摘 要:近年來,我國對傳統(tǒng)的起重機控制系統(tǒng)進行了一些變頻調速系統(tǒng)改造,并且很多起重機生產廠家開始采用變頻調速系統(tǒng),但絕大部分用戶仍然使用傳統(tǒng)的“繞線式電動機轉子串電阻調速系統(tǒng)”方式(傳統(tǒng)調速)。天車的交流異步電機啟動時沖擊電流大,設備沖擊嚴重,噪聲大,影響設備的使用壽命及定位精度。要使變頻器成功改造后應用于起重機調速,就必須針對起重機的特點,計算和選擇變頻器及其外圍的輔件,并在安裝與布線時采取特殊技術措施,以保證變頻調速起重機安全、可靠地運行。
關鍵詞:天車;電氣系統(tǒng);變頻改造
一、 引言
在工礦企業(yè)中,天車是經常應用的工業(yè)設備類型,在傳統(tǒng)天車中,其使用交流繞線組的方式對調速以及啟動功能進行實現(xiàn),對于該控制方式來說,不僅操作復雜,可靠性差,且具有較高的故障率。需要通過PLC控制技術的應用對其進行改造,使其能夠更好地滿足現(xiàn)今相關工作應用需求。
二、 天車改造前存在問題
在某制造廠有10臺20/5的天車,2臺32/5天車,2臺16+16天車。天車的交流異步電機啟動時沖擊電流大,設備沖擊嚴重,噪聲大,影響設備的使用壽命及定位精度。同時天車的其他費用也很高,也不節(jié)能環(huán)保。所以先對1臺20/5的天車進行電氣系統(tǒng)變頻改造看看能否達到業(yè)主要求。20/5噸天車電氣控制系統(tǒng)的變頻改造,目的在于降低天車的使用成本和提高控制性能。以此車為例,每年的設備更新費用可降低50%,檢修維護費用可降低80%,總計可以節(jié)約5500元左右的設備開支。在日常運行中可節(jié)約30%左右的電量,一年累計可以節(jié)省4000元的電費。日積月累,從長遠來說,節(jié)省的開支相當可觀。天車傳統(tǒng)控制系統(tǒng)的構成、存在的問題及產生的原因。
(一)天車主令控制系統(tǒng)的構成
原設計起重機電氣元件構造由大車、小車、主起升、副起升、照明及警報系統(tǒng)構成。具體元件有主回路進線開關(隔離開關、空氣開關),主進線控制接觸器,照明變壓器,腳踏開關、電鈴,控制開關,主回路及分子回路的過熱元件,主令控制箱,電機、抱閘及轉子切換電阻器。原切換方式為主令切除轉子電阻,從而控制電機轉速。保護系統(tǒng)是通過限位控制主進線接觸器達到保護目的。
(二)傳統(tǒng)控制系統(tǒng)容易出現(xiàn)的問題
(1)起動電流過大,對電網沖擊大;(2)機械設備使用壽命過短,電機連軸器、鋼繩等機械易磨損;(3)接觸器、繼電器等電器元件的觸頭、線圈經常燒壞;(4)電動機故障率高。而維修起重機屬于高空作業(yè),極不方便,而且起重機故障很大程度上影響了生產進度。
三、 變頻調速系統(tǒng)的改造控制要點
(一)工作可靠性顯著提高
電磁鐵的壽命可延長原拖動系統(tǒng)是在運動的狀態(tài)下進行抱閘的,采用變頻調速后,可以在基本停住的狀態(tài)下進行抱閘,閘皮的磨損可減小;操作手柄不易損壞原系統(tǒng)的操作手柄因常常受力過大,易損件。采用變頻調速后,操作手柄的受力將大大減小,不容易損壞;控制系統(tǒng)的故障率大為下降原系統(tǒng)是由于十分復雜的接觸器、繼電器系統(tǒng)進行控制的,故障率較高。采用了變頻調速控制系統(tǒng)后,控制系統(tǒng)可大大簡化,可靠性大為提高。節(jié)能效果十分顯著,轉子回路的采用變頻調速系統(tǒng)后,非但外接電阻內消耗的大量電能可以完全節(jié)約,并且在起重機放下重物時,還可將重物釋放的位能反饋給電源。調速質量明顯提高,并且調速平穩(wěn),能夠長時間低速運行,具有很高的定位精度和運行效率。
(二)PLC選用
在對天車進行改造后,在結合系統(tǒng)實際信號輸出、輸入以及作用的把握,需要在聯(lián)系應用習慣以及改造要求的基礎上做好PLC型號規(guī)格的選擇。PLC方面,我們對S7-300系列進行了選擇,對于該系列PLC來說,其以不同方式將多種模塊進行組合,在使控制系統(tǒng)具有更為靈活設計特征的同時對不同方面的應用需求進行滿足。拖動系統(tǒng)動作方面,求具有大車的速度以及左右換擋;小車的速度以及前后換擋;主副鉤的速度以及升降換擋等。保護功能方面,則對大小車以及主副鉤的限位以及保護進行了實現(xiàn)。對于這部分功能來說,都可以通過PLC的應用對無觸點控制進行實現(xiàn)。
四、 改造后的工作報告
(一)在節(jié)能方面
系統(tǒng)所用變頻器,具有自動節(jié)能操作模式,能較大提高系統(tǒng)的功率因數(shù)和整機工作效率,節(jié)能效果顯著,平均節(jié)電率可達30%以上,一年累計可以節(jié)省4000元的電費。每年的設備更新費用可降低50%,檢修維護費用可降低80%,總計可以節(jié)約5500元左右的設備開支。日積月累,從長遠來說,節(jié)省的開支相當可觀。
(二)在控制性能方面
與傳統(tǒng)的切電阻系統(tǒng)相比,天車采用變頻控制后使整機性能有較大的提高.如起升行走平滑,穩(wěn)定,被吊物件定位準確.根據(jù)需要上下,前后,左右,操作都可以無級變速,適應各種實用場合,加上變頻器自身保護功能齊全,如過流,過載,過壓等都能及時報警及停止,減少了天車故障,提高了安全性能。同時變頻器具有限流作用,可以減少啟動時對電網沖擊,有利于車間內其他設備正常運行。
五、 結語
綜上所述,在工業(yè)發(fā)展越來越快的今天,保證天車具有更高的工作效率和工作質量意義重大。通過分析研究得出,對PLC與變頻器在天車控制系統(tǒng)進行改造運行,獲得了較好的應用效果,具有一定的借鑒意義。因此,作為相關工作人員,需要根據(jù)實際的工作情況來對天車的電氣系統(tǒng)進行改造,使其更好地適應于當前的生產,以促進工業(yè)生產更好地進行。
參考文獻:
[1]白云龍.天車電氣系統(tǒng)變頻改造研究[J].城市建設理論研究(電子版),2016(9):613.
[2]潘家新.針對天車電氣系統(tǒng)的變頻改造研究[J].工業(yè),2016(9):287.
作者簡介:
康亮,河鋼邯鋼邯寶煉鋼廠。