張進全,弓朋斌
(西南油氣田蜀南氣礦,四川瀘州 646000)
車載式壓縮機組出現(xiàn)發(fā)動機曲軸箱進水,冷卻系統(tǒng)進油現(xiàn)象。拆檢發(fā)現(xiàn)潤滑油冷卻器管束內(nèi)漏、冷卻水泵水封、油封老化密封失效,對機組運行存在嚴重安全隱患。
250—7#車載式壓縮機組為氣舉用機組,壓縮機由成都壓縮機廠生產(chǎn),四級壓縮,額定排氣壓力25 MPa,發(fā)動機由美國卡特公司生產(chǎn),型號:C15柴油機,標定功率:403 kW,標定轉(zhuǎn)速:2100 r/min。
2019 年3 月23 日,該機組正常進行氣舉作業(yè)過程中突然發(fā)生發(fā)動機冷卻水泵出口連接膠管爆裂(圖1)。次日更換連接膠管后,啟機觀察,運行一段時間后出現(xiàn)發(fā)動機冷卻水溫度高報警停機。檢查冷卻液時發(fā)現(xiàn)膨脹水箱液面有浮油,立即更換冷卻液,在排放冷卻液過程中,系統(tǒng)中放出較多油泥狀物質(zhì)(圖2)。
為了將冷卻系統(tǒng)內(nèi)油泥狀物質(zhì)排放干凈,多次對系統(tǒng)進行沖洗排放。啟機運行,檢查曲軸箱油位發(fā)現(xiàn)油標尺表面有水珠附著(圖3),停機待發(fā)動機冷卻后,從曲軸箱排放出約2 L 水(圖4)。
圖1 連接膠管爆裂
圖2 油泥狀物質(zhì)
圖3 油標尺表面水珠附著
圖4 曲軸箱排放出的水
當(dāng)即判斷為潤滑油冷卻器內(nèi)漏。進行拆檢驗漏,封堵?lián)p壞管束后回裝觀察,曲軸箱還是有少量水排出,為確定油冷器是否封堵徹底,拆除潤滑油過濾器并連續(xù)觀察,未發(fā)現(xiàn)油濾器接口處有冷卻液流出,曲軸箱還是有少量水排出。懷疑發(fā)動機內(nèi)部機體產(chǎn)生裂紋,造成冷卻水進入曲軸箱。為進一步查明原因,3 月30 日啟機觀察,當(dāng)機組運行大約40 min 時,曲軸箱呼吸口有大量白煙排出,立即停機。隨后發(fā)現(xiàn)冷卻水泵溢流孔有大量冷卻液流出,說明水泵水封損壞,并非發(fā)動機內(nèi)部機體存在裂紋。
(1)潤滑油竄入冷卻系統(tǒng)原因。機組運行中,潤滑油壓力遠遠高于冷卻水壓力,油冷器管束產(chǎn)生裂紋,在壓差作用下,潤滑油進入冷卻系統(tǒng)。
(2)冷卻液竄入曲軸箱原因。①機組處于停機狀態(tài),由于膨脹水箱高于發(fā)動機,存在一定壓差,冷卻液通過油冷器管束裂縫進入曲軸箱;②冷卻水泵油封和水封老化損壞,冷卻液進入齒輪室流入曲軸箱。
(3)冷卻水泵出口連接膠管爆裂原因。①膠管自身老化,耐壓能力降低;②油冷器內(nèi)漏,使得潤滑油進入冷卻系統(tǒng),與冷卻液中的雜質(zhì)和沉淀物混合形成油泥,堵塞部分冷卻管束,導(dǎo)致冷卻水壓力升高,該壓力超過膠管耐壓能力,造成膠管爆裂。
(4)發(fā)動機冷卻水溫度高報警停機原因。由于油泥堵塞冷卻系統(tǒng)排空管,更換冷卻液后,系統(tǒng)空氣未徹底排盡形成氣阻,導(dǎo)致發(fā)動機冷卻水溫度高報警停機。
(1)拆檢油冷器,確定損壞的管束并進行封堵,封堵完成后驗漏。
(2)冷卻水泵溢流孔水平安裝(圖5),溢流孔最低點高于水泵軸外圓最低點,油封和水封同時損壞,且兩者滲漏量相同時,冷卻水通過油封進入齒輪室,這就是取掉油冷器后曲軸箱還有水的原因。拆檢冷卻水泵,更換老化損壞的油封和水封后啟機觀察,問題解決。
針對卡特C15 柴油發(fā)動機制定詳細的操作維護保養(yǎng)規(guī)程,增加水泵油封、水封檢查頻率,加強操作培訓(xùn),嚴格按照操作維護保養(yǎng)規(guī)程操作,確保設(shè)備安全高效運行。
圖5 冷卻水泵溢流孔
加強設(shè)備巡回檢查,加工制作油冷器試壓工具,定期對油冷器進行試壓,確保其可靠性。定時拆檢冷卻水泵,檢查水泵軸、油封和水封磨損情況,確保密封可靠。