詹 斌,孫 濤,沈炎武,余家皓,陶 政,胡浩炬
(廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院,廣州 511434)
制動器在不斷滿足和提高產(chǎn)品功能性的同時,出于駕駛和乘坐舒適性的考慮,制動噪聲問題日益被消費者所關(guān)注。對于汽車制造商,制動噪音問題會增加大量的售后成本并降低客戶對汽車質(zhì)量和可靠性的認可度,因此制動噪聲已成為汽車制造商亟待解決的一個重要問題。汽車制動噪音的發(fā)生受溫度、濕度、制動壓力、車速等眾多因素的影響,具有很大的隨機性,頻率覆蓋廣泛,如頻率在1 000 Hz以下的起步咕音(Groan)、咯吱音和Moan音,頻率在1 000 Hz以上的制動尖叫(squeal),且其發(fā)生機理復雜,涉及摩擦學、振動力學等眾多學科,對其的研究從發(fā)生機理到分析方法仍未取得一致結(jié)論,也沒有形成完善的工程控制手段[1]。
本文針對某車型盤式制動器在低速蠕行工況下出現(xiàn)2 000 Hz制動尖叫問題進行研究,如圖1所示,按照SAE J2521規(guī)范中的程序,對此制動器在臺架上進行噪音搜索試驗,在低速低壓工況集中復現(xiàn)了2 000 Hz制動尖叫,噪音搜索結(jié)果如圖2所示。
圖1 制動器臺架試驗Fig.1 Brake bench test
工程上目前在解決制動尖叫類問題時,一般通過摩擦片和消音片的預(yù)選以及制動噪音匹配試驗的方式來應(yīng)對,即通過調(diào)整摩擦片的開槽、倒角、配方及消音片的阻尼特性,然后在試驗臺上進行噪音搜索來驗證改善效果。有限元復特征值分析方法的提出[2-3],逐步成為工程上解決或抑制制動尖叫問題的另一有效方法,通過有限元計算提取制動器的復特征值和模態(tài)振型,利用特征值的實部或阻尼比來分析系統(tǒng)是否不穩(wěn)定并判斷尖叫發(fā)生的傾向[4]。本文即采用有限元復特征值分析方法,結(jié)合試驗?zāi)B(tài)及多普勒激光測振手段[5],基于復特征值及相關(guān)性分析的結(jié)果調(diào)整制動器零件的幾何結(jié)構(gòu),消除了2 000 Hz制動尖叫。
圖2 制動器臺架噪音搜索試驗結(jié)果Fig.2 Results of noise in brake bench test
復特征值分析基于模態(tài)耦合理論,制動盤和摩擦片之間的盤片耦合相當于在系統(tǒng)上提供了一個擾動載荷,它會將導致系統(tǒng)剛度矩陣的不對稱,將系統(tǒng)的不穩(wěn)定模態(tài)激勵起來。通過對復特征值問題的求解,確定系統(tǒng)中哪些模態(tài)是不穩(wěn)定的,容易發(fā)生自激和尖叫[6]。
考慮系統(tǒng)制動時制動盤與摩擦片之間的摩擦力,系統(tǒng)的動力學方程如下
(1)
式中:M、C、K分別為系統(tǒng)的質(zhì)量矩陣、阻尼矩陣和剛度矩陣,u為系統(tǒng)的各自由度的位移向量;Ff為制動盤與摩擦片之間的接觸摩擦力,它以接觸面之間節(jié)點的相對位移來表示為
{Ff}=[Kf]{u}
(2)
這個將摩擦力與節(jié)點位移聯(lián)系起來的矩陣稱為摩擦剛度矩陣,或者簡稱為摩擦矩陣。
結(jié)合式(1)和(2),將式(1)中的摩擦力從右邊移到左邊可寫成如下二階齊次線性微分方程形式
(3)
式(3)是包含了摩擦剛度項的自由振動系統(tǒng)的動力學方程,其解的形式如下
u={Φ}est
(4)
將其進行適當?shù)奈⒎植⒋胧?3)得到
([M]s2+[C]s+[K-Kf]){Φ}={0}
(5)
式中:Φ為特征向量,s為特征值。不同于系統(tǒng)中慣性力和彈性力導致的對稱質(zhì)量矩陣和剛度矩陣,摩擦力導致的摩擦矩陣Kf是不對稱的,它會導致系統(tǒng)的剛度矩陣不對稱[7]。剛度矩陣不對稱在一定條件下會求解得到如下包括實部和虛部的共軛復特征值
