左 超, 梁樂樂
(中國石油蘭州石化公司煉油廠,甘肅 蘭州 730060)
某公司3 Mt/a柴油加氫裝置于2012年6月建成投產,以直餾柴油、化工輕油、焦化汽柴油、少量催化柴油為原料生產國Ⅳ柴油,2016年質量升級改造后,生產國Ⅴ柴油。裝置的反應產物-低分油換熱器(位號:E-102)是柴油加氫裝置的關鍵設備之一,其管程介質是加氫反應后的產物,主要是柴油、氫氣、硫化氫、氨氣、水和氯化銨等[1]。當E-102操作溫度低于銨鹽結晶溫度時,銨鹽就在換熱器管束中沉積,造成換熱效果變差,管程壓力降持續(xù)增大并導致管束內漏,嚴重影響裝置的安全運行。自裝置運行7 a以來,由于高壓系統(tǒng)壓力降增大和E-102管束腐蝕內漏而導致裝置頻繁檢修。E-102換熱器為隔膜式結構,設計和操作參數見表1。
表1 高壓換熱器設計和操作參數
自2012年6月裝置運行以來, E-102腐蝕情況如下:
(1)自2012年9月初開始,高壓系統(tǒng)壓力降從0.6 MPa升高至1.0 MPa。2013年3月,裝置被迫停工檢修,發(fā)現E-102管束穿孔內漏,管束出口結垢嚴重(見圖1)。垢樣成分分析結果見表2。由于管束腐蝕嚴重,檢修期間更換管束,且材質由15CrMo升級為0Cr18Ni10Ti。
圖1 換熱器E-102管束結垢及穿孔情況
表2 換熱器E-102管束內表面垢樣分析
(2)2013年4月檢修后開工至2014年7月,高壓系統(tǒng)壓力降增大至1.3 MPa。在煉油廠系統(tǒng)停工大檢修中,發(fā)現E-102管束內銨鹽結晶較上一周期更為嚴重(見圖2),垢物為氯化銨。檢修發(fā)現2根換熱管腐蝕泄漏,進行了堵管處理。
圖2 換熱器E-102管束結垢情況
(3)2014年8月檢修后開工至2015年1月,高壓系統(tǒng)壓力降增大至1.5 MPa,高壓換熱器換熱效果明顯變差。2015年3月反應器換劑檢修,打開換熱器發(fā)現E-102管程進出口和E-101B(上游換熱器,名稱:反應產物-混氫油換熱器)管程出口結垢嚴重(見圖3和圖4),經分析發(fā)現垢樣均為氯化銨,同時檢測發(fā)現E-102有11根換熱管存在腐蝕泄漏風險,于是進行了堵管處理。
圖3 2015年換熱器E-102管束結垢情況
圖4 2015年換熱器E-101B管束結垢情況
(4)2016年8月,裝置國Ⅴ升級改造檢修時發(fā)現,換熱器E-102管程進出口和E-101B管程出口氯化銨結垢較為嚴重。E-102管束腐蝕嚴重(見圖5,內窺鏡視角),更換管束并升級材質為2507,E-101B管程出口左下部36根換熱管垢下腐蝕嚴重,存在泄漏風險(見圖6),進行了堵管處理。
圖5 2016年換熱器E-102管束結垢情況
圖6 2016年換熱器E-101B管束結垢情況
以上幾次檢修均在換熱器E-102管束內發(fā)現大量氯化銨,堵塞并腐蝕管束,檢修期間對管束進行了專項檢測[2],檢測情況如下。
1.3.1 內窺鏡檢查
(1)管束內白色結鹽現象明顯。
(2)隔板上部入口到U形彎局部少量結鹽,近彎頭處結鹽嚴重。
(3)隔板下部最上面9層管束結鹽堵塞較輕,9層以下堵塞嚴重。
(4)隔板層以下管束及U形彎近彎處外部結鹽嚴重,其余部位較輕。
1.3.2 渦流檢測
(1)隔板上部管束入口到U形彎抽檢,未發(fā)現減薄超過20%的缺陷。
(2)隔板下部最上面9層管束入口到U形彎抽檢,發(fā)現減薄超過20%的缺陷。
(3)隔板下部9層以下管束大部分堵塞,探頭無法進入;檢測到探頭可以全部進入的管束5根,其中3根有減薄20%的缺陷;檢測到探頭可以進入1 mm左右的管子5根,其中2根有減薄20%的缺陷。
通過收集整理高壓換熱器E-102在2012至2016年的運行數據(見表3),分析高壓換熱器系統(tǒng)工藝操作條件,該換熱器管程入口溫度普遍在(209±5) ℃。由于設計注水點在換熱器E-102之后,無法及時沖洗結晶析出的氯化銨,導致換熱器管束被堵塞并引起腐蝕,造成高壓系統(tǒng)壓力降增大,影響裝置正常運行[3]。
表3 換熱器E-102運行數據
