張愛忠
(本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司,遼寧 本溪 117000)
矩形坯連鑄生產(chǎn)的GCr15高碳鉻軸承鋼,在鑄坯角部時(shí)常出現(xiàn)角部橫裂紋缺陷,因GCr15鋼種含碳量高原因,對(duì)于出現(xiàn)角部裂紋的鑄坯,無法進(jìn)行二次清理修復(fù),整塊鑄坯將按判廢坯進(jìn)行處理。同時(shí),由于極少部分的角裂寬度不足0.05 mm,人工肉眼檢查比較困難,一旦漏檢后軋制,將會(huì)在棒材上出現(xiàn)表面缺陷,給企業(yè)帶來重大的經(jīng)濟(jì)損失。本文通過對(duì)角部裂紋位置和形態(tài)分析,找出原因并改善工藝,基本解決角部橫裂紋缺陷的產(chǎn)生,提高了GCr15鋼鑄坯表面和軋后質(zhì)量。
GCr15成分見表1。
表1 GCr15鋼成分要求
矩形坯連鑄機(jī)由達(dá)涅利設(shè)計(jì),年產(chǎn)量80萬噸,四機(jī)四流,全弧形鑄機(jī),澆鑄斷面350×470 mm,矯直半徑14 m,冶金長度33 m,最大拉速0.8 m/min,帶有結(jié)晶器和末端電磁攪拌、輕壓下技術(shù),整體式浸入水口,中包滑板自動(dòng)控制,結(jié)晶器液位塞棒自動(dòng)控制,鋼水全程無氧化保護(hù)澆鑄。
表2 本鋼煉鋼廠矩形坯連鑄機(jī)的主要參數(shù)
我廠GCr15軸承鋼角部橫裂紋出現(xiàn)的位置可分為四類,分別為多發(fā)性角橫裂(A類)、鑄坯頭尾部角橫裂(B類)、表面接痕位置角橫裂(C類)以及凹坑位置角橫裂(D類),見圖1,為論述方便,以下分別簡(jiǎn)稱為A類、B類、C類和D類角橫裂。
(a)A類:多發(fā)性角橫裂 (b)B類:鑄坯頭尾部角橫裂
(c)C類:表面接痕位置角橫裂 (d)D類:凹坑位置角橫裂
1.4.1 A類角橫裂
此種角裂缺陷量較大,約占角裂總數(shù)的36%~40%,角裂從角部向兩側(cè)延展,延展長度約5~10 mm,裂口寬度約0.5~2 mm,這種角裂均發(fā)生在鑄坯同一側(cè)的角部,以3.6 m鑄坯為例,在鑄坯單側(cè)角部上會(huì)出現(xiàn)約有15~20處的裂紋,見圖1(a)。
1.4.2 B類角橫裂
此種角裂缺陷約占缺陷總數(shù)27%~29%,均發(fā)生在鑄坯的內(nèi)弧(上表面)頭尾部,距頭尾部約100~200 mm處,角裂裂口寬度均小于1 mm,3.6 m定尺鑄坯上僅有1處角裂出現(xiàn),見圖1(b)。
1.4.3 C類角橫裂
此種角裂缺陷約占缺陷總數(shù)14~19%,均發(fā)生在澆次頭爐,且頭坯較多,裂紋位置在表面出現(xiàn)的接痕位置,裂口寬度0.5~2 mm,3.6 m定尺鑄坯上約有3~5處,見圖1(c)。
1.4.4 D類角橫裂
此種角裂缺陷約占缺陷總數(shù)17%~20%,發(fā)生在角部凹坑處,在凹坑位置產(chǎn)生裂紋,裂口寬度小于1 mm,3.6 m定尺鑄坯上約有2~3處,見圖1(d)。
文獻(xiàn)指出,結(jié)晶器錐度超差大、表面劃傷,以及結(jié)晶器出口與零段對(duì)弧不準(zhǔn),出結(jié)晶器口的鑄坯坯殼較薄,作用于坯殼上的應(yīng)力超過鋼的高溫允許強(qiáng)度,在凝固前沿產(chǎn)生裂紋,鑄坯矯直后向角部擴(kuò)展,隨著鑄坯的冷卻,角部產(chǎn)生線性熱應(yīng)力,從而放大鑄坯形態(tài),出現(xiàn)角部橫裂紋〔1〕。
通過對(duì)角裂出現(xiàn)的爐次、流次、人員操作等工藝設(shè)備參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤及大數(shù)據(jù)分析,歸納出如下幾方面原因。
GCr15鋼是過共析珠光體類鋼,在860℃條件下,冷卻速度為30 ℃/s,轉(zhuǎn)變后的顯微組織主要為馬氏體組織;在 1 050 ℃條件下,冷卻速度為7 ℃/s,為全馬氏體組織〔2〕。扇形段內(nèi)鑄坯溫度約在990~1 300℃范圍,一旦發(fā)生漏水現(xiàn)象,鑄坯角部局部將被強(qiáng)冷,形成馬氏體,馬氏體塑性很差,幾乎為零,鑄坯局部過冷后,收縮應(yīng)力瞬間增大,在角部產(chǎn)生線性收縮,易產(chǎn)生角裂,若鑄坯在未矯直前出現(xiàn)局部強(qiáng)冷,鑄坯后期進(jìn)行矯直時(shí),將進(jìn)一步將裂紋進(jìn)行擴(kuò)大,從而出現(xiàn)局部連續(xù)的角裂。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際跟蹤結(jié)果,發(fā)現(xiàn)A類角橫裂缺陷為扇形段漏水產(chǎn)生,B類角橫裂缺陷為切割機(jī)漏水導(dǎo)致。
