張文俊(上海隧道工程有限公司,上海 200232)
目前,國內(nèi)公路隧道主要使用鉆爆法開挖。普通鉆爆法爆破施工存在對(duì)隧道圍巖擾動(dòng)破壞較大、影響隧道穩(wěn)定性及支護(hù)質(zhì)量與成本等問題。為有效解決這些問題,近年來推廣使用的水介質(zhì)換能爆破技術(shù)在提高炸藥利用率、降低爆破危害、節(jié)約爆破成本等方面取得了顯著成效[1]。
大盤山隧道為特長硬巖隧道,隧道施工難度大、施工工期長、施工條件艱苦,急需要發(fā)展和提升新的隧道快速掘進(jìn)技術(shù)和工藝。對(duì)于硬巖特長大隧道而言,高效、大進(jìn)尺、環(huán)境友好型的破巖技術(shù),可大大加快隧道掘進(jìn)速度、縮短施工工期。為將水介質(zhì)換能爆破技術(shù)成功應(yīng)用在大盤山隧道日常掘進(jìn)中,在該隧道車行通道與人行通道進(jìn)行了水介質(zhì)換能爆破試驗(yàn)研究。
杭紹臺(tái)高速公路工程全長 162.0 km,途經(jīng)紹興、金華、臺(tái)州,其中上海隧道工程有限公司承建大盤山隧道是杭紹臺(tái)高速公路工程臺(tái)州段的控制性工程,全長 8.6 km,紹興段長 1.7 km,臺(tái)州段長 6.9 km。大盤山隧道地處會(huì)稽山脈、大盤山脈和大雷山脈,沿線山巒起伏,地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,構(gòu)造強(qiáng)烈。穿越 8 處斷層,最大埋深約 580 m。
大盤山隧道圍巖地層巖性以白堊系凝灰?guī)r為主,巖質(zhì)較堅(jiān)硬,巖體新鮮,洞身段圍巖較完整,節(jié)理閉合,呈塊石鑲嵌結(jié)構(gòu),地形陡峻,地貌多呈侵蝕低山丘陵。圍巖級(jí)別主要為 Ⅲ~Ⅳ 級(jí),占比約 74%;Ⅴ 級(jí)圍巖較少,主要分布在隧道進(jìn)出口段。
1.2.1 地質(zhì)條件
大盤山隧道位于新華夏系第一構(gòu)造第二隆起帶南段,構(gòu)造運(yùn)動(dòng)十分強(qiáng)烈。構(gòu)造格架以華夏系、華夏式和新華夏系構(gòu)造為主,確定了區(qū)內(nèi)山脈以北東走向?yàn)橹?。新華夏系構(gòu)造由一系列的壓性或扭性斷裂及部分縱張斷裂、擠壓帶、霹靂帶等結(jié)構(gòu)要素構(gòu)成。對(duì)隧道影響較大斷裂有衢州-天臺(tái)大斷裂、鶴溪-奉化大斷裂等。
1.2.2 水文條件
大盤山隧道基巖裂隙水主要由風(fēng)化裂隙水和構(gòu)造裂隙水組成?;鶐r裂隙水主要受大氣降水補(bǔ)給和部分地段第四系孔隙潛水補(bǔ)給,在地形切割較強(qiáng)烈處及山坡坡腳處等地排泄?;鶐r風(fēng)化裂隙水主要儲(chǔ)存在強(qiáng)至中風(fēng)化基巖中:隧道區(qū)強(qiáng)風(fēng)化層風(fēng)化裂隙發(fā)育,巖體成碎塊狀,儲(chǔ)水性好,厚度較小,多在地下水水位以上;中風(fēng)化節(jié)理裂隙發(fā)育,節(jié)理裂隙以閉合為主,一般水量貧乏,局部裂隙較密集,局部水量稍大。根據(jù)壓水試驗(yàn)成果,一般為滲透性微弱,富水性差,水量貧乏。構(gòu)造裂隙水主要貯存在斷裂帶內(nèi),巖體破碎,呈碎塊狀和碎石土狀,儲(chǔ)水性好,水量變化較大,受氣象影響大。
水介質(zhì)換能爆破技術(shù)即在爆破工程中,在被爆巖體中埋設(shè)與炸藥隔離密封的水介質(zhì),爆炸時(shí)產(chǎn)生的高溫瞬間將其氣化,并與炸藥的爆生產(chǎn)物一起急劇膨脹擠壓巖石以達(dá)到破碎巖體的效果。
