李峰杰
(河南中美鋁業(yè)有限公司,河南 登封 452477)
拜耳法氧化鋁生產(chǎn)中,碳?jí)A濃度是一項(xiàng)重點(diǎn)監(jiān)控指標(biāo),氧化鋁廠一般都設(shè)計(jì)有排鹽苛化工序,專門進(jìn)行碳?jí)A排出及苛化。河南中美鋁業(yè)2019年8月份開始系統(tǒng)碳?jí)A濃度逐漸升高,8月前循環(huán)母液Nc/Nt維持在12.5%以下,8月份循環(huán)母液Nc/Nt短時(shí)間內(nèi)升高到15%以上,最高值接近18%。2019年8月~10月期間,溶出閃蒸間斷出現(xiàn)帶料現(xiàn)象,以正常進(jìn)料量生產(chǎn)難以為繼,為防止溶出閃蒸帶料公司被動(dòng)開始低產(chǎn)運(yùn)行,且間斷轉(zhuǎn)水沖洗溶出機(jī)組。為扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面,經(jīng)過(guò)近四個(gè)月探索與實(shí)踐,終于將循環(huán)母液Nc/Nt控制到12.5%以內(nèi)。
拜耳法生產(chǎn)氧化鋁過(guò)程中,鋁土礦中含有的少量碳酸鹽(如石灰石、菱鐵礦等)以及在添加石灰時(shí)混入的石灰石,在溶出過(guò)程高壓高溫條件下會(huì)與高濃度的苛性堿反苛化生成Na2CO3。鋁酸鈉溶液吸收空氣中的CO2也會(huì)生成碳酸堿。每進(jìn)行一次拜耳法循環(huán),大約有3%的苛性堿轉(zhuǎn)化為碳酸鈉。
反苛化反應(yīng)式:CaCO3+2Na0H-Na2CO3+Ca(OH)2
鋁酸鈉溶液苛性堿與空氣中CO2反應(yīng)式:2NaOH+CO2→Na2CO3+H2O
在氧化鋁生產(chǎn)過(guò)程中,鋁酸鈉溶液在不斷地進(jìn)行循環(huán),流程中的各種雜質(zhì)含量隨著循環(huán)過(guò)程的反復(fù)積累不斷升高,特別是鋁酸鈉溶液中碳?jí)A濃度不斷升高,給氧化鋁生產(chǎn)造成了極大的危害。目前國(guó)內(nèi)鋁土礦資源儲(chǔ)量和礦石品位逐年下降,礦石鋁硅比已經(jīng)降至4.8以下,AO含量低于57%,礦石中所含Si、C、S、Ca等雜質(zhì)含量相應(yīng)升高,尤其是C、S、Ca等雜質(zhì)含量過(guò)高將導(dǎo)致氧化鋁生產(chǎn)中碳?jí)A濃度升高,甚至出現(xiàn)短期內(nèi)碳?jí)A急劇升高,溶出機(jī)組自蒸發(fā)器E8、E9罐內(nèi)及出料管內(nèi)大量碳?jí)A結(jié)晶析出,造成E8、E9出料不暢,溶出機(jī)組被迫減產(chǎn)或轉(zhuǎn)水沖洗碳?jí)A結(jié)晶,嚴(yán)重者造成停車事故,對(duì)氧化鋁生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行造成惡劣影響。
氧化鋁系統(tǒng)中的碳?jí)A被視為無(wú)效堿,長(zhǎng)期在流程中積累,增加了單位能耗,碳?jí)A達(dá)到平衡濃度時(shí),以固體析出,結(jié)疤后和鋁硅酸鈉和芒硝堿混雜在一起的所形成的不溶性的致密結(jié)構(gòu),造成設(shè)備的傳熱效率下降,過(guò)程能量增加。在溶出礦漿自蒸發(fā)器后幾級(jí)造成出料不暢,對(duì)溶出系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行及溶出指標(biāo)的優(yōu)化造成不良影響;對(duì)沉降葉濾、種分的影響,增加了鋁酸鈉溶液的粘度,不利于沉降的分離及葉濾的過(guò)濾,增加了鋁酸鈉溶液的穩(wěn)定性,造成分解率下降;在蒸發(fā)過(guò)程中會(huì)在加熱管壁上形成結(jié)疤,不僅降低了蒸發(fā)器的換熱系數(shù),也縮短了蒸發(fā)器的運(yùn)行周期,增加了蒸發(fā)汽耗。
