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      鋁鑄軋機液壓壓上系統(tǒng)保壓改造實踐

      2020-12-24 03:05:26
      有色金屬加工 2020年6期
      關(guān)鍵詞:高壓泵板形減壓閥

      曾 虎

      (洛陽萬基鋁加工有限公司,河南 新安 471800)

      鋁帶坯鑄軋機液壓壓上系統(tǒng)是保證鑄軋板坯板形的關(guān)鍵設(shè)備,其作用是在生產(chǎn)過程中施加給軋輥穩(wěn)定的軋制力,用來平衡鋁板坯對鑄軋輥的反作用力,并保證輥縫恒定,實現(xiàn)對板坯厚度和板形的控制。鑄軋力是通過鑄軋機機架下橫梁和下鑄軋輥軸承座之間加設(shè)的預(yù)應(yīng)力油缸實現(xiàn)的,在鑄軋生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)鑄軋板同板差超標和不良板形,影響產(chǎn)品質(zhì)量,要保證鑄軋板形穩(wěn)定,對鑄軋機傳動側(cè)和操作側(cè)預(yù)應(yīng)力的穩(wěn)定控制尤為重要。目前,我公司的液壓系統(tǒng)是恒壓系統(tǒng),即在生產(chǎn)過程中要始終保持高壓泵運行,來提供穩(wěn)定預(yù)應(yīng)力,保證鑄軋板形良好,高壓泵運行時還要啟動冷卻泵來穩(wěn)定油溫,此種運行方式成本較高,借鑒其他液壓保壓系統(tǒng)的設(shè)計方案,我公司對液壓系統(tǒng)進行了保壓改造。

      1 改造前液壓壓上系統(tǒng)概況

      1.1改造前工作原理

      我公司的液壓系統(tǒng)有兩個壓力等級,高壓系統(tǒng)用于鑄軋機預(yù)應(yīng)力油缸的壓力給定和預(yù)應(yīng)力調(diào)整,普壓系統(tǒng)作用于輔助單體設(shè)備上的液壓缸和液壓馬達動作,也用于預(yù)應(yīng)力油缸的快速升降。調(diào)整預(yù)應(yīng)力可間接地調(diào)整鑄軋力偏差, 從而減小鑄軋帶坯的厚度偏差, 并可實現(xiàn)單邊調(diào)節(jié)和雙邊調(diào)節(jié)[1]。

      1.2 改造前對兩側(cè)預(yù)應(yīng)力的調(diào)整

      高壓泵啟動、輸出壓力油P2、液壓油分別通過直動式減壓閥、液控單向閥、進入傳動和操作側(cè)預(yù)應(yīng)力油缸、根據(jù)傳動和操作側(cè)同板差偏差,調(diào)整相應(yīng)側(cè)的減壓閥、預(yù)應(yīng)力油缸通過單向閥進油或溢流閥溢流,從而減小或消除鑄軋帶坯的厚度偏差。

      1.3 改造前的生產(chǎn)過程

      鑄軋生產(chǎn)時,系統(tǒng)通過高壓泵和溢流閥,使傳動和操作側(cè)的預(yù)應(yīng)力保持在維持鑄軋板坯同板差合理的范圍。

      1.4 改造前兩側(cè)壓上缸的快升/快降

      普壓泵啟動、輸出壓力油P1,液壓油通過減壓閥、電磁閥、液控單向閥、壓上缸,通過兩個電磁閥的得電和失電,實現(xiàn)壓上缸的快升或快降(圖1)。

      可以看出,在生產(chǎn)中,高壓油泵及電機始終運行,冷卻泵需啟動運行冷卻油溫,否則,鑄軋卷生產(chǎn)不能正常軋制。軋機液壓系統(tǒng)設(shè)計有兩臺11kW高壓泵(一用一備)和一臺5.5kW循環(huán)泵。該系統(tǒng)生產(chǎn)中缺點:電耗高;軋制油需定期過濾和更換、濾芯需定期更換,成本增加;液壓泵和電磁閥長時間運行會受損,導(dǎo)致壓力不穩(wěn),影響板形;液壓泵和電磁閥為進口配件,采購成本高且采購周期長;泵及電機在運行過程中產(chǎn)生噪聲共振達90dB,有噪聲污染。因此,在當(dāng)前鋁鑄軋企業(yè)生存環(huán)境日趨嚴峻的形勢下,有必要對鋁鑄軋機液壓壓上系統(tǒng)進行節(jié)能環(huán)保改造。