從熱力學(xué)角度分析[2],根據(jù)熱力學(xué)定律和物質(zhì)不滅定律,在“水介質(zhì)換能爆破系統(tǒng)”中加入一定量的水,炸藥爆炸釋放的熱能在絕熱的“水介質(zhì)換能爆破系統(tǒng)”中將轉(zhuǎn)換為水的內(nèi)能,儲(chǔ)存了炸藥爆炸能的水和炸藥共生的爆生氣態(tài)物質(zhì),在炸藥爆炸的高溫高壓下進(jìn)一步發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成 H2、O2、CO2、NO2等新的物質(zhì)。
研究表明,炸藥爆破破巖是在爆轟波和爆生氣體兩者的共同作用下達(dá)到破巖的目的。爆轟波首先作用激活巖體的原生裂隙,并產(chǎn)生新的微裂紋,隨后高溫高壓爆生氣體進(jìn)入孔壁巖體的裂隙,在裂隙內(nèi)壁表面形成并分布?jí)簯?yīng)力,等效于巖石拉伸試驗(yàn)外部施加的拉伸應(yīng)力作用[3-4],即在裂隙尖端產(chǎn)生使裂隙持續(xù)擴(kuò)展的拉應(yīng)力,裂隙的擴(kuò)展優(yōu)先沿著環(huán)向拉應(yīng)力極大值方向和巖體內(nèi)部原生裂隙、節(jié)理等弱結(jié)構(gòu)面失穩(wěn)擴(kuò)展[5]。隨著反應(yīng)的持續(xù)進(jìn)行,高溫高壓氣體能以較長的時(shí)間作用于巖體裂隙,這些微裂隙在高壓氣體驅(qū)動(dòng)作用下進(jìn)一步擴(kuò)展、延伸生成宏觀裂縫,宏觀裂縫進(jìn)一步發(fā)展與掌子面或切槽貫通形成宏觀破壞性斷裂面,使破裂的巖塊朝著自由面方向破裂剝落。
為獲得良好的爆破效果及合理的施工參數(shù),同時(shí)不影響正常的隧道施工,將水介質(zhì)換能技術(shù)在隧道中的車型通道、人行通道進(jìn)行應(yīng)用試驗(yàn),以此來驗(yàn)證水介質(zhì)換能爆破的優(yōu)缺點(diǎn)及可行性。
基于水介質(zhì)換能爆破機(jī)理,采用水袋進(jìn)行炮孔填塞,水袋注滿水后直徑 35 mm、長 26 cm,炮孔裝藥結(jié)構(gòu)如圖 1 所示。
圖1 水介質(zhì)換能爆破裝藥結(jié)構(gòu)
車行通道采用全斷面一次爆破開挖,斷面較小,有利于開展試驗(yàn)作業(yè),同時(shí)其夾置作用較隧道爆破大,對(duì)爆破效果更具有考量作用?;诖?,選取車行通道輪廓附近一處炮孔進(jìn)行水介質(zhì)換能裝藥,對(duì)稱一側(cè)作為對(duì)比。車行通道的炮孔布置及試驗(yàn)區(qū)域如圖 2 所示。
圖2 車行通道炮孔布置及試驗(yàn)區(qū)域示意圖
爆破后試驗(yàn)區(qū)與對(duì)比區(qū)的爆破效果如圖 3 所示。
圖3 輪廓控制爆破效果
從圖 3 中可以看出,試驗(yàn)區(qū)炮孔在內(nèi)置水介質(zhì)后爆破效果較好,輪廓平整,周邊孔痕明顯。對(duì)比區(qū)采用常規(guī)爆破方式的區(qū)域,爆破不充分,出現(xiàn)了巖體欠挖現(xiàn)象,導(dǎo)致輪廓偏差較大。
為了凸顯水介質(zhì)換能爆破的優(yōu)勢(shì),選取人行通道作為試驗(yàn)區(qū)域。由于人行通道斷面較小,巖石夾置作用大,傳統(tǒng)爆破作業(yè)后人行通道斷面輪廓線參差不齊,爆破塊度亦不理想。本次試驗(yàn)選取人行通道下半部作為試爆區(qū)域,如圖 4 所示。
圖4 人行通道試驗(yàn)區(qū)域及炮孔布置圖
爆破后,大盤山隧道某一人行通道爆破效果,如圖 5 所示。
圖5 人行通道爆破效果圖
從圖 5 中明顯可以看出,輪廓外采用常規(guī)爆破,爆后輪廓較參差,平整度較差,并伴有超欠挖現(xiàn)象。采用水介質(zhì)換能爆破,輪廓明顯,平整度較高。通過實(shí)際測量比較,炮孔深度 2 m,采用常規(guī)爆破,進(jìn)尺不足 1.4 m,而采用水介質(zhì)換能爆破,進(jìn)尺達(dá)到了 1.8 m。由此可知,水介質(zhì)換能爆破能大大提高爆破效果,改善爆破效果。
