文_陳曉雷 毛國明 高峰 吳長生 謝勇
1.福建龍凈環(huán)保股份有限公司 2.華能國際電力股份有限公司玉環(huán)電廠
燃煤電廠脫硫吸收塔煙氣反應(yīng)是一個大滯后、慢動態(tài)的典型化工過程,鍋爐負荷及煙氣量、煤質(zhì)中硫份、煙氣溫度、煙塵濃度、吸收劑品質(zhì)等參數(shù)的動態(tài)變化,需要實時給出精準的供漿量,過低容易造成排放口SO2濃度超標,過高則導(dǎo)致物料成本上升,這給脫硫供漿控制系統(tǒng)帶來了很大挑戰(zhàn)。
常規(guī)供漿系統(tǒng)是基于pH 值的PID 控制,它以吸收塔漿液pH 值與預(yù)設(shè)目標值之間的偏差進行固定比例P、積分I 和微分D 的策略調(diào)整。此方式被廣泛應(yīng)用并沿襲至今,但pH值的測量帶有較為明顯的滯后和失真特性,將嚴重限制控制效果。
目前國內(nèi)外已經(jīng)開展了多種燃煤電廠脫硫優(yōu)化控制研究。一些電廠通過濕法煙氣脫硫吸收塔漿液和石膏工藝參數(shù)進行優(yōu)化,以降低系統(tǒng)運行風(fēng)險。國家電投集團河南電力在某百萬機組的濕法煙氣脫硫石灰石供漿控制器上,以排放口SO2濃度為被控量,通過改進的串級前饋反饋控制策略,實現(xiàn)了石灰石供漿的最優(yōu)化控制。該試驗研究雖然取得了一些成果,但主要還是基于PID 優(yōu)化加預(yù)測控制補償?shù)姆绞?,缺乏對脫硫工況特性的深入挖掘,無法實現(xiàn)精準閉環(huán)控制。
本文提出了新型脫硫供漿智能控制系統(tǒng),應(yīng)用人工智能技術(shù),從影響煙氣SO2脫除的各種工況歷史數(shù)據(jù)中找尋本質(zhì)關(guān)聯(lián),將傳統(tǒng)pH 值控制的機理穩(wěn)定性和排放口SO2濃度控制的實時安全性進行有效結(jié)合,成功在玉環(huán)電廠應(yīng)用并取得良好的節(jié)能控制效果。通過投運前、后運行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)可以有效解決脫硫工藝存在的大滯后和慢動態(tài)時變特性,避免了因PID 供漿調(diào)節(jié)造成的排放口SO2濃度大幅波動或手動供漿造成的人力、能源和物料的浪費,具備良好的實用價值。
根據(jù)《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011),二氧化硫排放濃度不能大于35mg/Nm3,是重要的環(huán)??己酥笜酥?。國內(nèi)燃煤電廠脫硫工藝以濕法為主,市場占有率達到80%以上。它主要采用石灰石-石膏法,通過公共的石灰石制粉系統(tǒng)制成石灰石漿液,通過供漿系統(tǒng)將其輸送到吸收塔,在吸收塔內(nèi)通過噴淋霧化使其與煙氣接觸,從而達到脫硫的目的。供漿系統(tǒng)具有漿液調(diào)節(jié)閥,控制流入吸收塔的漿液流量大小,最終控制吸收塔pH 值和脫硫效率。
本文所述系統(tǒng),針對濕法脫硫工藝的復(fù)雜性,特別是大機組大容量大滯后的特點,利用機器學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù),建立數(shù)據(jù)驅(qū)動控制方案。以排放口SO2濃度為控制指標,根據(jù)運行參數(shù)、pH 值、物料平衡等動態(tài)參數(shù)的深入分析,建立持續(xù)優(yōu)化的動態(tài)控制模型,實現(xiàn)脫硫漿液量自動控制,降低能源、物料的消耗。
2.2.1 數(shù)據(jù)采集與處理
