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      SGZ-800/800 型刮板輸送機降速節(jié)能改造

      2021-04-08 12:25:44
      機械管理開發(fā) 2021年1期
      關(guān)鍵詞:降速運輸機刮板

      張 宇

      (同煤集團王村礦綜采二隊, 山西 大同 037000)

      引言

      在煤礦生產(chǎn)作業(yè)中,運輸機被廣泛使用。在實際使用中,由于功率、容量和速度的不斷提高,煤礦輸送機的能耗越來越突出,如何降低煤礦輸送機的能耗,從而降低生產(chǎn)和運輸成本,是重要的研究課題。某煤礦的綜采工作面使用的是新型中雙鏈刮板SGZ-800/800 輸送機,其中輸送機的中部槽的封底為整體結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)具有高強度、高可靠性、后期維護工作少的特點。但在實際工作狀態(tài)中由于運輸機的默認運轉(zhuǎn)速度較快,導(dǎo)致運輸機自身的功耗輸出大,使磨損量增加,無形中消耗了大量的配件,也使設(shè)備壽命縮短,在使用過程中電動機發(fā)散出大量的熱量,電動冷卻過程又要損耗循環(huán)冷卻泵的能量。因此對SGZ-800/800 運輸機進行節(jié)能降速改造。

      1 SGZ800/800 型刮板輸送機主要技術(shù)參數(shù)

      SGZ800/800 型刮板輸送機主要技術(shù)參數(shù)見表1。SGZ800/800 輸送機的性能、技術(shù)參數(shù)與結(jié)構(gòu)可以滿足中國煤礦目前的發(fā)展要求,達到每天7 000 t 機型的先進水平,在國內(nèi)外具有一定的競爭力,將使我國綜采工作面的開采水平躍上新臺階。根據(jù)匹配需要,該輸送機可與各種類型的煤礦機械和液壓支架配合使用,并可用于無鏈牽引方法,如齒條、銷排和鏈軌;可以與1 m 或1.2 m 的伸縮帶式輸送機重疊應(yīng)用[1]。

      2 SGZ800/800 型刮板輸送機主要結(jié)構(gòu)特點

      SGZ800/800 型刮板輸送機如圖 1 所示。SGZ800/800 型刮板輸送機卸貨方式為橫向卸貨,將輸送機頭和轉(zhuǎn)運機尾部一體化,將鏈條交叉排列。卸荷能力大,回煤量少,揚程高度低,鏈輪中心高度650 mm。頭尾減速器由行星齒輪驅(qū)動。機器的頭部和尾部均采用可變線設(shè)計,以確保采煤機的有效臥底能力。鏈條張緊方法是液壓鏈條張緊器和鏈條止動件的組合。機頭裝有復(fù)位裝置,以確保出口刮板順利進入鏈條,并避免刮板和耕板刮傷。中間凹槽是鑄焊底部密封結(jié)構(gòu)。擋板和鏟板凹槽一體鑄造。中間板和密封板由高質(zhì)量和高強度的材料制成。中間板的厚度為40 mm,密封板的厚度為25 mm。中間凹槽通過啞鈴連接,啞鈴的拉伸斷裂載荷大于3 000 kN。銷軌采用加強整體鑄造銷軌。刮板鏈首次采用34 mm高強度圓形鏈。

      表1 SGZ800/800 型刮板輸送機主要技術(shù)參數(shù)表

      圖1 SGZ800/800 型刮板輸送機

      3 運行改造方案

      根據(jù)以上問題以及設(shè)備的不良運行狀態(tài)進行了改造,本次改造的主要方式是降低設(shè)備的運行速度,滿足生產(chǎn)條件的情況下,同時實現(xiàn)降本節(jié)能。設(shè)計了兩套技術(shù)方案:其中一套是以改造機械結(jié)構(gòu)為主要方式,另外一套則是改造電氣系統(tǒng)。第一套方案是將減速機內(nèi)的齒輪進行更換,改變傳動速比,以達到減速的目的。但由于受到空間和結(jié)構(gòu)的限制,該方法無法完成,所以只能選用第二套方案。

      改造電氣系統(tǒng)使設(shè)備降速運行,主要是對電機的控制系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)變,該系統(tǒng)電機的運行采用的是三相鼠籠式控制方式。減速的方法有三種:一是安裝外部變頻控制器,通過降低電源的供電頻率從而實現(xiàn)降速;二是在電機控制電路中增加外電阻或電抗,從而減少對電機的功率輸出,實現(xiàn)降速;三是改變電機內(nèi)部線圈繞組的連接方式和極對數(shù)從而實現(xiàn)變速的目的。第一種方案實現(xiàn)方法比較簡單,但投入成本較高。第二種方案需要安裝體積較大的電阻和電抗,導(dǎo)致設(shè)備的空間結(jié)構(gòu)過于緊湊,并且防爆性能不良。根據(jù)以上分析選用第三種方案,根據(jù)離線電動機的4 極繞組的特性,在不改變電動機基本結(jié)構(gòu)的情況下改變了4 極繞組。

      4 改造效果

      電機繞組改造之后,在完成同樣的運輸任務(wù)時,能耗大幅度降低,在1°~3°范圍傾角的工作面上均可進行安全可靠的生產(chǎn)。雖然降低了運輸速度,但工作面的飛行質(zhì)量比以前大大減少,不僅提高了安全性和可靠性,節(jié)省了停機維修的時間,改造后大大提高了經(jīng)濟效益。

      另一方面,改造前電機平均每天工作12 h,額定載荷下電流為80 A,日耗電4 338 kWh,年耗電1 560 498 kWh;改造后,電動機額定載荷下電流為42 A,平均工作日為12 h,日耗電量為2 304 kWh。年耗電量為829 440 kWh。雖然改造后整個系統(tǒng)的運輸速度有所降低,但系統(tǒng)故障率降低,節(jié)省了大量的維修停工時間,所以總體運輸效率基本不變,與改造前相比,同等總運輸量條件下,年節(jié)電能為731 055 kWh,年電費為4 152.39 億元。

      在節(jié)水方面,改造前,輸送機高速運轉(zhuǎn)狀態(tài)需要消耗15 m3/h 的冷卻水為運輸系統(tǒng)降溫,才能保證正常運行。改造后低速運行,用水量降低,僅需10 m3/h即可保證運輸系統(tǒng)的運行。以平均每天工作12 h,每年平均工作360 d 計算,每年可節(jié)省冷卻水2.16 萬m3,節(jié)約水費10.8 萬元。改造后的輸送機的鏈條速度從原來的1.33 m/s 降低到0.7 m/s,速度降低一半,機械磨損減少,各種附件的投資大大減少,不僅可以節(jié)省成本,而且可以延長整個設(shè)備的使用壽命[2-3]。

      5 結(jié)語

      SGZ-800/800 運輸機是綜采工作面的常用設(shè)備之一,對其進行降速改造后,可顯著提高運輸機的強度、壽命、可靠性。技術(shù)改造對節(jié)能降耗具有很好的效果具有推廣價值。

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