徐 盛
(上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司,山東青島 266000)
汽車尾氣排放是目前大氣污染的一個重要因素,汽車尾氣中含有一氧化碳(CO)、氮氧化合物、碳氫化合物(HC)和其他一些對人體產(chǎn)生不良影響的固體顆粒,尤其是含鉛汽油對人體的危害更大。在GB 18285—2005《點燃式發(fā)動機汽車排氣污染物排放限值及測量方法》和GB 3847—2005《車用壓燃式發(fā)動機和壓燃式發(fā)動機汽車排氣煙度排放限值及測量方法》中,國家對尾氣排放檢測有嚴格的控制監(jiān)管,基于上汽通用五菱汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)也將尾氣排放檢測列入BIQ(Built in Quilty,制造質(zhì)量)審計A 類問題。本文研究的對象——過量空氣系數(shù),是尾氣檢測中的重要技術(shù)指標,它的測量精度直接決定了汽車尾氣的測量精度,因此對其的研究意義重要。本文基于本公司檢測線尾氣分析儀的使用狀況和維護經(jīng)驗,針對過氧空氣偏高的現(xiàn)象及其設備檢測過程進行分析并提出解決對策。
過量空氣系數(shù)(通常用λ 表示),是燃燒1 kg 燃料的實際空氣量與理論上所需空氣量之質(zhì)量比。λ 是衡量燃料燃燒完全程度的主要標準,在國家標準中λ 范圍標準被定為1±0.03,本公司的企業(yè)標準為0.975~1.026。其測量值可通過Brettschneider公式計算。
式中 []——濃度,%(V.)
K1——CH 轉(zhuǎn)換因子(常數(shù)),可等效為6×10-4
Hcv——燃料中氫和碳的原子比,汽油燃料可選為1.727 1
Ocv——燃料中氧和碳的原子比,汽油燃料可選為0.017 6。
所以,λ 的大小與O2、CO、CO2和HC 的濃度有關(guān)。
下面解析一下各組份測量原理。
(1)設備采用電化學傳感器對O2及NO 濃度(NO 此處不作分析)進行檢測。在一定條件下,利用氧化皓內(nèi)外兩側(cè)的氧濃度差,產(chǎn)生電壓差(正常范圍為8~10 mV)再經(jīng)過放大、AD 轉(zhuǎn)換后作為控制系統(tǒng)的可測信號。下面分別對影響O2濃度測量的因素作以分析。
(2)HC、CO 通過不分光紅外線吸收原理(Non-Dispersive Infrared Absorption,NDIR)測試(圖1)。非對稱分子(含有不同原子)可以在特定波長吸收紅外線能,這種特定的吸收定波長吸收紅外線能,這種特定的吸收帶對于某種分子是確定的、標準的,稱帶對于某種分子是確定的、標準的,稱為“物質(zhì)指紋”。氣體對一定波長的紅外輻射的吸收強度與氣體濃度有確定的關(guān)系,即I=I0exp(-kcl)。其中,c 為氣體濃度。
以CO 測量為例,兩束相同紅外光線分別進入測試室和比較室,前一束紅外光線在經(jīng)過測試室時,一部分光線被尾氣中的CO 所吸收,其余部分進入檢測室中的左腔;后一束紅外光線則進入比較室,比較室中的N2不吸收紅外光線,光線全部進入檢測室中的右腔。檢測室的左右腔充有等量的CO,它們吸收同時進入的兩束紅外光線,吸收的光能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?。由于前一束光線已被吸收了一部分,這樣就造成左右兩個腔室溫度差,進而導致壓力差的存在,流量傳感器可以感受到左右腔室間空氣的流動。
圖1 光譜吸收圖
下面以本公司檢測線的5 組分尾氣分析儀的實測數(shù)據(jù),分別對影響各各組分測量的因素加以分析。