為了實現(xiàn)脫硫智能供漿,達成排放口SO2濃度的閉環(huán)控制,系統(tǒng)必須具有與DCS 實現(xiàn)雙向、安全的通信功能。DCS 系統(tǒng)在空閑卡槽插入LC通訊卡,增加RS485 轉(zhuǎn)換232 雙向通訊器與人工智能服務(wù)器通訊。DCS 組態(tài)數(shù)據(jù)采集點,采用MODBUS 協(xié)議實現(xiàn)雙向通訊協(xié)議。通過Ocation DCS 控制器LC 卡→RS485轉(zhuǎn)232 通訊雙向轉(zhuǎn)換器與人工智能服務(wù)器通訊,進而完成模型訓(xùn)練和推理。
2.2.2 模型建立與接入
本文所論述的基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能控制系統(tǒng),包括了基于長歷史數(shù)據(jù)的精準控制模型和基于短歷史數(shù)據(jù)的動態(tài)補償模型。它以海量工況數(shù)據(jù)下排放口SO2濃度與漿液量的關(guān)聯(lián)特性為依據(jù),構(gòu)建主控制模型,并結(jié)合分鐘級時間序列的鍋爐負荷等關(guān)鍵指標變化,進行動態(tài)控制補償。通過工藝和數(shù)據(jù)特性的深度融合,解決脫硫工藝存在的非線性、滯后性和緩慢時變性,具有良好的魯棒性。
(1)基于長歷史數(shù)據(jù)的精準控制模型
數(shù)據(jù)質(zhì)量決定了模型能力上限,但脫硫存在較為嚴重的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。由于脫硫的存漿特性,使得溶液罐已有溶液的酸堿成分嚴重干擾新漿液見效的實時性和正確性。具體來說,前一時段供給的漿液大于煙氣SO2脫除的量,多余漿液就遺留在溶液罐中,后續(xù)即便供給少量漿液或直接不供給,短期煙氣SO2也會被遺留在溶液罐中的漿液脫除;反之問題同樣存在。基于上述工藝特性,相當(dāng)一部分歷史工況數(shù)據(jù)對應(yīng)的排放口SO2濃度和漿液量無法形成有效關(guān)聯(lián)性,致使傳統(tǒng)建模方案不盡人意。
針對上述問題,本文創(chuàng)造性地提出了干擾數(shù)據(jù)識別方案,以程序判斷調(diào)整漿液后一定時間窗口的排放口SO2濃度有無合理反應(yīng)來定性數(shù)據(jù)質(zhì)量,時間窗口2 倍于脫硫工藝滯后周期。以5min 為例,增加漿液后5min 排放口SO2濃度從上升狀態(tài)轉(zhuǎn)為平穩(wěn)或下降,或者減小漿液后5min 排放口SO2濃度從下降狀態(tài)變更為平穩(wěn)或上升,即為合理反應(yīng)。否則視為干擾數(shù)據(jù)進行剔除,其判定邏輯如下:
接著,以剔除干擾后的高質(zhì)量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),選取鍋爐負荷、入口SO2濃度、排放口SO2濃度、入口煙氣量、漿液密度、pH 值指標等作為模型輸入,對應(yīng)的漿液量作為模型輸出,應(yīng)用多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)BPNN 算法,構(gòu)建不同工況下的細化分類結(jié)果,得到精準控制主模型g,其數(shù)學(xué)方程式如下:
(2)基于短歷史數(shù)據(jù)的動態(tài)補償模型
為了解決鍋爐負荷和入口SO2短時快速升降導(dǎo)致排放口SO2濃度的劇烈波動問題,控制系統(tǒng)增加了優(yōu)化補償方案,選取分鐘級時間窗口的歷史鍋爐負荷Boiler_load、入口SO2濃度SO2_in、排放口SO2濃度與目標設(shè)定值偏差SO2_out_gap 的時序數(shù)據(jù)作為模型輸入,真實漿液量與主模型g 輸出的預(yù)測漿液量偏差SL_gap 作為模型輸出,應(yīng)用動態(tài)時序網(wǎng)絡(luò)RNN 算法,構(gòu)建高變化工況下排放口SO2濃度偏差的漿液量動態(tài)補償模型q,其數(shù)學(xué)方程式如下:
