馬茂華,李 敬
(攀煤集團精煤分公司第二洗煤車間,四川 攀枝花 617000)
在脫泥無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選工藝中,大直徑重介旋流器精煤弧形篩篩下合格介質(zhì)分流出一部分和精煤脫介篩的稀介質(zhì)一起進入磁選機磁選,磁選尾礦進入小直徑旋流器組分級濃縮后,底流用震動弧形篩和離心機脫水脫泥,篩下水和離心液回到粗精煤泥回收系統(tǒng)不斷循環(huán)。但是由于大直徑旋流器分選粒級過寬,對末煤分選效果較差,存在粗精煤泥灰分高的問題。為此,工程技術人員討論進行旋流器的技術參數(shù)設定和粗精煤泥回收系統(tǒng)工藝改造,并做了深入研究和嘗試,最終確定了小直徑旋流器組在粗精煤回收系統(tǒng)中的工藝參數(shù)。生產(chǎn)實踐證明,粗精煤泥系統(tǒng)工藝改造和小直徑旋流器組的技術參數(shù)調(diào)整后,粗精煤泥灰分下降明顯,精煤產(chǎn)率升高。
格里坪選煤廠為煉焦煤選煤廠,新重介系統(tǒng)技改完成后,處理能力達到1.80 Mt/a,生產(chǎn)工藝為脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器+直接浮選。主要入洗攀煤集團公司下屬的太平礦和部分花山礦、大寶頂?shù)V以及外來煤原煤,隨著礦井采煤機械化程度的不斷提高,入洗原煤煤質(zhì)不斷變差。原煤篩分浮沉見表1和表2。
表1 原煤篩分組成
表2 50~0.5 mm 原煤浮沉組成
由表1可見,原煤粒度組成比較細,小于6 mm粒級產(chǎn)率達到59.41%,原生煤泥產(chǎn)率達到了15.13%,原生煤泥和次生煤泥合計約占26%。由表2可見,當塊精煤灰分在8%左右時,±0.1含量為16.49%,可選性為中等可選。但是小于0.5 mm的末煤灰分高,容易導致精煤粗煤泥灰分高。
1.2.1 三產(chǎn)品重介旋流器分選精度差
重介系統(tǒng)使用的是φ1 400 mm大直徑旋流器,可能偏差Ep值偏大。根據(jù)資料顯示,在原煤中大于13 mm級塊煤較少而末煤含量大的情況下Ep值劇增,細粒級末煤分選效果較差。同時由于粗精煤泥回收系統(tǒng)中,振動弧形篩篩下水在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),導致粗精煤泥灰分因受污染嚴重而偏高。精煤小直徑旋流器組入料情況見表3。
表3 精煤小直徑旋流器組入料粒度組成
1.2.2 粗精煤泥回收系統(tǒng)工藝污染嚴重
由于粗精煤泥回收系統(tǒng)工藝中,振動弧形篩篩下水在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),導致粗精煤泥受污染嚴重,灰分偏高。粗精煤泥和振動弧形篩篩下水粒度、灰分組成情況見表4。
表4 粗精煤泥和振動弧形篩篩下水粒度組成
1.2.3 產(chǎn)品損失較大
由于粗精煤灰分較高,致使主洗精煤為之“背灰”現(xiàn)象,造成主洗系統(tǒng)分選密度低,不符合選煤產(chǎn)率最大化原則。銷售精煤灰分和中煤損失情況如表5所示。
表5 銷售精煤灰分和中煤損失
小直徑水力旋流器是利用回轉(zhuǎn)流進行分級,也可用于濃縮、脫泥及分選的設備,其結構簡單、處理能力大,且工藝效果良好,主要由殼體、溢流管、給礦管和底流口等組成。影響工作效果的因素包括結構參數(shù)、操作條件和礦物性質(zhì),其中在實際生產(chǎn)過程中主要是根據(jù)給礦性質(zhì)的變化調(diào)整壓力和給礦量實現(xiàn)控制分級、濃縮、脫泥的效果。
小直徑旋流器組不同壓力底流組成對比試驗見表6。通過表6數(shù)據(jù)分析,工作壓力為0.05 MPa時,其底流灰分明顯低于工作壓力為0.1 MPa時的灰分。
表6 小直徑旋流器組不同壓力時底流組成結果對比
通過表7數(shù)據(jù)分析,由于實際生產(chǎn)過程中小直徑旋流器組入料總量一定,使用4組小旋流器比3組小旋流器底流的灰分低,同時120 網(wǎng)目以下的高灰細粒級含量少。
表7 使用3組和4組小直徑旋流器時底流組成對比
通過表8數(shù)據(jù)分析(由于通過前面數(shù)據(jù)分析小于120網(wǎng)目細粒級灰分很高,因此選擇120網(wǎng)目為分界粒度級進行分析對比),小于120 網(wǎng)目的細粒級越多入料灰分越高,底流中的小于120 網(wǎng)目細粒級含量越多,底流灰分越高。
表8 不同入料小直徑旋流器產(chǎn)品對比試驗
為了實現(xiàn)進一步降低粗精煤泥灰分的目的,最終確定了新的粗精煤煤泥回收工藝流程,精煤旋流器組的底流進入煤泥振動弧形篩,篩上物直接進入煤泥離心機,離心液回到精磁尾桶進入旋流器,篩下水直接進入浮選。具體工藝流程如圖1所示。
圖1 改造后粗煤泥回收工藝流程示意
粗精煤泥回收工藝改造后,格里坪選煤廠粗精煤灰分降低明顯,粗精煤泥灰分從改造前的25%左右降低到了16%左右。
在粗精煤泥回收系統(tǒng)改造之后,粗精煤泥和浮選入料灰分變化情況見表9。
工藝改造后精煤灰分和中煤損失情況見表10。
生產(chǎn)運行過程中煤樣檢測統(tǒng)計結果如表9、表10。分析表9、表10可知,粗精煤泥回收系統(tǒng)工藝改造和小直徑旋流器組入料壓力調(diào)整之后,粗精煤泥灰分下降明顯,由改造前的25%左右下降到了16%左右;其次中煤損失明顯降低,由改造前的8.5%左右下降到了5%左右。
表9 振動弧形篩篩上物和浮選入料灰分生產(chǎn)統(tǒng)計結果
表10 精煤產(chǎn)品灰分和中煤損失統(tǒng)計結果
粗精煤泥回收工藝系統(tǒng)改造和小直徑旋流器組入料壓力調(diào)整,粗煤泥得到了有效的分級、濃縮和分選,粗煤泥灰分下降約9%。在保證總精煤灰分的前提下,中煤損失降低了約3.5%,精煤產(chǎn)率提高了約0.3%,年多生產(chǎn)精煤約3 000 t。
實際生產(chǎn)過程證明,通過調(diào)整小直徑旋流器的壓力和分流振動弧形篩篩下水直接進入浮選,能夠有效地降低粗精煤泥灰分,解決了大直徑無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選粒級過寬,末煤分選效果較差的問題,穩(wěn)定精煤產(chǎn)品質(zhì)量,增加了經(jīng)濟效益。