馬 瑩,李志宏,劉華峰
(山西云時代太鋼信息自動化技術(shù)有限公司,山西 太原030003)
鋼鐵企業(yè)是煤氣產(chǎn)耗大戶,其煤氣的生產(chǎn)、儲存、分配和使用是一個很復(fù)雜的動態(tài)過程,影響煤氣產(chǎn)、需量的因素很多,且時有發(fā)生。例如高爐非計劃的減休風(fēng)狀況,轉(zhuǎn)爐間歇式生產(chǎn)模式,軋鋼車間臨時的檢修、換輥與生產(chǎn)中的臨時待料、待軋等,以及高爐換爐、焦?fàn)t換向等都會造成煤氣產(chǎn)、耗量的波動。
為此一段時間以來,各鋼鐵企業(yè)都在實施煤氣的動態(tài)平衡,以便實現(xiàn)煤氣的合理調(diào)配與轉(zhuǎn)化,提高煤氣使用效率,減少煤氣放散和浪費(fèi)。而實現(xiàn)煤氣的動態(tài)平衡,首先要對煤氣的產(chǎn)耗進(jìn)行預(yù)測。要進(jìn)行煤氣預(yù)測,尤其是煤氣的短期預(yù)測,先要對鋼鐵企業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中影響煤氣生產(chǎn)、使用量波動的因素有一個全面的考慮,鋼鐵企業(yè)屬于流程型企業(yè),造成煤氣產(chǎn)耗量波動的因素很多,每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)煤氣的生產(chǎn)、使用量波動情況怎樣,其波動究竟與哪些因素相關(guān),關(guān)聯(lián)程度有多深,這些都很難在技術(shù)書籍和相關(guān)資料上找到答案?,F(xiàn)有的煤氣預(yù)測方法有時間序列分析法和因果關(guān)系回歸分析法兩種。由于造成短期煤產(chǎn)耗量波動的原因非常復(fù)雜,幾乎不可能用因果關(guān)系來表征某一工藝參數(shù)的變化規(guī)律。即使能做出一個相關(guān)工藝參數(shù)的回歸方程,也可能不能用于煤氣的產(chǎn)耗預(yù)測。而時間序列分析方法基于一定規(guī)模的歷史數(shù)據(jù),采用這種方法實施煤氣合理預(yù)測,必須保證生產(chǎn)工況正常,在生產(chǎn)異常情況下或者工況發(fā)生變化,則生產(chǎn)的規(guī)律性遭到破壞,預(yù)測的偏差就會很大。鑒于此,必須改進(jìn)煤氣預(yù)測方法。
通過能源載體和能源介質(zhì)預(yù)測技術(shù)的研究,對能源載體和能源介質(zhì)未來一段時間內(nèi)的產(chǎn)生量和消耗量進(jìn)行預(yù)測,為能源調(diào)配優(yōu)化提供依據(jù)。
預(yù)測介質(zhì)包括煤氣、天然氣,預(yù)測的間隔與時長見表1。
表1 預(yù)測介質(zhì)的間隔與時長
鋼鐵企業(yè)煤氣產(chǎn)生量的預(yù)測對于煤氣優(yōu)化調(diào)度至關(guān)重要。采用自回歸滑動平均(auto regressive moving average,ARMA)時間序列分析方法對高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣這三種副產(chǎn)煤氣進(jìn)行產(chǎn)生量預(yù)測。具體預(yù)測方法如下:
預(yù)測高爐副產(chǎn)煤氣產(chǎn)生量,首先進(jìn)行二階差分處理高爐煤氣產(chǎn)生量的原始序列,然后使用ARMA模型預(yù)測高爐副產(chǎn)煤氣的產(chǎn)生量。
預(yù)測焦?fàn)t副產(chǎn)煤氣產(chǎn)生量,首先進(jìn)行一階差分處理焦?fàn)t煤氣產(chǎn)生量的原始序列,然后使用滑動平均(movingaverage,MA)模型預(yù)測焦?fàn)t副產(chǎn)煤氣的產(chǎn)生量。
預(yù)測轉(zhuǎn)爐副產(chǎn)煤氣產(chǎn)生量,首先進(jìn)行二階差分求對數(shù)處理轉(zhuǎn)爐煤氣產(chǎn)生量的原始序列,然后使用ARMA-ARCH模型預(yù)測轉(zhuǎn)爐副產(chǎn)煤氣的產(chǎn)生量。
