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    降低外輸原油含水超標(biāo)的實踐與應(yīng)用

    2020-11-20 18:58:57姚來喜劉重陽席嫣霞
    裝備維修技術(shù) 2020年9期

    姚來喜 劉重陽 席嫣霞

    摘要:中集站是一座原油集中處理站庫,承擔(dān)著嶺南、嶺北來油的處理和原油外輸任務(wù)。然而,在多年的外輸原油交接過程中,總是在倒罐泵倒罐完成,化驗結(jié)果達(dá)標(biāo)后,外輸原油時含水卻嚴(yán)重超標(biāo)。其現(xiàn)象是含水超過協(xié)議規(guī)定的0.5上限,其次是超過協(xié)議規(guī)定的15分鐘以上。外輸油品交接由于含水超標(biāo)、超時被扣油造成很大的虧損。外輸隊經(jīng)過多次現(xiàn)場取樣檢驗和分析探討,確定了造成倒罐后外輸原油高含水的原因,即儲油罐工藝設(shè)計缺陷所致,并通過實踐改造解決了這一難題,為原油交接挽回了極大損失。

    關(guān)鍵詞:含水超標(biāo);扣罰虧損;工藝缺陷;工藝改造

    一、外輸交接油品時存在的現(xiàn)狀

    在20多年的外輸過程中,我們發(fā)現(xiàn)一個共同的問題。就是在輸油開始的前30分鐘內(nèi),甚至更長時間內(nèi)原油含水居高不下,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了0.05的含水率。根據(jù)外交協(xié)議,含水在15分鐘內(nèi)小于0.05按班質(zhì)量含水加時段含水量計算,超過0.05按1.5倍計算含水量,超過2.0按2 倍含水超標(biāo)持續(xù)時間段內(nèi)平均含水率的含水計算。因此,在每次交接油品的過程中都存在很大的爭議和無奈。外輸隊經(jīng)過多次探討和查詢外輸含水高的原因,都不能夠給出最終肯定的結(jié)論。

    2017年,外輸隊改變倒罐轉(zhuǎn)油方法,采用倒罐泵倒罐完成后,再利用外輸線轉(zhuǎn)油倒罐,測試含水合格后再外輸?shù)霓k法,仍然達(dá)不到理想的原油交接含水率。

    2017年2月4日7號罐倒罐泵倒罐含水合格后進(jìn)行外輸,長達(dá)5個小時含水才達(dá)到交接合格率,導(dǎo)致時段扣水量分別為0.733t;0.805t;0.790t;0.903t;0.790t. 按照協(xié)議的1.5倍扣罰,加班際平均含水率0.602%扣水量。當(dāng)班扣水量高達(dá)9.646噸。

    6號罐外輸啟泵后時段含水超標(biāo),扣水量為:2.480t;2.365t;加班際平均含水率0.314%。該班扣水量為6.615噸。

    二、對含水居高不下的分析

    針對轉(zhuǎn)油倒罐后含水居高不下的原因分析有以下幾個方面:

    1、 各儲油罐之間連接閥門關(guān)閉不嚴(yán)造成的竄水。

    2、 倒罐轉(zhuǎn)油時間短,轉(zhuǎn)出量少,罐底水層和乳化層厚度超過標(biāo)準(zhǔn)。

    3、 手工取樣誤差。

    4、 沉降罐溢流含水不合格。

    5、 含水分析儀誤差。

    通過檢查和試驗,各罐閥門密閉性完好,排除了閥門竄水的可能。倒罐轉(zhuǎn)油后,通過多次對外輸罐0.6米以下每0.1米處取樣檢測,0.6米以下含水超標(biāo),0.6米以上含水合格,外輸線底部在罐壁的高度為0.6米,外輸應(yīng)該不會出現(xiàn)高含水。同時標(biāo)定了含水分析儀,檢查了手工取樣檢測,均無問題。