氯化銨結垢主要與介質中的HCl和NH3的含量以及運行溫度有關,當溫度低于結晶溫度時,氯化銨將會析出,富集并沉積在換熱管內部[4]。介質中含有一定的水分,當低于露點時,將會使氯化銨部分發(fā)生水解,形成鹽酸腐蝕,導致局部腐蝕和氯化物應力腐蝕開裂[5]。同時在換熱器U形彎處,由于位于換熱器的末端部位,管程流量較低或流動介質少,介質中含有的氯化物,更容易在此部位富集,形成垢下或應力腐蝕開裂環(huán)境[6],加速了腐蝕。
因此,E-102腐蝕形態(tài)為由氯化銨腐蝕導致的局部腐蝕和氯化物應力腐蝕開裂。
根據E-102的腐蝕原因分析,在現有的工藝條件下,最有效的可控手段就是控制換熱器運行溫度高于氯化銨析出溫度,避開銨鹽結晶溫度點,防止氯化銨在E-102析出。
依據API932B,氯化銨析出溫度與介質中的氯化氫和氨的量密切相關,其表征參數Kp值,即氯化氫和氨的分壓乘積:
Kp=[HCl]×[NH3]
根據裝置日常生產的實際情況,統(tǒng)計并核算相關數據(見表4),可將上述公式優(yōu)化為
Kp(NH4Cl)=[NH3(mol)×HCl(mol)×(操作壓力)2]/(氣相(mol))2
表4 柴油加氫裝置2016年運行數據
計算結果如下:Kp(NH4Cl)=1.77×10-2。
根據計算所得Kp(NH4Cl)[7],查圖7,得氯化銨析出溫度為225 ℃。
圖7 氯化銨結晶熱平衡圖
自2016年1月開始,車間嘗試通過調整高壓換熱器取熱量,將E-102入口溫度提高至220 ℃甚至以上后,高壓系統(tǒng)壓力降趨于平穩(wěn),無上升趨勢,從而印證了提高E-102操作溫度可以抑制氯化銨結晶,避免系統(tǒng)壓力降持續(xù)升高。
鑒于該裝置的原料在設計階段包含一路化工輕油,實際開工過程中由于其他因素化工輕油未投用,原設計的高換系統(tǒng)換熱溫度梯度需要重新核算,利用換熱器堵管的方式提升E-102入口溫度。
在2016年9月國Ⅴ柴油質量升級改造中,將E-101A/B兩臺換熱器各堵管635根(見圖8),同時減少殼程低分油取熱量,使得氯化銨析出點后移至注水點處,盡量減少氯化銨在管束內析出沉積(堵管后E-102入口溫度控制在235 ℃以上)。
圖8 E-101A/B換熱器堵管情況
同時本次改造對E-102管束材質進行了升級,由于在沖洗氯化銨過程中0Cr18Ni10Ti存在極大的氯離子應力腐蝕開裂風險,因此將換熱管材質升級為雙相不銹鋼2507,在日常操作中也重點關注原料組成性質,控制原料中氯和氮含量基本穩(wěn)定。
自2016年3 Mt/a柴油加氫裝置改造后,E-102 管程入口溫度平均控制在238 ℃,高壓換熱器系統(tǒng)壓力降平均值在0.53 MPa,反應系統(tǒng)操作平穩(wěn)(見表5)。2018年和2019年對該裝置分別進行了檢修,打開換熱器E-102檢查,未發(fā)現管束部位有銨鹽結晶現象(見圖9和圖10)。
表5 高壓換熱器系統(tǒng)運行數據
圖9 2018年E-102管束檢修情況
圖10 2019年E-102管束檢修情況
柴油加氫聯合車間另一套1.2 Mt/a柴油加氫裝置,以催化柴油為原料,其余工藝流程跟 3 Mt/a 柴油加氫裝置基本類似。該裝置反應產物-低分油換熱器(位號E1102)于2014年改造時更換為隔膜式結構。根據設備檢修情況統(tǒng)計,換熱器E1102改造后至2016年12月管束腐蝕泄漏達到4次,嚴重制約了裝置的長周期運行。2016年該裝置根據操作運行數據,實時計算E1102的Kp值,得出氯化銨析出溫度為245 ℃,并在日常操作中控制E1102入口溫度在270 ℃左右。2016年12月E1102消漏檢修后開始運行,未發(fā)現管束泄漏。2018年檢修時,打開換熱器檢查發(fā)現管束部位基本沒有銨鹽結晶現象(見圖11),進一步說明提高換熱器操作運行溫度的防腐蝕措施有效。
圖11 2018年E1102管束檢修情況
柴油加氫裝置反應產物-低分油換熱器銨鹽結晶會造成管束腐蝕泄漏,進而導致系統(tǒng)壓力降異常升高及裝置的非計劃停工,影響裝置長周期運行。經過分析,腐蝕泄漏主要原因是由于換熱器操作溫度低于氯化銨析出溫度,氯化銨在換熱器管束中不斷結晶沉積所致。
裝置在原料性質穩(wěn)定的前提下要合理控制換熱負荷,在工藝操作中實時計算Kp值,將換熱器運行溫度作為防腐蝕指標進行控制,是解決同類型柴油加氫裝置反應產物-低分油換熱器銨鹽結晶腐蝕問題的有效手段;此外還需升級換熱器管束材質,提高設備抗腐蝕能力,防止異常泄漏,進而保證裝置的安全平穩(wěn)長周期運行。