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      合成氨尾氣全回收 實現(xiàn)生產(chǎn)的清潔化

      2021-04-03 20:27:11張全明
      中氮肥 2021年3期
      關(guān)鍵詞:貯罐合成氨膜分離

      張全明

      [甘肅劉化(集團)有限責(zé)任公司,甘肅永靖 731603]

      0 引 言

      氨合成反應(yīng)過程中,CH4為惰性氣,隨著反應(yīng)的進行,CH4在系統(tǒng)內(nèi)積累,過多的CH4會造成氨合成系統(tǒng)壓力升高、動力消耗增大、氨合成率下降,為降低合成氣中的惰性氣含量以提高氨合成率,須由氨合成系統(tǒng)內(nèi)排放出富集了惰性氣的氫氮氣,這部分氣體稱為弛放氣;液氨貯罐系統(tǒng)也需排放一部分惰性氣,稱為貯罐氣。弛放氣和貯罐氣總稱為合成氨尾氣,合成氨尾氣中含有大量的H2、NH3、CH4等有效氣,為實現(xiàn)清潔生產(chǎn),對合成氨尾氣中的有效成分予以回收利用,是合成氨企業(yè)重要的節(jié)能減排措施。

      1 合成氨尾氣回收背景及思路

      甘肅劉化(集團)有限責(zé)任公司(簡稱甘肅劉化)400kt/a合成氨裝置(其轉(zhuǎn)化系統(tǒng)、凈化系統(tǒng)均為1套;氨合成系統(tǒng)分為3套,包括120kt/a氨合成系統(tǒng)2套和160kt/a氨合成系統(tǒng)1套),以天然氣為原料,3套高壓氨合成系統(tǒng)均采用湖南安淳高新技術(shù)有限公司生產(chǎn)的ⅢJD型氨合成塔,氨合成塔壓力32MPa,以合成氨產(chǎn)量為50t/h計,弛放氣(總)量約2500m3/h,主要成分約為H260.0% ~64.5%、N220.0% ~24.0%、NH35.0% ~7.0%、CH412.0% ~18.0%、Ar2.3% ~4.5%;液氨球罐壓力2.0 MPa,與低壓氨合成工藝相比,高壓氨合成工藝液氨中溶解的H2、N2、CH4氣量相對較大,貯罐氣(總)量約1800m3/h,主要成分約為NH332% ~40%、H226% ~32%、N29% ~12%、CH412% ~18%、Ar3% ~6%。合成氨尾氣的回收包括NH3的回收、H2的回收、CH4和N2的回收,據(jù)弛放氣和貯罐氣成分及壓力等級的不同,所采用的回收工藝也有所不同。

      高壓弛放氣中H2的回收,目前通常采用的方法有膜分離工藝、變壓吸附工藝2種,兩者各有特點:膜分離氫回收系統(tǒng)占地面積小、運行費用低、投資成本低,但回收的H2純度較低;變壓吸附氫回收系統(tǒng)產(chǎn)品H2純度較高,操作簡單,但變壓吸附閥門切換頻繁,運行費用較高。甘肅劉化氫回收系統(tǒng)所得H2加壓后作為氨合成系統(tǒng)的原料氣,因氨合成對H2純度的要求不高,故采用膜分離工藝回收弛放氣中的H2。

      貯罐氣中NH3含量高,以前業(yè)內(nèi)多采用制氨水的方法予以回收,氨水制備需要消耗脫鹽水,且制備的氨水需要提純,會增加蒸汽消耗;后來多采用無動力氨回收工藝,因氨的沸點高,利用貯罐氣自身的壓力膨脹制冷,貯罐氣中的NH3得以冷凝回收,分離后的液氨汽化得到氣氨,氣氨的附加值遠高于氨水,同時也解決了大量稀氨水無法處理(或難以消納)的問題,屬較為理想的節(jié)能工藝。

