陳鐵海,吳文明,馬永騰
(甘肅土木工程科學(xué)研究院有限公司,甘肅 蘭州 730020)
減水劑是一種在維持混凝土坍落度基本不變的條件下,能減少混凝土拌合用水量的混凝土外加劑,俗稱“水泥黃金”,在商品混凝土領(lǐng)域應(yīng)用極為廣泛。減水劑大多屬于陰離子表面活性劑,有木質(zhì)素磺酸鹽系列減水劑、萘磺酸鹽甲醛聚合物系列減水劑、氨基磺酸鹽縮合物系列減水劑、脂肪族系列減水劑、聚羧酸長鏈高性能系列減水劑等。加入混凝土拌合物后對水泥顆粒有強(qiáng)烈的分散作用,減少單位用水量,能極大的改善水泥和混凝土的工作性,提高混凝土的和易性;或在保證基本強(qiáng)度的情況下,減少單位水泥用量,節(jié)約了每方混凝土的單位水泥用量。其中,市場上應(yīng)用范圍比較廣泛的是萘系高效減水劑,萘系高效減水劑是經(jīng)化工合成的非引氣型高效減水劑,化學(xué)名稱為萘磺酸鹽甲醛縮合物,原料價廉易得、合成工藝簡單成本較低[1]。在萘系高效減水劑原材料中,工業(yè)萘的價格最高,是影響成品成本的最主要因素。
目前市場上常規(guī)萘系高效減水劑一般經(jīng)過四個化學(xué)反應(yīng)過程,分別是磺化反應(yīng)、水解反應(yīng)、縮合反應(yīng)和中和反應(yīng)[2],其中各個化學(xué)反應(yīng)所需要的時間大致如下:磺化反應(yīng) 2.5 h,水解反應(yīng) 0.5~1.0 h,縮合反應(yīng) 3.0 h,中和反應(yīng) 4.5 h 以上,整個工藝流程大概需要 11 h 左右。對成本涉及的原材料費(fèi)用、人工生產(chǎn)費(fèi)用、機(jī)械磨損費(fèi)用,天燃?xì)赓M(fèi)用等的全成本核算,計算得出 40 % 含固量的萘系高效減水劑母液生產(chǎn)成本為 1 200 元/t。
由此可見,現(xiàn)有的常規(guī)萘系高效減水劑的生產(chǎn)制備過程存在耗時長、生產(chǎn)效率低、生產(chǎn)成本高等問題,為了解決這些困擾萘系高效減水劑生產(chǎn)制備的難題,本工作主要研究了原材料配比改變、反應(yīng)時間改變等工藝流程的變化對萘系高效減水劑性能的影響。
本試驗采用所有原材料來源于生產(chǎn)現(xiàn)場,分別為純度 95 % 的片狀工業(yè)萘、含固量 30 % 的液體狀工業(yè)用洗油、質(zhì)量分?jǐn)?shù) 98 % 的濃硫酸、質(zhì)量分?jǐn)?shù) 37 % 甲醛溶液、市政供水管道中的自來水、質(zhì)量分?jǐn)?shù) 33 % 的液堿溶液、粉狀的木質(zhì)素磺酸鈉,某水泥廠生產(chǎn)的 P.O 42.5 普通硅酸鹽水泥。
試驗儀器有電加熱套、三口燒瓶、電動攪拌儀、酸式滴定管、堿式滴定管、梨形漏斗、錐形瓶、玻璃燒杯若干、玻璃吸管、溫度計、橡皮塞、電子天平、托盤天平、水泥凈漿攪拌機(jī)等。
根據(jù) GB 8076-2008《混凝土外加劑》規(guī)范的要求,標(biāo)準(zhǔn)型萘系高效減水劑(HWR-S)的減水率≥ 14 %,考慮到萘系高效減水劑的復(fù)配環(huán)節(jié)存在不可預(yù)見的因素,萘系高效減水劑的減水率應(yīng)取略> 14 % 為宜。
本試驗采用單因素試驗法,第一步先研究工業(yè)萘和工業(yè)用洗油的質(zhì)量比和磺化反應(yīng)的時間對萘系高效減水劑的性能影響進(jìn)行研究,確定磺化反應(yīng)階段工業(yè)洗油最佳替代比例和最佳磺化反應(yīng)的時間。
第二步,在第一步試驗研究的基礎(chǔ)上,木質(zhì)素磺酸鈉濃度和中和反應(yīng)時間對萘系高效減水劑性能的研究。
通過兩步試驗研究,按照 GB 8077-2012《混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗方法》,測定改進(jìn)工藝后萘系高效減水劑的減水率指標(biāo),從而最終確定一種萘系高效減水劑的制備方法。