以焦?fàn)t煤氣產(chǎn)生量為例,下頁圖1為焦?fàn)t煤氣產(chǎn)生量預(yù)測結(jié)果。
下頁圖1中,同時給出了焦?fàn)t煤氣產(chǎn)生量的實際測量值與預(yù)測值。焦?fàn)t煤氣產(chǎn)生量預(yù)測結(jié)果表明:焦?fàn)t煤氣小時級產(chǎn)生量預(yù)測最小相對誤差0.48%,最大相對誤差8.36%,平均相對誤差5.14%,預(yù)測結(jié)果在10%以內(nèi)的占100%;焦?fàn)t煤氣小時級預(yù)測結(jié)果平均相對誤差為0.70%,最大相對誤差為1.59%,最小相對誤差為0.06%,所有相對誤差均在2%以內(nèi)。
圖1 焦?fàn)t煤氣產(chǎn)生量預(yù)測結(jié)果
在鋼鐵企業(yè)中,產(chǎn)消系統(tǒng)的煤氣用戶大體上可以分為兩大類。其中第一類煤氣用戶因為受生產(chǎn)工藝設(shè)備所限,這類用戶只能消耗高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣這三種煤氣中的一種。對于這類用戶而言,如果采用一種煤氣預(yù)測模型,勢必會造成預(yù)測效率低下的問題。為此必須對不同用戶煤氣的消耗預(yù)測采用不同的且有針對性的預(yù)測模型,從而提高預(yù)測效率和預(yù)測準(zhǔn)確度。根據(jù)預(yù)測的的需要,將第一類煤氣用戶又細(xì)分為三種:1)相對固定消耗量用戶,如燒結(jié);2)線性關(guān)系和簡單非線性關(guān)系消耗用戶,如加熱爐;3)嚴(yán)重非線性及關(guān)系非常復(fù)雜的消耗用戶,如高爐熱風(fēng)爐和回轉(zhuǎn)窯等。
對第一種固定消耗量用戶,采用指數(shù)平滑法建立預(yù)測模型;第二種線性和簡單非線性關(guān)系消耗用戶,采用主成分回歸法建立預(yù)測模型;第三種嚴(yán)重非線性復(fù)雜消耗用戶,采用粒子群耦合核偏最小二乘法建立預(yù)測模型。圖2給出了對于第三種用戶,采用粒子群耦合核偏最小二乘法建立預(yù)測模型,得出的煤氣短期使用量預(yù)測結(jié)果。
通過現(xiàn)場實際煤氣使用量數(shù)據(jù)驗證,煤氣的產(chǎn)生量和使用量預(yù)測的平均相對誤差小于6.2%,并且即便是生產(chǎn)工藝過程發(fā)生了變動,也能夠取得滿意的預(yù)測結(jié)果。
圖2 煤氣短期使用量預(yù)測結(jié)果
根據(jù)煤氣預(yù)測的結(jié)果,合理分配、使用和轉(zhuǎn)化高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣等各種燃?xì)?,從而提高燃?xì)獾膶嶋H使用效率,盡量減少煤氣的排放。尤其值得一提的是,生產(chǎn)操作人員需要掌握產(chǎn)生煤氣的機(jī)理,深刻認(rèn)識高爐煤氣熱值低且燃燒溫度也低這個特性,正因為這個特性,鋼鐵企業(yè)的高爐煤氣一般放散比較多,所以必須注意協(xié)調(diào)考慮好高爐煤氣的動態(tài)平衡。
通過以上方法,在某鋼鐵廠實現(xiàn)了對煉鐵高爐煤氣、煉焦焦?fàn)t煤氣、煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣及天然氣等燃?xì)饽茉唇橘|(zhì)的實時動態(tài)平衡,達(dá)到了合理分配、使用和轉(zhuǎn)化燃?xì)饽茉唇橘|(zhì)的目的,從而提高了鋼鐵企業(yè)能源利用率,焦?fàn)t煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣實現(xiàn)了零排放,高爐煤氣放散率則由7.5%降至0.22%,大大提高了燃?xì)獾氖褂眯剩瑴p少了煤氣放散。
鋼鐵企業(yè)煤氣產(chǎn)耗量的預(yù)測,在優(yōu)化能源介質(zhì)的動態(tài)平衡、實現(xiàn)能源最優(yōu)化輸配和使用、減少放散、提高環(huán)境質(zhì)量、降低能耗、提高能源率和能源環(huán)境管理水平等方面起到了十分顯著的促進(jìn)作用,具有很強(qiáng)的示范和推廣應(yīng)用價值。