      尾氣回收技改前甘肅劉化的做法為,弛放氣在膜分離氫回收系統(tǒng)回收H2后,其尾氣(非滲透氣)作為無動力氨回收系統(tǒng)的補充動力源,實現(xiàn)與貯罐氣的聯(lián)合回收,無動力氨回收系統(tǒng)尾氣的主要成分為CH4,尾氣放空或作為燃料氣使用。2014年以后,隨著天然氣價格的不斷上漲及尿素價格的持續(xù)下行,氣頭氮肥企業(yè)生存壓力陡增,為了將合成氨尾氣全部回收、實現(xiàn)清潔生產(chǎn),甘肅劉化決定將無動力氨回收系統(tǒng)尾氣中的CH4回收用作原料氣(并入原料天然氣總管)。此舉在國內(nèi)尚無類似技改經(jīng)驗可借鑒,為保證項目的安全實施,甘肅劉化進行了反復(fù)地分析與論證,包括原始數(shù)據(jù)的收集、技改工藝線路的確定、技改實施后對生產(chǎn)系統(tǒng)的影響等。2017年本項技改完成后,取得了較好的經(jīng)濟效益,現(xiàn)將有關(guān)情況介紹如下。

      2 合成氨尾氣回收工藝流程簡介

      2.1 弛放氣膜分離氫回收系統(tǒng)

      弛放氣溫度30~40℃、壓力25.6~29.5 MPa、流量1800~2500m3/h,經(jīng)調(diào)節(jié)閥減壓至10~12MPa后,首先送氨吸收塔,與脫鹽水逆流接觸,弛放氣中的NH3被洗滌水吸收,NH3含量降至150×10-6以下;脫氨后的弛放氣進入冷卻器、分離器,除去氣體中夾帶的霧沫后進入套管式加熱器的管程,由殼程的1.3MPa蒸汽加熱升溫至(46±4)℃后送膜分離器。

      弛放氣經(jīng)預(yù)處理后進入膜分離器內(nèi),膜分離器由5組φ127mm×3000mm的中空纖維膜組件組成(5組并聯(lián),據(jù)弛放氣氣量確定開啟組數(shù),滿負(fù)荷時開啟5組),中空纖維膜對H2有較高的選擇性,以中空纖維膜內(nèi)、外兩側(cè)分壓差為推動力,通過溶解、擴散、解吸等步驟實現(xiàn)氣體的分離,中空纖維內(nèi)側(cè)形成富氫氣體(滲透氣),外側(cè)則形成惰性氣體(非滲透氣),壓力為2.0~2.5MPa的滲透氣(H2)送至氫氮氣壓縮機入口總管予以回收;非滲透氣則送往無動力氨回收系統(tǒng)作為膨脹機的補充動力氣源,最終送往合成氨尾氣回收系統(tǒng)。

      2.2 貯罐氣無動力氨回收系統(tǒng)

      以弛放氣膜分離氫回收系統(tǒng)的尾氣(非滲透氣)作為無動力氨回收系統(tǒng)的補充動力源,弛放氣尾氣與貯罐氣聯(lián)合回收,其工藝流程為:利用膜分離氫回收系統(tǒng)解吸氣(非滲透氣)和液氨球罐弛放氣(球罐氣)自身的壓力絕熱膨脹,分離出的液氨節(jié)流后在換熱器中汽化吸熱對貯罐氣(含NH335%左右)進行降溫,經(jīng)一系列降溫最終貯罐氣被冷卻至-60~-70℃,其中的NH3被液化而分離出來,分離出的液氨減壓汽化并在換熱器中換熱后變?yōu)闅獍?,然后進入合成氨冰機系統(tǒng),加壓冷卻成為液氨進入貯槽,經(jīng)泵提壓后返回液氨球罐;貯罐氣分離氨后得到的尾氣,與膜分離氫回收系統(tǒng)尾氣(非滲透氣)一起通過膨脹機,然后經(jīng)換熱器復(fù)熱后送尾氣回收系統(tǒng)。

      2.3 尾氣回收系統(tǒng)