系統(tǒng)碳?jí)A濃度升高,影響氧化鋁生產(chǎn)多個(gè)工序的工藝指標(biāo)和穩(wěn)定運(yùn)行。因此,如何有效降低系統(tǒng)碳?jí)A已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)各大氧化鋁廠攻關(guān)的課題之一。拜耳法生產(chǎn)中的碳酸鈉,根據(jù)它在循環(huán)堿液中的溶解度變化規(guī)律,可以在蒸發(fā)過(guò)程中使其析出,再用沉降或過(guò)濾的方法進(jìn)行分離,一般拜耳法氧化鋁廠均設(shè)置專門的苛化工序?qū)@部分碳酸鈉進(jìn)行苛化處理,以回收這部分堿,降低堿耗。中美鋁業(yè)為降低系統(tǒng)碳?jí)A濃度采取的主要措施:基本可概括為“少進(jìn)多排”,一是控制系統(tǒng)帶入的碳酸鹽,減少碳?jí)A生成;二是提高系統(tǒng)排鹽量,加大碳?jí)A從系統(tǒng)排出。結(jié)合公司實(shí)際情況,主要實(shí)施以下措施:
公司嚴(yán)把礦石、石灰進(jìn)口關(guān),通過(guò)同行業(yè)對(duì)標(biāo),對(duì)礦石Ca、C、S含量和石灰有效鈣指標(biāo)等幾個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),嚴(yán)格控制采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。將礦石指標(biāo)由原來(lái)的Ca含量小于3.0%,C小于1.0%,S小于0.3%調(diào)整至Ca含量小于2.0%,C小于0.4%,S小于0.25%,石灰有效鈣大于80%。在收購(gòu)過(guò)程中對(duì)不合格礦石、石灰采取拒收、扣減、報(bào)廢等措施,使進(jìn)廠礦石和石灰指標(biāo)得到明顯好轉(zhuǎn)。進(jìn)入系統(tǒng)的碳酸鹽量大大降低,有效緩解了系統(tǒng)碳?jí)A的持續(xù)升高。
3.2.1 提高強(qiáng)制效的出料濃度,增大碳?jí)A析出量
隨著溶液中總堿濃度的提高,碳酸鈉溶解度急劇下降。母液蒸發(fā)時(shí),當(dāng)碳酸鈉超過(guò)其平衡濃度,Na2CO3·H2O即自溶液中結(jié)晶析出。在生產(chǎn)中,鋁酸鈉溶液中的碳酸鈉是逐漸積累的。當(dāng)分解母液中經(jīng)過(guò)若干循環(huán)積累到一定含量時(shí),將此母液蒸發(fā)到要求的濃度,例如300g/LNa2OT,則過(guò)飽和的碳酸鈉沿溶解度曲線結(jié)晶析出,直到達(dá)到該濃度下的平衡含量為止。由于有機(jī)物等雜質(zhì)的影響,碳酸鈉溶解度曲線發(fā)生偏移,較理論上溶解度有所上升,在實(shí)際生產(chǎn)中,強(qiáng)制效濃度300g/L時(shí)碳?jí)A析出量較少。為加快碳?jí)A析出,經(jīng)過(guò)研究決定提高強(qiáng)制效的出料苛堿濃度,由原來(lái)的300g/l提升到320g/l,提高以后碳?jí)A析出量大大提高。
3.2.2 創(chuàng)新蒸發(fā)器低負(fù)荷運(yùn)行模式,強(qiáng)制效、五效、六效單獨(dú)運(yùn)行,顯著提高撈鹽效率
中美鋁業(yè)現(xiàn)有一套400kt/a蒸發(fā)機(jī)組,該機(jī)組為六效逆流,四級(jí)閃蒸外加一個(gè)強(qiáng)制效蒸發(fā)器。現(xiàn)因嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì),每年進(jìn)入冬季10月份至次年3月份進(jìn)入限產(chǎn)季,溶出機(jī)組進(jìn)料量減半,蒸發(fā)器每天都要開停車一次,且蒸發(fā)器每天只運(yùn)行12小時(shí)左右,強(qiáng)制效正常運(yùn)行每天8小時(shí)左右,強(qiáng)制效運(yùn)行時(shí)間短造成碳?jí)A打撈量偏少,碳?jí)A進(jìn)出不平衡,造成系統(tǒng)碳?jí)A居高不下。
