孫潤(rùn)哲
(中國(guó)船級(jí)社天津分社,天津 300457)
船舶推進(jìn)軸系連接主機(jī)和螺旋槳,一方面將主機(jī)功率傳遞給螺旋槳,另一方面將螺旋槳產(chǎn)生的軸向推力傳遞給船體,從而推動(dòng)船舶前行[1]。軸系主要由軸承、傳動(dòng)軸及其它附件組成,其工作性能直接決定了整個(gè)推進(jìn)裝置性能的好壞,本船主動(dòng)力裝置復(fù)雜,軸系運(yùn)行好壞取決于中間軸承受力情況[2]。本文在介紹中間軸承高溫故障處理的基礎(chǔ)上,分析了故障原因,最終形成了修理方案并解決了問(wèn)題。
本船為采用雙機(jī)雙槳驅(qū)動(dòng)的全回轉(zhuǎn)拖船,左、右軸系對(duì)稱(chēng)布置[3],其Z型推進(jìn)軸系通過(guò)彈性連軸節(jié)連接主機(jī),軸系軸承采用SKF雙列調(diào)心滾子軸承。從主機(jī)到舵機(jī)依次設(shè)有5道軸承,軸系布置如圖1所示。該船在航行試驗(yàn)過(guò)程中,以右舷軸系為例,當(dāng)主機(jī)以不同轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),測(cè)得各軸承溫度如表1所示。
圖1 軸系布置圖
由表1知,當(dāng)主機(jī)轉(zhuǎn)速為750 r/min時(shí),右軸系4#軸承平均溫度達(dá)到了94.25 ℃,明顯高于其它軸承平均溫度,雖然符合“安裝技術(shù)說(shuō)明”中規(guī)定的軸承溫度極限值120 ℃,但是明顯高于服務(wù)商提供的經(jīng)驗(yàn)值,即軸承溫度一般不超過(guò)環(huán)境溫度的30~40 ℃(當(dāng)時(shí)機(jī)艙環(huán)境溫度約為40 ℃)。當(dāng)主機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到774 r/min后,4#軸承溫度達(dá)到100 ℃,并無(wú)下降趨勢(shì)。經(jīng)與船東商量,決定查找軸承溫度高的原因并解決。
表1 不同轉(zhuǎn)速下各軸承溫度
軸承存在高溫的現(xiàn)象,有很多方面原因[4],經(jīng)綜合分析大致有以下幾點(diǎn)。
1)軸系水下對(duì)中時(shí)沒(méi)有按照廠家要求進(jìn)行,各對(duì)中參數(shù)超出了廠家允許的范圍值,進(jìn)而造成各軸承偏心及負(fù)荷不均。
2)各軸承基座架強(qiáng)度不夠,在負(fù)荷變化的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生大的振動(dòng),造成軸系中心線偏移。
3)航行試驗(yàn)壓載不合理導(dǎo)致船體發(fā)生了較大扭曲變形,進(jìn)而使軸系中心線產(chǎn)生變化。
4)軸承采用固態(tài)潤(rùn)滑油,加油過(guò)量、漏加油、添加不正確牌號(hào)滑油或者有異物進(jìn)入摩擦副空間,都會(huì)破壞油膜建立,從而不斷積累摩擦生熱,導(dǎo)致軸承溫度逐漸上升。
5)軸承存在軸向和徑向間隙,并且二者有一定正比例關(guān)系。軸承主要用于承受徑向載荷和較大的軸向載荷,徑向載荷承載能力越高,越適用于在振動(dòng)或者重載情況下工作,當(dāng)軸承軸向和徑向間隙減小時(shí),會(huì)使軸承負(fù)荷集中,并且導(dǎo)致軸承潤(rùn)滑油減少,出現(xiàn)潤(rùn)滑不良、散熱不好的問(wèn)題,進(jìn)而引發(fā)軸承高溫。
針對(duì)可能引發(fā)故障的各項(xiàng)原因,我們逐項(xiàng)進(jìn)行了排查。
1)該軸系的理論中心線是通過(guò)拉線法確定的,軸系所有軸承實(shí)際中心線與理論軸系中心線重合安裝,軸系中所有法蘭的曲折與偏移值嚴(yán)格符合校中計(jì)算書(shū)的規(guī)定。
2)該軸系軸承采用固態(tài)潤(rùn)滑油,油量由廠家定量添加,打開(kāi)軸承蓋與服務(wù)商一同檢查后,未發(fā)現(xiàn)存在過(guò)量或者漏加油現(xiàn)象,軸承外圈和軸承外殼內(nèi)圈狀態(tài)如圖2所示,同時(shí)未發(fā)現(xiàn)有異物進(jìn)入摩擦副空間。
