吳璐璐
摘要:德士古氣化爐在國內(nèi)發(fā)展的時間較長,在科技水平逐步加強的新時期,這種技術(shù)得到了進(jìn)一步快速發(fā)展,大多數(shù)煤化工企業(yè)都對這種技術(shù)進(jìn)行了深廣性應(yīng)用,然而在具體的技術(shù)運用過程中還是出現(xiàn)了很多問題,比方說,煤漿管線磨損嚴(yán)重、激冷水流量降低、氨氮含量超標(biāo)等。這就需要在充分了解氣化爐運行原理的基礎(chǔ)上采取有效措施對這些問題進(jìn)行妥善處理,以此在根本上消除技術(shù)隱患問題,為德士古水煤漿氣化技術(shù)的更好發(fā)展注入活力。
關(guān)鍵詞:煤漿;激冷水;氣化反應(yīng)機(jī)理;環(huán)保;鎖斗;問題
引言:
在所有的水煤漿氣化技術(shù)中,發(fā)展歷史是為長久的就是德士古水煤漿氣化技術(shù),這種技術(shù)最早涌現(xiàn)于西方發(fā)達(dá)國家,后來引進(jìn)國內(nèi),在氣化裝置運行中得以進(jìn)一步快速發(fā)展,工藝燒嘴國產(chǎn)化進(jìn)一步彰顯了技術(shù)的顯著效用,給工業(yè)的更快更好發(fā)展提供了技術(shù)上的保障,然而在長期的技術(shù)實踐中,德士古水煤漿加壓氣化過程中往往都會產(chǎn)生設(shè)備帶灰等現(xiàn)象,應(yīng)當(dāng)以合理的技術(shù)措施進(jìn)行妥善處理和防控,從而在保證相關(guān)工作成效的基礎(chǔ)上,也為德士古水煤漿技術(shù)的發(fā)展提供有利條件。
1德士古水煤漿氣化爐氣化機(jī)理
水煤漿和氧氣通過工藝燒嘴進(jìn)入氣化爐,在壓力6.5MPa、溫度1350℃左右的條件下進(jìn)行氣化反應(yīng),生成以CO+H2為主要成分的粗合成氣。在氣化爐內(nèi)進(jìn)行的反應(yīng)相當(dāng)復(fù)雜,一般認(rèn)為分三步進(jìn)行:(1)煤的裂解和揮發(fā)份的燃燒(1)煤的裂解和揮發(fā)份的燃燒,水煤漿和純氧進(jìn)入高溫氣化爐后,水分迅速蒸發(fā)為水蒸汽。煤粉發(fā)生熱裂解并釋放出揮發(fā)份。裂解產(chǎn)物及易揮發(fā)份在高溫、高氧濃度的條件下迅速燃燒,同時煤粉變成煤焦,放出大量的反應(yīng)熱。因此在合成氣中不含焦油、酚關(guān)和高分子烴類。該過程進(jìn)行得相當(dāng)短促。(2)燃燒和氣化反應(yīng),
煤裂解后生成的煤焦一方面和剩余的氧氣發(fā)生燃燒反應(yīng),生成CO、CO2等氣體,放出反應(yīng)熱:另一方面,煤焦又和水蒸汽、CO等發(fā)生氣化反應(yīng),生成CO、H2。(3)氣化反應(yīng),經(jīng)過前兩步反應(yīng)后,氣化爐中的氧氣已完全消耗殆盡。這時主要進(jìn)行的是煤焦、甲烷等與水蒸汽、CO2發(fā)生的氣化反應(yīng),生成CO和H2。
一般認(rèn)為,在氣化爐中主要進(jìn)行以下化學(xué)反應(yīng):
同時還可能發(fā)生以下副反應(yīng):
這些副反應(yīng)生成的酸性產(chǎn)物可能會使渣水的pH值降低,呈酸性,造成渣水系統(tǒng)的
設(shè)備和管道的腐蝕。氣化反應(yīng)中生成的硫化物主要以無機(jī)硫H2S的形式存在,有機(jī)硫
COS的含量很少。
2德士古水煤漿氣化運行中出現(xiàn)的問題及處理
2.1煤漿制備工序問題
在近期以來煤漿制備工序的運行過程中,發(fā)生較多次小煤漿泵蝸殼和二級滾筒篩進(jìn)料管線沖蝕泄露的情況,直接原因是將沉降槽底部含固黑水(質(zhì)量濃度大約為10%左右)引入磨煤機(jī)導(dǎo)致,水煤漿中的粗顆粒增多,對管道沖蝕磨損增加,對于管材消耗和后期維護(hù)成本增加,通過大檢修將易磨損部分進(jìn)行升級更換和貼補加固,目前效果良好,對于后期引入真空過濾機(jī)也是迫在眉急,對于是否磨煤機(jī)還要不要再加入沉降槽底部含固黑水,也是值得后期摸索和可行性試驗,以減少成本的同時,也能得到的經(jīng)濟(jì)效益。
