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    AP1000核電機組給水聯(lián)絡(luò)閥內(nèi)漏原因分析及改造

    2020-12-22 08:46:32朱風(fēng)耀潘雪瑩
    設(shè)備管理與維修 2020年22期
    關(guān)鍵詞:內(nèi)漏沖蝕手動

    朱風(fēng)耀,潘雪瑩

    (上海核工程研究設(shè)計院有限公司,上海 200030)

    0 引言

    閥門是管道輸送系統(tǒng)的重要組成部分,在對流體流量流速、流動方向、管內(nèi)壓力等控制方面起到關(guān)鍵作用,控制著管路系統(tǒng)、機組的正常運作。閥門的泄漏將會導(dǎo)致閥門部件遭受沖蝕,進而導(dǎo)致連接件、密封件的損耗加劇,最終導(dǎo)致整個閥門的損壞和管路系統(tǒng)的癱瘓,同時造成系統(tǒng)運營成本大幅增加、企業(yè)效益降低的后果。在核電、化工等行業(yè)中,由于工作環(huán)境嚴苛、介質(zhì)易燃易爆,閥門泄漏甚至?xí)l(fā)施工現(xiàn)場爆炸、人身安全等問題。因此,對閥門泄漏的檢測、泄漏原因的研究以及相應(yīng)的閥門改進措施,具有直接的經(jīng)濟效益和維護安全的重大意義。

    1 閥門泄漏

    閥門的泄漏分為內(nèi)泄漏(簡稱“內(nèi)漏”)和外泄漏兩類:外泄漏主要出現(xiàn)在閥體、閥桿以及其他連接件;而內(nèi)泄漏一般出現(xiàn)在密封機構(gòu)。內(nèi)漏往往難以發(fā)現(xiàn)原因,但存在更大安全隱患。閥門發(fā)生內(nèi)漏后,介質(zhì)在內(nèi)漏處分支為細小流體不斷沖蝕密封圈或閥芯,這將導(dǎo)致內(nèi)漏面積不斷增大,最終完全損壞。同時,管道內(nèi)也會不斷受到?jīng)_擊,使受沖擊位置逐漸變薄,最終管道破裂,危及閥門功能、工作人員安全,影響機組效益。

    2 事故過程

    AP1000 三代核電機組在調(diào)試期間,發(fā)現(xiàn)給水聯(lián)絡(luò)閥FWSV097 出現(xiàn)內(nèi)漏。內(nèi)漏管路段工況路徑如圖1 所示,其中MFP 為主給水管道、SG 為蒸汽發(fā)生器。

    在啟動給水停運,手動關(guān)閉FWS-V097,同時手動關(guān)閉FWS-V193 的情況下,手動關(guān)閉SGS-V255A/B 后,F(xiàn)WS-V097至SGS-V255A/B 之間的管線壓力(PT043)由0 迅速上升為8 MPa 左右(即MFP 母管壓力)。進一步排查后發(fā)現(xiàn),閥門FWS-V097 正向內(nèi)漏。對閥門解體檢查后發(fā)現(xiàn),閥門鏡像密封圈損壞(圖2)。

    在系統(tǒng)預(yù)運行試驗期間,發(fā)現(xiàn)在圖3 工況下啟動給水系統(tǒng)運行而主給水系統(tǒng)停運同時FWS-V097 閥門關(guān)閉的情況下,閥門FWSV097 處有明顯的水流聲(此時FWS-PT043 處壓力約10 MPa)。開啟FWS-V191 可見柱狀水流,確認FWS-V097 閥門反向內(nèi)漏。

    閥門內(nèi)漏的原因主要有兩個:閥門生產(chǎn)廠家在設(shè)計之初存在一定缺陷、制造工藝過程中存在問題,造成的閥門密封不嚴。有鑒于此,在排查泄漏原因過程中重點核實了閥門的基本設(shè)計是否存在缺陷。

    圖1 FWS-V097 閥門正向內(nèi)漏路徑

    3 原因分析

    查閱上游設(shè)計文件發(fā)現(xiàn),閥門在正常關(guān)閉時應(yīng)允許承受差壓9 MPa(本參數(shù)僅供參考),入口側(cè)壓力(主給水側(cè))9 MPa,但該文件未提及閥門反向承壓要求。由此推斷,閥門在設(shè)計時只考慮了正向承壓9 MPa,未考慮反向承壓。

    查閱廠家出廠試驗資料發(fā)現(xiàn),廠家根據(jù)上述設(shè)計要求制造了閥門并進行了關(guān)閉試驗,試驗壓力20 MPa 有余。該關(guān)閉試驗是由主給水側(cè)承壓完成打壓試驗,未驗證反向承壓能力。由此推斷,閥門在制造階段同樣未考慮反向承壓,如反向承壓可能導(dǎo)致閥門損壞。

    由于閥門本身設(shè)計為反向不承壓,而機組日常運作中恰巧存在反向承壓的情況,這就導(dǎo)致了閥門泄漏現(xiàn)象。這種小流量的泄漏不斷沖蝕泄漏口,泄漏面積不斷增大,最終導(dǎo)致密封圈的損壞。機組管道內(nèi)也會不斷受到?jīng)_擊,受沖擊位置不斷變薄,最終也有管道破裂的風(fēng)險,危及工作人員安全、影響機組效益。

    圖2 徑向密封環(huán)破損

    圖3 FWS-V097 閥門反向泄漏路徑

    因此,閥門改進必須圍繞反向承壓進行研究。通過整個機組重新調(diào)整去除反向承壓的情況,但是機組難免會存在啟動給水停運,手動關(guān)閉管線閥門進行維護的情況,通過完全杜絕反向承壓的情況難以實現(xiàn)。所以必須使閥門承受反向壓力時,也可以保證密封密實、可靠,確保閥芯不被沖蝕。

    4 設(shè)計改造

    綜合考慮上述問題的分析結(jié)論,對機組閥門進行了設(shè)計改造:增加反向密封和修改閥門泄漏率要求,增加關(guān)閉壓差要求,修改閥門內(nèi)件及執(zhí)行機構(gòu)。

    更換零件后,在手動關(guān)閉FWS-V097、FWS-V193 的情況下,再去關(guān)閉SGS-V255A/B 后,閥門雖然會受到反向壓力,但是由于閥芯的縮短,閥芯不再受到介質(zhì)反向的沖蝕,從而避免了因反向承壓而造成的泄漏。更新后的閥門可以在反向承受壓力且工況下密封嚴實,解決了閥門內(nèi)漏問題。

    5 結(jié)語

    通過本次改進,總結(jié)了一些經(jīng)驗教訓(xùn),閥門泄漏會對機組造成巨大損失和安全隱患,閥門的試驗、改進在機組運作中對保證機組安全起到重要作用。設(shè)計單位必須綜合考慮系統(tǒng)、設(shè)備運行的各類工況條件,調(diào)試、運行人員必須嚴格核實設(shè)計要求,認真審查設(shè)計、制造文件,將各類缺陷消滅在萌芽狀態(tài)。

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