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      加熱卷煙制粉緩存段相關(guān)設(shè)備結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究

      2021-03-19 02:00:34秦皇島煙草機(jī)械有限責(zé)任公司馬秀舫鄧滏炎
      關(guān)鍵詞:煙粉篩網(wǎng)制粉

      秦皇島煙草機(jī)械有限責(zé)任公司 李 文 馬秀舫 鄧滏炎

      南通煙濾嘴有限責(zé)任公司 謝一飛 黃 楊

      新型煙草制品與傳統(tǒng)相比,最大的賣點(diǎn)是能夠?qū)崿F(xiàn)低溫產(chǎn)香,即無需將煙草進(jìn)行燃燒也可以釋放出煙堿,同時,焦油、一氧化碳等可吸入有害物質(zhì)揮發(fā)量均減少,并且可以滿足消費(fèi)者的吸食需求。 其次,此類煙草制品不會產(chǎn)生二手煙,對他人、對社會不會產(chǎn)生負(fù)面影響。 此外,可以減少煙蒂未熄滅而引起的火災(zāi),不存在安全隱患。 其中,加熱卷煙雖然起步較晚,但是憑借其與傳統(tǒng)卷煙相似的吸食方式以及吸食感受佳等優(yōu)點(diǎn),目前已經(jīng)成為國際上最受消費(fèi)者歡迎,且最有發(fā)展前景的新型煙草制品。 目前國際上生產(chǎn)加熱卷煙薄片的方法主要有三種: 造紙法、稠漿法、輥壓法,工藝路線不同,成品煙草薄片特性也不同,其中,制粉緩存工藝段在新型煙草薄片制備過程中尤為重要。 本文首先介紹了制粉緩存段各類設(shè)備的工藝性能及作用; 其次,介紹了煙粉制備過程中,各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題,并對問題進(jìn)行了簡要分析; 最后,針對設(shè)備在工作中出現(xiàn)的問題,提出了相關(guān)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案并取得了初步成效,為加熱卷煙的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

      1 制粉緩存段主要設(shè)備工藝路線

      新型煙草薄片制粉段的主要工藝路線為:1) 煙葉經(jīng)振動輸送機(jī)輸送至強(qiáng)力破碎機(jī),經(jīng)過破碎刀盤加工后,最終將煙葉破碎為3mm~5mm 的煙屑,以便提高后續(xù)磨粉效率; 2) 煙屑經(jīng)真空上料機(jī)輸送至混合機(jī),將不同配方的煙屑進(jìn)行混合; 3) 混合后的煙屑經(jīng)真空上料機(jī)輸送至精磨機(jī),磨削后經(jīng)分級輪與風(fēng)機(jī)組合篩選,篩選合格的即為工藝設(shè)定目數(shù)的成品煙粉; 4) 成品煙粉經(jīng)過真空上料機(jī)輸送至另一臺混合機(jī),將不同配方的煙粉進(jìn)行混合。 混合機(jī)主要用于混合物料,同時,也用于物料的緩存。 本次實(shí)驗(yàn)喂料速度200kg/h,喂料量: 100kg。

      2 制粉緩存段主要設(shè)備介紹及設(shè)備結(jié)構(gòu)優(yōu)化

      (1) 強(qiáng)力破碎機(jī)

      強(qiáng)力破碎機(jī)結(jié)構(gòu)相對簡單,破碎倉內(nèi)部安裝破碎刀盤組件,底部安裝出料篩網(wǎng),初設(shè)孔徑為3mm。 煙葉通過傳統(tǒng)的振動輸送機(jī)進(jìn)入破碎倉后,破碎刀盤組件將煙葉打碎成煙屑,煙屑片徑小于預(yù)設(shè)篩網(wǎng)孔徑,則視為合格煙屑,方可離開強(qiáng)力破碎機(jī),輸送至下一設(shè)備。 強(qiáng)力破碎機(jī)在新型煙草薄片制粉緩存段的主要作用是將煙葉進(jìn)行初步粉碎,為后續(xù)的精磨煙粉做準(zhǔn)備,以免未經(jīng)破碎的完整煙片引起精磨機(jī)負(fù)載過大,造成設(shè)備損壞。