      2.3.1 尾氣回收方案的確定

      無動力氨回收系統(tǒng)尾氣主要成分約為H236.0% ~41.4%、N228.0% ~36.0%、CH427.0% ~29.0%、NH3100×10-6,壓力為0.3 MPa,溫度為常溫。造氣系統(tǒng)壓力為3.8MPa(即天然氣轉(zhuǎn)化系統(tǒng)壓力),無動力氨回收系統(tǒng)尾氣如果要作為原料氣使用,需增設(shè)尾氣壓縮機提壓,可將原2臺閑置的液體CO2壓縮機(型號3Z-66/100)改造為尾氣壓縮機 (型號3Z-6.3/2-2.5-43),2臺尾氣壓縮機全開無備;由于無動力氨回收系統(tǒng)尾氣中的NH3會對凈化系統(tǒng)變換催化劑造成不利影響,為確?;厥瘴矚庵械腘H3含量小于100×10-6,需增設(shè)氨吸收單元。

      經(jīng)對比分析不同壓力下NH3的吸收效率,確定尾氣回收方案為:尾氣壓縮機將尾氣壓力由0.3MPa提至4.3MPa后送入氨吸收塔進行洗滌除氨,副產(chǎn)濃度為10%的氨水,尾氣中NH3含量降至100×10-6以下,除氨后的尾氣主要成分為H2、CH4、N2,直接并入天然氣總管,與來自天然氣壓縮機的天然氣混合后送轉(zhuǎn)化系統(tǒng)用作原料氣,其中的CH4可以在轉(zhuǎn)化爐內(nèi)轉(zhuǎn)化為有效氣(H2+CO),H2和N2一并完全回收作為氨合成原料氣。

      2.3.2 尾氣回收系統(tǒng)工藝流程

      無動力氨回收系統(tǒng)尾氣經(jīng)分離器分離汽水后,進入尾氣壓縮機,經(jīng)三級壓縮使尾氣壓力由0.3MPa提高至4.3MPa,進入氨吸收塔;在氨吸收塔中,尾氣自下而上與經(jīng)1#、2#脫鹽水泵(一開一備)加壓之后的脫鹽水以及1#、2#氨水泵(一開一備)送來的循環(huán)氨水逆流接觸,其中大部分的氣氨溶解于脫鹽水及稀氨水中,得到的氨水從氨吸收塔底部排出,經(jīng)氨水冷卻器冷卻(氨吸收過程釋放的熱量被循環(huán)冷卻水移走)、氨水泵加壓后返回氨吸收塔循環(huán)利用,氨吸收塔液位由脫鹽水泵通過玻璃液位計或二次液位計加以控制;經(jīng)循環(huán)吸收后,濃度合格的氨水送至氨水槽貯存;除氨后的尾氣由氨吸收塔頂部進入氣液分離器,分離掉水分后送天然氣總管(C管線)供轉(zhuǎn)化系統(tǒng)使用。

      3 系統(tǒng)運行情況

      3.1 弛放氣膜分離氫回收系統(tǒng)

      膜分離氫回收系統(tǒng)投用后,H2回收量約1100m3/h,增產(chǎn)合成氨約12t/d。實際生產(chǎn)中,需嚴(yán)格控制以下指標(biāo):預(yù)處理氣中的NH3含量須在150×10-6以下,否則會使膜分離器的性能下降,影響分離效果,而且NH3對纖維管的密封有損害、對膜分離器的使用壽命及氫回收率均有影響;膜分離器的入口溫度以50℃為宜,且過熱度不超過5℃,若低于此溫度,水蒸氣凝結(jié)在纖維管上會使膜分離器短期內(nèi)失效,而若溫度過高纖維管強度會下降,還可能引起聚合物的塑性變形,加快膜的老化;嚴(yán)格控制系統(tǒng)升、降壓速度,不可超過0.688MPa/min,運行期間避免大幅加減負(fù)荷,確保膜分離器的使用壽命;根據(jù)弛放氣量及時調(diào)整膜組件的投入數(shù)量,確保產(chǎn)品H2的純度及氫回收率(控制氫回收率≥93%)。

      3.2 貯罐氣無動力氨回收系統(tǒng)