2.2激冷水流量降低問題
隨著氣化爐運行周期的增加,其中激冷水流量便會逐漸縮減,尤其是在裝置重啟的條件下,這種流量縮減現(xiàn)象會更加明顯,這樣的現(xiàn)象也可能會在三臺爐運行中出現(xiàn),那么在裝置停車檢修雜物清理環(huán)節(jié),更加注意到激冷水管線內(nèi)部、激冷水過濾器,以及激冷環(huán)等沉積了大量雜質(zhì),其中雜質(zhì)堆積現(xiàn)象較為嚴(yán)重的就是激冷水過濾器部分,該區(qū)域的雜物清理難度也較大,并且這種現(xiàn)象也會反復(fù)出現(xiàn),進(jìn)而就可能導(dǎo)致氣化爐裝置重啟變得不順暢,這主要是由于,在每次停車檢修雜物清理時,都會發(fā)現(xiàn)其中的雜物已堆滿,只有再將這些雜物完全清除的條件下才能保證順暢啟動。但是在正式啟動時,就可能有雜物被帶入激冷環(huán)等部位。所以在重啟之前,沖洗每一段激冷水管線也是保障氣化爐運行穩(wěn)定工作的一部分,在運行的過程中及時調(diào)整激冷水過濾器底部排污流量對于維持激冷水流量穩(wěn)定也是重要的一環(huán)。
2.3鎖斗問題
在近期的實際生產(chǎn)中,鎖斗系統(tǒng)的儀表,主要是壓力表和液位計都出現(xiàn)了儀表膜盒損壞導(dǎo)致顯示不準(zhǔn)的現(xiàn)象,通過及時更換膜盒,暫時處理了問題,但是運行大約一個月左右,又出現(xiàn)同樣的問題,通過深入研究分析,為了有效保護(hù)液位計而進(jìn)行了相應(yīng)的技術(shù)改造,在液位計前加了彎管,取得了良好的效果,在工藝方面也及時作出了調(diào)整,延長了鎖斗充壓時間,增加了泄壓時間。鎖斗安全閥也發(fā)生了幾次內(nèi)漏的情況,導(dǎo)致鎖斗充壓充不起來,被迫只能更換新的安全閥,增加了運行風(fēng)險,及時將更換下來的安全閥進(jìn)行維修和技術(shù)總結(jié),為今后的安全閥校驗和提高維修質(zhì)量把關(guān)提供了經(jīng)驗基礎(chǔ)。
2.4灰水氨氮含量高的問題
節(jié)能環(huán)保是煤化工企業(yè)近些年來最為關(guān)注的工作,從煤氣化的角度而言,廢水處理難度較高,這主要是由于氨氮處理難度高所致。一般傳統(tǒng)的煤化工企業(yè)是沒有氨回收處理工序的,作為新型煤化工企業(yè)我們上了氨回收處理工序,本著節(jié)能環(huán)保,零污染、零排放的目的,通過近期的運行分析,氨氮超標(biāo)的主要原因還是氨回收處理工序運行不穩(wěn)定導(dǎo)致,閃蒸氣壓縮機(jī)和氨壓機(jī)頻繁跳車,導(dǎo)致系統(tǒng)里的氨氮回收不及時,一直在系統(tǒng)里循環(huán)轉(zhuǎn),送往氣化的高溫冷凝液和工藝?yán)淠喊钡枯^高,以至于氣化外排水氨氮超標(biāo),不得已只能多加入新鮮水而對其進(jìn)行稀釋,已達(dá)到排放的目的,所以要求在氨回收的操作過程中,一定要以穩(wěn)為主,加蒸汽提溫應(yīng)當(dāng)緩慢,循序進(jìn)行,閃蒸氣壓縮機(jī)和氨壓機(jī)并入系統(tǒng)應(yīng)緩慢增加負(fù)荷,與傳統(tǒng)企業(yè)相比,直接將排放氣送入火炬進(jìn)行燃燒相比,我們操作難度增加,但是我們通過回收氨水,并進(jìn)行提純,不僅僅為企業(yè)獲得了一定的經(jīng)濟(jì)效益,而且對于企業(yè)環(huán)保方面也是做出了一定的貢獻(xiàn)。
2.5閃蒸系統(tǒng)問題