si1,2=σi±jωi
(6)
系統(tǒng)的運動可以用共軛復特征值和特征向量來描述
{ui}={Φi}e(σi+jωi)t+{Φi}e(σi-jωi)t
(7)
通過歐拉公式變換可以得到
{ui}={Φi}eσitcosωit
(8)
對于第i階模態(tài),σi是其特征值實部,代表系統(tǒng)的阻尼系數(shù),ωi是其虛部,代表系統(tǒng)的阻尼固有頻率。正的實部會使振動擴大,發(fā)展為強烈的自激振動,此時系統(tǒng)是不穩(wěn)定的,因而通過對系統(tǒng)特征值實部的分析,可以確認系統(tǒng)中不穩(wěn)定且容易產(chǎn)生制動尖叫的模態(tài)。
盤式制動器系統(tǒng)有限元模型包括制動盤、卡鉗本體、卡鉗支架、導向銷、內(nèi)/外制動背板、內(nèi)/外消音片、活塞、內(nèi)/外摩擦片以及對手件輪轂軸承、軸節(jié)。在Hypermesh中進行幾何清理,采用四面體單元劃分網(wǎng)格,結(jié)合制動器各零件結(jié)構(gòu)和工作原理,采用綁定、接觸、剛性連接等方式定義各零件之間的連接關(guān)系,裝配后形成完整的制動器有限元網(wǎng)格模型如圖3所示[8]。
圖3 盤式制動器有限元模型Fig.3 FEA model of disc brake
定義摩擦片為橫觀各向同性材料,其屬性采用實測值進行設(shè)置,摩擦片材料參數(shù)如表1所示。
表1 摩擦片材料參數(shù)
各零部件通過稱重、試驗?zāi)B(tài)進行修正有限元模型中的材料密度和彈性模量,修正后使各零部件的自由模態(tài)計算結(jié)果與試驗?zāi)B(tài)結(jié)果誤差在3%以內(nèi)。以制動盤為例,圖4為其模態(tài)測試試驗。
圖4 制動盤模態(tài)測試Fig.4 Modal test of brake disc
表2為其修正材料參數(shù)后試驗與計算模態(tài)頻率的對比。
表2 制動盤試驗與計算自由模態(tài)頻率對比
卡鉗支架與轉(zhuǎn)向節(jié)之間通過螺栓連接,需對此連接螺栓添加預(yù)緊力,轉(zhuǎn)向節(jié)和制動盤通過螺栓連接在輪轂軸承的兩側(cè),約束轉(zhuǎn)向節(jié)與懸架連接各點的6向自由度,考慮到制動尖叫出現(xiàn)在低速低壓工況,一方面需在活塞和卡鉗油缸底部施加相應(yīng)的制動壓力,另一方面需對制動盤添加轉(zhuǎn)動效應(yīng)[9]。制動油壓和旋轉(zhuǎn)速度分布如表3,共20個工況進行復特征值的求解。
表3 復特征值分析各工況制動壓力
使用ABAQUS軟件提取5 000 Hz以內(nèi)的盤式制動器復模態(tài)結(jié)果,如圖5,以散點圖方式繪制出各工況下出現(xiàn)的不穩(wěn)定模態(tài)的特征值實部和頻率的信息。圖中的1 900 Hz不穩(wěn)定模態(tài)頻率出現(xiàn)的工況次數(shù)最多,阻尼系數(shù)相對偏高且集中,說明其發(fā)生制動尖叫的傾向性較大,同時它與臺架噪音搜索結(jié)果出現(xiàn)的2 000 Hz的噪聲頻率非常接近。
圖5 盤式制動器復模態(tài)分析結(jié)果Fig.5 Results of complex eigenvalue analysis
在臺架上進行噪音復現(xiàn)的同時,配合三維掃描式多普特激光測振儀,測試系統(tǒng)在2 000 Hz制動尖叫出現(xiàn)時的ODS振型,如圖6所示,與復模態(tài)仿真分析結(jié)果中的1 900 Hz不穩(wěn)定模態(tài)進行對比,確認二者振型是吻合的。因而,可以確認復特征值分析中的1 900 Hz不穩(wěn)定模態(tài)與實際發(fā)生噪音模態(tài)一致。
(a) ODS測試結(jié)果(b) 不穩(wěn)定模態(tài)振型圖6 ODS測試與不穩(wěn)定模態(tài)分析結(jié)果對比Fig.6 Comparison of ODS test with unstable modal of FEA
