)存在著窯內(nèi)偏燒問題,應(yīng)合理化進(jìn)行料面處理,進(jìn)行布料的優(yōu)化調(diào)整,避免出現(xiàn)結(jié)瘤問題[5]。

      三是,出現(xiàn)高溫疑似存在結(jié)瘤時(shí)窯膛溫度調(diào)整對(duì)應(yīng)出料口的噴槍,調(diào)均勻每個(gè)組的溫度,四塊區(qū)域各自看齊,不需要和其他區(qū)域看齊。單點(diǎn)漲調(diào)整噴槍,整體漲調(diào)整單耗;適時(shí)檢查調(diào)整液壓推料桿尺寸,保持一致。

      四是,在明確窯內(nèi)結(jié)瘤的過程中,為了滿足系統(tǒng)的正?;\(yùn)行,應(yīng)重點(diǎn)開展停產(chǎn)停窯的工作,及時(shí)有效開展人工拉料工作。

      5 結(jié)語(yǔ)

      綜上所述,結(jié)合石灰窯生產(chǎn)實(shí)踐中存在著結(jié)瘤問題,一定要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,合理化提出工藝調(diào)整方案以及有效控制措施,并能不斷增強(qiáng)崗位員工業(yè)務(wù)技能,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和完好性,這樣才能從整體上有效解決結(jié)瘤問題,保障提供穩(wěn)定的高質(zhì)量成品,順利保障石灰窯的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

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