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      循環(huán)流化床鍋爐空預(yù)器堵灰問題的研究

      2020-09-15 02:37:48
      工業(yè)加熱 2020年6期
      關(guān)鍵詞:預(yù)器還原劑噴槍

      (內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010051)

      空預(yù)器堵灰是循環(huán)硫化床鍋爐運(yùn)行過程中普遍存在且迫切需要解決的問題??疹A(yù)器堵灰使設(shè)備壓差增大,換熱變差,鍋爐排煙溫度升高,風(fēng)機(jī)電耗增大。堵灰嚴(yán)重時(shí)會(huì)使鍋爐被迫降負(fù)荷運(yùn)行甚至不得不停爐處理,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行[1]。因此,本文針對(duì)某電廠循環(huán)流化床鍋爐空預(yù)器堵灰的問題開展研究,分析了堵灰的原因,提出了相應(yīng)的控制策略,有效緩解了空預(yù)器堵灰的問題。

      1 原因分析

      某電廠150 MW燃煤發(fā)電機(jī)組,其鍋爐為480/13.7-535535超高壓中間再熱、自然循環(huán)鍋爐。采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù)。鍋爐尾部煙道布置有管式空氣預(yù)熱器。裝有SNCR選擇性非催化還原脫硝系統(tǒng)。

      硫酸氫銨主要通過式(1)生成。主要反應(yīng)物為NH3、H2O和SO3。NH3來自于脫硝過程中的氨逃逸(未反應(yīng)的)。H2O來自于燃料中的H和水分,空氣和脫硝過程帶入的水分。SO3是由爐內(nèi)燃料燃燒生成的部分SO2氧化而成。

      NH3+SO3+H2O→NH4HSO4

      (1)

      硫酸氫銨具有極強(qiáng)的黏性、吸濕性和腐蝕性。極易冷凝粘附在空預(yù)器換熱表面(尤其是空預(yù)器冷段),并且粘結(jié)煙氣中的飛灰顆粒,造成空預(yù)器腐蝕和堵塞[2]。

      通過對(duì)空預(yù)器堵灰的原因分析可知,硫酸氫銨是造成堵灰的主要原因,而硫酸氫銨的生成與脫硝裝置中氨逃逸密切相關(guān)。因此,通過試驗(yàn)對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,提高脫硝效率,降低氨逃逸是控制空預(yù)器堵灰的有效策略之一。

      2 SNCR脫硝系統(tǒng)優(yōu)化試驗(yàn)

      該脫硝系統(tǒng)采用尿素作為還原劑。爐膛出口旋風(fēng)分離器入口煙道的側(cè)壁從上到下安裝有4個(gè)尿素溶液噴槍。尿素溶液霧化后經(jīng)噴槍射入高溫?zé)煔庵校纸鉃镹H3。

      氨氮摩爾比NSR、還原劑濃度、噴槍出力以及噴槍調(diào)門開度是影響脫硝過程的幾個(gè)主要參數(shù)[3],因此采用單因素調(diào)整試驗(yàn)法,對(duì)這幾個(gè)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn)。

      2.1 變氨氮摩爾比NSR試驗(yàn)

      從表1可知,隨著負(fù)荷的升高,脫硝效率增加。主要是因?yàn)樨?fù)荷的增加使旋風(fēng)分離器入口溫度增加,更有利于脫硝反應(yīng)的進(jìn)行。此外,試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)氨氮摩爾比NSR從1.5增加到2.5,脫硝效率分別從60.3%上升到61.7%(110 MW),66.4%上升到67.6%(130 MW),67.8%上升到68.7%(150 MW),因?yàn)樘岣逳SR,就提高了NH3的濃度,會(huì)促進(jìn)脫硝反應(yīng)的進(jìn)行。另一方面,隨著NSR的增大,氨逃逸量也在增大,當(dāng)NSR 為2.5時(shí),氨逃逸量分別為8.50×10-6(110 MW)、6.63×10-6(130 MW)、5.12×10-6(150 MW),這是由于NSR的增加,使噴入的還原劑增加,造成過量噴氨,同時(shí)噴射速度變快,氨逃逸速度的增幅超過了脫硝效率的增幅。因此,綜合考慮氨逃逸量和脫硝效率,在運(yùn)行時(shí),應(yīng)將NSR 控制在1.5~2.0[4]。

      表1 變氨氮摩爾比NSR試驗(yàn)結(jié)果

      2.2 變還原劑濃度試驗(yàn)

