秦建勇
(中國電建集團重慶工程有限公司,重慶400060)
國家電投集團重慶合川發(fā)電有限公司3#、4#機組2×660MW超超臨界機組,分別于2013年8月和2014年6月投產(chǎn),鍋爐型號DG2045/26.15-Ⅱ2變壓運行直流爐,前后墻對沖燃燒,一次中間再熱,單爐膛,平衡通風(fēng),Π型布置。鍋爐一次風(fēng)機、送風(fēng)機、引風(fēng)機均為上海鼓風(fēng)機廠生產(chǎn)的TLT型動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機,其型號分別為PAF17.2-12.5-2、FAF21.1-10-1、SAF31.5-20-2。
2018年4月至2020年5月期間,鍋爐風(fēng)機多次發(fā)生動葉調(diào)節(jié)故障,給機組安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行帶來了極大的影響。
本文以TLT型動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機為例,風(fēng)機主要結(jié)構(gòu)由進口風(fēng)箱、機殼、轉(zhuǎn)子、擴壓器、聯(lián)軸器、動葉調(diào)節(jié)機構(gòu)、潤滑供油裝置和測量儀表等組成。通過動葉調(diào)節(jié)機構(gòu)來改變動葉片的安裝角,使風(fēng)機性能曲線移位,以產(chǎn)生一系列的工作點,從而滿足系統(tǒng)流量和壓力的變化需求。
TLT型動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機其動葉調(diào)節(jié)機構(gòu)是由一套安裝在轉(zhuǎn)子內(nèi)部的調(diào)節(jié)元件和一套單獨的液壓調(diào)節(jié)裝置組成,包括液壓油系統(tǒng)、電動執(zhí)行器、伺服機構(gòu)、液壓缸、推盤、滑塊、調(diào)節(jié)桿、反饋裝置、定位軸等。伺服機構(gòu)與液壓缸主軸通過軸承連接,用連接扁鐵固定于機殼,液壓缸隨轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,而伺服機構(gòu)不動;液壓缸的主軸上鉆有5個孔,中心孔是為了安裝位置反饋桿(也稱定位軸),此反饋桿一端固定于缸體上,另一端通過軸承與反饋齒條連接。這樣,位置反饋齒條做軸向往返移動,反饋齒條帶動輸出軸,輸出軸與一傳遞桿彈性連接在機殼上顯示出葉片角度的大小,同時又可轉(zhuǎn)換成電信號引到控制室作為葉片角度的開度指示。另一方面,反饋齒條又帶動傳動伺服閥(錯油門)齒條的齒輪,使伺服閥復(fù)位。而液壓缸中心周圍的4個孔是使缸體做軸向往返運動的供油回路。
其工作原理是電動執(zhí)行器通過操縱伺服機構(gòu),使伺服閥供油通道發(fā)生變化,從而使液壓油缸內(nèi)固定的差動活塞2個側(cè)面的油量油壓發(fā)生變化,推動液壓缸缸體軸向移動,液壓缸推盤帶動滑塊及調(diào)節(jié)桿,使與之相連的葉柄軸發(fā)生轉(zhuǎn)動,從而使葉片角度產(chǎn)生變化。當(dāng)外部執(zhí)行器處在一個給定的位置時,液壓缸移動到差動活塞的2個側(cè)面上液壓油作用力相等,液壓缸將自動位于沒有擺動的平衡狀態(tài),此時動葉片的角度不再變化。
故障現(xiàn)象:2018年4月15日,4#機組開機過程中,發(fā)現(xiàn)鍋爐A側(cè)一次風(fēng)機動葉調(diào)節(jié)故障,給出開度指令后,開度反饋無變化,就地開度指針也無變化,電機電流達到風(fēng)機動葉全開時出力狀態(tài),動葉調(diào)節(jié)不受控制。