各工況出現(xiàn)的不穩(wěn)定模態(tài)中,在650 Hz、2 300 Hz、2 550 Hz頻率處也相對比較集中,但實車中并未出現(xiàn)該頻率的噪音,這代表仿真結(jié)果出現(xiàn)了“過預(yù)測”。為了找到與臺架上復現(xiàn)的制動尖叫所對應(yīng)的的不穩(wěn)定模態(tài),“過預(yù)測”現(xiàn)象在本文中是希望出現(xiàn)的。出現(xiàn)“過預(yù)測”,原因為對制動盤和摩擦片之間設(shè)置了較大的摩擦因數(shù),激勵了更多的不穩(wěn)定模態(tài),且沒有考慮摩擦所誘導的阻尼及結(jié)構(gòu)阻尼,阻尼對不穩(wěn)定模態(tài)的出現(xiàn)是有抑制作用的。
針對上文已經(jīng)確認的不穩(wěn)定模態(tài),通過相關(guān)性分析找出與其相關(guān)程度較高的實模態(tài),然后統(tǒng)計這些相關(guān)程度較高的實模態(tài)的應(yīng)變能信息來量化制動器零件對系統(tǒng)不穩(wěn)定模態(tài)的貢獻,據(jù)此找到具有最大貢獻量的部件,為后續(xù)對子零件進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作提供依據(jù)和指導[10]。
采用模態(tài)置信因子(MAC)來對復模態(tài)與實模態(tài)進行比較,MAC表示一對向量之間的相關(guān)程度,這一對向量可以是復模態(tài)向量、實模態(tài)向量或者是外界激勵工況下的響應(yīng)向量[11],通過MAC可以識別出兩個在一定摩擦激勵下能夠發(fā)生耦合的實模態(tài)。其表達式為
(9)
式中:Ψi、Ψj分別為實模態(tài)、復模態(tài)各階模態(tài)的振型向量,MACij為第i階實模態(tài)與第j階復模態(tài)之間的相關(guān)程度,它的值介于0~1之間,包含了幅值和相位的信息。根據(jù)前文所建立的有限元模型,提取系統(tǒng)前5 000 Hz的復模態(tài)與實模態(tài)各階模態(tài)振型向量,得到系統(tǒng)各階復模態(tài)與實模態(tài)的MAC矩陣。針對1 900 Hz(第36階)的不穩(wěn)定模態(tài),提取它與各階實模態(tài)的部分MAC值如表4所示,排名前二的第35、36階實模態(tài)與它的相關(guān)性為47%、57%,代表了這兩階模態(tài)是1 900 Hz不穩(wěn)定模態(tài)的主要參與者。
表4 系統(tǒng)復模態(tài)與實模態(tài)的MAC
應(yīng)變能能很好地反映一個子零件對整個系統(tǒng)的貢獻,在模態(tài)分析中,第i階模態(tài)的第j單元的模態(tài)應(yīng)變能(MSE)定義為
MSEij={Φi}T[Kj]{Φi}
(10)
式中:{Φi}為第i階模態(tài)的振型;[Kj]為j單元剛度矩陣[12]。
針對這兩個相關(guān)程度最高的實模態(tài),如表5,統(tǒng)計各子零件的應(yīng)變能信息,結(jié)合它們的MAC值進行加權(quán),得到子零件對整個系統(tǒng)不穩(wěn)態(tài)的貢獻量,可以看出卡鉗支架、卡鉗、制動盤主要參與了系統(tǒng)不穩(wěn)定模態(tài),卡鉗支架具有最高的應(yīng)變能,說明它對系統(tǒng)的貢獻是最大的。
表5 子零件應(yīng)變能
針對卡鉗支架,計算其自由模態(tài)與系統(tǒng)第35、36階系統(tǒng)實模態(tài)的MAC值如表6所示,可以看出支架的第1、3、4、6階自由模態(tài)最主要的參與了系統(tǒng)的不穩(wěn)定模態(tài)。
