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      PTA 裝置尾氣膨脹機(jī)推力軸承溫度高的問題分析及對策

      2020-12-11 02:17:58沈意凌
      石油石化綠色低碳 2020年4期
      關(guān)鍵詞:熱油形槽齒輪軸

      沈意凌

      (揚子石油化工有限公司化工廠,江蘇南京210048)

      空氣壓縮機(jī)組是2# PTA裝置的核心機(jī)組,由沈鼓集團(tuán)制造,為我國大型PTA裝置用空氣壓縮機(jī)組的首次國產(chǎn)化應(yīng)用。機(jī)組采用集中潤滑油站供油,主要由汽輪機(jī)、空氣壓縮機(jī)和尾氣膨脹機(jī)三部分組成。汽輪機(jī)采用了杭州汽輪機(jī)股份有限公司設(shè)計制造的凝汽式蒸汽輪機(jī)實現(xiàn)裝置低品位副產(chǎn)蒸汽的能量回收,空氣壓縮機(jī)采用了大型齒輪整體組裝式離心結(jié)構(gòu),尾氣膨脹機(jī)采用了大型齒輪整體組裝式向心結(jié)構(gòu)完成氧化尾氣能量回收。汽輪機(jī)、空氣壓縮機(jī)、尾氣膨脹機(jī)間以膜片聯(lián)軸器連接實現(xiàn)扭矩傳遞、機(jī)組功率平衡的功能,結(jié)構(gòu)布置見圖1。

      尾氣膨脹機(jī)主要作用是回收工藝流程中產(chǎn)生的尾氣的能量,依靠尾氣對葉輪的沖擊做功,推動尾氣膨脹機(jī)運轉(zhuǎn),平衡空壓機(jī)組整體軸功率分配,降低蒸汽透平蒸汽消耗,充分利用高溫尾氣膨脹做功回收能量以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。其采用多軸齒輪組裝向心式結(jié)構(gòu),為2 級2 段膨脹,2 級膨脹均采用半開式三元葉輪級,第一級與第二級采用不同轉(zhuǎn)速,分別與兩個小齒輪連接,確保較高的能量回收效率與可靠的性能。尾氣膨脹機(jī)性能參數(shù)見表1。

      膨脹機(jī)設(shè)計使用的大齒輪軸推力軸承為徑向推力軸承一體化結(jié)構(gòu),推力軸承為固定瓦推力軸承類型,為斜-平面扇形結(jié)構(gòu)。正常運行情況下,特殊的斜-平面結(jié)構(gòu)推力面與大齒輪軸推力盤間構(gòu)成楔形以便產(chǎn)生楔形效應(yīng)。在載荷穩(wěn)定連續(xù)運轉(zhuǎn)的條件下,固定瓦推力軸承承載能力比同尺寸可傾瓦推力軸承高10%~17%,且結(jié)構(gòu)簡單,安裝制造方便[1]。

      2# PTA裝置于2018年4月恢復(fù)運行,6月開始尾氣膨脹機(jī)大齒輪軸推力軸承出現(xiàn)軸承溫度高、持續(xù)周期性波動的問題,給機(jī)組的安全長周期穩(wěn)定運行帶來了極大的隱患。

      圖1 PTA空氣壓縮機(jī)組組成

      表1 尾氣膨脹機(jī)性能參數(shù)

      圖2 推力軸承溫度TI1146A變化趨勢

      2 故障現(xiàn)象與原因分析

      2.1 故障現(xiàn)象

      2018年6月開始,PTA二線膨脹機(jī)大齒輪軸推力軸承溫度開始出現(xiàn)緩慢上漲,由正常值82℃左右最高上升至116℃,在溫度峰值運行3 ~4 天后,突然下降至90℃左右,再次呈現(xiàn)緩慢上漲、峰值穩(wěn)定、突然下降的現(xiàn)象,如此持續(xù)往復(fù),趨勢如圖2所示。

      潤滑油供油溫度保持在40~44℃,進(jìn)入膨脹機(jī)潤滑油總管路壓力為0.23 MPa,膨脹機(jī)一級入口壓力波動范圍為0.97 ~1.05 MPa,機(jī)組為恒工作轉(zhuǎn)速(4 285 rpm),由于機(jī)組在運行約2個月后才開始出現(xiàn)大齒輪軸推力瓦溫度異常波動的現(xiàn)象,初步分析主推力面有可能發(fā)生了積碳(結(jié)焦)現(xiàn)象。止推軸承瓦塊積碳(結(jié)焦),使止推間隙減小,同時影響散熱,導(dǎo)致軸承瓦塊溫度高。因為溫度升高速度緩慢,溫度降低迅速,符合結(jié)碳特點,即結(jié)碳緩慢,積碳脫落迅速[2]。

