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      油箱導(dǎo)致油泵振動(dòng)大原因分析及處理

      2020-10-10 20:01:05華東奇
      機(jī)電信息 2020年27期
      關(guān)鍵詞:振動(dòng)

      摘要:發(fā)電廠主機(jī)和小汽機(jī)的潤滑油泵一般為立式泵,安裝在油箱頂板上,靠油箱支撐,常規(guī)的振動(dòng)處理方法有檢查泵的動(dòng)靜間隙、泵基礎(chǔ)找平、軸系找中、更換電機(jī)軸承等,現(xiàn)針對(duì)調(diào)試期間油箱導(dǎo)致油泵振動(dòng)大現(xiàn)象,通過現(xiàn)場(chǎng)檢修人員的檢查和試驗(yàn),找到了振動(dòng)的根源和處理方法。

      關(guān)鍵詞:交流油泵;振動(dòng);剛性支撐

      0 ? ?引言

      國家電投集團(tuán)協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司一期工程2×1 000 MW機(jī)組調(diào)試期間,小汽機(jī)的8臺(tái)交流潤滑油泵有7臺(tái)出現(xiàn)了電機(jī)單轉(zhuǎn)正常,但帶泵運(yùn)行時(shí)電機(jī)上端水平方向振動(dòng)超標(biāo)的現(xiàn)象。解體油泵檢查,仍不能消除振動(dòng),后來經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、測(cè)量、分析,最終判斷為油泵支撐剛性不足,通過在油箱內(nèi)部、油泵基礎(chǔ)下方增加剛性支撐,解決了6臺(tái)交流油泵的振動(dòng)超標(biāo)問題。本次振動(dòng)處理方法特殊,對(duì)同類立式油泵及水泵振動(dòng)處理具有良好的借鑒作用。

      1 ? ?振動(dòng)情況介紹

      1.1 ? ?交流油泵布置

      該1 000 MW超超臨界燃煤發(fā)電廠一期工程有兩臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組有兩臺(tái)上汽廠生產(chǎn)的小汽機(jī),每臺(tái)小汽機(jī)潤滑油系統(tǒng)獨(dú)立布置,每個(gè)油箱上安裝兩臺(tái)交流油泵、一臺(tái)直流油泵、排煙風(fēng)機(jī)及管道等設(shè)備,小汽機(jī)及油系統(tǒng)均為上海汽輪機(jī)廠配套供貨。潤滑油系統(tǒng)采用模塊集裝式設(shè)計(jì),8臺(tái)交流潤滑油泵為上海某公司制造,型號(hào)為FLY55-73,流量為55 m3/h,出口油壓為0.6 MPa,由容量為37 kW的防爆交流電動(dòng)機(jī)拖動(dòng),電機(jī)型號(hào)為YB3200L2-2,由佳木斯電機(jī)股份有限公司制造,轉(zhuǎn)速2 950 r/min。

      油箱上安裝有兩臺(tái)交流油泵、一臺(tái)直流油泵、兩臺(tái)排煙風(fēng)機(jī)等設(shè)備,油箱內(nèi)部支撐如圖1所示。

      1.2 ? ?前期振動(dòng)處理過程介紹

      2017年5月份,一期工程1號(hào)機(jī)組調(diào)試期間,兩臺(tái)小汽機(jī)有三臺(tái)交流油泵電機(jī)上軸承水平方向振動(dòng)超標(biāo),其中振動(dòng)最大的1A給水泵B交流油泵電機(jī)上軸承水平東西方向振動(dòng)值為0.15 mm,油箱供貨廠家到現(xiàn)場(chǎng)檢查后分析振動(dòng)原因?yàn)殡姍C(jī)定子殼體鑄造不均勻,但可以長期運(yùn)行。

      油泵振動(dòng)超標(biāo),給機(jī)組運(yùn)行埋下了隱患,電廠不同意油泵廠家意見,協(xié)調(diào)設(shè)備廠家進(jìn)行了深度的現(xiàn)場(chǎng)解體檢查。

      首先,脫開聯(lián)軸器,電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,軸承無磨損、油隙合格,進(jìn)行單體試轉(zhuǎn),各個(gè)方向的振動(dòng)值均在0.05 mm以內(nèi),運(yùn)行無異音。

      然后,盤動(dòng)油泵,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,無異音;解體檢查油泵,軸承油隙正常,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,無異音;葉輪口環(huán)間隙合格,未發(fā)現(xiàn)碰磨痕跡;電機(jī)與油泵齒形聯(lián)軸器接觸不均勻,更換了聯(lián)軸器;為了徹底排除軸承因素,更換了油泵軸承。

