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      飛擺過速裝置故障導(dǎo)致軸電流保護(hù)動(dòng)作事故分析與處理

      2021-01-18 02:43:52劉福春
      機(jī)電工程技術(shù) 2020年12期
      關(guān)鍵詞:萬向勵(lì)磁保護(hù)裝置

      張 婷,劉福春,許 準(zhǔn)

      (國網(wǎng)新源控股有限公司北京十三陵蓄能電廠,北京 102200)

      0 引言

      發(fā)電機(jī)在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,不平衡的磁通交鏈在轉(zhuǎn)軸上,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)軸的兩端就會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電勢(shì),這個(gè)感應(yīng)電勢(shì)稱為軸電壓,在較高的軸電壓作用下將會(huì)產(chǎn)生較大的軸電流。在絕緣正常情況下軸電流較小,當(dāng)超過正常值時(shí),軸電流保護(hù)能及時(shí)發(fā)信或停機(jī)[1]。軸電流對(duì)發(fā)電機(jī)組具有很大的危害性,若未被及時(shí)檢測(cè)到,可能造成機(jī)組主要元件的嚴(yán)重?fù)p壞[2-5]。發(fā)電機(jī)軸電流保護(hù)可以有效防止軸電流對(duì)軸承及導(dǎo)瓦的破壞。

      抽蓄機(jī)組在電網(wǎng)中具有削峰填谷、事故備用的作用,具有發(fā)電電動(dòng)機(jī)和水泵水輪機(jī)2 種工況,且工況轉(zhuǎn)換頻繁、轉(zhuǎn)速高、容量大[6]。抽蓄機(jī)組由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜,軸電流保護(hù)動(dòng)作原因較多,事故發(fā)生原因排查較為困難。文獻(xiàn)[7-9]分析了抽蓄機(jī)組可能產(chǎn)生軸電流的回路、原因及軸電流保護(hù)配置;文獻(xiàn)[10-11]提出了防范軸電流產(chǎn)生的具體措施。以上文獻(xiàn)均未提及由于飛擺過速裝置導(dǎo)致軸電流保護(hù)動(dòng)作的事故,未將飛擺過速裝置故障納入可能產(chǎn)生軸電流的原因之一。

      本文通過分析一起抽蓄機(jī)組飛擺過速裝置萬向軸與過速裝置本體連接處鎖緊頂絲松動(dòng),造成萬向軸下沉并與飛擺過速裝置底座發(fā)生摩擦接地導(dǎo)致軸電流保護(hù)動(dòng)作的事故,重新梳理完善了軸電流保護(hù)動(dòng)作可能的原因,最終確定故障點(diǎn),并介紹了處理過程。

      1 事故過程

      某抽蓄電廠1 號(hào)機(jī)組發(fā)電啟動(dòng)過程中,勵(lì)磁投入之后,轉(zhuǎn)速達(dá)到97.4%,轉(zhuǎn)子電流13.52 A,轉(zhuǎn)子電壓16.16 V,監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)“SHAFT CURRENT PROT TRIP”,“UNIT TRIP RELAY OPERATE”,“ELECT PROT TRIP I”,“ELECT PROT TRIP II”報(bào)警,機(jī)組開機(jī)失敗。

      2 事故分析

      2.1 原因梳理

      可能導(dǎo)致事故發(fā)生的原因如下:

      (1)保護(hù)誤動(dòng)作;

      (2)軸瓦進(jìn)入雜質(zhì)或絕緣墊片損壞;

      (3)各部軸承蓋板與主軸之間梳齒密封絕緣損壞或存在雜質(zhì);

      (4)主軸頂端齒盤測(cè)速系統(tǒng)中探頭與齒盤接觸;

      (5)勵(lì)磁滑環(huán)內(nèi)部碳粉沉積;

      (6)擺度探頭與主軸接觸。

      2.2 問題排查

      (1)故障發(fā)生時(shí)況勵(lì)磁已投入,機(jī)組轉(zhuǎn)速達(dá)到97.4%,轉(zhuǎn)子電流13.52 A,轉(zhuǎn)子電壓16.16 V,查看監(jiān)控報(bào)警信息,在軸電流保護(hù)動(dòng)作之前機(jī)組開機(jī)流程正常,勵(lì)磁已正確投入,未見其他異常報(bào)警,監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警信息如圖1 所示。

      1號(hào)機(jī)組故障錄波如圖2 所示,19 小時(shí)29 分26 秒時(shí)有軸電流保護(hù)動(dòng)作信號(hào),并且軸電流值呈明顯周期增大趨勢(shì)。因此,可以斷定軸電流保護(hù)正確動(dòng)作。