      根據(jù)生產(chǎn)物料平衡以及經(jīng)營安排,該裝置于2018年11月停車檢修。在此期間對膨脹機(jī)大齒輪軸推力軸承進(jìn)行了拆檢,發(fā)現(xiàn)主推力面存在較嚴(yán)重的積碳(結(jié)焦)現(xiàn)象,積碳面積約為推力面積的30%,且未發(fā)現(xiàn)有明顯的油楔,即原設(shè)計的斜-平面結(jié)構(gòu)出現(xiàn)磨損,未能正常形成油楔。

      2.2 原因分析

      通常情況下,可能導(dǎo)致軸瓦磨損的原因較多,比如轉(zhuǎn)子軸系裝配超差、推力盤變形或平面度異常、推力面光潔度超差、巴士合金質(zhì)量不合格、轉(zhuǎn)子軸向載荷過大、電化學(xué)腐蝕、軸瓦供油量不足、潤滑油品質(zhì)達(dá)不到要求、設(shè)計缺陷[3]等。

      1)從異常情況發(fā)生的時間維度分析

      由于大齒輪軸推力軸承溫度異?,F(xiàn)象是在機(jī)組經(jīng)過檢修穩(wěn)定運行2 個月后才開始出現(xiàn),通過故障樹分析法,可初步排除轉(zhuǎn)子軸系裝配超差、推力盤變形或平面度異常、推力面光潔度超差、巴氏合金質(zhì)量不合格的問題。

      2)從機(jī)組日常運行管理的角度分析

      結(jié)合現(xiàn)場檢查以及潤滑油質(zhì)量定期監(jiān)測,該裝置空壓機(jī)組潤滑油于2018年3月更換,定期監(jiān)測分析潤滑油質(zhì)量較為穩(wěn)定(見表2 所示),均未超出《L-TSA汽輪機(jī)油換油指標(biāo)》(NB/SH/T 0636-2013)的技術(shù)要求。機(jī)組潤滑油供油溫度保持在40 ~44℃,相對穩(wěn)定,膨脹機(jī)側(cè)潤滑油總管供油壓力穩(wěn)定為0.13 MPa,油溫、油壓均未出現(xiàn)大幅波動的情況。因此,基本上可以排除潤滑油品質(zhì)達(dá)不到要求、機(jī)組軸瓦供油量不足的問題。

      表2 機(jī)組潤滑油質(zhì)量分析數(shù)據(jù)

      3)從停機(jī)檢查的情況分析

      推力軸承推力面的磨損、積碳情況并不符合電化學(xué)腐蝕的特征,未出現(xiàn)電蝕凹坑以及“麻點”現(xiàn)象,進(jìn)一步檢查機(jī)組靜電接地碳刷、靜電接地線均接觸良好,電阻值為0.8~2.6Ω,均符合不超過4Ω的標(biāo)準(zhǔn)要求。因此,基本上可以排除電化學(xué)腐蝕的可能性。

      4)從機(jī)組布置結(jié)構(gòu)角度分析

      由于大齒輪軸系是相對獨立的系統(tǒng),尾氣經(jīng)過一、二級做功膨脹后,將熱能轉(zhuǎn)化為大齒輪軸的動能,通過壓縮機(jī)-膨脹機(jī)之間的聯(lián)軸器以扭矩輸出的形式,將軸功率輸入到壓縮機(jī)。根據(jù)壓縮機(jī)的運行狀況,汽輪機(jī)、壓縮機(jī)、膨脹機(jī)始終處于軸功率動態(tài)平衡的狀態(tài)。

      從壓縮機(jī)向膨脹機(jī)方向看,大齒輪軸為逆時針方向旋轉(zhuǎn)。根據(jù)理論力學(xué)原理,對大齒輪軸受力作定性分析,正常運行情況下,推力軸承主推力面承受的軸向推力最大,該區(qū)域形成的油膜載荷最大,產(chǎn)生的熱量最高,為此主推力瓦溫相對較高,與實際情況一致。

      由于膨脹機(jī)一級入口壓力為0.97~1.05 MPa,溫度為175℃,為兩級加熱設(shè)計,二級出口壓力為0.2~0.32 kPa,溫度為35~42℃,工藝條件均在設(shè)計范圍內(nèi),且壓縮機(jī)運行也較為穩(wěn)定,結(jié)合機(jī)組歷史運行情況,可初步排除轉(zhuǎn)子軸向載荷過大的問題。

      5)大齒輪軸徑向推力軸承的結(jié)構(gòu)分析

      發(fā)現(xiàn)大齒輪軸推力軸承設(shè)計存在兩個問題:一是推力軸承推力面與大齒輪軸推力盤間形成的供油油膜為二次油,即由于沒有單獨的推力軸承供油油路,推力軸承的供油為徑向軸承使用后的潤滑油,在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動作用下進(jìn)入推力軸承與推力盤間形成油膜;二是回油U形槽為封閉結(jié)構(gòu),做功后的熱油無法及時順暢的將熱量帶走。