(a)軸承外圈 (b)軸承外殼內(nèi)圈
3)航行試驗(yàn)經(jīng)過(guò)穩(wěn)性計(jì)算,左右舷對(duì)稱(chēng)壓載,盡量使船體各結(jié)構(gòu)受力均勻,避免船體結(jié)構(gòu)的扭曲變形。
4)對(duì)于該滾子軸承,其軸向方向由于已被鎖緊螺母固定,所以其本身的軸向間隙不會(huì)發(fā)生改變,對(duì)該中間軸承徑向間隙進(jìn)行測(cè)量,用塞尺檢查滾珠與外圈的間隙,發(fā)現(xiàn)該中間軸承的徑向間隙數(shù)值是0.15 mm(0.15 mm的塞尺可以塞進(jìn)并能旋轉(zhuǎn)1周,0.17 mm的塞尺不可以塞進(jìn)并無(wú)法旋轉(zhuǎn))。根據(jù)軸的直徑170 mm(在160~180 mm之間), 可以從滾珠與外圈的間隙推薦值表查得間隙應(yīng)該是(0.15±0.01) mm,故軸承徑向間隙正常。
5)最終將問(wèn)題的焦點(diǎn)放在了軸承基座上,通過(guò)服務(wù)商提供的安裝說(shuō)明書(shū),發(fā)現(xiàn)廠家推薦的軸承支架安裝后外形高度較低且支架四周均采用外“八”字形加固,軸承基座示意圖如圖3所示,但實(shí)際上該船軸承座支架偏高,而且支架結(jié)構(gòu)在沿軸系方向上采用半“八”字形結(jié)構(gòu)。進(jìn)而初步懷疑該基座支架的強(qiáng)度不夠,并且該軸系的軸承使用的是SKF雙列調(diào)心滾子軸承,軸承廠家要求軸承的軸向和徑向振動(dòng)值都不要超過(guò)10 mm/s。服務(wù)商對(duì)軸承振動(dòng)值進(jìn)行了測(cè)量,發(fā)現(xiàn)4#中間軸承徑向振動(dòng)值超標(biāo),甚至達(dá)到了18 mm/s,嚴(yán)重超出了軸承廠家的允許值。
(a)側(cè)視圖 (b)正視圖
找到故障原因后,經(jīng)過(guò)與船東、服務(wù)商協(xié)商,決定對(duì)軸承座強(qiáng)度進(jìn)行整改加強(qiáng)。由于4#中間軸承的基座周?chē)泄苈?,所以采取焊接固定板并橫拉至隔艙墻板的辦法,中間軸承基座加強(qiáng)示意圖如圖4所示,對(duì)于其它中間軸承也進(jìn)行了加強(qiáng),對(duì)于下面有油艙的中間軸承則采取間隙焊,分多次焊接,這樣既能達(dá)到加強(qiáng)的效果,又能防止船體變形和安全事故。
圖4 中間軸承基座加強(qiáng)示意圖
軸承座加強(qiáng)固定完畢后,重新進(jìn)行了航行試驗(yàn),當(dāng)主機(jī)以不同轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),測(cè)得各軸承(以右舷軸系為例)溫度如表2所示。
表2 加固后,不同轉(zhuǎn)速下各軸承溫度
由表2知,當(dāng)主機(jī)轉(zhuǎn)速為750 r/min時(shí),右舷軸系4#軸承平均溫度為62 ℃,相較于軸承基座固定加強(qiáng)前的平均溫度下降了約34.2%,軸承負(fù)荷得到了顯著改善。當(dāng)主機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到770 r/min后,該4#軸承溫度僅達(dá)到70 ℃,也無(wú)上升趨勢(shì),而且軸承振動(dòng)值為9 mm/s,符合廠家要求。船東、服務(wù)商均對(duì)本次基座整改加固結(jié)果表示滿意。
造成中間軸承溫度高的原因有很多,由于該船軸承基座未按照廠家建議設(shè)計(jì)安裝,導(dǎo)致軸承基座強(qiáng)度不夠。當(dāng)負(fù)荷發(fā)生變化時(shí),會(huì)產(chǎn)生較大振動(dòng),使軸承應(yīng)力集中、局部負(fù)荷急劇增加,進(jìn)而導(dǎo)致軸承高溫。通過(guò)焊接固定板的方法對(duì)軸承基座進(jìn)行了強(qiáng)度加固,從而消除了中間軸承高溫的故障。作為船舶行業(yè)從業(yè)人員,必須積累豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),才能保證船舶設(shè)備的正常安全運(yùn)轉(zhuǎn)[5]。