2.2.3 系統(tǒng)集成
通過在DCS上配置邏輯組態(tài),系統(tǒng)輸出的優(yōu)化漿液值即可實時下發(fā)到DCS 執(zhí)行單元。為確保系統(tǒng)接入后DCS 系統(tǒng)本身的安全性,應(yīng)用了網(wǎng)絡(luò)隔斷和智能服務(wù)器USB 接口禁用等防護措施。然后通過在DCS 組態(tài)上設(shè)置接入開關(guān),即可實現(xiàn)系統(tǒng)與DCS 之間的雙向無擾切換,同時增設(shè)排放口SO2濃度目標值的輸入框,方便運行人員根據(jù)實際需求進行靈活調(diào)整。
本文所述系統(tǒng)已在實際投入過程中達到了良好的效益。安全性上,系統(tǒng)降低了排放口SO2濃度的波動,小時均值標準方差下降30%以上,鍋爐負荷段排放口SO2濃度可控制在設(shè)定值±5mg/Nm3,升降負荷段為±10mg/Nm3;經(jīng)濟性上,系統(tǒng)可在確保排放口SO2濃度滿足環(huán)??己艘笙?,實現(xiàn)石灰石消耗量的最小化。
①投入和未投入使用系統(tǒng),從對應(yīng)的排放口SO2曲線可以明顯看出,系統(tǒng)可以使排放穩(wěn)定在目標設(shè)定值附近。如圖1 所示。
圖1 系統(tǒng)投入前后對比圖
②鍋爐負荷快速變化時段,系統(tǒng)同樣能夠快速應(yīng)對,排放口SO2濃度始終穩(wěn)定在目標設(shè)定值15 附近波動,均值為14.31mg/Nm3,標準方差為2.04,比投運前的標準方差下降30%以上。如圖2 所示。
圖2 系統(tǒng)投入效果圖
通過深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等人工智能算法,在合理的時機推薦最優(yōu)漿液循環(huán)泵組合,在吸收塔pH 值和環(huán)保指標在合理范圍的情況下,盡可能降低設(shè)備電耗。
通過關(guān)鍵指標可視化和高亮顯示,實時展現(xiàn)設(shè)備運行狀態(tài),為操作人員提供準確的判斷依據(jù)。良好的控制品質(zhì)實現(xiàn)了較大程度的機器代人,減輕了運行人員的工作強度,根據(jù)實際情況可適當(dāng)降低人員數(shù)量。
本文采集了系統(tǒng)穩(wěn)定運行后,自2019 年10~11 月之間的二十多萬條數(shù)據(jù),經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)投運后相較于投運前,脫除每公斤SO2的石灰石量減少0.12kg。如表1 所示。
表1 DPMA與DFT算法的性能比較
隨著環(huán)保要求日趨嚴格,常規(guī)的控制系統(tǒng)無法滿足機組脫硫裝置的排放口SO2閉環(huán)控制需求。如何實現(xiàn)脫硫脫硝以及除塵系統(tǒng)安全、環(huán)保和經(jīng)濟效益,是具有實際意義的課題。
脫硫智能供漿控制系統(tǒng)通過實際接入DCS 脫硫控制一區(qū),運用人工智能技術(shù),實現(xiàn)了排放口SO2的高效閉環(huán)控制,既確保了排放達標,又實現(xiàn)了節(jié)能降耗,同時大大降低運行人員的勞動強度,是一次有意義的探索。系統(tǒng)采用的技術(shù)通用性強,同樣適用于國內(nèi)大部分地區(qū)的脫硫系統(tǒng)優(yōu)化建設(shè),具有良好的復(fù)制性。
人工智能還支持關(guān)鍵設(shè)備的故障診斷和節(jié)能優(yōu)化,結(jié)合優(yōu)化控制將形成覆蓋電廠脫硫全過程的智慧管控平臺,促進信息、設(shè)備和人力資源的開發(fā)利用,最終實現(xiàn)電廠安全、高效、綠色、低碳的發(fā)電。