      如果能通過合適的方法,將推力軸承尤其是主推力面的供油方式改為一次油,降低潤滑油供油溫度,并且將做功后的熱油及時順暢排出,在機(jī)組其他參數(shù)保持穩(wěn)定的情況下,有效降低主推軸承溫度。

      3 解決措施

      為降低主推力軸承工作溫度,經(jīng)過與沈鼓進(jìn)行充分討論評估,從降低主推力軸承供油溫度和增大熱油回油量兩個方面做改進(jìn),結(jié)合斜-平面扇形固定推力軸承的結(jié)構(gòu)特點和實際情況,對主推力軸承U形槽作進(jìn)一步優(yōu)化(如圖3所示)。

      受結(jié)構(gòu)布局的限制(主要中分面有螺栓孔、銷孔等),為最大限度降低主推力軸承供油溫度,只能增大一次油進(jìn)油量。因此需對主推力軸承上、下瓦對稱3 個U 形槽開6-Φ4 的通孔,并且與主進(jìn)油槽相通。同時,以主推力軸承面為靜止參考面,則推力盤的回轉(zhuǎn)方向為逆時針回轉(zhuǎn),在楔形角的作用下,最終的熱油匯集至U形槽,在驅(qū)動勢能的作用下向外側(cè)溢出,這就需要適當(dāng)降低外溢阻力,確保在油膜剛度穩(wěn)定形成的前提下,熱油可以順暢外溢及時帶走產(chǎn)生的熱量。因此需要在主推力面12個U形槽頂部均增加卸油槽,通過計算需設(shè)定卸油槽角度為60°,深度為2 mm的等邊V形槽。

      圖3 推力軸承結(jié)構(gòu)優(yōu)化

      V 形槽增設(shè)位置位于斜-平面扇形固定軸承U形槽頂部,該部分主要為巴氏合金層,增設(shè)V形卸油槽主要目的是降低外溢阻力,增大熱油外泄量,促使高溫?zé)嵊图皶r排入齒輪箱體,因此根據(jù)《離心式空氣壓縮機(jī)維護(hù)檢修規(guī)程》(SHS 01018-2004)的相關(guān)要求,在加工過程中V 形槽不得出現(xiàn)裂紋、剝落、劃痕以及毛刺,表面粗糙度為Ra0.8[4]。

      可增加單位供油面積:

      A=πr2=3.14×(4/2)2=12.56(mm2)

      單位U形槽開卸油V形槽面積為:

      因此,根據(jù)上述計算可得:

      主推力軸承可增加總供油面積為:

      As=6A=6×12.56=75.36(mm2)

      主推力軸承V形卸油槽總面積為:

      Ao=12A1=12×2.31=27.72(mm2)

      由上式可得:As>Ao

      即相較于原推力軸承的設(shè)計條件,在增加冷油單位供油面積的同時也增大了熱油的卸油面積,可降低卸油阻力,理論上可實現(xiàn)主推力軸承運行溫度降低的目的。

      4 效果驗證

      通過對膨脹機(jī)大齒輪軸推力軸承備件進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn),并且利用2018 年11 月裝置停車檢修的契機(jī)進(jìn)行了更換,檢查大齒輪軸徑向軸承配合間隙和推力間隙在設(shè)計范圍內(nèi),其他各部位復(fù)核均滿足安裝技術(shù)要求。

      機(jī)組在2019 年2 月開車運行以來,膨脹機(jī)大齒輪軸推力軸承溫度一直保持穩(wěn)定,溫度測點TI-1146A/B溫度值分別保持在62、68℃左右。改造前后,主推力軸承溫度TI-1146A/B 分別同比下降約38、48℃,符合理論預(yù)期。

      5 結(jié)論

      1)推力軸承溫度長期高于95℃時,應(yīng)引起重點關(guān)注,因為在這個溫度范圍內(nèi),極易在巴氏合金層面發(fā)生積碳、結(jié)焦現(xiàn)象,由此會導(dǎo)致軸承溫度進(jìn)一步升高,甚至?xí)霈F(xiàn)巴氏合金軟化、遷移,嚴(yán)重時還會出現(xiàn)燒瓦的情況。

      2)在保證推力軸承總體結(jié)構(gòu)設(shè)計不變的前提下,結(jié)合具體實際運行情況,通過適當(dāng)改進(jìn)潤滑油供油方式以降低熱油卸油阻力,可改善單位油膜的形成,有效提升大齒輪軸主推力軸承的運行可靠性。

      3)在化工生產(chǎn)過程中,設(shè)備管理尤其是大型機(jī)組設(shè)備涉及到的專業(yè)比較多,遇到技術(shù)問題往往需要從工藝、電氣、儀表、機(jī)械等不同的專業(yè)角度進(jìn)行綜合性分析,以設(shè)備全壽命周期要素管理為切入點,提升問題分析的針對性和有效性,以提升設(shè)備運行本質(zhì)安全可靠。

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