溫佳琦
摘要:核電廠經(jīng)常出現(xiàn)廢液放射性高而無法排放的問題。本文針對該問題,分析總結(jié)了廢液在收集、處理和排放上存在的問題,并對相關(guān)問題提出了改進、處理措施,可大幅降低了廢液的放射性,為廢液排放提供了指導。
關(guān)鍵字:廢液;放射性高;排放
1.前言
核電廠處于大修、壽期末時,系統(tǒng)疏排產(chǎn)生的放射性廢液較多。且在大修時受各方面因素的影響,產(chǎn)生的放射性廢液成分復雜,特征核素明顯,顆粒度含量高,導致機組在廢液處理上難度大,頻繁出現(xiàn)床體壓差高、放射性高等報警。若廢液不能及時排放,不僅會影響大修的關(guān)鍵路徑,也一定程度上影響著機組大修后的上行。
2.系統(tǒng)介紹
放射性廢液處理系統(tǒng)功能是接收、處理、貯存、取樣、監(jiān)測和排放電廠運行期間產(chǎn)生的放射性廢液。放射性污染廢液主要來源有:從反應堆冷卻劑系統(tǒng)收集到的含硼廢液、從安全殼地坑和放射性廢液疏排系統(tǒng)收集到的潛在高懸浮顆粒含量的廢液、來自熱水槽和淋浴的洗滌劑廢液、來自化學實驗室或其他相對較少的高懸浮固體含量的化學廢液。當蒸汽發(fā)生器發(fā)生一次側(cè)向二次側(cè)泄漏時,蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)可將帶有放射性的蒸汽發(fā)生器排污排至廢液暫存箱。其流程如圖1所示:
核島的放射性廢液中放射性核素主要以離子、膠體、顆粒三種狀態(tài)存在,其中離子主要依靠離子床進行離子交換處理、膠體主要依靠添加絮凝劑后通過深床吸附處理、顆粒則主要通過過濾器截留過濾。經(jīng)過處理后的廢液進入監(jiān)測箱,進行再循環(huán)、取樣、排放。
3.廢液排放問題分析
核島的放射性廢液主要分為離子態(tài)和顆粒態(tài)兩類。
3.1離子態(tài)廢液中特征核素活度高
通過對活度超限的廢液進行取樣分析,其中對總γ貢獻最大的核素主要為Ag-110m。
3.1.1Ag-110m來源
經(jīng)過分析,核島系統(tǒng)中Ag-110m產(chǎn)生的可能性來源分為三個方面:1)核電廠所用的控制棒采用銀-銦-鎘材質(zhì),其中銀的含量在80%左右。若控制棒包殼發(fā)生破損,會引起銀的大量釋放;2)壓力容器(RV)法蘭面O型密封環(huán)表面鍍銀層銀的脫落;3)由于銀具有良好的延展性,一些泵和管道法蘭的墊片中使用了銀作為密封材料,這部分銀也有可能進入系統(tǒng)。
3.1.2Ag-110m去除效果差
核電站放射性廢液處理系統(tǒng)的樹脂床采用Graver生產(chǎn)的GR3-17NG凝膠型樹脂,凝膠型樹脂的孔道平均直徑為1nm,小于Ag-110m顆粒直徑,吸附Ag-110m顆粒效果差,去除效率低。
如選用絮凝裝置來去除Ag-110m,在使用過程中由于流動電動儀在硼水工況下顯示異常,無法自動進行絮凝劑添加。且絮凝裝置藥劑配置等耗時耗力,使得廢液處理無法達到預期的目標。
廢液中的雜質(zhì)主要來源于深床中的天然沸石磨損產(chǎn)生的雜質(zhì)、安全殼地坑和放射性廢液疏排系統(tǒng)收集到的潛在高懸浮顆粒含量的廢液(通過地漏進入的雜質(zhì),如保潔廢液等)、有高懸浮固體含量的化學廢液、放射性廢液處理系統(tǒng)各個箱體中沉積的雜質(zhì)等。
大修期間產(chǎn)生的廢液來源廣泛,雜質(zhì)較多。在廢液處理時頻繁出現(xiàn)放射性廢液處理系統(tǒng)的前置過濾器、后置過濾器壓差高的報警,處理后的廢液也因含有部分雜質(zhì)導致放射性較高,從而影響廢液排放。
3.3閥門內(nèi)漏引起系統(tǒng)管道產(chǎn)生虹吸現(xiàn)象,造成排水異常