原因分析:檢查發(fā)現(xiàn),該風(fēng)機動葉調(diào)節(jié)機構(gòu)伺服機構(gòu)定位桿定位軸承損壞,如圖1中定位桿與反饋齒條的連接軸承。該軸承型號為6200,風(fēng)機廠家使用維護說明書中未涉及該軸承的檢查維護,故在設(shè)備日常檢修維護中將此忽略。由于該軸承為定位桿上的連接軸承,其軸承損壞后,液壓缸帶動定位桿軸向移動時反饋齒條將不再動作,導(dǎo)致反饋系統(tǒng)失效,將使液壓缸的行程變化無法傳遞,從而導(dǎo)致輸出軸不動作,當(dāng)進行葉片開度調(diào)節(jié)時,從外面看不到動葉開度是否發(fā)生變化;同時,反饋齒條不能帶動傳動伺服閥(錯油門)齒條的齒輪,不能使伺服閥芯復(fù)位,液壓缸一側(cè)油室持續(xù)進油致使葉片全開或全閉。更換該軸承后,重新啟動設(shè)備運行正常。
圖1定位桿與反饋齒條連接軸承
防范措施:利用停機機會,對3#、4#鍋爐所有TLT型風(fēng)機的服務(wù)器定位桿的定位軸承全部更換,并根據(jù)損壞軸承的運行時長,確定該軸承更換周期,并加強日常檢查維護保養(yǎng)。自更換軸承后,未發(fā)生過該類故障。
故障現(xiàn)象:2019年12月28日,3#機組開機前,A側(cè)引風(fēng)機動葉開度調(diào)試,給定開度指令后,所有葉片均不動作,檢查發(fā)現(xiàn)葉片座與輪轂孔配合間隙處發(fā)生咬合,如圖2所示位置。處理過程:對葉片進行編號,將所有葉片從輪轂中拆卸,調(diào)試動葉開度無卡澀現(xiàn)象,排除輪轂內(nèi)部故障;打磨干凈葉片底座和葉片安裝孔,根據(jù)原葉片編號將葉片安裝原位置,再次校對葉片開度,再次調(diào)試無卡澀現(xiàn)象。
圖2動葉調(diào)節(jié)機構(gòu)
原因分析:引風(fēng)機長時間高速運行,運行環(huán)境惡劣,運行工質(zhì)為煙氣,動葉片產(chǎn)生磨損、灰塵沉淀過多;以及鍋爐燃燒后煙氣脫硝處理后生成的硫酸氫氨流經(jīng)引風(fēng)機時,在低溫下,硫酸氫氨液態(tài)化附著在風(fēng)機葉片根部,再經(jīng)過長時間停運,造成葉片根部與輪轂結(jié)合部位發(fā)生咬合,摩擦力增加,扭矩增大,導(dǎo)致葉片卡澀。
防范措施:為避免風(fēng)機停機后葉片根部發(fā)生咬合或旋轉(zhuǎn)不靈活,要求在機組停機期間,每日將風(fēng)機葉片調(diào)節(jié)機構(gòu)操作運轉(zhuǎn)一次(在葉片角度全行程范圍)。
故障現(xiàn)象:2020年5月18日,3#機組開機第二天,發(fā)生3#爐B側(cè)一次風(fēng)機動葉調(diào)節(jié)故障,增大動葉開度,風(fēng)壓變化小,電流小,風(fēng)機不出力,導(dǎo)致3#機組一直維持在約250MW運行,停運風(fēng)機檢查后,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有部分葉片不動作。處理過程:揭蓋吊轉(zhuǎn)子解體檢查,發(fā)現(xiàn)第一級葉片有連續(xù)7塊葉片存在卡澀現(xiàn)象,其中一塊卡死,拆除所有卡澀葉片和輪轂端蓋,發(fā)現(xiàn)葉柄軸依然卡澀,葉柄頭部發(fā)現(xiàn)大量銹蝕現(xiàn)象,故判斷為葉柄軸與輪轂孔配合處(見圖2)因銹蝕而發(fā)生卡澀,后采取從輪轂孔內(nèi)外側(cè)噴入松動劑進行沖洗,沖洗過程中有大量銹渣流出,將卡澀的葉柄軸全部處理靈活,后續(xù)恢復(fù)完成后,投運正常。
原因分析:開機前,3#爐B側(cè)一次風(fēng)機開展過設(shè)備檢修作業(yè),其檢修內(nèi)容將風(fēng)機葉片全部拆除打磨進行著色探傷。由于工期長,葉片探傷后未能及時回裝,而整個輪轂在沒有采取有效的保護措施,長時間暴露在外,其間雨水滲入葉柄軸與輪轂孔位置而產(chǎn)生銹蝕,致使葉片軸與輪轂孔摩擦力增大造成卡澀。
防范措施:對風(fēng)機開展解體檢修作業(yè)時,需采取防雨措施。轉(zhuǎn)子拆下后,盡量將轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到室內(nèi)開展檢修,避免露天作業(yè)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動部分受潮或雨淋。若轉(zhuǎn)子不拆卸,只拆除葉片檢查,則在葉片拆除后用塑料布包裹輪轂,并在上方搭設(shè)防雨棚[1]。