為解決這一難題,公司研究決定改變蒸發(fā)器運(yùn)行模式,采取強(qiáng)制效、五效、六效單獨(dú)運(yùn)行,工藝流程為合格母液出料直接進(jìn)強(qiáng)制效蒸發(fā)器,保證強(qiáng)制效出料濃度控制在290g/L以上,原液停止進(jìn)四效蒸發(fā)器而改進(jìn)六效蒸發(fā)器,六效蒸發(fā)器通過(guò)過(guò)料泵打入五效蒸發(fā)器,通過(guò)五效出料泵出料進(jìn)母液槽。同時(shí)需控制好六效蒸發(fā)器原液進(jìn)料量和五效蒸發(fā)器出料量,與苛化沉降槽溢流進(jìn)母液槽進(jìn)行混合,調(diào)配成合格的循環(huán)母液,保證后續(xù)液量的供應(yīng)。
通過(guò)創(chuàng)新蒸發(fā)器低負(fù)荷期間運(yùn)行模式,有效延長(zhǎng)了強(qiáng)制效蒸發(fā)器每天運(yùn)行時(shí)間,從每天8小時(shí)提高至20小時(shí)以上,提高了苛化沉降槽進(jìn)料量,增加了沉降槽碳?jí)A析出,顯著提高了撈鹽效率,8月~10月每月碳?jí)A打撈量較改造前增加至原來(lái)的4倍以上。
排鹽苛化工序利用過(guò)濾機(jī)對(duì)碳酸鈉溶液進(jìn)行液固分離,濾液進(jìn)入溢流槽打入母液槽,濾餅進(jìn)入濾餅槽打入苛化槽,苛化槽加入石灰乳用蒸汽加熱對(duì)濾餅進(jìn)行苛化,苛化反應(yīng)需進(jìn)行2小時(shí)左右,化驗(yàn)苛化率合格后,用苛化泵把苛化好的苛化渣送到沉降一洗槽。當(dāng)撈鹽量多,苛化渣送量大時(shí),一是影響沉降赤泥洗水添加量,造成沉降末次全堿升高,而苛化渣過(guò)高的苛性比,直接造成精液苛性比及后續(xù)分解率等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)劣化,二是沉降槽需預(yù)留足夠槽存空間接收苛化渣,若槽存不足則影響苛化渣接收,一定程度上限制了排鹽量的提高。為減小對(duì)系統(tǒng)指標(biāo)的影響和提高排鹽總量盡快降低碳?jí)A濃度,公司將部分碳?jí)A進(jìn)行外排、外售,根據(jù)生產(chǎn)情況合理調(diào)整苛化與外售比例,實(shí)施碳?jí)A苛化與外排并行,最大程度提高碳?jí)A打撈量。
通過(guò)實(shí)施以上控制措施,中美鋁業(yè)的系統(tǒng)碳?jí)A濃度逐步下降,最終得到有效控制,循環(huán)母液Nc/Nt穩(wěn)定在12%~13%的正常區(qū)間,具體情況見(jiàn)下圖。
(1)礦石中Ca、C、S、石灰中CaCO3等成分升高,會(huì)造成短時(shí)間內(nèi)系統(tǒng)碳?jí)A急劇上升,因此控制進(jìn)廠礦石和石灰的雜質(zhì)含量是降低系統(tǒng)碳?jí)A的有利措施。
(2)加大蒸發(fā)強(qiáng)化排鹽是迅速扭轉(zhuǎn)系統(tǒng)碳?jí)A升高的關(guān)鍵措施,提高強(qiáng)制效出料濃度,碳?jí)A苛化和外排并行提高總撈鹽量,從而拉大碳?jí)A進(jìn)入與排出的差值,可快速降低碳?jí)A濃度,穩(wěn)定生產(chǎn)。
(3)創(chuàng)新蒸發(fā)器低負(fù)荷生產(chǎn)模式,由六效降膜蒸發(fā)加強(qiáng)制效運(yùn)行改為兩效加強(qiáng)制效運(yùn)行,兼顧正常生產(chǎn)液量轉(zhuǎn)移與碳?jí)A打撈,對(duì)提高撈鹽效率、降低單位撈鹽汽耗有突破性的效果。
(4)系統(tǒng)碳?jí)A濃度指標(biāo)對(duì)氧化鋁廠的生產(chǎn)穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行影響較大,生產(chǎn)中應(yīng)密切監(jiān)控此指標(biāo),若發(fā)現(xiàn)異常升高,應(yīng)迅速采取措施降低碳?jí)A濃度,使其穩(wěn)定在合理的范圍內(nèi)。