張衛(wèi)東 游卓霖 施全寶 李亮 魏艷鵬
摘 要:使用簡易的實驗方法和器材,初步確定了C9冷聚樹脂裝置高濃度含氟污水預(yù)處理的工藝參數(shù),及工業(yè)化的含氟廢水處理原則流程。通過實際生產(chǎn)驗證方案的可行性,并對工藝條件進(jìn)行了修正。
關(guān)鍵詞:C9冷聚樹脂裝置;高濃度含氟廢水;預(yù)處理
1 概述
C9聚合反應(yīng)液經(jīng)過堿、水洗工序,產(chǎn)生的廢水含有較高濃度的F-。該股廢水具有水量小、pH值高、F-濃度高的特點。須預(yù)處理控制F-濃度小于60mg/L。
本裝置含氟廢水預(yù)處理單元考慮采用化學(xué)沉淀法,通過調(diào)整pH值以及沉淀劑和助凝劑的投加量,達(dá)到降解F-濃度,滿足預(yù)處理外排水F-的要求。針對此思路,在實驗室展開了模擬水質(zhì)的F-脫除處理實驗并據(jù)此建成工業(yè)化的含氟廢水處理單元投入運行。
2 實驗部分
2.1 原材料準(zhǔn)備
pH調(diào)節(jié)劑為氫氧化鈉、鹽酸(硫酸),沉淀劑為氯化鈣,絮凝劑為聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)。
CaCl2溶液按20%(wt)濃度配制;陰離子型PAM用無鹽水配制成0.1%(wt)濃度溶液;PAC用無鹽水配制成2%(wt)濃度溶液。
含氟污水水樣:模擬實際工況,用三氟化硼乙醚絡(luò)合物和凝結(jié)水配制F-濃度7900mg/L、用NaOH調(diào)節(jié)pH值在12.5左右。
2.2 試驗過程
2.2.1 絮凝沉降時間
考慮到工業(yè)生產(chǎn)時含氟污水的沉淀時間遠(yuǎn)高于實驗室,因此本實驗的沉淀比均為實驗開始30min時的測量值。
2.2.2 pH調(diào)節(jié)劑的選用
用鹽酸調(diào)節(jié)pH至8.5左右的水樣,再加入氯化鈣溶液。無論調(diào)整PAC、PAM的加入量、加入順序均無法出現(xiàn)絮凝沉淀。以鹽酸作為pH調(diào)節(jié)劑時,檢測含氟污水的電導(dǎo)率為175000us/cm左右,將含氟污水稀釋4倍后,絮凝成功??紤]到高電導(dǎo)率對下游污水處理的影響,確定用硫酸作為pH調(diào)節(jié)劑。同時,為了杜絕鹽效應(yīng)對實驗的擾動,以硫酸作為pH調(diào)節(jié)劑之后的實驗也是在含氟水稀釋4倍的基礎(chǔ)上開展的。
2.2.3 PAC的加入量
稀釋倍數(shù)4的含氟廢水,PAM加入量為15ppm,考察PAC含量變化對CaF2沉淀比和上清液清澈度的影響。
實驗中的沉淀比和上清液透明度隨PAC濃度的增大而增大,當(dāng)PAC≥300ppm時,上清液清澈;PAC<300ppm時,上清液不透明,含有少量絮狀物;當(dāng)PAC大于600ppm時,沉降比變化緩慢。
2.2.4 PAM的加入量
通過PAM的吸附架橋作用,促使溶液中的CaF2形成絮狀沉淀,以達(dá)到提高沉降速度及沉降性能的目的,從而強(qiáng)化除氟的效果。
稀釋倍數(shù)4的含氟廢水,PAC加入量為500ppm,考察PAM含量變化對CaF2沉淀速度和上清夜清澈度的影響。
試驗中隨著PAM含量的增加,沉淀比變化不大。PAM加入量在10ppm時,沉淀比最小,上清液的清澈度最好。
2.2.5 含氟廢水的稀釋比