故障現(xiàn)象:2020年1月31日,4#爐B引風(fēng)機動葉遠方不能動作,就地正常,經(jīng)檢查確認為動葉執(zhí)行器控制板故障,因暫無備件不能處理,加減負荷時就地手動操作,造成潛在風(fēng)險:如發(fā)生另一側(cè)A引風(fēng)機跳閘,B引風(fēng)機無法及時自動調(diào)節(jié),可能會引起爐膛壓力保護動作。后續(xù)控制板備件到場后及時進行了更換。
2020年4月22日,4#爐B引風(fēng)機動葉遠方不能動作,就地正常,經(jīng)檢查確認為執(zhí)行器控制線路接線松動造成,經(jīng)緊固后動作正常。
原因分析:2起執(zhí)行器故障引起的動葉無法遠方調(diào)節(jié)發(fā)生在同一設(shè)備上,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),該電動執(zhí)行器固定在風(fēng)機機殼上,運行時風(fēng)機振動通過機殼傳遞給執(zhí)行器,引起執(zhí)行器振動而產(chǎn)生相關(guān)故障。
防范措施:保持執(zhí)行器控制板等關(guān)鍵備件充足,出現(xiàn)故障及時更換,降低潛在風(fēng)險;對執(zhí)行器基座進行加固,減少機殼振動對執(zhí)行器的干擾;將一體式電動執(zhí)行器改成分體式,執(zhí)行器的機械部分和控制部分分開,控制部分通過連線安裝獨立支架生根于地面,從而消除機殼振動的影響。
3.5.1 油壓偏低導(dǎo)致調(diào)節(jié)困難
原因分析:液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)為調(diào)節(jié)機構(gòu)液壓缸提供動壓能,通過安全閥調(diào)壓母管油壓為3.5MPa,高于的油壓由安全閥溢流回油箱,管路油壓必須大于2.5MPa。系統(tǒng)油壓偏低(小于2.5MPa),將引起動葉調(diào)節(jié)動力小而調(diào)節(jié)困難。影響系統(tǒng)油壓因素有:油系統(tǒng)母管安全閥誤調(diào)或誤動;油過濾器阻塞造成壓力損耗;油管路接頭漏油泄壓。
解決措施:出現(xiàn)油壓低引起的調(diào)節(jié)困難時,檢查安全閥確認完好,調(diào)節(jié)安全閥將泵出力壓力至最高的允許油壓;出現(xiàn)油過濾器前后壓差大于0.05MPa時,及時切換并清洗或更換油濾芯;高壓油軟管接頭出現(xiàn)漏油時,及時更換接頭密封膠墊并緊固[2]。
3.5.2 傳動連接桿故障
傳動連接件故障常常為電動執(zhí)行器與控制頭之間連接桿夾緊裝置松動打滑,導(dǎo)致執(zhí)行器動作,而動葉無動作。
原因分析:電動執(zhí)行器通過連接桿與伺服機構(gòu)相連,其中間接頭采用夾緊裝置連接而傳遞扭矩。風(fēng)機在運行過程中由于振動或因葉片卡澀導(dǎo)致扭矩過大,從而造成夾緊裝置松脫打滑無法傳遞扭矩。
解決措施:對加緊裝置緊固螺栓采用高強度螺栓,檢修時注意檢查緊固螺栓的磨損變形情況,不符合要求時及時更換;恢復(fù)加緊裝置時必須保證緊固螺栓擰緊力滿足要求。
風(fēng)機動葉調(diào)節(jié)故障嚴重影響風(fēng)機和機組安全穩(wěn)定運行,如不及時找到原因處理,可能會導(dǎo)致更嚴重的風(fēng)機故障、機組降負荷甚至停機。本文從工程實例中總結(jié)了動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機動葉調(diào)節(jié)故障現(xiàn)象,從設(shè)備結(jié)構(gòu)和調(diào)節(jié)原理2個方面對故障原因進行了分析,提出了相應(yīng)的防范措施,旨在能夠從多方面多角度及時發(fā)現(xiàn)隱患,準確地判斷故障,提高對設(shè)備缺陷的分析能力和解決能力,增強設(shè)備的可靠性,保證機組安全穩(wěn)定運行。