呂 杰,卞 卡
(1.山西新元煤炭有限責(zé)任公司,山西 壽陽 045400;2.揚(yáng)州中礦建筑新材料科技有限公司,江蘇 儀征 211400)
當(dāng)今開采技術(shù)的進(jìn)步加大了對(duì)煤炭資源的開采力度[1],然而,隨著煤炭資源開采深度和開采強(qiáng)度的增加[2],巷道掘進(jìn)量加大、采掘接替緊張等一系列問題也隨之而來。由于煤層賦存條件的復(fù)雜性,留煤柱護(hù)巷形式不僅會(huì)造成煤資源極度浪費(fèi),對(duì)于高瓦斯礦井而言,還會(huì)出現(xiàn)工作面上隅角瓦斯超限等無法避免的安全難題。眾多專家學(xué)者針對(duì)無煤柱護(hù)巷技術(shù)展開了大量的研究,在工程實(shí)踐中也取得了很好的效果[3-5]。陽煤集團(tuán)所采煤礦與全國其他煤礦相比瓦斯災(zāi)害較為嚴(yán)重,下屬新元公司3號(hào)煤為煤與瓦斯突出煤層,回采工作面一直采用“兩進(jìn)兩回”的“U+L”通風(fēng)系統(tǒng),回風(fēng)、尾巷、配風(fēng)巷“三巷并掘”,煤柱寬度20 m。巷道掘進(jìn)量大、采掘接替和礦井供風(fēng)緊張、煤炭資源損失較多、上隅角瓦斯積聚超限等一系列問題嚴(yán)重影響礦井安全高效生產(chǎn)。針對(duì)存在的諸多問題,結(jié)合國內(nèi)外礦井生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),為改善傳統(tǒng)巷道布置與掘進(jìn)帶來的不足,新元公司3號(hào)煤所有工作面均采用高水材料巷旁充填沿空留巷技術(shù)實(shí)現(xiàn)了無煤柱開采,極大地降低了瓦斯災(zāi)害、減少了區(qū)段煤柱損失,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和安全生產(chǎn)效果,同時(shí)也為解決瓦斯問題提供了新的技術(shù)途徑,增加了公司的技術(shù)儲(chǔ)備。
新元公司主采3號(hào)煤層屬于高瓦斯突出煤層,賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單,屬中灰、低硫的優(yōu)質(zhì)貧瘦煤,煤層以亮煤為主,內(nèi)生裂隙較為發(fā)育,煤層中含1~2層泥質(zhì)夾矸,夾矸厚度一般為0.02~0.06 m,煤層傾角一般為2~6°,平均為4°,煤層厚度2.20~2.93 m,平均2.86 m。直接頂為砂質(zhì)泥巖,厚度為3.0~6.1 m;基本頂為中粒粉砂巖,厚度為2.20 m左右,底板為2.98 m的砂質(zhì)泥巖,其煤層頂?shù)装鍘r性情況如表1所示。
表1 巖層柱狀
工作面巷道布置情況如圖1所示,采用兩進(jìn)兩回的“U+L”通風(fēng)方式,由于工作面采空區(qū)隨采隨冒,進(jìn)入采空區(qū)后部橫貫的有效通風(fēng)距離短,工作面采空區(qū)漏風(fēng)易造成工作面上隅角和回風(fēng)風(fēng)流瓦斯?jié)舛瘸蕖?/p>
圖1 工作面巷道布置方式
某工作面走向可采長度1 618 m,留巷巷道為工作面回風(fēng)巷,巷道沿3號(hào)煤層頂板掘進(jìn),設(shè)計(jì)斷面為寬×高(4.8 m×3.0 m),巷道頂板錨桿索聯(lián)合支護(hù),W型鋼帶連接,兩幫采用左旋無縱筋螺紋鋼錨桿、塑料網(wǎng)、木托板聯(lián)合支護(hù)。原有巷道布置存在的主要問題:
