鄭 凱 滕召杰
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司)
首鋼京唐1#高爐于2009年5月21日投產(chǎn),有效容積5 500 m3。高爐采用平坦化雙矩形出鐵場和鐵水直接運輸工藝,共有4個鐵口、 42個風(fēng)口,爐頂設(shè)備采用自主設(shè)計的并罐式無料鐘爐頂;爐體采用純水密閉循環(huán)冷卻、銅冷卻壁、薄壁內(nèi)襯等高爐綜合長壽技術(shù)[1];熱風(fēng)爐采用頂燃式熱風(fēng)爐和助燃空氣高溫預(yù)熱技術(shù),設(shè)計風(fēng)溫1 300 ℃;外圍采用螺旋法渣處理工藝,全干法布袋除塵技術(shù)。
京唐1#高爐爐底采用全碳磚加陶瓷墊爐底的結(jié)構(gòu),爐底水冷管以上找平層使用耐火澆注料找平;往上平鋪四層碳磚:一層高導(dǎo)熱石墨磚,兩層微孔碳磚,一層超微孔碳磚;碳磚上立砌兩層陶瓷墊。爐缸采用了UCAR公司的NMA、NMD熱壓小碳塊,結(jié)合濕法噴涂造襯工藝,主要結(jié)構(gòu)如圖1所示。2017年以來,爐缸側(cè)壁侵蝕加劇,側(cè)壁溫度逐步升高,經(jīng)計算,爐缸側(cè)壁最薄處炭磚剩余厚度404 mm。如何實現(xiàn)爐缸狀態(tài)可控、保證生產(chǎn)安全,成為高爐日常操作的重中之重。通過采取控制冶煉強度、加鈦護爐、提高爐溫水平、優(yōu)化出鐵制度、強化冷卻等方式實現(xiàn)了爐役后期安全生產(chǎn)。
圖1 京唐1#高爐爐缸爐底結(jié)構(gòu)
京唐1#高爐爐缸高溫點主要分布在鐵口下方,爐襯7層、8層位置,其中爐襯7層的測溫點標高位于鐵口中心線下方3 m處,徑向距冷卻壁熱面300 mm,爐襯8層的測溫點位于鐵口中心線下方1.9 m處,徑向距冷卻壁熱面200 mm,具體位置及最高溫度見表1。
表1 京唐1#高爐爐缸高溫點統(tǒng)計
爐缸侵蝕是一個不可逆過程,當(dāng)爐缸側(cè)壁侵蝕嚴重時,側(cè)壁溫度對高爐產(chǎn)量較為敏感。產(chǎn)量與高溫點溫度的變化情況如圖2所示。高爐產(chǎn)量增加幅度較大時,爐缸溫度出現(xiàn)波動。針對爐缸側(cè)壁溫度高的現(xiàn)狀,制定了詳細的控產(chǎn)應(yīng)對措施,根據(jù)爐缸側(cè)壁溫度的不同,制定相應(yīng)的富氧率及產(chǎn)量控制范圍,當(dāng)側(cè)壁溫度達到控制上限時,高爐需停風(fēng)涼爐,以保證高爐生產(chǎn)安全。高爐控產(chǎn)主要采取減少富氧率,當(dāng)側(cè)壁溫度>200 ℃時,按照溫度升高100 ℃,減富氧率1.0%~1.5%控制;當(dāng)溫度達到600 ℃時停氧,溫度進一步升高時,停風(fēng)涼爐。以減氧保持高爐全風(fēng)不變來保證高爐較為穩(wěn)定的一次煤氣分布。
圖2 高爐產(chǎn)量與爐缸高溫點的分布情況
理論研究表明,鐵水加鈦會在爐缸內(nèi)形成TiC、TiN及Ti(C,N)等高熔點物質(zhì),附著在爐缸側(cè)壁上形成保護層,維持爐缸側(cè)壁穩(wěn)定[2]。京唐1#高爐爐缸側(cè)壁溫度升高后,高爐開始加鈦護爐,鐵水中的Ti含量與爐缸側(cè)壁溫度的變化情況如圖3所示。前期加鈦護爐的主要思路是根據(jù)側(cè)壁溫度波動情況,及時增加或減少鈦負荷,爐缸側(cè)壁溫度不同,鐵水中的Ti含量隨之變化,爐缸側(cè)壁溫度降低后,減少入爐鈦負荷。在保證護爐效果的同時,兼顧鐵水中鈦對渣鐵粘度和流動性的影響,合理控制入爐鈦負荷。