      2 改造方案

      2.1 改造方案設(shè)計及達到效果

      原液壓站布局及設(shè)備不變,增加部分閥臺及組件,增加電控程序,把現(xiàn)有的液壓恒壓系統(tǒng)改造為自動保壓系統(tǒng),具備壓力達到設(shè)定范圍時高壓泵組自動停止;壓力低于或高于設(shè)定壓力時,聲光報警器報警,比例減壓閥動作,高壓泵組自動啟動,電磁球閥打開,自動調(diào)壓,待壓力在設(shè)定范圍時,電磁球閥關(guān)閉,高壓泵組自動停止,使生產(chǎn)中壓力一直在設(shè)定范圍內(nèi)。其中,預(yù)應(yīng)力控制系統(tǒng)的關(guān)鍵問題是PID參數(shù)的調(diào)整以及比例減壓閥控制板閥位閉環(huán)參數(shù)的調(diào)整,二者配合適當(dāng)可使預(yù)應(yīng)力達到較高的控制精度[2]。

      改造設(shè)計原理如圖2所示。通過以上設(shè)計達到產(chǎn)品對板型質(zhì)量的要求,減少員工調(diào)整板差工作量,減輕現(xiàn)場巡視壓力,減輕現(xiàn)場噪聲污染,降低設(shè)備運行和檢修維護成本。

      2.2 設(shè)計原理說明

      (1)鑄軋機兩側(cè)壓上缸的壓力調(diào)整。高壓泵組啟動,輸出壓力油P2,開啟閥站球閥,分別進入兩側(cè)高壓過濾器1,兩側(cè)電磁球閥2得電開啟,電磁閥3不得電,壓上缸上升至軋機墊塊;兩側(cè)壓力傳感器4分別檢測兩側(cè)壓上缸壓力,反饋到操作臺顯示器,操作人員通過電位器輸出4mA~20mA電信號給兩側(cè)比例減壓閥5,進行調(diào)整兩側(cè)壓力,壓力可升可降,達到設(shè)定值后,兩側(cè)電磁球閥2失電,壓上缸開始保壓,高壓泵組20s后停止。

      (2)生產(chǎn)過程中,壓力傳感器4檢測兩側(cè)壓上缸的壓力低于設(shè)定值時,高壓泵組啟動,按以上步驟進行調(diào)整壓力。兩側(cè)過濾器1過濾精度3μm能有效保證比例減壓閥5及系統(tǒng)正常工作,延長各液壓閥壽命。壓上缸在保壓過程中,電磁球閥(零泄漏)2和液控單向閥6起到關(guān)鍵的作用。其中,過濾器可有效控制液壓系統(tǒng)的污染,是提供系統(tǒng)工作可靠性和延長元件壽命,特別是比例減壓閥使用壽命的關(guān)鍵[3]。

      (3)兩側(cè)壓上缸的快升/快降。普壓泵組啟動,輸出壓力油P1,開啟閥站球閥,電磁球閥2失電,電磁換向閥3電磁鐵得電,壓上缸上升;同理,電磁換向閥3電磁鐵得電,壓上缸下降。

      2.4 閥件選擇

      液壓壓上系統(tǒng)是維持鑄軋連續(xù)穩(wěn)定軋制的核心部件。系統(tǒng)中比例減壓閥作為輸入信號的轉(zhuǎn)換與放大元件,使系統(tǒng)能以小功率的電信號輸入,控制大功率的液壓能輸出,并獲得很高的控制精度和很快的響應(yīng)速度[4]。為提高壓上系統(tǒng)的工作可靠性,改善員工勞動強度和工作環(huán)境,降低設(shè)備維護成本,我們選擇了高效穩(wěn)定的閥臺組件,關(guān)鍵閥件及配件的選型見表1。

      表1 新增關(guān)鍵閥件及配件明細

      3 改造效果

      目前,我公司鑄軋機液壓壓上系統(tǒng)已改造完成,經(jīng)過近3個月的運行,效果良好。新系統(tǒng)在運行中無需高壓泵和循環(huán)冷卻泵連續(xù)運行,降低了電耗,設(shè)備運行時間少,軋制油惡化周期延長,油濾芯使用時間更長;液壓泵和電磁閥避免了長時間運行導(dǎo)致的壓力和精度下降,避免了板形不良,降低了備件的消耗成本,自動化程度高,降低了員工的勞動強,消除了噪聲污染。以節(jié)電為例,改造后高壓泵和循環(huán)泵每天減少工作時間21h,近3個月共節(jié)電51975kW·h,按我公司內(nèi)部結(jié)算電價0.55元計算,每條鑄軋生產(chǎn)線年可節(jié)約電費11.4萬元。綜合液壓備件和油品消耗的節(jié)約,經(jīng)濟效益顯著。

      4 結(jié)論

      通過對液壓壓上系統(tǒng)的保壓改造實踐,啟發(fā)了我們的設(shè)備管理思路,特別對一些老系統(tǒng)、舊設(shè)備,應(yīng)該積極開拓進取,充分利用新技術(shù),提高設(shè)備運行效率,降低設(shè)備運行成本,為產(chǎn)品質(zhì)量提供有效的支撐,才能在市場競爭加劇、成本不斷提高的當(dāng)前,維持企業(yè)的生存和發(fā)展。

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