王劍宇 譚正威
關(guān)鍵詞:換熱器;殼體;開(kāi)裂
1 引言
兩臺(tái)結(jié)構(gòu)和參數(shù)相同的浮頭式換熱器,名稱為輕烴換熱器A和輕烴換熱器B,型號(hào)為BJS1800-2.5-930-6/25-4,壁厚20mm,封頭壁厚22mm、管箱壁厚46mm,殼程設(shè)計(jì)壓力為2.45MPa,設(shè)計(jì)溫度為200℃,工作壓力為1.84MPa,工作溫度為42℃,管程介質(zhì)為循環(huán)水,殼程介質(zhì)為丙烯。制造單位為某建材制作安裝有限公司,2004年5月隨新裝置投用。
輕烴換熱器A因管束內(nèi)漏裝置檢修,同時(shí)計(jì)劃對(duì)輕烴換熱器B殼程進(jìn)行打壓試漏,試壓壓力為2.3MPa,當(dāng)水壓升壓至1.3MPa,殼體突然開(kāi)裂,停止打壓。
由于兩臺(tái)換熱器的設(shè)備法蘭均由同一廠家供貨,因此對(duì)所有大法蘭均同時(shí)進(jìn)行各種檢測(cè),以便分析該法蘭的開(kāi)裂原因。
2 開(kāi)裂的宏觀表現(xiàn)
檢查發(fā)現(xiàn)該換熱器殼體靠近管箱側(cè)筒體法蘭(鍛件)直管段熱影響區(qū)(距焊縫3cm)部位從下至上沿整周長(zhǎng)規(guī)則連續(xù)開(kāi)裂,裂縫總長(zhǎng)4044mm(殼體外周長(zhǎng)為5777mm),
3 具體檢查情況及初步分析
3.1 工藝操作原因分析
3月10日氣分裝置按計(jì)劃進(jìn)行停工處置,停工前該冷卻器壓力、溫度、流量等各項(xiàng)參數(shù)平穩(wěn),無(wú)超標(biāo)現(xiàn)象,停工過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程進(jìn)行降溫降壓,從操作降壓曲線可看出,壓力下降平緩,由上午10時(shí)壓力1.64MPa至下午16時(shí)壓力降至1.22MPa,未對(duì)設(shè)備造成較大沖擊。
3.2 檢修質(zhì)量原因分析
輕烴換熱器B正常生產(chǎn)時(shí)殼程操作壓力為1.8MPa,本次檢修擬試壓2.3MPa并保壓30min。3月12日對(duì)該冷卻器殼程上水試壓,當(dāng)壓力緩慢升至1.3MPa時(shí),冷卻器殼體管箱側(cè)法蘭直筒段突然開(kāi)裂,并延周向規(guī)則連續(xù)擴(kuò)展至3/4圓周。裂紋位于焊縫熱影響區(qū)距焊縫2 cm,該法蘭為鍛件,打壓過(guò)程中未出現(xiàn)超壓現(xiàn)象,因試壓超壓造成殼體法蘭開(kāi)裂的原因可排除。
3.3 介質(zhì)腐蝕原因分析
塔頂氣相精丙烯經(jīng)塔頂空冷器冷卻后,進(jìn)入輕烴換熱器A/B殼程與管程循環(huán)水進(jìn)行冷凝冷卻換熱,然后進(jìn)入塔頂回流罐,塔頂回流罐液相精丙烯經(jīng)泵輸送,一部分返回塔頂冷卻,一部分出裝置外送。輕烴換熱器B殼程介質(zhì)為精丙烯,丙烯純度達(dá)99.7%,其中硫含量極低,化驗(yàn)結(jié)果僅為1mg/kg(指標(biāo)為小于5mg/kg),含水為80mL/m3(指標(biāo)為小于500mL/m3),且從抽出管束檢查筒體內(nèi)部的情況上看,內(nèi)部雜質(zhì)較少,殼體內(nèi)部無(wú)明顯腐蝕痕跡,殼體法蘭因腐蝕開(kāi)裂的原因可排除。
3.4 設(shè)備制造原因分析
換熱器解體后,從殼體內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn),開(kāi)裂裂紋沿圓周上方有明顯人工補(bǔ)焊痕跡,此法蘭為整體鍛造,不應(yīng)有焊接跡象,可斷定該鍛件出廠前存在嚴(yán)重缺陷,廠家通過(guò)焊接的方式進(jìn)行了修補(bǔ),產(chǎn)品制造的質(zhì)量問(wèn)題是該冷卻器筒體法蘭開(kāi)裂的主要原因。