圖3 鐵水Ti含量與爐缸高溫點分布情況
從護爐實踐來看,采取護爐措施、提高鈦負荷后,爐缸側(cè)壁溫度降低,側(cè)壁溫度可控后,減少鈦負荷,以達到減少鈦負荷對爐況影響的目的。實踐過程中,隨著鈦負荷降低后,爐缸側(cè)壁溫度逐步升高。如此反復(fù),側(cè)壁溫度波動較大。由此可見,根據(jù)爐缸側(cè)壁溫度變化控制鈦負荷的量,不利于爐缸形成穩(wěn)定的保護層,護爐效果不好,側(cè)壁溫度反復(fù)。因此,2019年4月開始,高爐保持較高的鈦負荷,并堅持長期護爐,鐵水中的Ti含量長期保持在0.12%以上,以期形成穩(wěn)定的保護層。
高爐爐況波動造成冷卻壁渣皮頻繁脫落,產(chǎn)生的熱震蕩不利于高爐保護層的穩(wěn)定,從而可能引起側(cè)壁溫度的波動;同時,出鐵過程造成的渣鐵液面波動也會引起保護層的剝落,造成側(cè)壁溫度不穩(wěn)。京唐1#高爐在堅持加鈦護爐的同時,通過提高風(fēng)速動能、減少煤氣流波動、活躍爐缸中心、穩(wěn)定爐溫、優(yōu)化出鐵制度、保持爐缸渣鐵液面相對穩(wěn)定等措施,提高了爐缸狀態(tài)的穩(wěn)定性。
2.3.1 優(yōu)化裝料制度,保證合理煤氣分布
控制爐內(nèi)合理的煤氣分布,保持爐況穩(wěn)定,對于保持高爐長期護爐效果有推進作用。煤氣不穩(wěn),渣皮脫落、高爐大幅度加減風(fēng),造成高爐爐缸溫度波動,對于爐缸保護層的穩(wěn)定性有不利影響,會引起保護層減薄或者脫落,從而使得爐缸溫度快速升高。京唐高爐護爐過程中,出現(xiàn)側(cè)壁溫度由100 ℃快速升高到500 ℃以上的情況,反映了爐缸保護層發(fā)生了變化。
京唐高爐護爐生產(chǎn)過程中,堅持發(fā)展中心,穩(wěn)定邊緣的煤氣分布。通過控制合適的中心加焦量,將十字測溫中心點溫度控制在500~700 ℃;通過控制最大礦石角度和布料圈數(shù),將十字測溫邊緣第一點溫度穩(wěn)定在60~80 ℃。堅持大礦批(165~170 t/批)操作,控制礦石角差10°~11°,中心加焦量15%~20%,以此穩(wěn)定爐內(nèi)煤氣分布。
2.3.2 調(diào)整送風(fēng)參數(shù),提高鼓風(fēng)動能
保持爐缸狀態(tài)活躍,減少鐵水環(huán)流,對于實現(xiàn)爐缸長壽及護爐都有積極作用。提高風(fēng)速及動能,使風(fēng)口前端具有足夠強的初始煤氣流,強化爐缸熱交換,是大型高爐活躍爐缸的必要條件[3]。為了改善爐缸中心的活躍性,利用高爐檢修機會,增加風(fēng)口長度,減小風(fēng)口面積,增加風(fēng)速動能,活躍爐缸中心,減少對爐缸的侵蝕,將風(fēng)口長度由625 mm增加到700 mm,并調(diào)整風(fēng)口直徑,取消了Φ135 mm風(fēng)口,改為Φ130 mm+ Φ125 mm風(fēng)口組合,風(fēng)口面積由0.551 5 m2減少到0.548 5 m2,風(fēng)口角度全部改為斜3°,實際風(fēng)速由240 m/s提高到260 m/s,鼓風(fēng)動能由12 000 kg·m/s提高到14 500 kg·m/s,高爐風(fēng)速動能變化如圖4所示。
圖4 高爐風(fēng)速及鼓風(fēng)動能變化情況
2.3.3 提高爐溫水平,保證爐缸熱量充沛