      表2為還原劑濃度試驗(yàn)結(jié)果。試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)還原劑濃度為5%時(shí),三種負(fù)荷下的脫硝效率都較高,氨逃逸量較小,說明脫硝反應(yīng)進(jìn)行的較徹底,而當(dāng)濃度增大到10 %時(shí),脫硝效率有所下降,氨逃逸量卻大幅度增加,比如130 MW負(fù)荷時(shí),氨逃逸量從0.14×10-6躍升至7.92×10-6,當(dāng)濃度進(jìn)一步升高到12 %時(shí),三種負(fù)荷下的氨逃逸量均達(dá)到了9×10-6左右,說明脫硝反應(yīng)進(jìn)行得不完全。因此,實(shí)際運(yùn)行中,應(yīng)將還原劑濃度維持在5%,有利于脫硝反應(yīng)的充分進(jìn)行。

      表2 變還原劑濃度試驗(yàn)結(jié)果

      2.3 變噴槍出力試驗(yàn)

      從表3可知,脫硝效率隨著噴槍出力的增大而增大,當(dāng)出力達(dá)到1.1t/h時(shí),三種負(fù)荷下的脫硝效率達(dá)到最高,分別為65.7%(110 MW)、72.8%(130 MW)和75.3%(150 MW)。這是因?yàn)殡S著噴槍出力的增大,噴氨流量增加,噴射動(dòng)量增大,使還原劑能夠更充分地與煙氣混合,有利于脫硝反應(yīng)的進(jìn)行。另一方面,隨著噴槍出力的增大,氨逃逸量也大幅度增加,在150 MW負(fù)荷下,當(dāng)噴槍出力從0.5 t/h增加到1.1 t/h時(shí),氨逃逸量從0.48×10-6增加到6.98×10-6。因此,綜合考慮脫硝效率、氨逃逸量和運(yùn)行成本,應(yīng)將噴槍出力控制在0.7 t/h就能確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行[5]。

      表3 變噴槍出力試驗(yàn)結(jié)果

      2.4 變噴槍調(diào)門開度試驗(yàn)

      將旋風(fēng)分離器入口煙道側(cè)壁上的噴槍從上到下分別標(biāo)記為A、B、C、D號(hào)噴槍。在150 MW負(fù)荷下,通過調(diào)節(jié)噴槍的調(diào)門開度改變噴入煙道中不同位置還原劑的流量。試驗(yàn)結(jié)果見表4。

      表4 變噴槍調(diào)門開度試驗(yàn)結(jié)果

      從表4可知,四種調(diào)門開度組合方式中,方式3的脫硝效率最高,氨逃逸量最小。因?yàn)樵谛L(fēng)分離器入口煙道內(nèi),這種組合方式還原劑的分布特性與煙氣流場(chǎng)分布特性吻合,都呈現(xiàn)內(nèi)側(cè)分布高、外側(cè)分布低的特性,從而使煙氣與還原劑能夠充分混合,脫硝效果較好。而方式1的脫硝效率最低,氨逃逸量最大,因?yàn)樵谶@種組合方式下,還原劑在煙道內(nèi)沒有與煙氣充分混合,致使一部分還原劑沒能完全反應(yīng)。方式2、4的脫硝效果雖有改善,但仍不及方式4。因此,調(diào)門開度組合方式3是最佳的運(yùn)行方式。

      3 結(jié) 論

      (1) 通過對(duì)SNCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn),得到了合理的運(yùn)行工況:氨氮摩爾比NSR 控制在1.5~2.0,還原劑濃度維持在5%,噴槍出力控制在0.7 t/h,采用調(diào)門開度組合方式3最優(yōu)。

      (2)實(shí)踐證明,將SNCR脫硝系統(tǒng)在此工況下運(yùn)行,脫硝效率達(dá)到了78.5%,氨逃逸量?jī)H為0.253×10-6,有效減少了硫酸氫銨的生成,緩解了空預(yù)器的堵灰。

      (3)空預(yù)器堵灰除了與脫硝系統(tǒng)有關(guān),還與空預(yù)器的運(yùn)行環(huán)境以及燃燒過程中生成的SOx、NOx有關(guān)[5]。因此,在本研究的基礎(chǔ)上,還需進(jìn)一步優(yōu)化鍋爐的燃燒過程,減少SOx、NOx的生成,同時(shí)進(jìn)一步改善空預(yù)器的運(yùn)行環(huán)境。

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