宋鋒鋒
摘 要:本文以礦井通風(fēng)系統(tǒng)為切入點(diǎn),針對(duì)原有壓入式通風(fēng)系統(tǒng)的工作面瓦斯含量高的特點(diǎn),進(jìn)行了通風(fēng)系統(tǒng)的改造,通過數(shù)值模擬研究了改造后循環(huán)通風(fēng)方案下工作面風(fēng)速和瓦斯?jié)舛确植?,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后,證明了數(shù)值模擬結(jié)果的準(zhǔn)確性,通風(fēng)效果良好,節(jié)約能耗的同時(shí)為安全生產(chǎn)提供了保障。
關(guān)鍵詞:通風(fēng)系統(tǒng);循環(huán)通風(fēng);數(shù)值模擬
隨著煤炭開采深度的不斷增加,礦用通風(fēng)機(jī)械設(shè)備磨損嚴(yán)重,已有的通風(fēng)系統(tǒng)很難滿足礦井通風(fēng)需求,通過更換通風(fēng)設(shè)備和改進(jìn)通風(fēng)方案是增量通風(fēng)的兩種主要方案,因?yàn)楦鼡Q通風(fēng)設(shè)備成本高,耗費(fèi)時(shí)間長(zhǎng),不宜采用,因此改進(jìn)通風(fēng)方案稱為增強(qiáng)通風(fēng)的主要措施。本文從通風(fēng)系統(tǒng)入手,對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造,改造后的通風(fēng)方案降低了工作面瓦斯?jié)舛?,同時(shí)降低了通風(fēng)能耗,取得良好的應(yīng)用效果。
1 循環(huán)通風(fēng)理論
在巷道掘進(jìn)期間,為了安全高效的掘進(jìn)作業(yè),巷道必須進(jìn)行連續(xù)通風(fēng)減少有毒有害氣體的含量,當(dāng)巷道通風(fēng)只有進(jìn)口沒有出口時(shí),稱為獨(dú)頭巷道,獨(dú)頭巷道的通風(fēng)必須進(jìn)行局部通風(fēng)。目前局部通風(fēng)的方法有壓入式、抽出式和混合式三種方法。在通風(fēng)的過程中,如果風(fēng)流兩次經(jīng)過工作面,則這種通風(fēng)方式成為循環(huán)通風(fēng)。根據(jù)新鮮風(fēng)流是否經(jīng)過工作面,循環(huán)通風(fēng)可分為開路式循環(huán)通風(fēng)和閉路式循環(huán)通風(fēng)兩種。
對(duì)于閉路式循環(huán)通風(fēng),新鮮風(fēng)流并沒有經(jīng)過工作面。因?yàn)楣ぷ髅嫱咚挂约胺蹓m等的連續(xù)釋放,在這種通風(fēng)方式下加劇了氣體的濃度,不利于安全生產(chǎn)。對(duì)于開路式循環(huán)通風(fēng),在通風(fēng)過程中不斷有新鮮風(fēng)流流經(jīng)工作面,工作面產(chǎn)生的污風(fēng)同新鮮風(fēng)流混合,降低了有毒有害氣體的含量。這種通風(fēng)方式下,工作面產(chǎn)生的污風(fēng)與新鮮風(fēng)流不斷摻混循環(huán)通入工作彌漫,通過已有的研究可知,閉路式循環(huán)通風(fēng)可以改善工作面附近氣體的物理參數(shù),可以有效降低有毒有害氣體的濃度,但是并不會(huì)無限減少氣體濃度,而是隨著循環(huán)通風(fēng)次數(shù)的增加趨于一個(gè)穩(wěn)定值,工作面附近溫度也會(huì)隨著循環(huán)通風(fēng)次數(shù)的增加趨于穩(wěn)定值,在通風(fēng)趨于內(nèi),風(fēng)流速度、空氣濕度最終都將趨于一個(gè)穩(wěn)定值??煽匮h(huán)通風(fēng)可以降低工作面附近瓦斯和粉塵等氣體的濃度,具有改善掘進(jìn)條件及降低通風(fēng)能耗的優(yōu)點(diǎn),但是當(dāng)?shù)V井處于災(zāi)變時(shí)期,循環(huán)通風(fēng)可能引起巷道內(nèi)溫度升高,有毒有害氣體濃度增加的現(xiàn)象,不宜采用。