      1) 實(shí)驗(yàn)過程

      啟動破碎電機(jī),開始喂料,記錄出料量與出料時間,繪制強(qiáng)力破碎機(jī)出料量曲線,如圖1a)所示。 由圖1a) 可知,投料后,強(qiáng)力破碎機(jī)出料口開始出料; 實(shí)驗(yàn)5 分鐘左右發(fā)現(xiàn)物料輸出緩慢; 實(shí)驗(yàn)17 分鐘左右,強(qiáng)力破碎機(jī)不再出料,觸摸破碎電機(jī)外殼溫度升高。

      2) 問題分析

      出料篩網(wǎng)的孔徑設(shè)定較小,且煙草含糖、含油較多,容易堆積,導(dǎo)致出料速度放緩,同時,新物料不斷地進(jìn)入強(qiáng)力破碎機(jī),破碎倉內(nèi)的物料無法排出,破碎電機(jī)負(fù)載過大,導(dǎo)致破碎電機(jī)外殼表面溫度升高。

      3) 結(jié)構(gòu)優(yōu)化、實(shí)驗(yàn)

      現(xiàn)將底部出料篩網(wǎng)重新制作,設(shè)定孔徑為5mm。 使用氣動裝置以及壓縮空氣將強(qiáng)力破碎機(jī)內(nèi)部清理干凈,重新進(jìn)行試驗(yàn)。 記錄出料量與出料時間,繪制結(jié)構(gòu)優(yōu)化后強(qiáng)力破碎機(jī)出料量曲線,如圖1b) 所示。 由圖1b) 可知,結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,強(qiáng)力破碎機(jī)出料速度相對平穩(wěn),出料速率約為152kg/h,出料篩網(wǎng)底部無物料堆積,破碎電機(jī)負(fù)載情況消失,溫度正常。

      圖1 出料量曲線圖

      4) 問題分析

      更換篩網(wǎng)后,強(qiáng)力破碎機(jī)雖可持續(xù)出料,但由圖1b) 可知,強(qiáng)力破碎機(jī)的出料速率仍小于理論值,且出料總量<喂料總量,自然出料率為76.3%,原材料損失嚴(yán)重,必定有一部分物料存留在破碎機(jī)斜坡位置,未經(jīng)過破碎刀盤組件破碎到達(dá)底部篩網(wǎng)。 長時間的物料存留、堆積易出現(xiàn)物料霉變等情況,對產(chǎn)品造成污染,不利于連續(xù)生產(chǎn)。

      5) 結(jié)構(gòu)優(yōu)化、實(shí)驗(yàn)

      進(jìn)料倉斜坡有均勻落料、保證設(shè)備間連接空間的作用,因此斜坡結(jié)構(gòu)不可取消。 現(xiàn)將破碎機(jī)內(nèi)部清理干凈,增大進(jìn)料倉進(jìn)料斜度后,使用孔徑5mm 的篩網(wǎng),再次進(jìn)行實(shí)驗(yàn),盡可能地保證物料直接進(jìn)入破碎倉,且增加噴吹振動裝置,有效減少物料堆積。 結(jié)構(gòu)二次優(yōu)化后,強(qiáng)力破碎機(jī)出料速度平穩(wěn),出料速率約為197kg/h,接近于理想出料狀態(tài)。 破碎倉內(nèi)部、出料篩網(wǎng)底部無物料堆積,破碎電機(jī)表面溫度正常,自然出料率為: 98.5%以上。

      (2) 真空上料機(jī)

      真空上料機(jī)主要由羅茨風(fēng)機(jī)、真空倉、落料倉等組成。 其中,真空倉主要是由過濾袋、儲氣罐、噴吹閥、卸料閥等組成。 設(shè)備運(yùn)行過程中,真空倉在羅茨風(fēng)機(jī)的作用下產(chǎn)生負(fù)壓,將物料吸至過濾袋外壁,噴吹閥定時開啟,將儲氣罐內(nèi)的氣體瞬間噴送至過濾袋內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)卸料的目的。 真空上料機(jī)在制粉緩存段主要起到煙屑、煙粉輸送的作用。