在護爐過程中,保持合適的鐵水溫度,有利于提高鐵水中的Ti含量,提高護爐效果,同時還可以改善爐缸內(nèi)渣鐵的流動性,活躍爐缸狀態(tài)。開始對1#高爐護爐后,對爐溫控制較為嚴格,[Si]要求大于0.4%,比正常控制規(guī)范提高0.1%。1#高爐爐溫變化情況如圖5所示,2019年4月以來,控制1#高爐的[Si]>0.4%。
圖5 1#高爐爐溫變化情況
2.3.4 優(yōu)化出鐵制度
1#高爐爐缸高溫點都分布在鐵口下方區(qū)域,優(yōu)化出鐵制度對于控制爐缸側(cè)壁溫度,提高護爐效果有積極作用[4]。提高鐵口深度,增加鐵口區(qū)域泥包厚度,減少渣鐵對該區(qū)域耐材的沖刷,鐵口深度控制規(guī)范由3.8~4.2 m提高至4.0~4.4 m。同時,優(yōu)化出鐵次數(shù),通過延長出鐵間隔,出鐵次數(shù)由16~17次/天降低到10~12次/天,增加雙鐵口重疊出鐵時間,及時排出渣鐵,減少渣鐵環(huán)流,從而減少對鐵口區(qū)域的侵蝕。通過優(yōu)化出鐵制度,鐵口深度合格率和出鐵整點率指標有了較大提高,爐缸狀態(tài)活躍性得到了改善,護爐效果提高。高爐出鐵制度變化情況如圖6所示。
圖6 高爐出鐵制度變化情況
在優(yōu)化出鐵制度的同時,對鐵口倒場管理也進行了調(diào)整。京唐1#高爐設(shè)有4個鐵口,出鐵制度為2個鐵口對出,另外2個鐵口備用,倒場周期為30天左右。倒場時,由于備用鐵口長時間不出鐵,鐵口前泥包基本完全侵蝕,首次鐵鐵口深度淺,對鐵口前方保護層沖擊較大。為了提高倒場時的鐵口深度,倒場前定期對該鐵口進行補泥(含鈦炮泥),保證鐵口前方有穩(wěn)定的泥包,以減少鐵口區(qū)域爐缸側(cè)壁的侵蝕。
在進行護爐時,對侵蝕嚴重區(qū)域的冷卻制度進行了強化,主要是將高溫點區(qū)域冷卻水由除鹽水改為高壓工業(yè)水,降低進水溫度、增加流量。京唐1#高爐爐體冷卻設(shè)計結(jié)構(gòu)為上下串聯(lián),為了強化冷卻,利用檢修機會將高溫點區(qū)域的冷卻壁水管改為2~3段單通高壓工業(yè)水,供水流量由25 t/h提高到50 t/h,進水溫度由43 ℃降到25 ℃,強化高溫區(qū)冷卻,使得高爐區(qū)域爐缸熱面更容易形成保護層,從而緩解爐缸侵蝕進一步加劇。
2019年5月以來,通過堅持長期加鈦護爐,提高鐵水溫度,控制鐵水中[Ti]>0.12%,穩(wěn)定爐況,優(yōu)化出鐵制度等,爐缸側(cè)壁高溫點溫度可控。2019年6月以來,側(cè)壁高溫點溫度穩(wěn)定在180 ℃以下,且側(cè)壁溫度逐步降低。這表明通過護爐,爐缸狀態(tài)可控;高爐平均產(chǎn)量為11 081 t/d,焦比為283 kg/t,煤比為177 kg/t,燃料比為480 kg/t,護爐情況下,生產(chǎn)情況穩(wěn)定。高爐護爐情況如圖7所示。
圖7 高爐護爐情況
(1)護爐應(yīng)該是一個長期的過程。隨著爐缸側(cè)壁溫度變化來控制鈦負荷的加減,護爐效果較差,不利于爐缸形成穩(wěn)定的保護層。堅持常態(tài)化護爐,控制合適的鐵水溫度和鐵水中的Ti含量,有利于爐缸維護。京唐控制1#高爐 [Ti]>0.12%,[Si]>0.4%,護爐效果較好。
(2)保持爐況穩(wěn)定,減少渣皮脫落及風(fēng)量氧量大幅波動,維持較為穩(wěn)定的產(chǎn)量,有利于維護爐缸保護層的穩(wěn)定。京唐高爐護爐期間,堅持“打開中心,穩(wěn)定邊緣”的煤氣調(diào)整思路,控制合適的礦石平臺,優(yōu)化煤氣分布,保證了高爐長期順穩(wěn),提高了護爐效果。
(3)增加爐缸高溫區(qū)域的冷卻水量,強化冷卻,有利于保護層的形成和穩(wěn)定,緩解爐缸侵蝕進一步加劇。