      據(jù)實際生產(chǎn)情況測算,無動力氨回收系統(tǒng)可回收氨約7t/d。但在無動力氨回收系統(tǒng)投運一段時間后,出現(xiàn)了解吸氣帶水、氣體中含有少量的黑色雜質(zhì)的問題,影響到膨脹機的穩(wěn)定運行,造成無動力氨回收系統(tǒng)檢修過于頻繁,無法實現(xiàn)長周期、穩(wěn)定運行。查閱相關(guān)資料,并同設(shè)備廠家人員進行協(xié)商,一同開展了以下工作:檢查崗位人員的操作是否規(guī)范,對解吸氣供送系統(tǒng)、工藝管線配置及附屬設(shè)備進行檢查,并在解吸氣管線上增設(shè)管道過濾器、增設(shè)水分離器,定期進行排水;聯(lián)通中壓氮氣與非滲透氣管線,以保證膜分離氫回收系統(tǒng)檢修、非滲透氣停送時可將中壓氮氣作為無動力氨回收系統(tǒng)的補充動力源,從而保證無動力氨回收系統(tǒng)不停車;對解吸氣系統(tǒng)再次進行徹底吹掃,清理干凈管線、設(shè)備內(nèi)的水分及雜質(zhì)。上述工作完成系統(tǒng)重啟后,再未出現(xiàn)過類似問題。

      3.3 尾氣回收系統(tǒng)

      為節(jié)約投資,尾氣回收系統(tǒng)的主要設(shè)備之一——尾氣壓縮機是利用閑置的CO2壓縮機改造而成,其他主要設(shè)備有氨吸收塔、氣液分離器等。尾氣回收系統(tǒng)總投資約280萬,包括工藝變更、新增設(shè)備和壓縮機改造以及電氣、儀表、土建、安裝費用等。2016年4月開始進行設(shè)備改造與土建、工藝等專業(yè)施工及設(shè)備安裝,2016年10月進行系統(tǒng)吹掃、試壓及聯(lián)動試車,2017年4月投運,一次性開車成功,各項工藝指標(biāo)均達到設(shè)計要求,系統(tǒng)總體上運行安全、穩(wěn)定。目前,合成氨尾氣已全部回收,但由于尾氣壓縮機為利舊設(shè)備,尾氣壓縮機運行不太穩(wěn)定,下一步視情況將對尾氣壓縮機進行改造或更新。

      4 尾氣回收系統(tǒng)節(jié)能效益分析

      弛放氣膜分離氫回收、貯罐氣無動力氨回收是國內(nèi)合成氨企業(yè)常用的尾氣回收方法,其經(jīng)濟效益不再贅述,以下僅對尾氣回收系統(tǒng)的節(jié)能效益進行分析。

      無動力氨回收系統(tǒng)尾氣流量約2000m3/h,尾氣成分全分析結(jié)果為H236.0% ~41.4%、N228.0%~36.0%、CH427.0% ~29.0%、NH360×10-6;其中,H2流量約800m3/h、CH4流量約550~600m3/h、N2流量約600~700m3/h。

      尾氣回收系統(tǒng)回收的H2折合CH4約260 m3/h,再加上尾氣中直接回收的CH4約550~600m3/h,總計折合回收CH4約800m3/h;天然氣負(fù)荷投氣至40000m3/h以上、尾氣壓縮機投運正常后,噸氨耗氣(天然氣)約792m3,而技改前噸氨耗氣在800m3以上。據(jù)此測算,本項節(jié)能技改可增產(chǎn)合成氨約1t/h,年運行時間以8000h計,全年可增產(chǎn)液氨約8000t,即使除去系統(tǒng)增加的約278kW功率的電耗,效益也非??捎^。

      5 結(jié)束語

      合成氨尾氣全回收技改前,甘肅劉化將無動力氨回收系統(tǒng)的尾氣作為燃料氣或放空。合成氨尾氣全回收技改,利用弛放氣膜分離氫回收系統(tǒng)尾氣作為貯罐氣無動力氨回收系統(tǒng)的補充動力源,無動力氨回收系統(tǒng)尾氣(主要為H2、CH4、N2)再經(jīng)尾氣回收系統(tǒng)除氨后并入天然氣總管用作轉(zhuǎn)化系統(tǒng)原料氣。本技改投資較小,技改后尾氣回收系統(tǒng)運行安全、穩(wěn)定,節(jié)能減排效益顯著——年增產(chǎn)合成氨約8000t、同時解決了合成氨尾氣的排放問題,實現(xiàn)了合成氨裝置的清潔生產(chǎn),可為業(yè)內(nèi)提供一些參考和借鑒。

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