2 循環(huán)通風(fēng)數(shù)值模擬實(shí)驗(yàn)
對(duì)于循環(huán)通風(fēng)數(shù)值模擬實(shí)驗(yàn),利用CFD數(shù)值模擬軟件進(jìn)行研究。根據(jù)礦井實(shí)際數(shù)據(jù),建立巷道三維數(shù)值模擬模型,如圖1所示,模型中抽出式風(fēng)筒位于作業(yè)點(diǎn)約12m位置,壓入式風(fēng)筒位于作業(yè)點(diǎn)約125m位置,共有84m的風(fēng)筒重疊段。為了計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性,適當(dāng)縮小巷道尺寸,取工作面長(zhǎng)度為70m,抽出式風(fēng)筒位于作業(yè)點(diǎn)約27m位置,壓入式風(fēng)筒位于作業(yè)點(diǎn)約28m位置,共有15m的風(fēng)筒重疊段。模擬中壓入式通風(fēng)型號(hào)為JBT-52,電機(jī)功率為11kW,風(fēng)機(jī)提供的風(fēng)量范圍為2.42-3.75m3·s-1,風(fēng)壓范圍為490-2352Pa;抽出式通風(fēng)型號(hào)為SCF-6,電機(jī)功率為18.5kW,風(fēng)機(jī)提供的風(fēng)量范圍為0.9-3.75m3·s-1,風(fēng)壓范圍為196-2156Pa。
模型建立后需進(jìn)行網(wǎng)格的劃分,網(wǎng)格劃分的精度直接決定了數(shù)值模擬計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。為了保證網(wǎng)格劃分?jǐn)?shù)量的適量性和計(jì)算結(jié)果的精度,采用GAMBIT網(wǎng)格劃分程序中的Hex/Wedge型類型進(jìn)行網(wǎng)格的劃分。對(duì)于可控循環(huán)通風(fēng)巷道模型網(wǎng)格的劃分共有185423個(gè)節(jié)點(diǎn),網(wǎng)格單元體共163245個(gè),為了評(píng)價(jià)網(wǎng)格劃分的質(zhì)量,進(jìn)行了網(wǎng)格畸變率計(jì)算,90%的網(wǎng)格畸變率低于0.5證明了網(wǎng)格劃分的成功性。
結(jié)合礦井實(shí)際通風(fēng)狀況,假定巷道內(nèi)進(jìn)風(fēng)量為72.214 m3/min,壓入式風(fēng)筒的直徑為600mm,風(fēng)筒出口位置設(shè)為邊界,風(fēng)筒提供的風(fēng)流速度達(dá)到4.5m/s,抽出式風(fēng)筒出口和入口分別設(shè)為邊界,方向與掘進(jìn)巷道方向一致,設(shè)置工作面瓦斯涌出量為4.9×10-6kg/s,相關(guān)參數(shù)確定后,進(jìn)行數(shù)值模擬。模擬得到圖2所示的工作面附近風(fēng)速模擬矢量圖。
從圖2中可以看出,抽風(fēng)筒的有效射程大于壓風(fēng)筒的有效射程,且兩者都出現(xiàn)卷吸作用。從圖2中(a)圖壓風(fēng)筒附近工作面風(fēng)速模擬圖中可以看出,壓風(fēng)筒有效射程較短,在其射程內(nèi)出現(xiàn)了卷吸作用,分別發(fā)生在Y=54m、Y=60m、Y=70m,在卷吸作用下,風(fēng)流聚集嚴(yán)重;圖2中(b)圖抽風(fēng)筒附近工作面風(fēng)速模擬圖中可以看出,抽風(fēng)筒有效射程相對(duì)較長(zhǎng),在其射程內(nèi)出現(xiàn)了卷吸作用,分別發(fā)生在Y=64m、Y=70m,在卷吸作用下,風(fēng)流聚集嚴(yán)重,在壓風(fēng)筒和抽風(fēng)筒的共同作用下,聚集區(qū)風(fēng)流發(fā)生碰撞,形成紊流,積聚區(qū)部分氣體在抽風(fēng)筒的射流卷吸作用下排出巷道,剩余部分氣體則在壓風(fēng)筒的作用下再次返回至工作面。
