張華軍
(中國(guó)石油華北石化公司,河北 任丘 062550)
華北石化公司130萬(wàn)噸/年重整裝置預(yù)加氫部分(石腦油加氫)采用先加氫后汽提再分餾的技術(shù)路線,在一定的反應(yīng)壓力和反應(yīng)溫度下將石腦油中的硫、氮化合物轉(zhuǎn)化為硫化氫和氨在汽提塔中除去,流程中不考慮預(yù)加氫催化劑器內(nèi)再生設(shè)施。預(yù)加氫部分采用循環(huán)氫流程。由于原料中的砷和氯含量較高,本裝置還分別設(shè)置了相應(yīng)的脫砷設(shè)施和脫氯反應(yīng)器以脫除原料中的砷和氯。預(yù)處理部分產(chǎn)生的少量含硫燃料氣送出裝置進(jìn)行脫硫,少量含硫廢水送至污水汽提裝置。該裝置預(yù)加氫產(chǎn)物后冷器E103A/B開工時(shí)水壓試驗(yàn)、氣密均正常,運(yùn)行2個(gè)月后出現(xiàn)泄漏。為消除隱患,預(yù)加氫單元進(jìn)行了停工檢修,拆檢時(shí),發(fā)現(xiàn)E103A有3根浮頭螺栓發(fā)生斷裂,管束再次試壓查漏時(shí),上水過(guò)程中即發(fā)現(xiàn)殼體內(nèi)有大量水流出,說(shuō)明管束存在嚴(yán)重泄漏情況。該設(shè)備型號(hào)為BES800-2.0/2.4-160-6/25-4Ⅰ,具體參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 預(yù)加氫產(chǎn)物后冷器參數(shù)表
預(yù)加氫產(chǎn)物后冷器E103A浮頭共有44條浮頭螺栓,拆檢時(shí)發(fā)現(xiàn)有三條斷裂,兩條位于6點(diǎn)方向,一條位于3點(diǎn)鐘方向,斷面灰暗,表面可見(jiàn)腐蝕產(chǎn)物,見(jiàn)圖1。對(duì)斷裂的螺柱進(jìn)行硬度測(cè)試,發(fā)現(xiàn)斷裂的螺柱硬度不均勻,測(cè)量值介于189~327HB;抽檢2根完好的螺栓,硬度值在200HB左右,見(jiàn)圖2。
圖1 螺栓斷面形貌
圖2 螺柱硬度檢測(cè)情況
管束外部(介質(zhì)側(cè))呈青灰色,局部存在輕微點(diǎn)蝕和垢物附著,整體良好,未見(jiàn)明顯缺陷,詳見(jiàn)圖3。
圖3 管束外部總貌
循環(huán)水側(cè)管束腐蝕情況較嚴(yán)重,管板整體存在銹蝕情況,管接頭基本完好,未見(jiàn)明顯缺陷,見(jiàn)圖4。
圖4 管板總貌
從斷面形貌來(lái)看,螺桿屬于脆性斷裂,無(wú)韌性變形,斷面顏色灰暗,并且腐蝕情況顯著。結(jié)合介質(zhì)特性,初步判斷為濕硫化氫應(yīng)力腐蝕斷裂。濕硫化氫應(yīng)力腐蝕開裂的敏感性與H2S濃度、構(gòu)件硬度、拉應(yīng)力水平直接相關(guān)。經(jīng)測(cè)算,H2S濃度約300ppm,分壓處于較低水平;螺柱硬度不均勻,并且部分測(cè)量數(shù)值超過(guò)237HB的濕硫化氫環(huán)境使用限值(《SHT3193-2017石油化工濕硫化氫環(huán)境設(shè)備設(shè)計(jì)導(dǎo)則》中關(guān)于螺栓的規(guī)定),可見(jiàn)螺栓存在熱處理不到位的問(wèn)題,是導(dǎo)致出現(xiàn)螺栓斷裂的原因之一;另外,不能排除個(gè)別螺栓預(yù)緊力過(guò)高的影響。
從螺栓斷裂的情況來(lái)看,浮頭螺栓共計(jì)44條,斷裂的3條位于兩處不同的位置,并且螺栓斷裂也存在時(shí)間差,密封面整體比壓損失應(yīng)該不大。另外,殼程壓力為2.05MPa,管程介質(zhì)壓力為0.4MPa,從受力角度分析密封面承受壓應(yīng)力,不利于產(chǎn)生泄漏。總體來(lái)看,雖不能排除浮頭螺栓斷裂導(dǎo)致密封面泄漏的可能性,但作為水冷器初期泄漏的原因可能性較小。
浮頭打開后對(duì)墊片進(jìn)行了檢查,墊片完好,未發(fā)生變形、石墨層損傷等情況,安裝新墊片后試壓不漏,說(shuō)明密封面可靠,可排除因密封面制造、安裝導(dǎo)致泄漏的原因。
試壓結(jié)果顯示管束存在泄漏情況,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查情況進(jìn)行分析,介質(zhì)側(cè)管束腐蝕相對(duì)輕微,循環(huán)水側(cè)腐蝕較為嚴(yán)重,換熱管內(nèi)存在垢下腐蝕情況,判斷泄漏是循環(huán)水側(cè)腐蝕為主。
管束采用內(nèi)外鎳磷鍍方案,鎳磷鍍?cè)谑┕きh(huán)節(jié)存在很多控制難點(diǎn),容易在鍍層中形成針孔等缺陷。當(dāng)處于水介質(zhì)等電解質(zhì)溶液中時(shí),由于鎳磷鍍層點(diǎn)位較高,缺陷處的基層管束(10#)電位較低,從而形成腐蝕電池,鍍層缺陷處的金屬作為陽(yáng)極產(chǎn)生溶解。由于缺陷尺寸很小,形成了大陰極 小陽(yáng)極的惡劣腐蝕環(huán)境,進(jìn)而大大加速了陽(yáng)極區(qū)的溶解速度,導(dǎo)致管束在較短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)腐蝕穿孔。
考慮到預(yù)加氫產(chǎn)物后冷器E103A/B開工兩個(gè)月就發(fā)生泄漏的情況,可以確定該換熱器泄漏的原因是在鍍層中形成針孔缺陷。由于鎳磷鍍生產(chǎn)過(guò)程的不可控性,及鎳磷鍍施工過(guò)程可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響,預(yù)加氫產(chǎn)物后冷器E103A/B新管束未做鎳磷鍍,水壓試驗(yàn)合格后進(jìn)行了回裝,運(yùn)行正常。
裝置技術(shù)人員對(duì)該裝置處于相似工況下的同類型設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注,對(duì)后續(xù)換熱器管束進(jìn)行更換時(shí),可考慮采用合成樹脂換熱器專用涂料對(duì)管束進(jìn)行防腐以及增加管子壁厚提高腐蝕余量。