閃蒸系統(tǒng)的目的只要有四個方面:回收熱量、解析酸性氣體、灰水循環(huán)利用和濃縮黑水含固量。閃蒸是利用氣體在水中的溶解度隨壓力的降低而降低,再者壓力越低,水的沸點也越低,利用此原理使黑水中的氣體和水蒸氣與雜質(zhì)分離。一套高閃系統(tǒng)大約處理黑水700m3/h,高壓閃蒸罐由上部橢圓形封頭、筒體、下部錐型封頭組成,內(nèi)部為空罐,上部裝有旋流板進(jìn)行氣液分離,并從板面向下設(shè)有降液管;氣化爐排水和洗滌塔排水經(jīng)高壓角閥后,先經(jīng)過閃蒸釋放筒,緩沖并降壓閃蒸,在進(jìn)入高壓閃蒸罐,在黑水入口處有折流擋板;罐底部出料口有漩渦器。氣化爐和碳洗塔排出的黑水經(jīng)角閥節(jié)流減壓閃蒸后進(jìn)入高壓閃蒸罐,在釋放筒及高壓閃蒸罐內(nèi),高壓液體突然減壓膨脹,使得溶解在黑水中的水蒸氣和酸性氣體迅速閃蒸出來,經(jīng)罐中部的分離空間,再經(jīng)旋流板進(jìn)一步分離夾帶液體后,汽氣混合物從頂部排出,閃蒸后的黑水從罐底排出進(jìn)入下一級閃蒸。對于黑水含固量的回收也較多,因沒有壓濾機(jī),導(dǎo)致黑水的含固量增加,對于黑水管道的磨損嚴(yán)重增加,黑水閃蒸角閥出現(xiàn)多次閥體開孔刺漏,由于在運行的過程中,只能貼補和加固,對于生產(chǎn)安全造成了隱患,釋放筒多次因沖刷嚴(yán)重,導(dǎo)致泄露,設(shè)備只能補焊或者注膠補充,對于每個釋放筒都進(jìn)行了加固防護(hù),以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定。含固黑水顆粒在沉降槽中的沉降大致可分為兩個階段,在加料口以下一段距離內(nèi),顆粒濃度很低,顆粒大致作自由沉降。在沉降槽下部,顆粒濃度逐漸增大,顆粒大致作干擾沉降,沉降速度很慢,在沉降槽中加入絮凝劑以加速沉降,排污量大小影響系統(tǒng)水平衡,具體的說影響到灰水槽液位高低:過大時使灰水槽液位偏低,過小沉降槽底部沉淀的大顆粒不能排出,帶到其它系統(tǒng)造成設(shè)備管線結(jié)垢。沉降槽底流泵多次出口管線磨損泄露,原因主要有:含固量較高,摩擦力增大;管線材質(zhì)耐磨度不夠,需要更換新型耐磨鋼材;沉降黑水管線太長,拐彎太多,易磨損。同時也對沉降槽底流泵進(jìn)口過濾器進(jìn)行技術(shù)改動,以前過濾器是立式的,不容易打開清洗,通過大檢修改進(jìn),將過濾器改為臥式,當(dāng)沉降槽底流泵不打量時,及時打開蓋板,對過濾器進(jìn)行清洗,有效的延長了泵的使用壽命和周期,同時也對泵葉輪也是一種保護(hù)。所以保持系統(tǒng)水質(zhì)良好,應(yīng)選著合適的氣化溫度并控制穩(wěn)定;適當(dāng)加大系統(tǒng)水循環(huán);控制好沉降槽的操作,及時添加適量的絮凝劑及出口分散劑;控制好高壓蒸及真空閃蒸的操作;調(diào)節(jié)灰水適當(dāng)?shù)腜H值。對于企業(yè)的生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行提供有力保障。
結(jié)語
煤化工企業(yè)在平時發(fā)展時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)本身發(fā)展?fàn)顟B(tài)以及需求,積極改進(jìn)優(yōu)化技術(shù),助力企業(yè)快速向更加先進(jìn)的層面發(fā)展,這還應(yīng)當(dāng)先行建立實行符合企業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)及其需求的技術(shù)作業(yè)方案,摒棄主觀臆斷的思想意識,進(jìn)一步合理化技術(shù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和需求,進(jìn)而為煤化工企業(yè)的更加良好發(fā)展提供有利條件。
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