王冶
中廣核新能源投資(深圳)有限公司黑龍江分公司 黑龍江哈爾濱 150001
針對企業(yè)在液控閥閥體試制過程中存在的兩組加工尺寸的質(zhì)量不穩(wěn)定問題,本文通過對閥體生產(chǎn)流程的現(xiàn)場跟蹤調(diào)研,并對一系列問題進行認真地分析研究,在找出問題的結癥的同時向企業(yè)提出改進意見和工藝方案,并對兩套設備專用夾具進行了重新設計。改進后的工藝方案和重新設計的專用夾具,在企業(yè)連續(xù)兩年的生產(chǎn)過程和使用中,閥體兩組工序加工尺寸的加工精度都能達到設計要求,閥體的加工合格率能達到行業(yè)標準規(guī)定的97%,組裝后整體性能合格率由原來的85%提高到95%;提高了企業(yè)產(chǎn)品的合格率,并為企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟效益和產(chǎn)品品牌聲譽。
某公司在試制液控閥時,在閥體生產(chǎn)加工過程中閥體尺寸和位置精度達不到要求,造成液控閥裝配后部分產(chǎn)品發(fā)生滲漏現(xiàn)象;在零件加工過程中,機械加工工藝的內(nèi)在因素不容忽視,很大程度上影響著零件加工的精度。其一,在機械加工過程中,會存在幾何精度誤差,這個誤差幾乎是不可避免的,且對零件的精度造成較大的影響。其二,在加工機械組裝的過程中,如果存在安裝不規(guī)范和操作不規(guī)范的情況,也將對所加工的零件精度造成影響。因此,只有從機械加工工藝本身進行改進,才可能有效提升加工零件的精度[1]。所以將主要問題集中在生產(chǎn)設備、加工工藝和操作者水平等幾個方面。針對問題產(chǎn)生的原因進行分析研究后,對生產(chǎn)設備和操作者水平等問題,企業(yè)有針對性地進行設備維修和員工培訓,而閥體加工工藝問題是突出問題,需要對閥體兩組尺寸的加工工藝進行分析研究和修訂。
去毛刺工序在閥體加工制造過程中有著重要作用,是一道關鍵工序。毛刺的存在對液壓多路閥性能和壽命的影響很大,如果閥芯孔殘留毛刺則會影響珩磨精度,甚至造成珩磨過程中劃傷工件內(nèi)孔,導致工件報廢;如果安裝密封圈的沉槽殘留毛刺則會造成密封圈拉傷、損壞,直接導致液壓多路閥漏油;如果閥體上的毛刺進入液壓系統(tǒng)中則會造成嚴重的紊流或非層流,從而導致過濾器、管道堵塞。總之,去毛刺工序?qū)σ簤憾嗦烽y的加工質(zhì)量以及性工作性能有著十分重大的意義。目前閥體去毛刺主要采用機械去刺、熱能爆炸去刺、高壓水去刺等方式。機械去刺:在閥體的機加工過程中,使用機加工刀具進行初步去毛刺。機加工后,使用毛刷去毛刺,輔以手工去除毛刷未去除干凈的毛刺[2]。
清洗工序在閥體加工制造過程中占有相當重要的作用,是承上啟下的一道關鍵加工工序。清洗主要是清除閥體在加工制造過程中產(chǎn)生或侵入的雜物,提高液壓多路閥清潔度,避免或減少因污染而造成的性能下降。目前閥體清洗的主要方式為超聲波射流清洗、高壓水射流清洗。超聲波射流清洗:將超聲波發(fā)生裝置裝配到清洗機的清洗槽內(nèi),采用超聲波在液體中傳播形成的空化效應,去除閥體機加工后殘留的切屑液、鐵屑、油污等。高壓水射流清洗:高壓水清洗是以水為媒介,將高壓、低速的水轉(zhuǎn)化成低壓、高速的水射流,采用瞬間沖擊力對閥體連續(xù)定點、定位進行沖洗,去除閥體機加工后產(chǎn)生的切屑液、鐵屑、毛刺等。
針對閥體在加工中產(chǎn)生問題的分析研究,對閥體加工工藝進行了部分修改,將閥體加工工藝中M33*1.5 螺紋孔30H7 主閥孔加工工序的兩個工步改為兩個工序,并在兩個工序間增加一個檢測工序;將閥體加工工藝中2-15H9 沉孔深度度1.80-0.05mm 加工工序前增加一個鉗工工序,以保證鉆孔工序的定位面清潔無毛刺。
該閥體芯組均是階梯孔,其中以M36 孔居多,數(shù)量占比73%,設定孔間、螺紋與孔同軸度依次為0.02mm、0.04mm,孔尺寸>8 級,粗糙度不低于Ra0.8,結合以上指標要求,不難發(fā)現(xiàn),產(chǎn)品有生產(chǎn)制造難度大、成效低等特征;在實際生產(chǎn)階段,粗加工環(huán)節(jié)中可以借助“鉆-擴-銑”這一系列性方法進行,在銑刀協(xié)助下銑削處理孔洞,能較顯著地提升加工成效,表層品質(zhì)明顯優(yōu)于擴孔處理效果,且還能為后續(xù)加工生產(chǎn)預留0.3mm 左右的縫隙,促進粗、精鏜孔加工工序順利推進過程,鏜孔階段借用微調(diào)鏜刀行鏜削處置,加強轉(zhuǎn)動速度指標的調(diào)控[3]。
過往采用的片間配合面為選用面銑刀粗銑殘余量以后,將其轉(zhuǎn)移到平面磨床上予以磨削處理,以上操作需要歷經(jīng)順次周轉(zhuǎn)運送難免造成磕碰,同時,成本增加很高。根據(jù)閥體配合面體持有的寬度,增設內(nèi)徑大概是1.2 倍寬和刀刃數(shù)為8 的硬質(zhì)合金盤銑刀,硬質(zhì)合金刀刀刃不易磨損,直線度精度高,在精銑時,要減少銑刀刀片,使用兩片刀片且都換成新刀片,閥體表面粗糙度和平面度可以滿足圖紙技術要求。其中加工參數(shù)選擇如下:粗銑時,刀具轉(zhuǎn)速S=120r/min,切削速度F=280mm/min;精銑時,刀具轉(zhuǎn)速S=180r/min,切削速度F=216mm/min;超精銑時,刀具轉(zhuǎn)速S=120r/min,切削速度F=480mm/min。
液控閥是現(xiàn)代機械化采煤綜采液壓支架用的控制閥類之一,閥體是液控閥的重要零件之一。其加工工藝的可行性、合理性、先進性將直接影響零件的質(zhì)量、生產(chǎn)成本、使用性能和壽命。某公司在制造液控閥時,采用原加工工藝時閥的性能試驗合格率僅有85%,經(jīng)分析問題出現(xiàn)在液控閥閥體上,由于該閥體在生產(chǎn)加工中產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,造成閥體部分加工尺寸達不到精度要求。