      圖1 監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警信息

      圖2 機(jī)組故障錄波圖

      (2)對(duì)1號(hào)機(jī)組開機(jī)至發(fā)生軸電流保護(hù)動(dòng)作期間振動(dòng)擺度值進(jìn)行檢查,未見異常,振擺值均正常且與歷史幅值吻合,各部油溫瓦溫平穩(wěn)無異常升高,結(jié)合軸電流波形可以排除導(dǎo)瓦絕緣異常。

      (3)對(duì)1號(hào)機(jī)組上導(dǎo)蓋板處梳齒密封進(jìn)行間隙檢查,未見異常。

      (4)對(duì)1號(hào)機(jī)組一次部分進(jìn)行檢查,未見異常,勵(lì)磁滑環(huán)內(nèi)碳刷近期清掃更換,排除碳粉沉積可能。

      (5)對(duì)1號(hào)機(jī)組測(cè)速探頭進(jìn)行檢查,固定牢靠,無破損現(xiàn)象。

      (6)對(duì)擺度探頭檢查,無松動(dòng)破損。

      完成上述檢查之后均未見異常,進(jìn)行手動(dòng)開機(jī)加勵(lì)磁試驗(yàn)。當(dāng)勵(lì)磁電流升高至20 A時(shí),定子電壓1.2 kV,勵(lì)磁滑環(huán)罩內(nèi)飛擺過速保護(hù)裝置底座處出現(xiàn)間歇性打火現(xiàn)象。停機(jī)后檢查飛擺過速裝置萬向軸與過速裝置本體連接處鎖緊頂絲松動(dòng),如圖3所示,造成萬向軸下沉并與飛擺過速裝置底座發(fā)生摩擦接地,如圖4所示,軸電流保護(hù)動(dòng)作。

      圖3 飛擺過速保護(hù)裝置萬向軸與鎖緊頂絲

      圖4 萬向軸摩擦后痕跡

      2.3 原因分析

      缺陷發(fā)生的直接原因?yàn)轱w擺過速裝置萬向軸與本體連接處鎖緊頂絲松動(dòng),在機(jī)組運(yùn)行過程中萬向軸與金屬底座發(fā)生摩擦,導(dǎo)致軸電流保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組發(fā)電工況啟動(dòng)不成功。

      造成飛擺過速裝置萬向軸與本體連接處鎖緊頂絲松動(dòng)的原因,一方面是由于1 號(hào)機(jī)組運(yùn)行強(qiáng)度高,機(jī)組運(yùn)行中振動(dòng)大,導(dǎo)致元件松動(dòng);另一方面原因是檢修工藝不到位,機(jī)組檢修時(shí)未對(duì)頂絲進(jìn)行檢查,頂絲緊固時(shí)未加鎖固膠防止松脫。

      3 處理過程

      將飛擺過速保護(hù)裝置從勵(lì)磁滑環(huán)罩內(nèi)拆除,對(duì)飛擺過速裝置萬向軸與本體連接處鎖緊頂絲進(jìn)行緊固處理,并對(duì)飛擺過速保護(hù)裝置進(jìn)行手動(dòng)傳動(dòng),信號(hào)動(dòng)作正常。手動(dòng)開機(jī)加勵(lì)磁至額定值,機(jī)組運(yùn)行正常,機(jī)組錄波中軸電流值無異常,故障消除。

      4 結(jié)束語

      本文分析了一起抽蓄機(jī)組因飛擺過速裝置故障導(dǎo)致軸電流保護(hù)動(dòng)作的事故,通過分析暴露出對(duì)此類設(shè)備維護(hù)不到位,設(shè)備檢修工藝不完善等問題。抽蓄機(jī)組工況轉(zhuǎn)換頻繁,運(yùn)行強(qiáng)度較大,機(jī)械過速保護(hù)的可靠動(dòng)作,對(duì)于電廠的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要,更應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)此類關(guān)鍵機(jī)械部件的檢查和維護(hù)。發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜導(dǎo)致故障定位較難,尤其是瞬時(shí)故障,因此需要提高維護(hù)人員業(yè)務(wù)能力?,F(xiàn)有飛擺過速裝置已運(yùn)行近20年,金屬部件已產(chǎn)生疲勞斷裂,為提高保護(hù)裝置可靠性,應(yīng)加快智能化改造,減小設(shè)備維護(hù)量,使機(jī)組運(yùn)行更穩(wěn)定安全。

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