為進(jìn)一步了解法蘭的材料采購(gòu)、鍛造、熱處理及質(zhì)量控制方面的情況, 影響法蘭原始缺陷的原因還包括以下幾點(diǎn):①法蘭鍛造工藝不合適,法蘭毛坯廠業(yè)務(wù)量增大時(shí),計(jì)算機(jī)操控的環(huán)鍛機(jī)生產(chǎn)較忙,法蘭毛坯成形過(guò)程采取了落后的外圓分步點(diǎn)壓階梯成形方法,過(guò)程繁瑣、效率低、質(zhì)量難以保證;②法蘭鍛造過(guò)程控制不好,鍛造時(shí)缺乏常規(guī)的溫度控制手段,僅憑鍛造工肉眼觀測(cè)和經(jīng)驗(yàn)判斷,局部溫度低于820℃后,操作人員未按規(guī)定回爐加熱,仍繼續(xù)鍛造加工,導(dǎo)致法蘭母材部分損傷;③法蘭鍛坯正火熱處理后,缺乏常規(guī)的硬度檢測(cè)手段,無(wú)法發(fā)現(xiàn)法蘭硬度明顯偏高且不均勻的問(wèn)題;④法蘭出廠前只對(duì)法蘭密封面及焊接坡口進(jìn)行探傷檢查,未能發(fā)現(xiàn)其他部位可能已存在的缺陷。
4 最終原因確定
綜上所述,引起此次輕烴換熱器B故障的原因如下:
4.1 直接原因
輕烴換熱器B在檢修殼程試壓過(guò)程中,壓力逐漸升高至1.3MPa時(shí),筒體受壓后突然開(kāi)裂。
4.2 間接原因
輕烴換熱器B筒體兩側(cè)法蘭(鍛件)制造出廠時(shí)存在嚴(yán)重的缺陷,制造廠對(duì)存在缺陷的位置進(jìn)行了焊接處理,但設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行后,發(fā)生了疲勞規(guī)則性開(kāi)裂。
4.3 管理原因
①使用單位對(duì)設(shè)備駐場(chǎng)監(jiān)造工作的要求和執(zhí)行不到位,導(dǎo)致存在嚴(yán)重缺陷的設(shè)備以次充好,使用多年直至損壞;②使用單位在該臺(tái)設(shè)備使用的16年期間,有倆次更換管束的經(jīng)歷,但未能及時(shí)檢查出設(shè)備本體內(nèi)部存在的缺陷;③大檢修期間全面檢驗(yàn)檢測(cè)工作落實(shí)不到位,未能全面的、有效的檢測(cè)出設(shè)備存在的重大缺陷。
4.4 整改措施
更換輕烴換熱器A/B筒體和外頭蓋、加強(qiáng)設(shè)備出廠質(zhì)量驗(yàn)收。
5 總結(jié)與啟示
①嚴(yán)格控制法蘭在制作加工過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié),包括冶煉、鍛造及熱處理,加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督檢查;②對(duì)法蘭可能出現(xiàn)應(yīng)力集中部位的加工要特別注意,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求執(zhí)行;③換熱器檢修抽出管束后,對(duì)筒體進(jìn)行全面檢查,同時(shí)加強(qiáng)大檢修檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
參考文獻(xiàn):
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作者簡(jiǎn)介:
王劍宇(1985- ),男,大學(xué)本科,工程師,主要從事煉油設(shè)備的管理工作,現(xiàn)為大慶煉化公司煉油一廠氣體分餾車間設(shè)備工程師。
譚正威(1988- ),男,大學(xué)本科,工程師,主要從事煉油設(shè)備的管理工作,現(xiàn)為大慶煉化公司煉油一廠氣體分餾車間設(shè)備主任。