彭良輝
摘要:某石油煉制企業(yè)原新鮮水為市政自來水,2016年引入淡化海水,部分代替自來水。由于淡化海水相比自來水雜質(zhì)含量低,企業(yè)對淡化海水進(jìn)行了綜合應(yīng)用,節(jié)水效果明顯。本文論述了該企業(yè)引入淡化海水后,在化學(xué)水裝置中的綜合應(yīng)用情況和面臨的問題以及解決措施,為淡化海水在化學(xué)水裝置中的應(yīng)用提供了經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:淡化海水?化學(xué)水裝置?綜合應(yīng)用 節(jié)水
1?化學(xué)水裝置簡介
某石油煉制企業(yè)化學(xué)水裝置建于1999年,采用多介質(zhì)+活性炭+反滲透+混床的水處理工藝,設(shè)計(jì)最大生產(chǎn)能力為200t/h。
軟化水裝置建于1982年,采用鈉離子交換工藝。
2?淡化海水品質(zhì)
為企業(yè)直供的淡化海水,主要采用 “超濾+反滲透”工藝,電導(dǎo)率小于300 us/cm。
3?淡化海水的綜合應(yīng)用
應(yīng)用過程中,在保證安全生產(chǎn)的前提下,逐步調(diào)整試驗(yàn)。經(jīng)過4年多的摸索,主要優(yōu)化措施如下:
3.1?停加絮凝劑
逐步降低預(yù)處理過濾器前聚合氯化鋁的加注量,由2ppm分階段降至停加。
3.2?停加阻垢劑
逐步降低反滲透前阻垢劑的加注量,由3ppm分階段降至停加。
3.3?延長預(yù)處理過濾器的運(yùn)行周期
將多介質(zhì)和活性炭過濾器的運(yùn)行周期從60小時分階段延長至300小時,最后停運(yùn)了活性炭過濾器。
節(jié)約了反洗用濃水、反吹用風(fēng)、正洗用新鮮水,減少了反洗后的濃鹽水外排量。
多介質(zhì)過濾器反洗用水100噸/次、用風(fēng)35立方米/次;活性炭過濾器反洗用水250噸/次、用風(fēng)35 立方米/次。
3.4?反滲透綜合優(yōu)化
3.4.1?逐步提高反滲透的制水比,由75%分階段提至90%。提高了反滲透的運(yùn)行效率,降低了濃鹽水的排放量。
3.4.2?低壓沖洗由24小時一次逐步延長至72小時一次。
3.4.3?化學(xué)清洗周期由1個月延長至3個月,減少了化學(xué)清洗的水耗和清洗劑消耗,減輕了對反滲透膜的酸堿損傷。
3.4.4?優(yōu)化反滲透泵運(yùn)行:每臺泵設(shè)計(jì)流量為85t/h,運(yùn)行自來水時,每套反滲透的進(jìn)水量為67t/h,運(yùn)行淡化海水時進(jìn)水量為55t/h。同時運(yùn)行三套總進(jìn)水量為165t/h,而兩臺高壓泵的額定流量之和是170t/h,能滿足三套反滲透運(yùn)行需要,比之前用自來水時運(yùn)行三套反滲透必須開三臺高壓泵少開一臺高壓泵。
3.5?混床綜合優(yōu)化
因淡化海水離子含量低,反滲透產(chǎn)水離子含量也低,所以混床周期制水量得到提高,從5000噸提高至15000噸。減少了再生用水、酸、堿、風(fēng),減少了外排中和水,節(jié)省人工,減少環(huán)境污染。
再生劑消耗由0.6立方米/次降低為0.4立方米/次。
再生用水量由60 噸/次降低為50噸/次。
正洗水量由30噸/次降低為20噸/次。
中和水排放量由100噸/次降低為80噸/次。
3.6?直供軟化水管網(wǎng),省去軟化水處理工藝
淡化海水水質(zhì)達(dá)到軟化水標(biāo)準(zhǔn),直接進(jìn)入軟化水系統(tǒng)。節(jié)約了鈉罐再生用鹽及自耗水量。
再生一次時間30分鐘,鹽水濃度5-8%,每月節(jié)約工業(yè)鹽約12噸。
反洗30分鐘50噸/小時,正洗30分鐘50噸/小時,鈉罐運(yùn)行周期約4天。
3.7?濃水送至循環(huán)水場作為補(bǔ)充水,減少新鮮水使用
3.8?濃水送至催化煙氣脫硫脫硝裝置,減少新鮮水使用