通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際跟蹤和過程曲線進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)澆次開澆存在引錠鏈間斷性下滑現(xiàn)象,引錠鏈發(fā)生下滑后,形成了鑄坯表面輕微的表面接痕,由于鑄坯表面存在接痕,鑄坯在固態(tài)收縮過程中,應(yīng)力集中,導(dǎo)致在接痕處發(fā)生角裂,從而形成了C類角橫裂缺陷。
澆次開澆后拉速較低,結(jié)晶器內(nèi)單位體積內(nèi)鋼水熱量流失大,鋼水表面溫度低,導(dǎo)致保護(hù)渣熔化不充分,在角部形成薄渣圈,未及時(shí)挑出的渣圈擠壓彎月面位置初生較薄的坯殼,容易在角部形成凹坑,鑄坯在固態(tài)收縮過程中,角部發(fā)生線性收縮,應(yīng)力集中在凹坑位置而使鑄坯開裂,產(chǎn)生D類角橫裂缺陷〔3〕。
在有GCr15生產(chǎn)計(jì)劃前,設(shè)備和工藝人員對(duì)線上所有設(shè)備進(jìn)行檢查,重點(diǎn)檢查漏水點(diǎn),發(fā)現(xiàn)有異常漏水,及時(shí)進(jìn)行處理,未處理的,不組織生產(chǎn)。同時(shí),在澆鑄過程中工藝人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,定點(diǎn)定時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查,澆鋼過程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有漏水出現(xiàn),及時(shí)進(jìn)行單流終澆操作。
為解決切割機(jī)老化,漏水嚴(yán)重問題,對(duì)四個(gè)流的切割機(jī)均進(jìn)行更換,通過堵漏水,換設(shè)備,大大避免了角裂的發(fā)生,2019年較2018年A類角橫裂缺陷率降低91.30%, B類角橫裂缺陷率降低100%,見表3。
表3 缺陷減少比率
在C類缺陷發(fā)生前,澆次開澆鑄坯下滑現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,為解決這個(gè)問題,將以往的引錠鏈進(jìn)行加長,這樣在原夾持輥夾持的基礎(chǔ)上又重新增加了3個(gè)拉矯輥夾持,通過改進(jìn)后,鑄坯開澆下滑現(xiàn)象有很大改善,2019年C類角橫裂缺陷率較2018年降低68.57%。
3.3.1 選擇合理保護(hù)渣
為了使保護(hù)渣能在開澆后快速實(shí)現(xiàn)其理化指標(biāo),同廠家初步溝通后,在保證原有保護(hù)渣堿度和黏度的情況下,將保護(hù)渣的熔點(diǎn)適當(dāng)降低。
3.3.2 提前開啟結(jié)晶器電磁攪拌
將原澆次開澆后鑄流長度達(dá)2 m時(shí)啟動(dòng)電磁攪拌,修改成鑄流長度1m啟動(dòng)結(jié)晶器電磁攪拌。同時(shí),針對(duì)GCr15鋼種,由原切頭長度0.8 m增加到現(xiàn)在的1 m,兩項(xiàng)并行,消除了凹坑在鑄坯上出現(xiàn)的幾率。
通過以上措施改進(jìn)后,GCr15角裂紋得到了有效控制。角裂比率較改進(jìn)前降低86.24%,角橫裂得到控制。
(1)澆鑄過程中的局部過冷是導(dǎo)致我廠GCr15鋼角裂的主要原因,因此,在生產(chǎn)GCr15鋼種前要對(duì)鑄機(jī)的本體設(shè)備進(jìn)行檢查,嚴(yán)格控制設(shè)備的異常漏水點(diǎn)。
(2)穩(wěn)定澆鋼操作,保持結(jié)晶器液位的穩(wěn)定性,避免液位的瞬間大幅度波動(dòng),液位精度±3 mm。
(3)選擇適合GCr15鋼生產(chǎn)的保護(hù)渣,確保保護(hù)渣在澆次開澆后迅速達(dá)到其理化指標(biāo)。