工業(yè)洗油是煤焦油精餾過程中的重要餾分之一,是一種復(fù)雜的混合物,一般來說,洗油為黃褐色至棕色油狀液體,富含喹啉、異喹啉、吲哚、α-甲基萘、β-甲基萘、聯(lián)苯、二甲基萘、苊、氧芴和芴等,以萘類化合物含量最高,與萘屬于同類化合物,其化學(xué)活性與工業(yè)萘相近,在理論上能夠取代部分工業(yè)萘合成萘系高效減水劑。
在溶萘環(huán)節(jié),部分替代工業(yè)萘作為磺化反應(yīng)的原料參與磺化反應(yīng)[3],分別對 8∶2/7∶3/6∶4 三種替代比例進(jìn)行試驗。隨著工業(yè)洗油替代比例的增加,減水率指標(biāo)下降,當(dāng)替代比列達(dá)到 6∶4 時,減水率不滿足規(guī)范要求,如表 1 所示。
表1 磺化反應(yīng) 2.5 h 時工業(yè)萘和洗油質(zhì)量比與減水率的關(guān)系
原因主要是工業(yè)洗油成分復(fù)雜,萘環(huán)比起純工業(yè)萘來說比列很低,相應(yīng)的生成對減水率貢獻(xiàn)較大的β-萘磺酸的數(shù)量就較少,造成最終減水劑的減水率下降。在 6∶4 比例時,達(dá)到了臨界點,減水率大幅降低,從 17 % 下降到 13 %,如圖 1 所示。
圖1 磺化反應(yīng) 2.5 h 時工業(yè)萘和洗油質(zhì)量比與減水率的關(guān)系
由于工業(yè)洗油成分復(fù)雜,活性較純工業(yè)萘更高可能更高,磺化反應(yīng)速率更快更充分,理論上磺化反應(yīng)時間可以相應(yīng)縮短。
在工業(yè)洗油代替純萘的不同比例情況下,縮短磺化反應(yīng)時間,隨著磺化反應(yīng)時間從 2.5 h 縮短為 2 h,由表 2 可知,代替比列從(10∶0)增加到(7∶3)的過程中,減水率指標(biāo)下降程度很有限,減水率下降的程度幾乎可以忽略。代替比列 6∶4 時,縮短磺化反應(yīng)時間,減水率大幅下降,主要原因是代替比例達(dá)到臨界點造成減水劑的減水率下降,而非磺化時間縮短造成了減水率大幅下降,如表 2 和圖 2 所示。
表2 磺化反應(yīng) 2.0 h 時工業(yè)萘和洗油質(zhì)量比與減水率的關(guān)系
圖2 磺化反應(yīng) 2.0 h 時工業(yè)萘和洗油質(zhì)量比與減水率的關(guān)系
木鈉(木質(zhì)素磺酸鈉),是一種天然高分子聚合物,具有較強(qiáng)的分散性,可以作為天然的水泥普通減水劑試用,不可忽視的是它也與生俱來存在著缺點,就是減水率低,含氣量高(引氣量大),在現(xiàn)代商品混凝土中單獨使用效果不佳,必須配合其他減水劑使用,比如萘系高效系列減水劑,氨基磺酸鹽系列減水劑、脂肪族系列減水劑等。
萘系高效減水劑原有生產(chǎn)工藝要求在中和反應(yīng)結(jié)束時,成品母液含固量在 40 % 左右為宜,這樣的目的有兩點:第一點,在這個濃度時,中和反應(yīng)釜向成品儲存罐泵送時設(shè)備狀態(tài)能在額定功率運(yùn)行。濃度過低,成品中含水率過大,生產(chǎn)效率就偏低,不利于降低成本;濃度過大時,成品在成品儲存罐中容易形成硫酸鈉結(jié)晶,堵塞管道;第二點,如果成品濃度過大,在后續(xù)干燥噴粉時噴嘴處容易發(fā)生堵塞,頻繁停車,降低生產(chǎn)的連續(xù)性,造成成本上升。
生產(chǎn)車間初步估計萘系高效減水劑噸成本 1 200左右,而市售木質(zhì)素磺酸鈉 600 元/t,配置成 40 % 溶液時,噸成本為 240 元/t,經(jīng)工藝調(diào)整在中和階段加入反應(yīng)體系,能夠有效降低生產(chǎn)成本。