確定PAC、PAM情況下,對實驗室配置的含氟廢水原液用脫鹽水稀釋1倍、2倍、3倍和4倍,考察沉降比和上清液清澈度。
隨著稀釋倍數(shù)增大,沉淀比減少,上清液透明度增高,絮凝物顆粒相對較大。我們分析,隨稀釋倍數(shù)增大,沉淀比減少的原因是試樣中可沉降的CaF2數(shù)量隨沉降倍數(shù)增大而對應(yīng)減少導(dǎo)致的。
實驗室配置的含氟廢水原液經(jīng)過稀釋后,在兌入3倍的脫鹽水時沉降比最大,兌入4倍的脫鹽水時,沉降比反而降低。
2.3 實驗總結(jié)
綜合以上實驗結(jié)果,初步確定PAC范圍在300-600ppm、PAM加入量在10-15ppm、稀釋倍數(shù)在1-3倍、硫酸用量為催化劑用量的0.36倍、氯化鈣用量為催化劑用量的1.5倍、堿液用量為催化劑用量的3.5倍。
3 高濃度含氟廢水工業(yè)處理方案
工業(yè)處理方案簡述:高濃度含氟廢水在第一反應(yīng)器與氯化鈣反應(yīng)后進(jìn)入沉淀罐,沉淀物沉入罐底,上清液則進(jìn)入第二反應(yīng)器。上清液在第二反應(yīng)器與氯化鈣反應(yīng)后進(jìn)入第二沉降罐,沉淀物沉入罐底,第二沉淀罐的上清液合格外排。沉淀罐罐底的污泥送入壓濾機(jī)脫水。
4 高濃度含氟廢水工業(yè)處理成果及分析
高濃度含氟污水經(jīng)預(yù)處理之后的氟離子含量見圖1所示,滿足污水外排的要求。
裝置性能測試期間,含氟污水預(yù)處理單元的運行工況及控制參數(shù),見表1所示。含氟污水預(yù)處理單元累計產(chǎn)生濾渣24t(固含量73%)。
表1所示,實際生產(chǎn)測試期間加入了14t三氟化硼乙醚絡(luò)合物、6.09t硫酸、23.2t氯化鈣。理論上應(yīng)產(chǎn)生氟化鈣和硫酸鈣分別為10.91t和11.35t,合計量為22.3t(按73%的含水率折算成濾渣量應(yīng)為30.5t)。理論計算的沉淀物比實際產(chǎn)出的24t沉淀物多6.5t,即約有2.376g/L的氟化鈣和硫酸鈣溶解在預(yù)處理單元外排的污水中。
在20℃的水溶液,硫酸鈣的溶解度2.097g/L,氟化鈣的溶解度0.016g/L?;灧治鲲@示的污水中F-含量0.027g/L,即氟化鈣溶解量為0.056g/L。由此計算出外排污水中硫酸鈣的溶解量為2.32g/L。
5結(jié)論
①根據(jù)C9冷聚樹脂生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高濃度含氟廢水,以實驗室數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)提出的CaCl2-PAC-PAM混凝沉降法處理堿性高氟廢水工藝,通過實驗確定了最佳工藝條件:在鈣鹽絮凝沉淀階段,pH≈9,PAC投加量到850mg/kg、PAM投加量到55mg/kg、稀釋倍數(shù)為3倍、氯化鈣加注量約為催化劑的1.5倍,最后水中氟離子含量可以到60mg/L以內(nèi),滿足含氟廢水外排指標(biāo)要求;
②實驗室數(shù)據(jù)對工業(yè)生產(chǎn)起到了極大的指導(dǎo)作用,工業(yè)處理的藥劑配方與實驗室提供的基礎(chǔ)配方基本吻合,處理極高濃度含氟污水取得較好效果。
作者簡介:
張衛(wèi)東,工程師,現(xiàn)從事C5、C9石油樹脂的生產(chǎn)及規(guī)劃。