      油泵就位后,復(fù)查油泵出口法蘭之間無相互推力,排除油泵出口管影響因素。

      對(duì)泵和電機(jī)進(jìn)行了轉(zhuǎn)子對(duì)中調(diào)整,中心合格。

      回裝后試運(yùn),電機(jī)上部水平東西方向振動(dòng)值仍然達(dá)到0.20 mm,經(jīng)過多次對(duì)泵基礎(chǔ)各固定螺栓的緊力調(diào)整,振動(dòng)值下降至0.13 mm。A油泵底座螺栓經(jīng)過調(diào)整,電機(jī)上部水平東西方向振動(dòng)值由0.12 mm下降至0.09 mm。相同現(xiàn)象,1B小汽機(jī)A油泵電機(jī)上部水平東西方向振動(dòng)值為0.11 mm,經(jīng)過調(diào)整油泵底座固定螺栓,沒有好轉(zhuǎn)。

      本次檢查維修未能找到振動(dòng)超標(biāo)的根本原因,未能解決油泵電機(jī)振動(dòng)大的問題,鑒于油泵和電機(jī)電流正常,轉(zhuǎn)動(dòng)無異音,振動(dòng)無擴(kuò)大趨勢(shì),且1號(hào)機(jī)組調(diào)試工期緊張,電廠決定先投用振動(dòng)較小的油泵,密切關(guān)注油泵振動(dòng),待階段性調(diào)試結(jié)束后停小汽機(jī)處理。同時(shí),經(jīng)過與設(shè)備廠家溝通,設(shè)備廠家承諾提供一臺(tái)新油泵,停機(jī)后換泵試運(yùn),如果振動(dòng)合格,更換其他振動(dòng)超標(biāo)的油泵。

      2017年7月份2號(hào),機(jī)組調(diào)試期間,2A小汽機(jī)潤滑油A、B交流油泵電機(jī)和2B小汽機(jī)潤滑油A交流油泵電機(jī)存在同樣的問題,振動(dòng)值大于0.05 mm的合格標(biāo)準(zhǔn)。廠家的新泵到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,替換其中一臺(tái)油泵,但電機(jī)上軸承處水平振動(dòng)仍有0.17 mm,通過調(diào)整油泵和電機(jī)地腳螺栓,振動(dòng)降低至0.12 mm,說明油泵沒有問題,需要尋找其他處理方法。

      此時(shí),兩臺(tái)機(jī)組有6臺(tái)交流油泵電機(jī)上軸承處水平方向振動(dòng)超標(biāo),且油箱上備用油泵、管道、爬梯存在異常振動(dòng)現(xiàn)象,測(cè)量數(shù)據(jù)如表1所示。

      2 ? ?原因分析及處理措施

      2.1 ? ?原因分析

      引起立式泵振動(dòng)的原因通常有:(1)轉(zhuǎn)子不平衡、轉(zhuǎn)子對(duì)中不合格、動(dòng)靜摩擦、轉(zhuǎn)動(dòng)部分松動(dòng)等;(2)基礎(chǔ)水平度不合格、地腳螺栓松動(dòng);(3)電機(jī)缺陷:轉(zhuǎn)子不平衡、軸承油隙不合格等。

      經(jīng)過以上檢查維修,可以排除交流油泵及電機(jī)本身的因素。經(jīng)機(jī)組運(yùn)行觀察,除了運(yùn)行油泵電機(jī)振動(dòng)之外,相鄰油泵及油箱上的管道、爬梯都存在不同程度的振動(dòng),所以電廠技術(shù)人員商定先從外部查找原因,采用加強(qiáng)油泵基礎(chǔ)剛度的方案進(jìn)行處理。

      方案:用10號(hào)槽鋼和厚10 mm的鋼板制作一套加固油泵基礎(chǔ)的工具,在油箱頂板上面將一臺(tái)小汽機(jī)的兩臺(tái)交流油泵基礎(chǔ)用加固工具連接在一起,提高油泵基礎(chǔ)剛度。

      兩臺(tái)油泵基礎(chǔ)加固完成,重新啟動(dòng)油泵,振動(dòng)有所下降,但電機(jī)上部水平方向的振動(dòng)值仍然超標(biāo),說明油泵基礎(chǔ)加固方案不理想。