基于水介質(zhì)換能試驗(yàn)的良好爆破效果,在隧道施工中采用水介質(zhì)換能技術(shù)進(jìn)行施工作業(yè)。由于水介質(zhì)換能爆破在施工中工序較常規(guī)爆破多,為了節(jié)省作業(yè)時(shí)間及勞動(dòng)強(qiáng)度,僅在隧道周邊孔進(jìn)行水介質(zhì)換能裝藥。
周邊孔采用聚能管裝藥,孔距 80~100 cm,孔深 4 m。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際,水介質(zhì)換能光面爆破技術(shù)平均每循環(huán)進(jìn)尺 3.8 m,普通光面爆破技術(shù)平均每循環(huán)進(jìn)尺 3.5 m,水介質(zhì)換能光面爆破技術(shù)平均每循環(huán)增加進(jìn)尺 0.3 m,爆破效果得到極大提高。普通光面爆破技術(shù)半眼痕率較低,且超欠挖嚴(yán)重,但水介質(zhì)換能光面爆破技術(shù)半眼痕非常明顯,經(jīng)測算可達(dá) 85% 以上,且整體輪廓圓順,基本上炮眼與開挖輪廓位置相同。爆破效果對(duì)比情況如圖 6 和圖 7 所示。
圖6 普通光面爆破效果圖
圖7 水介質(zhì)換能光面爆破效果圖
以隧道光面爆破為例,對(duì)比水介質(zhì)換能光面爆破與普通光面爆破進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在相同斷面,相似圍巖條件,相同鉆孔深度的前提條件下,水介質(zhì)換能光面爆破每循環(huán)進(jìn)尺較常規(guī)光面爆破平均增加 0.3 m。單位炸藥消耗方面,水介質(zhì)換能光面爆破較普通光面爆破減少 0.12 kg /m3。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表 1~表 3。
表1 普通光爆與水介質(zhì)換能爆破光面眼鉆孔費(fèi)用對(duì)比
表2 爆破技術(shù)火工品效益對(duì)比
表3 普通與水介質(zhì)換能光面爆破技術(shù)周邊眼鉆爆費(fèi)用對(duì)比
從表 1~表 3 可以看出,雖然水介質(zhì)換能光面爆破使用材料較多,單孔材料費(fèi)較普通光面爆破高,但整體價(jià)格較低。通過周邊眼單循環(huán)火工品使用量分析,周邊眼鉆孔數(shù)量由 59 個(gè)下降到 35 個(gè),鉆孔總長度由 236 m 下降到 140 m,總費(fèi)用由 3 901.08 元下降到 2 314.20 元,費(fèi)用節(jié)約 40.7% 。綜合對(duì)比鉆爆費(fèi)用,水介質(zhì)換能光面爆破比普通爆破技術(shù)每循環(huán)節(jié)約費(fèi)用 1 074.81 元,即節(jié)約 400.73 元/m,節(jié)約費(fèi)用比例達(dá) 26.8% 。
(1) 水介質(zhì)換能爆破充分利用水的熱力學(xué)及化學(xué)性質(zhì),延長爆炸作用時(shí)間,使得炸藥能量的有效利用率顯著提高。
(2) 在大盤山隧道車行通道、人行通道以及隧道爆破中采用水介質(zhì)換能爆破技術(shù)進(jìn)行試驗(yàn)及施工發(fā)現(xiàn),水介質(zhì)換能爆破可明顯改善爆破效果,提高炮孔利用率,增大掘進(jìn)進(jìn)尺。在光面爆破的應(yīng)用中效果最為顯著,可明顯提高輪廓的平整度,增加孔痕率。
(3) 在隧道施工中采用水介質(zhì)換能光面爆破的經(jīng)濟(jì)效益分析中,通過對(duì)比可明顯發(fā)現(xiàn),水介質(zhì)換能較普通爆破施工作業(yè)量減小,炸藥單耗及成本降低。