汽油在燃燒過程中會產(chǎn)生水。由于尾氣分析儀設備過濾器的濾水能力有限,尾氣檢測過程中總會有部分水珠殘存于設備管路。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),設備管路中的水對氧濃度的測量有影響,進而影響對λ 的測量。
通過以下實驗驗證水對過量空氣系數(shù)的影響:用同一臺設備(管路中水較多)對5 輛車進行檢測,然后對該設備管路進行干燥處理,對之前的5 輛車再次檢測(圖2)。
由圖2 可知,干燥過后λ值明顯減小。因此,在汽車尾氣檢測過程中,設備管路中的水會導致λ 實測值偏大。
圖2 干燥前后的λ 值對比
圖3 平臺清洗前后的λ 值對比
汽油燃燒產(chǎn)生的氣態(tài)化合物冷卻后會以油脂形式沉淀于紅外測量平臺的內(nèi)壁,在尾氣檢測過程中會影響尾氣的成分,進而導致λ 的測量誤差。
通過以下實驗驗證水對λ 的影響:用同一臺設備(已連續(xù)長時間使用,平臺較臟)對5 輛車進行怠速檢測,然后對將測量平臺拆解,用Extreme Simple Green 溶液平臺內(nèi)壁及鏡片進行清洗,用清水沖洗并干燥后將設備恢復,對之前的5 輛車再次檢測(圖3)。
由圖3 可知,測量平臺清洗過后λ 值變小。因此,當紅外測量平臺油污較多時,會導致λ 實測值偏大。
在尾氣檢測過程中,尾氣管路必然會發(fā)生泄漏,泄漏對λ實測值影響較大,當泄漏達到一定程度時,會直接導致λ 測量不合格。
通過以下實驗驗證泄漏對λ 的影響:將設備管路的一段進行程度不同的剪切破壞,分別對同一輛車進行怠速檢測(圖4)。
由圖4 可知,λ 實測值隨泄漏值非線性正比增大。當剪切度達到1/10 時,λ 實測值便已到達正常值的臨界狀態(tài)。在尾氣檢測過程中,設備管路的氣密性非常重要,因而在設備中設有泄漏檢查功能,可以通過內(nèi)置壓力傳感器對密閉管路的氣密性進行檢測。
汽油中的鉛元素會導致氧傳感器中毒。氧傳感器中毒后,測量時電壓波動缺乏規(guī)律,電信號反饋誤差增大,氧濃度測量偏差增大,導致過量空氣系數(shù)測量偏差增大。公司車輛產(chǎn)量大,設備使用頻次高,且鉛中毒為不可逆反應,此項作為導致氧傳感器失效的常規(guī)因素,目前除更換氧傳感器外無有效控制途徑。
針對管路中液態(tài)水偏多的問題,設計直流反吹洗裝置,通過壓縮空氣排除管路中的水:當設備進行檢測時,管路兩端分別接到設備檢測口與汽車尾喉;檢測結(jié)束后電磁閥A 切換,管路與壓縮空氣接通,電磁閥B 切換,設備端接大氣,進行管路反吹洗過程。其中,電磁閥A 為先導式兩位三通電磁閥,電磁閥B 為直動式電磁閥(圖5)。
根據(jù)氣路原理在電控箱內(nèi)制作反吹洗裝置并用于現(xiàn)場,使用效果良好,λ 值高故障率顯著降低(圖6)。
此改善在減少λ值測量故障的同時,還降低了氧傳感器和塑封過濾器的消耗,根據(jù)公司節(jié)約換算標準計算共計節(jié)約金額118 802.4 元/年,在公司合理化建議評比中被評為優(yōu)秀合理化建議。
圖4 不同泄漏量對λ 值的影響
圖5 反吹裝置氣路原理
圖6 反吹裝置
根據(jù)設備使用頻次,針對測量平臺清潔度影響λ 實測值的問題,在設備PM(Productive Maintenance,生產(chǎn)維護)標準中制定測量平臺定期清洗計劃,周期為3 月/次。
針對尾氣管路泄漏影響λ 實測值的問題,制定設備管路點檢計劃,包含設備壓力傳感器檢測和人工管路檢測。由于管路尾氣泄漏導致的故障率較高,將管路點檢列入維修工TPM(Total Productive Maintenance,全員生產(chǎn)維護),周期為每天1 次。
綜上所述,在汽車尾氣檢測過程中,過量空氣系數(shù)λ 的測量精度受到多種因素影響,采取針對性的措施提高其測量精度,能夠有效保證汽車尾氣檢測結(jié)果的準確性,對整車質(zhì)量控制及汽車能源控制具有重要意義.。