    通過以上分析原因,我隊逐條排查,仔細(xì)比對,全部排除了倒罐轉(zhuǎn)油含水合格后造成高含水的直接原因。但是也把目標(biāo)鎖定在了罐底水層、乳化層的厚度,也就是儲油罐設(shè)計缺陷:倒罐線和外輸線位差缺陷。

    三、原因確定及改造過程

    2017年6月底至9月初,集輸大隊對中集站7號罐進(jìn)行了清罐維護(hù)作業(yè),在維護(hù)過程中將這一問題提上了議程,并確定了分析結(jié)論與實際結(jié)果一致。見(圖一)

    即:外輸管線存在向下的彎頭距罐底部200mm,低于倒罐線底部457mm,倒罐完成后,倒罐線底部以下657mm均為含水乳化油,外輸時高含水長時間居高不下,造成很大虧損。

    針對這個重要原因,集輸大隊對7號儲油罐進(jìn)行工藝改造。將罐內(nèi)的外輸線彎頭去掉,給倒罐線出口加裝彎頭,。經(jīng)過改造,外輸線高度在原基礎(chǔ)上提高了400mm,轉(zhuǎn)油線在原基礎(chǔ)上降低了400mm。從理論上分析,利用倒罐線倒罐含水合格后,外輸含水不會超過協(xié)議規(guī)定的0.05。見(圖二)

    四、改造后運行數(shù)據(jù)分析

    7號罐管線位差改造后,對倒罐后外輸油品含水經(jīng)過監(jiān)測分析,均無出現(xiàn)高含水現(xiàn)象,實現(xiàn)了平穩(wěn)交接。

    7號儲油罐管線位差改造3個月后,對倒罐后外交原油含水?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行了對比,外輸原油含水從啟泵后沒有出現(xiàn)高含水現(xiàn)象。

    經(jīng)過一年的運行和驗證,外輸原油在規(guī)定時段內(nèi)達(dá)到了外交協(xié)議規(guī)定的含水率0.05以下,完全達(dá)到了交接的標(biāo)準(zhǔn)。減小了外交原油由于含水率居高不下造成的損失。據(jù)此,對7號儲油罐出口管線位差的工藝改造是一次成功的案列。

    五、推廣應(yīng)用

    2018年該站在8號罐維護(hù)過程中也檢查出了外輸線與倒罐線之間的管線高低位差缺陷,依據(jù)7號儲油罐的改造經(jīng)驗對8號罐也實施了改造。

    2019年,在維護(hù)6#儲油罐時,查出了另一種缺陷的存在方式。見(圖三)

    由于倒罐線為Ф159管線,外輸線為Ф273管線,在同一水平中軸線時,倒罐線底部高于外輸線底部約57mm。因此,倒罐時,罐底的含水乳化油倒出不徹底,外輸線下方57mm仍為乳化油,造成用外輸泵外輸時出現(xiàn)高含水。

    依據(jù)7、8號儲油罐的工藝改造經(jīng)驗,2019年對6號儲油罐也進(jìn)行了工藝改造。

    六、工藝改造產(chǎn)生的效益

    經(jīng)過2017年7號儲油罐改造成功后,按改造以前每月交接外輸罐3次計算,一年交接36次以上,平均每次扣罰6噸,每年被扣罰原油216噸。等于每年為采油二廠節(jié)約產(chǎn)量216噸以上。挽回經(jīng)濟(jì)損失約86萬余元。

    七、結(jié)論

    通過儲油罐管線工藝缺陷的改造,外輸原油完全達(dá)到了外交協(xié)議規(guī)定的原油含水率0.05以下,減小了外交原油由于含水率居高不下造成的扣罰損失。為以后轉(zhuǎn)油倒罐后含水超標(biāo)找出了問題的關(guān)鍵,減小了外輸原油交接造成的損失,也為今后儲油罐的改造開創(chuàng)了先河。

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