陸 雄
(湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院,湖南長沙 410129)
數(shù)控機床是制造業(yè)應用最廣泛、數(shù)量最多的機械設備,對廣大工業(yè)企業(yè)的生產與發(fā)展起到了極其重要的作用。在當前倡導“工業(yè)4.0”與“中國制造2025”戰(zhàn)略的背景下,智能化制造已成為制造業(yè)發(fā)展的方向,而傳統(tǒng)的數(shù)控機床已無法滿足現(xiàn)代企業(yè)智能化生產的需要。因此,推動智能化技術改造尤為重要,對傳統(tǒng)的數(shù)控機床進行智能化升級改造已成為一項十分重要的工作。
近年來,以工業(yè)機器人為代表的關鍵技術裝備發(fā)展迅速,為深入推進智能化升級奠定了一定的基礎。探討將工業(yè)機器人與數(shù)控機床相結合,運用自動測量技術和刀具自動檢測技術,組成智能制造單元,實現(xiàn)數(shù)控機床的智能化升級。
選用的數(shù)控機床為湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院現(xiàn)有的一臺KVC650 立式加工中心。機器人采用現(xiàn)有的一臺ABB 工業(yè)機器人,完成工件的上料、下料及搬運工作。增加自動測量系統(tǒng)對工件進行自動檢測,配置自動刀具檢測系統(tǒng),構造成一個基本的智能制造單元,實現(xiàn)整個加工過程的智能化。所有控制流程由數(shù)控機床通過編程來實現(xiàn)。
設備平面布置如圖1 所示。
1.2.1 KVC650 立式加工中心
KVC650 型加工中心是三軸控制數(shù)控機床,可控制X、Y、Z三軸聯(lián)動進行直線插補、圓弧插補。該機床配備有自動換刀裝置,刀庫容量為10 把刀具??勺詣舆B續(xù)地進行鉆、銑、鏜、攻絲加工和輪廓的粗、精加工。該機床選配FANUC 0iMB 數(shù)控系統(tǒng)。主要規(guī)格參數(shù)如下:
圖1 設備平面布置
(1)工作臺縱向行程:650 mm。
(2)工作臺橫向行程:450 mm。
(3)主軸箱垂直行程:500 mm。
(4)主軸轉速范圍:60~6000 r/min。
(5)主軸錐孔:BT40。
(6)進給速度(X,Y,Z):5~8000 mm/min。
(7)快速移動速度(X,Y,Z):10 000 mm/min。
1.2.2 ABB 工業(yè)機器人采用的工業(yè)機器人型號為IRB1600,主要技術參數(shù)為:
(1)承重能力:荷重6 kg。
(2)工作范圍:到達距離1.2 m。
(3)位置重復精度:0.02 mm。
(4)關節(jié)數(shù)量:6。
1.2.3 氣動精密平口鉗
氣動精密平口鉗安裝在加工中心工作臺上,用于自動裝夾待加工工件。
(1)規(guī)格:6 英寸。
(2)工作原理:氣液增壓。
(3)氣源壓力:0.7 MPa。
(4)最大夾緊力:5000 kg(可調)。
1.2.4 在線測量裝置
在線測量裝置的測頭部分安裝在刀庫中,通過換刀實現(xiàn)測頭的調用,通過數(shù)控機床編程進行測量,檢測工件是否合格。
控制系統(tǒng)框圖如圖2 所示,CNC 數(shù)控裝置作為智能制造單元的控制核心,所有控制指令由CNC 控制系統(tǒng)發(fā)出,工業(yè)機器人協(xié)助完成工件的上、下料及搬運工作。自動測量裝置分為兩部分,測頭和接收器,測頭安裝在刀柄上,由數(shù)控程序控制實現(xiàn)自動測量,接收器安裝在機床本體上,接收來自測頭的信號。氣動平口鉗完成工件的夾緊和松開,防護門由氣缸驅動起安全防護作用。工件料架存放待加工毛坯和加工好的成品。
圖2 控制系統(tǒng)
數(shù)控程序實現(xiàn)對整個加工過程的控制,按下循環(huán)啟動按鈕(或遠程啟動按鈕),主程序運行,對系統(tǒng)進行初始化。機床各軸運行到指定位置,平口鉗松開,防護門打開。同時判斷料架是否有料,沒有料發(fā)出缺料信號,如果有料,數(shù)控機床發(fā)出上料指令,機器人將毛坯從料架搬運到數(shù)控機床平口鉗位置,平口鉗夾緊,上料完成。數(shù)控機床自動對刀,運行加工程序,加工完成運行測量程序,判斷零件是否合格,如果不合格,發(fā)出不合格報警,合格則運行下料程序,判斷加工零件數(shù)是否達到設置值,少于設置值,繼續(xù)運行上料程序,加工下一個零件。如果零件加工數(shù)量達到設置值,程序結束,實現(xiàn)零件自動加工。工作流程如圖3 所示
圖3 智能制造單元工作流程
數(shù)控機床需要設計的程序有自動上料和下料程序、防護門自動開關程序、精密氣動平口鉗程序及自動測量程序。機器人設計4 個工作位置,機器人初始位置、機器人平口鉗位置、機器人料架毛坯位置和機器人料架成品位置。機器人根據(jù)數(shù)控機床CNC 發(fā)出的指令,移動到相應的工作位置。每次裝卸完工件,機器人回到初始位置。
通過對數(shù)控機床智能化升級的研究,將工業(yè)機器人與數(shù)控機床有機結合起來,使數(shù)控機床的智能化水平大幅提升。實現(xiàn)省工省力、提高效率、保證質量,滿足智能制造的要求。通過進一步研究,還可以將這些技術擴展到工業(yè)生產中,具有非常廣闊的發(fā)揮空間,為企業(yè)數(shù)控機床的智能化升級改造提供借鑒。