      1) 實(shí)驗(yàn)過程

      羅茨風(fēng)機(jī)開啟后,產(chǎn)生的負(fù)壓將物料吸入真空倉內(nèi),真空倉出料閥與噴吹閥同步間斷式工作,將倉內(nèi)的物料定量輸出至混合機(jī)。 實(shí)驗(yàn)12分鐘左右,羅茨風(fēng)機(jī)外表面溫度明顯升高,控制器顯示電流超出正常范圍。 實(shí)驗(yàn)14 分鐘左右,控制器顯示電流過載,空氣開關(guān)自動斷開,真空上料機(jī)停止工作。 將真空倉拆卸,發(fā)現(xiàn)煙粉已將真空倉堵滿。 真空倉使用前后狀態(tài)對比見圖2。

      圖2 直空倉內(nèi)部結(jié)構(gòu)對比

      2) 問題分析

      真空上料機(jī)的工作原理為呼吸式進(jìn)出料的方式,物料吸附至過濾袋外壁,經(jīng)氣體噴吹后脫離過濾袋,經(jīng)出料閥排出。 產(chǎn)生電流過載的原因是過濾袋吸附煙粉,但噴吹氣壓較小,吸附的煙粉無法脫離,導(dǎo)致越積越多,最終堵塞,造成設(shè)備停機(jī)。

      3) 結(jié)構(gòu)優(yōu)化、實(shí)驗(yàn)

      將儲氣罐容積增大至1.5L,同時,將原有的單路噴吹改為分路噴吹的模式。 將真空倉清理并組裝完成后,重新進(jìn)行試驗(yàn)。 設(shè)備運(yùn)行過程中物料輸送均勻,風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,可見大容積儲氣罐以及分路噴吹作用顯著,解決了輸送環(huán)節(jié)堵料的問題。

      (3) 混合機(jī)

      混合機(jī)主要由混合倉和攪拌器組成,結(jié)構(gòu)如圖3 所示,攪拌器在混合倉內(nèi)公轉(zhuǎn)的同時,兩根螺旋攪拌器也在進(jìn)行提升自轉(zhuǎn),在加熱卷煙薄片制備階段,主要實(shí)現(xiàn)將不同品種的煙屑、煙粉混合以及物料緩存的目的。 物料混合一段時間,可以從抽樣口進(jìn)行樣品檢驗(yàn),合格后方可出料至下一環(huán)節(jié)。

      圖3 混合機(jī)

      1) 實(shí)驗(yàn)過程

      開啟混合機(jī)攪拌電機(jī)后,將煙屑、煙粉持續(xù)輸入至混合機(jī)內(nèi)進(jìn)行混合,期間攪拌器不間斷運(yùn)轉(zhuǎn)。 30 分鐘后進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)結(jié)果合格。 卸料閥開啟后,出料口無明顯物料輸出,且觀察3 分鐘~5 分鐘后仍無出料跡象。

      2) 問題分析

      煙草屬于含糖、油量較多的物質(zhì),實(shí)驗(yàn)過程中煙屑、煙粉持續(xù)不斷地進(jìn)入混合機(jī)并混合一段時間。 由于攪拌器底部無法觸及到混合機(jī)出料口位置,因此出料口位置的物料是不流動的,在實(shí)驗(yàn)過程中將會被填充、堆積、壓實(shí),最終造成出料口堵塞。

      3) 結(jié)構(gòu)優(yōu)化、實(shí)驗(yàn)

      現(xiàn)將底部出料口一側(cè)增加橫向螺旋攪拌器,見圖4,防止物料在混合機(jī)出料口堆積、壓實(shí)。使用氣動裝置以及壓縮空氣將混合機(jī)內(nèi)部清理干凈,重新進(jìn)行試驗(yàn)。 重復(fù)上述實(shí)驗(yàn)步驟,30 分鐘后打開啟卸料閥后,出料口立即有物料流出,且出料速度相對平穩(wěn)。

      圖4 增設(shè)橫向螺旋攪拌器結(jié)構(gòu)圖

      4) 問題分析

      增加橫向攪拌器后,物料可順利輸出,但總出料量不足,雖解決了出料口物料堆積的問題,出料率僅為81.2%,存在原料損失嚴(yán)重的問題。 結(jié)合強(qiáng)力破碎機(jī)的經(jīng)驗(yàn)以及實(shí)際狀況,得出本次出料量不足的原因同樣是物料粘結(jié)在設(shè)備內(nèi)壁引起的,而縱向螺旋攪拌器槳葉與設(shè)備內(nèi)壁之間的距離約為50mm,無法觸及粘結(jié)在內(nèi)壁的煙屑、煙粉。