放射性廢液處理系統(tǒng)系統(tǒng)的監(jiān)測箱的進排水管道為插入至箱體底部布置,且監(jiān)測箱底部均高于放射性廢液的排放管線,導致放射性廢液排放過程中,部分監(jiān)測箱的出口閥內(nèi)漏,引起系統(tǒng)管道產(chǎn)生虹吸現(xiàn)象,將具有較高放射性的廢液通過虹吸進入排放管道,引起廢液出口流出液就地輻射處理器監(jiān)測到的數(shù)值異常升高,出現(xiàn)儀表高報,導致排水異常中斷。
4.問題解決
4.1解決廢液中雜質(zhì)多的問題
4.1.1減少進入廢液的雜質(zhì)
在每次大修前安排人員進行輻射控制區(qū)內(nèi)的地漏清潔,設(shè)置專門的排水地漏并對這些地漏使用濾網(wǎng)包裹,初步對排入系統(tǒng)的水進行過濾;對在輻射控制區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的零星的高放射性廢液、雜質(zhì)含量多的廢液以及保潔產(chǎn)生的廢液進行集中收集,經(jīng)特殊處理后再排入系統(tǒng)。
4.1.2去除廢液中的雜質(zhì)
(1)大修前安排廢液暫存箱內(nèi)部淤泥清理可一定程度上減少了廢液中的雜質(zhì)。條件允許的情況下,可考慮人員進入廢液暫存箱內(nèi)部進行深度清潔。
(2)大修期間各個工況產(chǎn)生的各類廢液可根據(jù)其雜質(zhì)含量、核素種類、放射性高低,根據(jù)具體情況盡量將相同類的廢類排入同一個箱體,避免各類廢液混合交叉污染,以免造成后期難處理的結(jié)果。
(3)根據(jù)廢液取樣結(jié)果中雜質(zhì)的含量,及時調(diào)整放射性廢液處理系統(tǒng)前置過濾器、后置過濾器的濾網(wǎng)目數(shù)來充分過濾掉雜質(zhì),達到預期的效果,避免重復進行處理。
4.2放射性核素(Ag-110m)含量高
4.2.1減少進入廢液中特征核素Ag的含量
在大修期間壓力容器開蓋時對O型密封環(huán)處Ag進行清理,確保Ag清潔凈到位。
4.2.2去除廢液中的Ag-110m
直接在廢液暫存箱進行絮凝劑添加。多次排水經(jīng)驗表明,按此方法添加絮凝劑,去除核素效果明顯,效率更高,大幅度提高廢液的處理水平。
4.3預防系統(tǒng)閥門的內(nèi)漏虹吸
在規(guī)程中增加注意事項,廢水排放前關(guān)閉其他罐體出口閥。在系統(tǒng)啟泵排水時,重點關(guān)注其他罐體的液位、泵的出口壓力變化、廢液出口流出液就地輻射處理器示數(shù)。如發(fā)現(xiàn)異常,立即停止排放并進行診斷,發(fā)現(xiàn)閥門內(nèi)漏后,在后續(xù)窗口及時對內(nèi)漏閥門進行維修。
5.效果
(1)高效。大幅度減少進入廢液的雜質(zhì),降低廢液的處理難度,防止因廢液取樣不合格造成來回傳水,造成多次重復性工作;不同的廢液盡可能分類收集,避免互相交叉;針對性的處理主要的特征核素,降低廢水放射性。如此,在大修等排水量大的階段,能夠提高排水效率,及時排除廢液,減少機組運行壓力。
(2)節(jié)省人力。經(jīng)過優(yōu)化,減少廢液中雜質(zhì),減少了廢液來回處理的次數(shù)、降低了過濾器堵塞需要更換的次數(shù)、減少了手動添加絮凝劑的次數(shù),在運行、維修、化學等領(lǐng)域均節(jié)省了人力。
(3)減少人員接受的劑量。
6.結(jié)論
通過多個優(yōu)化措施減少了廢液中的雜質(zhì),降低了廢液的放射性,并針對其他相關(guān)問題提出了改進意見,解決了廢液排放的難題。
參考文獻
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