在地埋式攪拌罐中,將木質(zhì)素磺酸鈉粉末加入市政管網(wǎng)中常溫的自來水中,配置成不同濃度的溶液,通過濃漿泵在萘系高效減水劑中和反應(yīng)階段經(jīng)計量罐計量后加入中和反應(yīng)體系中。分別取 30 %、35 %、40 %、45 % 濃度的木質(zhì)素磺酸鈉溶液參與中和反應(yīng),隨著木鈉溶液濃度的增加,減水率指標(biāo)相應(yīng)增加。主要原因是原來中和反應(yīng)體系的目標(biāo)含固量是 40 %,當(dāng)在中和體系中加入 30 %的木鈉溶液時,無形中相當(dāng)于降低了產(chǎn)品體系的濃度,減水劑有效成分降低,所以減水率較低。40 % 的木鈉溶液與成品母液濃度相當(dāng),產(chǎn)品質(zhì)量幾乎沒有波動,如表 3 所示。
表3 中和反應(yīng) 4.5 h 時木鈉溶液濃度與減水率的關(guān)系
當(dāng)濃度上升到 45 % 時,試驗數(shù)據(jù)證明減水率指標(biāo)是比較好的,但木鈉溶液濃度達(dá)到 45 % 時,稠度過大,濃漿泵超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),輸送設(shè)備負(fù)荷過大,輸送設(shè)備頻繁停車,所以為木鈉溶液濃度取 40 % 為宜,如圖 3 所示。
圖3 中和反應(yīng) 4.5 h 時木鈉溶液濃度與減水率的關(guān)系
萘系高效減水劑合成工藝中的中和反應(yīng)是一種典型的酸堿中和反應(yīng),反應(yīng)溫度一般控制在 60 ℃,在中和反應(yīng)過程中會釋放大量的熱量,在實際生產(chǎn)過程中,需要不斷滴加冷水降溫,同時在反應(yīng)釜套中需要通涼水進(jìn)行循環(huán)降溫,目的就是防止反應(yīng)過快,熱量釋放過大而出現(xiàn)噴料現(xiàn)象。
當(dāng)木鈉溶液參與中和反應(yīng)階段的時候,常溫的木鈉溶液還可以起到冷卻體系溫度的作用,對中和反應(yīng)的時間進(jìn)行調(diào)整,從 4.5 h 縮短到 3.5 h,試驗表明中和時間縮短對減水率指標(biāo)的影響有限,如表 4 所示。
表4 中和反應(yīng) 3.5 h 時木鈉溶液濃度與減水率的關(guān)系
主要原因是在中和反應(yīng)的過程中常溫狀態(tài)的木鈉溶液加入了 60 ℃ 的中和反應(yīng)體系,自身參與中和反應(yīng),同時木鈉溶液和體系進(jìn)行了熱量交換,降低了反應(yīng)體系的溫度,在這種狀況下可以加快液堿的滴加速度,縮短中和反應(yīng)的反應(yīng)時間,如圖 4 所示。
圖4 中和反應(yīng) 3.5 h 時木鈉溶液濃度與減水率的關(guān)系
1)通過試驗室的試驗證明,在萘系高效減水劑生產(chǎn)制備過程中,工業(yè)萘∶工業(yè)用油=7∶3 、磺化反應(yīng)時間 2 h 、木質(zhì)素磺酸鈉溶液濃度為 40 % 、中和反應(yīng)時間 3.5 h 的工藝流程是比較合理的。
2)工業(yè)洗油的材料成本顯著低于工業(yè)萘的材料成本,洗油替代 30 % 的工業(yè)萘能夠有效降低原材料成本;磺化反應(yīng)時間和中和反應(yīng)時間分別減少了 1 h,合計減少了 2 h ,明顯縮短了工藝的反應(yīng)時間;40 % 的木質(zhì)素磺酸鈉溶液有效參與中和反應(yīng),縮短了中和反應(yīng)時間,提高減水劑的產(chǎn)量。
3)整個生產(chǎn)工藝流程降低了萘系高效減水劑的成本,試驗室初步核算,成本下降率能夠達(dá)到 24 % 左右。將試驗室的工藝流程放大,經(jīng)過全過程成本核算,基本符合試驗室預(yù)期的目標(biāo),萘系高效減水劑的生產(chǎn)成本從 1 200 元/t 下降到了 950 元/t,成本下降率達(dá)到了 21 %。