王長偉
丹東東方測控技術股份有限公司 遼寧丹東 118000
湖南某現(xiàn)場尾礦輸送泵站距離生產(chǎn)廠區(qū)5公里,在使用人工值守運行,運行人工費用占用運行成本較大比例,泵站每個班配備兩名崗位人員對生產(chǎn)情況進行手動控制調節(jié),控制精度和維護檢測力度有限,為了實現(xiàn)減員增效的目標,根據(jù)泵站運行工藝特點設計一套泵站的檢測管理自動化,實現(xiàn)泵站少人化或無人化。
圍繞尾礦輸送泵的控制,首先通過電氣改造實現(xiàn)輸送泵的遠程控制,并圍繞尾礦輸送泵安裝相關的儀表,對泵的啟停流程,倒泵流程一整套的控制實現(xiàn)自動化,并結合視頻監(jiān)控實現(xiàn)實現(xiàn)泵站的無人化操作,除此之外增設一套設備預測性的維護系統(tǒng),來對設備進行故障的診斷判斷,實現(xiàn)設備的預維護,保證在無人化操作的環(huán)境下設備的安全性[1]。
檢測控制儀表的好壞,直接影響到控制系統(tǒng)的精度和穩(wěn)定性,在尾礦輸送泵站的控制上主要檢測儀表包含溫度、流量、壓力等,控制執(zhí)行上主要包括泵前泵后的閥門,泵池沖洗水、水封水的閥門控制等等。
控制系統(tǒng)選用西門子S7-1200,根據(jù)IO點數(shù)配置相應數(shù)量的模塊,主要的輸送泵變頻控制通過MODBUS通訊接入到PLC控制系統(tǒng)中,其他儀表通過硬接線的方式接入,其中數(shù)據(jù)自動采集和檢測分為兩類,模擬量數(shù)據(jù)和數(shù)字量數(shù)據(jù)。
模擬量檢測數(shù)據(jù)主要是泵的軸溫、電機溫度、流量、電機工作電流,壓力等,數(shù)字量檢測數(shù)據(jù)主要有水泵的運行狀態(tài)、閥門的啟閉位置、電磁閥狀態(tài)、流量開關狀態(tài)等。
①根據(jù)泵池液位和壓力,自動實現(xiàn)泵的變頻控制,維持液位和壓力穩(wěn)定,根據(jù)泵的運行時間來自動切換泵的工作組數(shù),合理安排泵的運行,延長輸送泵的使用壽命。
②電機故障預警:利用安裝在泵上的溫度和振動傳感器,對電機的軸溫和振動進行檢測,利用預測性維護的分析軟件,實現(xiàn)電機故障的預診斷,提前發(fā)現(xiàn)故障隱患,準備維修和備件準備。
③泵切換的自動控制,在輸送泵啟動或停止之前,沖洗水、水封水相關控制自動開啟和關閉,保證管道暢通,水封水出現(xiàn)異常及時報警。
切換方式:切換方式分為兩種,一種是運行泵故障停機切換備用泵,另一種是生產(chǎn)需要,根據(jù)人工指令自動切換兩臺渣漿泵。無論哪種方式,都可實現(xiàn)自動切換。
關鍵程序:開啟渣漿泵順序一般為打開水封水、泵前閥門、啟動泵、打開泵后閥門;停止渣漿泵順序一般為關閉泵后閥門、停止泵、關閉泵前閥門、打開沖洗水和排污閥、關閉水封水;如果是故障跳停,關閉泵后閥門、泵前閥門、打開沖洗水和排污閥、關閉水封水。
控制規(guī)則:生產(chǎn)中,首先判斷泵是因故障跳停還是生產(chǎn)需要給出的切換指令,如果因生產(chǎn)需要切換,系統(tǒng)會在停止運行泵的前提下開啟備用泵,保證泵池液位不冒礦,如果故障停機,系統(tǒng)會馬上按照開啟泵邏輯流程進行開啟備用泵,同時會執(zhí)行故障停止泵的邏輯控制流程,并發(fā)出報警提醒崗位巡檢[2]。
在機組設備上安裝溫度、振動傳感器,數(shù)據(jù)通過傳感器傳輸?shù)綗o線數(shù)據(jù)采集器及無線網(wǎng)關中?;谡駝臃治?、溫度分析、電氣分析、點檢分析等指標,以一定的權重分配給各個指標,通過相加構成的一個統(tǒng)一的綜合評價指標。數(shù)據(jù)采集器中包含數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)分析模塊、數(shù)據(jù)傳輸模塊等,以無線傳輸形式將數(shù)據(jù)傳輸?shù)椒掌飨到y(tǒng)中。服務器系統(tǒng)中運行著設備故障預測與健康管理系統(tǒng)平臺軟件,對大量數(shù)據(jù)進行分析與存儲,同時基于物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)遠程設備監(jiān)測診斷的功能。
圖1 預測維護設備安裝點
通過分析軟件來對報警的數(shù)據(jù)進行振動分析。常規(guī)振動分析包括波形分析、頻譜分析、波形頻譜、故障頻率分析、Winger分析等;高級振動分析包括了全矢譜分析、軸心軌跡、軸心位置等;多趨勢分析包括多趨勢分析和趨勢預測。通過專業(yè)的分析方法,來解決現(xiàn)場常見的故障問題。
輸送泵的恒壓控制:變頻器、電控設備、壓力變送器構成,輸送泵的啟停、云運行停止由PLC控制,通過壓力設定值與壓力傳感器反饋的壓力值進行比較,計算出變頻泵的給定頻率,實現(xiàn)恒壓控制的目標,另外通過對尾礦泵池的液位檢測,防止尾礦泵池出現(xiàn)抽空跑冒得情況出現(xiàn)[3]。
在實現(xiàn)了泵站得無人值守后,為了保證生產(chǎn)區(qū)的安全,生產(chǎn)現(xiàn)場禁止人員進入,因此,系統(tǒng)運轉以后,進入現(xiàn)場的各個出入門必須自動上鎖,等系統(tǒng)停車,各級人員方可進入,依靠傳統(tǒng)的機械式門鎖管理廠區(qū)、車間的模式已經(jīng)不能適應現(xiàn)代工廠的安全保護需要。智能化的門禁系統(tǒng)憑借其靈活性、適應性為工廠提供了更加可靠的安全管理方法,保持工廠的正常工作秩序。
在該現(xiàn)場成功運用之后,原有的泵工崗位數(shù)量大幅縮減,所有的輸送泵實現(xiàn)了無人值守,所有控制均可在遠程中央控制室進行統(tǒng)一的控制,所有設備的運行的穩(wěn)定性大幅提高,設備損壞率較之前有明顯的下降,應用效果明顯,可在多個現(xiàn)場進行推廣。