為了更直觀的觀測(cè)工作面附近氣體濃度的變化狀況,模擬了瓦斯?jié)舛确植迹ㄟ^模擬可知,采用循環(huán)通風(fēng)后,工作面瓦斯聚集現(xiàn)象明顯得到改善,在壓風(fēng)筒附近工作面夾角位置,瓦斯?jié)舛茸兓^大,分析原因,在壓風(fēng)筒附近,因?yàn)轱L(fēng)流較大,在風(fēng)流射流作用下,頂板與工作面夾角處風(fēng)流較小,造成瓦斯?jié)舛认鄬?duì)較高??梢娍煽匮h(huán)通風(fēng)對(duì)于減少工作面瓦斯?jié)舛扔忻黠@的改善作用,與常規(guī)通風(fēng)類似的是,頂板與工作間夾角處瓦斯?jié)舛纫琅f偏高,但是滿足安全生產(chǎn)的需要。
3 掘進(jìn)工作面循環(huán)通風(fēng)方案實(shí)施應(yīng)用
礦井原通風(fēng)方式為壓入式通風(fēng),要想實(shí)現(xiàn)循環(huán)通風(fēng),只需增加抽出式通風(fēng)機(jī),且布置氣體自動(dòng)檢測(cè)和報(bào)警裝置,通過自動(dòng)開關(guān)控制通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行,調(diào)控風(fēng)量。
礦井掘進(jìn)工作面循環(huán)通風(fēng)方案如下:首先調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)通風(fēng)量,減少巷道內(nèi)總通風(fēng)量,減少了壓入式風(fēng)機(jī)通風(fēng)量的同時(shí),增加抽出式通風(fēng)機(jī),通過自動(dòng)開關(guān)調(diào)節(jié)抽出式通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,使其大于壓入式通風(fēng)機(jī)的通風(fēng)量,隨后對(duì)抽出式風(fēng)機(jī)和壓入式風(fēng)機(jī)同時(shí)進(jìn)行風(fēng)量的調(diào)節(jié),保證抽出式風(fēng)筒和壓入式風(fēng)筒的疊加長(zhǎng)度大于10m,為了保證疊加段內(nèi)出現(xiàn)瓦斯聚集現(xiàn)象,保證通風(fēng)速度大于0.25m/s。
對(duì)改造前后的風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況進(jìn)行比較,得到表1所示的結(jié)果。
從表1可知,改進(jìn)后通風(fēng)方案下,風(fēng)機(jī)通風(fēng)風(fēng)量從之前的157.23 m3·s-1增長(zhǎng)為185.23 m3·s-1,增幅達(dá)到17.8%,電機(jī)運(yùn)行過程中承受的負(fù)壓、軸功率及運(yùn)行功率都降低,設(shè)備損耗降低。通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作面附近瓦斯等氣體的測(cè)量可得,循環(huán)通風(fēng)方案下工作面附近瓦斯含量明顯降低,雖然工作面上隅角瓦斯含量略高,但是滿足安全生產(chǎn)需求。
4 結(jié)論
本文針對(duì)礦井壓入式通風(fēng)方法下掘進(jìn)工作面瓦斯含量超標(biāo)的現(xiàn)象,進(jìn)行了通風(fēng)系統(tǒng)的改進(jìn),對(duì)改進(jìn)后的循環(huán)通風(fēng)方案進(jìn)行了數(shù)值模擬研究,數(shù)值模擬結(jié)果顯示,在循環(huán)通風(fēng)方案下,工作面附近雖然會(huì)出現(xiàn)卷吸現(xiàn)象,但是工作面附近瓦斯含量明顯降低,通過現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,取得了良好的效果。