1) 突出煤層工作面需要4條巷道,掘進(jìn)頭多、占用風(fēng)量多、防突壓力大、萬噸掘進(jìn)率高、采掘接替和礦井風(fēng)量緊張。
2) 鄰近采空區(qū)巷道維護(hù)困難、返修量大,尾巷的配風(fēng)巷正好處于鄰近工作面高應(yīng)力采動(dòng)影響范圍內(nèi),即使采用全錨索支護(hù),巷道變形也非常嚴(yán)重,整巷工程量相當(dāng)于重掘一條巷道。
3) 每個(gè)工作面損失2個(gè)煤柱,3號(hào)煤優(yōu)質(zhì)資源損失量大,采區(qū)回收率僅69%。
4) “U+L”型通風(fēng)上隅角瓦斯涌出量大、難于管理。“U+L”通風(fēng)系統(tǒng)存在上隅角和尾巷瓦斯超限難于管理、不符合煤礦安全規(guī)程要求、風(fēng)流不穩(wěn)的問題。《煤礦安全規(guī)程》第一百五十三條規(guī)定:“采掘工作面的進(jìn)風(fēng)和回風(fēng)不得經(jīng)過采空區(qū)或者冒頂區(qū)”,由于尾巷是通過采空區(qū)通風(fēng),與現(xiàn)有規(guī)程不符,“U+L”通風(fēng)系統(tǒng)被迫淘汰。
相對(duì)于沿空掘巷而言,沿空留巷無煤柱開采技術(shù)不僅可以實(shí)現(xiàn)無煤柱護(hù)巷、提高煤炭回收率、緩解采掘接替緊張的難題,還可以改變工作面通風(fēng)方式,實(shí)現(xiàn)“Y”型通風(fēng),有效解決了工作面上隅角瓦斯積聚與超限問題,在許多煤礦得到了應(yīng)用[6-8]。
鑒于沿空留巷頂板巖層運(yùn)動(dòng)規(guī)律,沿空留巷圍巖變形、巷旁充填體變形以及支護(hù)體載荷的變化都與回采工作面的周期來壓有關(guān)系?;夭晒ぷ髅婧蠓?0 m范圍內(nèi),巷道圍巖變形速度較大;當(dāng)周期來壓引起工作面后方基本頂弧形三角板失穩(wěn)時(shí),巷道圍巖及巷旁充填體發(fā)生劇烈變形,支護(hù)體承受載荷也劇烈增加,這個(gè)區(qū)域一般在工作面后方20~40 m范圍內(nèi)。根據(jù)新元公司3號(hào)煤層賦存條件、頂板及兩幫圍巖支護(hù)狀況,在技術(shù)可行的情況下,從經(jīng)濟(jì)性角度出發(fā),最終確定新元公司3號(hào)煤層采用沿空留巷工作面的巷旁充填支護(hù)所用高水材料水灰比為1.5∶1,甲乙料比為1∶1,將充填體部分置于采空區(qū),充填體寬度為2.0 m,高度為2.9 m。工作面由“U+L”型通風(fēng)改為“Y”型通風(fēng)方式,從而解決了工作面上隅角瓦斯超限問題。高水材料特性如表2所示,充填體布置及通風(fēng)方式如圖2所示。
表2 高水材料特性
圖2 充填體布置及通風(fēng)示意
巷道在保留原支護(hù)形式的基礎(chǔ)上,頂板及兩幫補(bǔ)打4根D18.9 mm×6 300 mm,間排距為1 000 mm×1 000 mm的補(bǔ)強(qiáng)錨索。充填體巷旁支護(hù)采用D22 mm×2 200 mm,間排距為800 mm×800 mm的等強(qiáng)螺紋鋼對(duì)拉錨桿支護(hù),支護(hù)方案如圖3所示。
圖3 沿空留巷支護(hù)方案(mm)