      查找了油箱安裝圖紙,油箱各部分板材厚度如下:頂板14 mm,側(cè)板10 mm,內(nèi)部隔板10 mm。四周加強(qiáng)槽鋼為10號(hào)槽鋼,支撐頂板的為8號(hào)槽鋼。因油箱頂板面積大,3臺(tái)油泵距離較近,下方?jīng)]有單獨(dú)的豎直方向的剛性支撐,為確認(rèn)油箱頂板剛度是否影響振動(dòng),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,得知振動(dòng)均以工頻為主,確定油泵基礎(chǔ)剛性不足、基礎(chǔ)不易找平為油泵振動(dòng)的主要原因。

      為防止運(yùn)行期間油泵振動(dòng)擴(kuò)大,損壞設(shè)備,甚至造成系統(tǒng)斷油,電廠決定運(yùn)行和檢修人員加強(qiáng)監(jiān)視,停機(jī)后立即對(duì)4個(gè)油箱的頂板進(jìn)行水平和豎直方向的加固,增強(qiáng)頂板的剛性,減小泵振動(dòng)對(duì)油箱上其他管道及設(shè)備的影響。

      2.2 ? ?處理措施

      2號(hào)機(jī)組調(diào)停期間,兩臺(tái)小汽機(jī)油箱倒油、清理,電廠技術(shù)人員確定了水平支撐和豎直方向支撐點(diǎn)的加裝位置。支撐加裝方案為:2臺(tái)交流油泵下方(直流油泵基礎(chǔ)暫不加固)加裝3根120 mm水平槽鋼和6個(gè)豎直方向的支撐點(diǎn);先在油箱頂板下方焊接3根10號(hào)槽鋼,每間隔300 mm點(diǎn)焊10 mm長的焊縫,確保2臺(tái)油泵基礎(chǔ)下方為一個(gè)整體;每個(gè)豎直方向支撐點(diǎn)采用DN100的SS304不銹鋼管做剛性支撐,為了立管底部支撐穩(wěn)定性,立管底部焊接了200 mm×200 mm的鋼板作為底座,然后通過調(diào)整每個(gè)立管頂部的螺栓長度,測(cè)量油泵基礎(chǔ)水平合格,鎖緊立管頂部的調(diào)整螺栓并點(diǎn)焊,再次測(cè)量油泵基礎(chǔ)水平,水平度應(yīng)控制在0.05 mm/m以內(nèi),確保油泵軸系豎直,運(yùn)行期間油泵下方不存在擺動(dòng)。

      圖2粗線位置為新增水平方向的支撐,圓點(diǎn)為豎直方向的支撐點(diǎn)。

      2.3 ? ?處理結(jié)果

      油箱頂板加固新的支撐后,2號(hào)機(jī)組4臺(tái)交流油泵振動(dòng)全部合格,電機(jī)上端的振動(dòng)改善最明顯,經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行觀察,振動(dòng)沒有回彈,運(yùn)行穩(wěn)定,證明加固措施非常有效。加固后振動(dòng)值如表2所示。

      確定處理措施有效,1號(hào)機(jī)調(diào)停期間,對(duì)兩臺(tái)小汽機(jī)的油箱按照同樣方法進(jìn)行了加固,油泵運(yùn)行后,振動(dòng)下降,運(yùn)行穩(wěn)定。

      3 ? ?結(jié)語

      本次處理,首先通過現(xiàn)場(chǎng)檢查,排除了油泵和電機(jī)本身的不利因素;然后通過專業(yè)測(cè)振儀器進(jìn)行測(cè)量,并結(jié)合油箱結(jié)構(gòu)及設(shè)備布置,得出了油箱頂板剛度不足導(dǎo)致油泵基礎(chǔ)不穩(wěn)的真正原因,找準(zhǔn)了解決問題的切入點(diǎn);確定了詳細(xì)的加固方案并得以實(shí)施,有效解決了兩臺(tái)機(jī)組小汽機(jī)交流油泵電機(jī)振動(dòng)超標(biāo)問題,降低了機(jī)組運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),為機(jī)組長周期、安全運(yùn)行提供了安全保障,同時(shí)為解決同類型立式泵振動(dòng)問題提供了良好的經(jīng)驗(yàn)反饋,也為新建機(jī)組在設(shè)計(jì)、制造期間避免此類缺陷敲了一次警鐘。

      [參考文獻(xiàn)]

      [1] 曹景芳,吳昌浩,李夢(mèng)林.立式凝結(jié)水泵電機(jī)振動(dòng)大的原因分析與處理[J].華電技術(shù),2017,39(7):54-56.

      收稿日期:2020-07-09

      作者簡(jiǎn)介:華東奇(1977—),男,河南葉縣人,工程師,從事火電機(jī)組汽機(jī)生產(chǎn)技術(shù)管理工作。

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