      5) 結(jié)構(gòu)優(yōu)化、實(shí)驗(yàn)

      在不改變混合機(jī)錐體結(jié)構(gòu)的前提下解決煙屑、煙粉粘壁的問題,需要在縱向螺旋攪拌器的槳葉邊緣增加刮壁結(jié)構(gòu)。 考慮到設(shè)備運(yùn)行環(huán)境存在粉塵,增加金屬刮壁結(jié)構(gòu)會存在安全隱患,因此此處增設(shè)有機(jī)玻璃板作為刮壁材質(zhì),見圖5。 結(jié)構(gòu)二次優(yōu)化后,重新進(jìn)行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)過程中設(shè)備出料平穩(wěn),出料結(jié)束后,計(jì)算設(shè)備出料率在97.8%以上,解決了原材料損失、出粉率不足的問題。

      圖5 增設(shè)內(nèi)部刮壁結(jié)構(gòu)圖

      (4) 精磨機(jī)

      精磨機(jī)主要由精磨倉、分級倉、除塵器、旋風(fēng)分離器等組成,結(jié)構(gòu)如圖6 所示。 煙屑經(jīng)精磨倉精磨后,在合理控制精磨電機(jī)、分級電機(jī)的頻率參數(shù)組合的情況下,使煙粉受到的吸力大于煙粉在分級倉的離心力,從而脫離分級倉到達(dá)混合機(jī),精磨過程中產(chǎn)生的灰塵會被吸收到除塵器內(nèi)。 精磨機(jī)在制粉緩存段主要起到將煙屑磨成100 目~200 目粉末的作用,為后續(xù)稠漿制備做好原料供應(yīng)。

      圖6 精磨機(jī)

      1) 實(shí)驗(yàn)過程

      精磨機(jī)開啟后,煙屑由螺旋輸送器持續(xù)喂料,2 分鐘后出料口持續(xù)出料,且出料量基本保持恒定,精磨倉、分級倉、除塵器等運(yùn)轉(zhuǎn)正常,同時,進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),檢測煙粉目數(shù)在合理范圍內(nèi)。 實(shí)驗(yàn)15 分鐘左右,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)溫度、噪音在正常范圍內(nèi),無明顯異常。 實(shí)驗(yàn)30 分鐘,精磨機(jī)工作結(jié)束,出料口不再有物料輸出,總出料率約為97.3%

      2) 問題分析

      出料口兩分鐘后出料,是由于物料精磨以及分級需要一段時間,屬于正常合理現(xiàn)象,實(shí)驗(yàn)結(jié)束總出料率也在合理范圍之內(nèi),整個實(shí)驗(yàn)過程中未見明顯異常,整體效果能夠滿足制粉需求。

      3 結(jié)論

      1) 強(qiáng)力破碎機(jī)更換大孔徑篩網(wǎng)并增大進(jìn)料口斜度后,可明顯改善設(shè)備堵料、出料量不足的問題,結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,設(shè)備出料速度為200kg/h,出料率為98.5%;

      2) 真空上料機(jī)增大儲氣罐容積至1.5L 并設(shè)置分路噴吹,設(shè)備輸送物料能力大幅提升;

      3) 混合機(jī)出料口增加螺旋攪拌器并增加刮壁結(jié)構(gòu),混合效果顯著增強(qiáng),設(shè)備出料率為97.8%;

      4) 精磨機(jī)使用效果良好,在后續(xù)實(shí)驗(yàn)過程中探索精磨電機(jī)與分級輪電機(jī)的最優(yōu)參數(shù)組合;

      5) 相關(guān)設(shè)備結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,可明顯解決制粉緩存段存在的問題,解決了目前加熱卷煙三大主流生產(chǎn)方式的難題,加快了加熱卷煙的發(fā)展進(jìn)度,為相關(guān)設(shè)備優(yōu)化提供改進(jìn)思路。

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