沿空留巷巷旁充填滯后于工作面回采2~3刀進(jìn)行,工作面后方采空區(qū)預(yù)留2架擋矸支架為充填工作提供作業(yè)空間,根據(jù)設(shè)計(jì)的沿空留巷設(shè)計(jì)方案,配合輔助切頂卸壓,依次充填。沿空留巷巷旁充填由制漿系統(tǒng)、泵送系統(tǒng)和充填袋立模三部分組成,其中,制漿系統(tǒng)由4臺(tái)攪拌桶組成,甲乙料各由兩臺(tái)攪拌桶單獨(dú)攪拌;泵送系統(tǒng)由2臺(tái)雙液注漿泵及注漿管路組成;充填袋立模主要包括聯(lián)結(jié)鋼筋網(wǎng)、吊掛充填袋和穿對(duì)拉錨桿。充填流程如圖4所示。
圖4 工作面巷旁充填工藝流程
根據(jù)監(jiān)測結(jié)果和現(xiàn)場實(shí)際效果觀察,沿空留巷變形穩(wěn)定后最大頂?shù)滓平坎怀^1.2 m,頂?shù)装逡平缘坠臑橹?,兩幫移近量約650 mm,兩幫移近以實(shí)煤體幫變形為主。由于3號(hào)煤層煤體較軟,底板為泥巖,強(qiáng)度較低,工作面回采動(dòng)壓影響劇烈,故沿空留巷整體圍巖控制效果較好。
留巷復(fù)用前進(jìn)行整體起底,整個(gè)留巷復(fù)用期間,圍巖變形基本控制在允許的范圍內(nèi),能基本滿足巷道使用的要求。巷道的基本支護(hù)、加強(qiáng)支護(hù)及巷旁充填支護(hù)基本滿足巷道掘進(jìn)、留巷到復(fù)用的支護(hù)要求。留巷變形情況如圖5所示。
圖5 沿空留巷現(xiàn)場效果
以首個(gè)沿空留巷工作面沿空留巷實(shí)施效果為例,采用沿空留巷“Y”型通風(fēng)方式后瓦斯治理效果明顯,工作面回采期間沒有發(fā)生瓦斯超限。
由表3可知,通過對(duì)比相鄰工作面的兩進(jìn)兩回“U+L”通風(fēng)系統(tǒng)和工作面兩進(jìn)一回“Y”型通風(fēng)系統(tǒng),“Y”型通風(fēng)系統(tǒng)條件下瓦斯涌出量有所降低,瓦斯得到了有效治理,避免了在瓦斯臨界狀態(tài)下割煤。經(jīng)分析,瓦斯涌出量降低的主要原因有兩個(gè):
表3 “U+L”通風(fēng)系統(tǒng)與“Y”型通風(fēng)系統(tǒng)瓦斯對(duì)比
1) 由于沿空留巷將采空區(qū)與巷道有效隔離,采空區(qū)瓦斯流場改變,沒有大量涌向工作面。
2) 采用“Y”型通風(fēng)方式,工作面采場處在正壓情況下,瓦斯不易涌出,很好地解決了上隅角瓦斯問題。
沿空留巷可以回收區(qū)段煤柱,減少回采巷道的掘進(jìn),考慮到巷道掘進(jìn)成本降低以及多回收煤柱所帶來的效益,沿空留巷后工作面少掘1條巷道每米減少投入1.5萬元,沿空留巷綜合經(jīng)濟(jì)效益非常顯著。
1) 采用沿空留巷無煤柱開采技術(shù),減少了巷道掘進(jìn)工程量,實(shí)現(xiàn)了3號(hào)煤層優(yōu)質(zhì)煤種的高效開采,緩解了采掘接替緊張的局面,保證了工作面的高效生產(chǎn)。
2) 工作面減少了區(qū)段煤柱損失,提高了采區(qū)采取率,給公司帶來了更多的經(jīng)濟(jì)效益。
3) 工作面由兩進(jìn)兩回“U+L”型布置方式調(diào)整為兩進(jìn)一回“Y”型布置方式,由于采空區(qū)受正壓作用,工作面瓦斯涌出量減少了一半,解決了上隅角瓦斯超限問題。
4) 實(shí)施沿空留巷不影響工作面的正常推進(jìn)。探索了一條適應(yīng)新元公司3號(hào)煤層瓦斯治理和巷道布置的有效途徑,取得了顯著的安全和經(jīng)濟(jì)效益。