表6 第35、36階系統(tǒng)實模態(tài)與支架的MAC值
支架的不穩(wěn)定模態(tài)及與其相關(guān)程度較高的自由模態(tài)如圖7所示。
圖7 36th不穩(wěn)定模態(tài)中支架振型與其相關(guān)程度較高的自由模態(tài)振型的對比
確認了支架的自由模態(tài)在系統(tǒng)不穩(wěn)定模態(tài)中貢獻量后,可以由圖7中觀察到支架的第1、3、4、6階模態(tài)振型都表現(xiàn)為支架外端面梁的振動,對比同平臺其他車型卡鉗支架外端面梁的尺寸,發(fā)現(xiàn)此梁相對較細,剛度較弱,如圖8所示,本文考慮通過增加支架外端面梁的厚度來提高支架的剛度,期望達到消除系統(tǒng)不穩(wěn)定性的目的。
圖8 卡鉗支架的優(yōu)化方案Fig.8 Modification of caliper bracket
支架修改前后其第1、3、4、6階自由模態(tài)頻率變化情況如表7所示。
表7 支架修改前后模態(tài)頻率對比
針對修改支架后的方案進行有限元復模態(tài)分析,其仿真結(jié)果如圖9所示。
圖9 修改支架后盤式制動器復模態(tài)分析結(jié)果Fig.9 Results of complex eigenvalue analysis after modifying the caliper bracket
從圖9的CAE分析結(jié)果可以看出,原方案中集中在1 900 Hz的不穩(wěn)定模態(tài)得到了消除,但新出現(xiàn)了1 500 Hz的不穩(wěn)定模態(tài)。對于CAE分析結(jié)果中新出現(xiàn)的1 500 Hz的不穩(wěn)定模態(tài),考慮到以往實車上并未出現(xiàn)過1 500 Hz噪聲問題,且其振型已不具有原噪聲模態(tài)振型的特征,如圖10,對新方案在臺架上進行噪音搜索,未發(fā)現(xiàn)1 500 Hz和2 000 Hz的噪音問題,可以說明1 500 Hz不穩(wěn)定模態(tài)屬于“過預(yù)測”,修改支架的方案對改進2 000 Hz制動尖叫問題是有效的,因此可以推進此方案實車驗證。
圖10 修改支架后制動器臺架噪音搜索試驗結(jié)果Fig.10 Results of noise in brake bench test after modifying bracket
對于臺架新出現(xiàn)的11 kHz附近噪音,按照復特征值分析方法,如欲將其消除,應(yīng)重復以上分析過程,直至得到全面理想的抑噪效果[13]。但考慮到11 kHz噪音分貝值相對較低,且改進過程應(yīng)充分考慮開發(fā)周期及試驗成本,同時借鑒前期的開發(fā)經(jīng)驗,不同于 1 500~4 000 Hz的中低頻制動尖叫應(yīng)對措施,此11 kHz制動尖叫可通過調(diào)整消音片的阻尼特性及摩擦片的開槽倒角來快速匹配抑制,對這一噪音匹配過程,本文不作進一步論述。
(1) 利用有限元法建模及復特征值分析方法提取系統(tǒng)的不穩(wěn)定模態(tài),通過與出現(xiàn)制動尖叫時的ODS測試結(jié)果進行對比,確認對應(yīng)的不穩(wěn)定模態(tài)。
(2) 通過相關(guān)性分析找出與不穩(wěn)定模態(tài)相關(guān)程度較高的實模態(tài),然后統(tǒng)計這些相關(guān)程度較高的實模態(tài)的應(yīng)變能信息來量化制動器子零件對系統(tǒng)不穩(wěn)定模態(tài)的貢獻,據(jù)此找到具有最大貢獻量的部件。
(3) 通過優(yōu)化具有最大貢獻量的子零件結(jié)構(gòu),改變其模態(tài),消除了對應(yīng)2 000 Hz制動尖叫的系統(tǒng)不穩(wěn)定模態(tài),且臺架驗證未出現(xiàn)2 000 Hz噪音,說明了復特征值分析方法對于改善制動尖叫的可行性和有效性。