3.9?總體效益估算
除鹽水站每月產(chǎn)水100000噸,軟化水站每月23000噸。通過以上優(yōu)化措施,月效益估算:綜合節(jié)約費(fèi)用24.6萬元。其中,節(jié)約藥劑費(fèi)用2.17萬元,新鮮水17180噸,濃水17700噸(回用至循環(huán)水和脫硫脫硝,優(yōu)化循環(huán)水用水結(jié)構(gòu),代替脫硫脫硝部分新鮮水,節(jié)約新鮮水使用),電14400千瓦時,凈化風(fēng)3696立方米。另外,還減輕了設(shè)備的磨損,降低了人工勞動強(qiáng)度,減少了加注酸堿時的安全風(fēng)險。
4?應(yīng)用淡化海水存在的問題及對策
4.1?水站入口水質(zhì)比淡化水供出差
改為淡化海水后,發(fā)現(xiàn)水站入口進(jìn)水渾濁、發(fā)黃、含鐵離子,不經(jīng)過多介質(zhì)和活性炭過濾達(dá)不到反滲透進(jìn)水要求。
原因:使用淡化水前,長期使用自來水的管道和設(shè)備內(nèi)存在大量水垢。淡化海水低堿度(<10 mg/L),低含鹽量(TDS 的質(zhì)量濃度20~500 mg/L),管垢嚴(yán)重不飽和。當(dāng)?shù)KM(jìn)入管網(wǎng)時會打破管網(wǎng)中水與管垢的平衡,加速管垢的溶解,同時在溶解氧的作用下腐蝕管壁。
對策:針對該問題,進(jìn)行了系統(tǒng)管網(wǎng)改造,將淡化水流程中的碳鋼管線全部改造成AGR(丙烯酸共聚聚氯乙烯)管線,實(shí)現(xiàn)了停運(yùn)多介質(zhì)和活性炭過濾器,淡化海水直供反滲透。
4.2?水源切換時,攜帶雜質(zhì)
自來水與淡化海水相互切換時,管網(wǎng)靜置后投用,特別是自來水管網(wǎng),含有大量雜質(zhì)。
對策:引入裝置前,進(jìn)行徹底的管網(wǎng)沖洗,以免對運(yùn)行設(shè)備造成污染。
4.3?系統(tǒng)管網(wǎng)泄漏
經(jīng)過長期運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)軟化水系統(tǒng)管網(wǎng)泄漏現(xiàn)象增多。
原因:企業(yè)原軟化水系統(tǒng)管網(wǎng)均為普通碳鋼管線,改為淡化海水連續(xù)運(yùn)行后,由于淡化水有較強(qiáng)的腐蝕性,管線泄漏現(xiàn)象增多,特別是流速較低的終端,出水明顯攜帶鐵銹,呈現(xiàn)土黃色。
對策:將軟化水管網(wǎng)進(jìn)行更新改造。
4.4?水源切換時,可能發(fā)生誤操作
引進(jìn)淡化水并將管線改為AGR材質(zhì)后,除鹽水站的新鮮水切換過程可能發(fā)生誤操作,帶來生產(chǎn)隱患。
對策:制定切換方案,并做好培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
5?結(jié)論
綜上所述,相比于自來水,淡化海水應(yīng)用在煉廠化學(xué)水裝置中,節(jié)能降耗減排效果顯著,并且可以大幅降低工作量。
隨著淡水資源的不斷匱乏和海水淡化技術(shù)的進(jìn)一步提高,淡化海水將具有更為廣闊的應(yīng)用前景。特別是沿海石油煉制企業(yè)和其它工業(yè)企業(yè),將會更多選擇應(yīng)用淡化海水。在使用過程中,同樣會面臨類似的各項(xiàng)問題。本文結(jié)合4年多的連續(xù)運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn),對淡化海水在煉油企業(yè)化學(xué)水系統(tǒng)中的應(yīng)用進(jìn)行了系統(tǒng)的探討與總結(jié),以期能夠?yàn)楦蠓秶牡K畱?yīng)用做好鋪墊和試驗(yàn)。
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